王國冠 孟祥成 柴健
遼寧調兵山煤矸石發電有限責任公司 遼寧鐵嶺 112700
高壓加熱器(以下簡稱:高加)是火力發電廠的主要輔助設備,也是特種設備之一。其管程為鍋爐給水,殼程為過熱蒸汽及凝結水。利用汽輪機做功后的過熱蒸汽,對鍋爐給水進行加熱,減少熱損失,對于降低能耗,提高火電廠熱效率和經濟利潤起著重要作用[1]。
在定期檢驗高加時,如發現裂紋缺陷,則電廠職工及設備安全將受到嚴重影響。為此,本文論述高加缺陷情況,及其處理過程和結果,旨在為高加定期檢驗工作提供借鑒,提高電廠設備安全運行水平。
某發電公司2號機組3#高壓加熱器于2011年12月投產使用,2012年進行第一次定期檢驗,安全狀態等級評為I級。2018年進行的第二次定期檢驗,在檢驗時發現裂紋缺陷,嚴重影響電廠職工及設備安全。
該設備主要技術特征:內徑1400mm,壁厚18/16mm;重量29100kg;換熱面積885m2;結構形式為臥式;設計壓力管程為28.05MPa,殼程為2.07MPa;設計溫度管程215℃,殼程470℃;工作介質管程為水,殼程為水蒸汽、水。
高加結構為U形管式換熱器,水室與管板為20MnMo鍛件,殼體為SA516Gr70碳鋼板卷制對焊而成,與管板對接的短節筒體壁厚為18mm,其余筒節和封頭壁厚為16mm,封頭型式為半球形。
按照《固定式壓力容器安全技術監察規程》要求,2018年2號機組檢修時對3#高加進行了定期檢驗。
無損檢測人員選用了超聲波檢測和磁粉檢測方法,在高加管板與短節筒體間焊縫,先采用了磁粉檢測方法發現有不連續裂紋5段,長度分別為30mm、15mm、50mm、30mm、15mm。經打磨后,仍有2段裂紋清晰可見,且連到了一起,打磨深度約為5mm,長度約為150mm,此處焊縫又進行了超聲波檢測,發現深度在15mm左右的位置有條形缺陷,長度為300mm。
為返修處理好高加管板與短節筒體間焊縫裂紋缺陷,查找了高加質量證明書,明確了材質、規格、焊縫坡口形式,并安排有資質的單位對3#高加環焊縫H1外表面進行返修處理,具體返修位置,詳見圖1。

圖1 3#高壓加熱器返修位置示意圖
對缺陷處采用砂輪機打磨方式去除缺陷,打磨過程中保證打磨區域圓滑過渡,打磨至目視檢測無缺陷后,進行磁粉檢測,若還有缺陷顯示,則每打磨約1-2mm深度后再進行一次磁粉檢測,直至消除缺陷為止。磁粉檢測按NB/T47013.1、NB/T47013.4,I級為合格[2]。
焊接必須由相應項目考試合格的焊工擔任。采用焊條電弧焊進行補焊,所有焊條在焊前須按說明書所示溫度、保溫時間進行烘焙,隨后在100℃溫度下保溫,現場焊接時,焊條應放置在保溫桶內,隨用隨取。風速須≤10m/s方可施焊,環境相對濕度≥90%時應禁止施焊。補焊前應對始焊處100mm范圍內進行≥100℃的預熱,焊接采用J507焊條,規格為3.2mm或4.0mm。焊接電流大小為90-130A(3.2mm)或130-170A(4.0mm),焊接過程中應控制層間溫度≤300℃。焊后應立即進行250-350℃/1h的后熱處理,方可冷卻至室溫。
補焊后做磁粉和超聲波檢測,磁粉按磁粉檢測按NB/T47013.1、NB/T47013.3,I級為合格。超聲波檢測按NB/T47013.1、NB/T47013.4,II級為合格。
無損探傷合格后,對補焊焊縫采用履帶式電加熱,進行局部后熱處理,加熱帶外側用保溫材料覆蓋保溫,加熱帶環繞整圈焊縫的全周,保溫期間,加熱區內最高與最低溫度之差應控制在規定的范圍內。熱處理完成24h后,再進行一次無損探傷復檢,并重新進行水壓試驗。焊縫兩側加熱寬度各向外延伸至少100mm,保溫時間最少為15min。
某發電公司每臺機組,共計3臺高壓加熱器。其中,3#高加選用的是不兼作法蘭的管板結構,在本次無損檢測中被發現管板與短節筒體間焊縫多處條形缺陷(圖2);而1#、2#高加選用的是延長部分兼作法蘭的管板結構(圖3),采用同樣的無損檢測方法,未發現缺陷。

圖3 延長部分兼作法蘭的管板結構

圖2 不兼作法蘭的管板結構
一方面3#高加管板側與筒體側存在溫差,管板厚,剛度較大,筒體受內壓和溫度后有一定的周向膨脹變形,使該k型接頭處存在較大內應力,同時有應力集中疊加,因此該處應力大;另一方面,機組參與調峰,并且流化床機組年啟停次數較多,該k型接頭承受疲勞載荷,是該處出現裂紋的主要原因之一。
基于3#高加管板與短節筒體間焊縫缺陷發生機理探析及1#、2#高加無缺陷的經驗,可知延長部分兼作法蘭的管板結構形式的焊接接頭內應力較小。故根據熱交換器GB/T151-2014管板與管箱、殼體的焊接連接要求,并結合機組參與調峰、啟停次數較多等特點,建議亦選用1#、2#高加的延長部分兼作法蘭的管板結構,對3#高加實施技術改造,即可避免和清除管板與短節筒體間焊縫缺陷,預防安全隱患[3]。