李永祥,曹鐵山
(中國長江電力股份有限公司三峽水力發電廠,湖北 宜昌 443000)
隨著社會的發展和技術的進步,以三峽工程的建成為標志,我國水電機組裝機進入一個大型化的時代。三峽電站裝設32 臺單機容量700MVA 的水輪發電機組,在金沙江上游,單機容量1000MVA 的巨型機組將出現在白鶴灘和烏東德兩個水電站。單機容量和結構尺寸的日益增大,意味著機組運行一旦出現問題,就會導致嚴重的安全事故和巨大的經濟損失。因此,水電企業對大型機組的安全、穩定運行有更加嚴格的要求。在設計、制造、安裝、調試、運行等機組的全生命周期中,提出更有效的解決振動問題的措施,避免振動問題對水輪發電機組產生危害,有著重大的現實和經濟意義。
大型水輪發電機組一般采用立軸混流式水輪機,半傘式發電機的結構型式。轉輪通過水輪機軸與發電機軸相連,帶有三部導軸承及推力軸承。其他主要設備還包括定子、上下機架、冷卻器、導水機構等。本文主要討論機組運行過程中,機械、電氣和水力因素導致的以上主要設備的振動問題。
常規情況下,大型水輪發電機組發生振動的部件主要包括上機架、下機架、頂蓋和轉動部分,在某些特殊情況中,振動則可能發生在定子鐵芯、導水機構等部件。
機械部分慣性力、摩擦力及其他力,電氣部分的電磁力,水輪機水力部分的動水壓力,都可以造成水輪發電機組的振動。水力因素導致的機組振動具有隨機性,主要發生在機組處于非最優工況或者過渡工況運行時,是導致大型水輪發電機組振動的最主要因素。
大型水輪發電機組出現振動,對設備的危害是非常嚴重的,如果沒有得到及時的處理,會引發事故,造成嚴重的損失。包括:(1)造成機組各連接部件松動,使各轉動部件與靜止部件之間產生摩擦甚至掃膛而損壞;(2)導致零部件材料和焊縫出現疲勞損壞,產生裂紋和斷裂;(3)尾水管低頻壓力脈動可使尾水管壁產生裂縫,嚴重時可使整個尾水設施遭到破壞,甚至危及廠房和水工建筑物。
大型水輪發電機組通常裝設在水庫庫容較大的巨型水電站。而大型水庫除了蓄水發電外,還兼有防洪、航運等作用。隨著豐枯水季節的不同,庫區水位會有一個較大范圍的升降。因此,水輪發電機組要在水頭變幅大的條件下運行,這對其運行穩定性提出了更高的要求。我們需要在設計、研究初期就把機組穩定性要求作為主要課題,并在制造、安裝、調試、運行等過程中嚴格把關、精益求精,才能將機組的振動問題徹底解決。
在設計階段,可以針對大型水輪發電機組單機容量大、水頭變幅大的特點,進行機組穩定性的專題研究。合理選擇機組額定水頭、轉速等參數,合理匹配發電機的最大容量,合理選擇水輪機的設計水頭、優化轉輪水力設計。結合水輪機模型試驗,觀察其穩定性指標。在設計中采取穩定運行輔助措施,比如采用大軸補氣裝置,對轉輪室出現的真空進行破壞等。
我們知道,有些導致機組發生振動的因素,是零部件在制造過程中出現的缺陷。比如,轉子質量不平衡、推力頭不平等。那么采用新材料、新技術,提高零部件的制造工藝水平,嚴格按照設計要求加工,就可以在很大程度上杜絕由于制造缺陷導致的機組振動。隨著我國制造業水平的提高,零部件的制造缺陷已經可以基本消除。
大型水輪發電機組的安裝水平,是保證機組運行穩定性的又一關鍵因素。這里主要包括大軸法蘭對中良好、法蘭連接緊固,導軸承間隙嚴格按設計要求調整,轉子與定子間氣隙值均勻,零部件安裝緊固等。技術工人的經驗和能力是安裝階段最主要的影響因素,嚴格按照設計值和合同規定完成機組各部件的安裝,是保證機組運行穩定性的重中之重。
大型水輪發電機組完成安裝后,必須經過一系列的調試試驗才能投入運行。這些試驗包括轉子動平衡試驗、過速停機試驗、甩負荷試驗等。通過這些試驗,可以檢驗機組的制造和安裝水平,獲取機組各部位的振動數據,研究機組的運行穩定性。特別是在不同水頭下的過速停機和甩負荷試驗,可以監測機組處于極端工況時,不同導葉開度下機組的振動情況。通過數據分析機組運行的振動區,以及導葉關閉規律能否滿足機組的穩定性運行要求。
當大型水輪發電機組通過試運行,投入正式運行后,需要引入機組振動監測系統,對機組上下機架、頂蓋、定子機座處的水平和垂直振動值;導軸承在X 和Y 方向的擺度值;蝸殼、尾水管上下游側及頂蓋下方的壓力脈動值進行實時監測及超限報警。一旦發現有部位振動情況超過合理范圍,必須馬上對振動產生的原因展開調查,必要時停機進行處理。
某巨型水電站裝設單機額定容量700MVA 的大型混流式水輪發電機組,額定轉速為75r/min,額定水頭80.6m。在其5#機組安裝調試期間,進行過速停機試驗,當導葉關閉至4%~5%時,水輪機發生劇烈振動現象,導水機構也出現了嚴重的振動,8 個導葉拉斷銷剪斷,機組通過快速門停機。
5#機組在進行調試運行期間,各部位的振動數值都處于正常水平。而在過速停機試驗中,只有當導葉關閉至4%~5%的水力過渡過程時,劇烈振動現象才出現,說明機械因素和電氣因素不是導致振動的主要原因。圖1 記錄了機組轉速、導葉開度、蝸殼壓力、尾水管壓力以及活動導葉軸頸上測量導葉所受水力矩的應力值。

圖1 5#機組過速停機試驗記錄圖
從圖1 錄制的波形來看,當活動導葉扭矩關閉至40s 時開始振動,45s 時出現幅值相當大的振動,此時所對應的導葉開度為4%~5%,機組轉速為95%額定轉速。針對此問題,我們通過數值仿真計算、模型試驗和現場試驗相結合的方法進行了研究,發現
(1)在過速關機過程中,水輪機從水輪機制動工況進入反水泵工況,出現了負流量現象從而引起振動;
(2)關機過程中導葉關閉速度較快,導葉關閉至4%~5%時,通過導葉的水流由順流變成射流,在導葉末端產生了激烈的水錘現象,激發了頂蓋等導水部件的異常振動。
上述兩個因素導致了5#機組的異常振動,不管哪個是主導因素,都可以通過改變導葉關閉規律,延長導葉分段關閉最后一段時間來改善或避免。在原始設計中,導葉關閉規律被確定為兩段:第一段6.5s,從100%到74%;第二段24 秒,從74%到全關。通過試驗調整,最終將導葉確定為三段關閉,關閉規律如圖2。
實施該關閉規律后,機組運行穩定性指標均滿足要求,在過速停機過程中沒有再出現劇烈振動現象。

圖2 調整后的5#機組導葉三段關閉時間
(1)大型水輪發電機組在設計、制造、安裝、調試、運行等各階段都要將機組穩定性做為首要任務,在機組的全生命周期里,研究解決機組的振動問題。
(2)隨著我國水輪發電機組制造和安裝水平的提升,機械和電氣因素導致的機組振動問題顯著減少。隨機性更強的水力因素是導致機組振動的最主要因素,通過改變導葉關閉規律,適當延長導葉第三段關閉時間,可以有效地解決水力過渡過程中出現的機組振動問題。