王書楓,苗彩鳳,王艷武
(1.哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,黑龍江哈爾濱 150040;2.官地水力發(fā)電廠,四川成都 610000)
某水輪發(fā)電機(jī)型號(hào)SF65-84/13470,額定功率65 MW,額定電壓13.8 kV,額定電流3 199.3 A,額定功率因素0.85,額定轉(zhuǎn)速62.5 r/min。
2018年3月23日,機(jī)組報(bào)警顯示轉(zhuǎn)動(dòng)部件一點(diǎn)接地,隨后機(jī)組退出運(yùn)行,進(jìn)行故障原因查找。測(cè)勵(lì)磁電纜絕緣,其絕緣電阻為0.5 MΩ;測(cè)轉(zhuǎn)子本體絕緣,其絕緣電阻為0 MΩ,初步分析判斷發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子已接地。
3月24日,相關(guān)人員趕到現(xiàn)場(chǎng),對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行了檢查。拆除5#磁極附近的發(fā)電機(jī)蓋板及上檔風(fēng)板后,發(fā)現(xiàn)5#磁極上部旋轉(zhuǎn)擋風(fēng)板有明顯過熱痕跡如圖1,打開壓板后發(fā)現(xiàn)5#、6#磁極處轉(zhuǎn)子極間連接已燒毀,如圖2。5#、6#磁極本體受影響,有嚴(yán)重的燒焦痕跡,如圖3。

圖1 磁極上部旋轉(zhuǎn)擋風(fēng)板有明顯過熱痕跡

圖2 轉(zhuǎn)子極間連接燒毀

圖3 轉(zhuǎn)子磁極本體燒毀
轉(zhuǎn)子極間連接采用U型連接片將轉(zhuǎn)子相鄰兩個(gè)磁極的磁極線圈連接在一起,用以形成通路,為機(jī)組提供旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)。磁極線圈銅排側(cè)面引出與U型連接片連接,并用緊固件將兩部分牢牢把合成一體。連接件采用限位拉桿徑向拉緊,并固定在磁軛的鴿尾塊上。連接件和限位拉桿采用F級(jí)絕緣件可靠絕緣,極間連接結(jié)構(gòu)如圖4。

1.磁極線圈引出銅排;2.緊固件;3.U型連接片;4.絕緣件;5.限位拉桿;6.鴿尾塊;7.磁極線圈;8.磁軛圖4 轉(zhuǎn)子極間連接結(jié)構(gòu)
通過現(xiàn)場(chǎng)勘查和結(jié)構(gòu)分析,我們總結(jié)了以下幾方面原因:
(1)緊固件松動(dòng)
電氣連接事故的一個(gè)最常見的原因就是電氣虛接。元件之間虛接會(huì)導(dǎo)致接觸面接觸電密增大,并且產(chǎn)生放電,最終導(dǎo)致連接部位燒毀。磁極線圈引出銅排與U型連接片采用螺栓和螺母等緊固件連接,屬于帶電部件的電氣連接。緊固件一旦松動(dòng),就會(huì)導(dǎo)致電氣虛連,最終過熱燒毀。
經(jīng)了解,由于轉(zhuǎn)子采用旋轉(zhuǎn)擋風(fēng)板結(jié)構(gòu),極間連接部位在旋轉(zhuǎn)擋風(fēng)板下部,常規(guī)檢修時(shí),電廠無法對(duì)緊固件進(jìn)行防松檢查,所以該原因不能排除。
(2)安裝缺陷
磁極線圈側(cè)向引出銅排由于制造偏差,可能與理論尺寸相差較大,這就導(dǎo)致了安裝時(shí)存在和U型連接片配合不好的問題。這時(shí)候,唯一的處理辦法只能是采用外力強(qiáng)行調(diào)整磁極線圈引出銅排,導(dǎo)致引出銅排產(chǎn)生內(nèi)部缺陷。長(zhǎng)期運(yùn)行過程中,在離心力、振動(dòng)等運(yùn)行條件下,引起銅排疲勞斷裂,最終過熱燒毀。
經(jīng)了解,在安裝過程中,確實(shí)存在磁極線圈側(cè)向引出銅排制造偏差,而對(duì)磁極線圈引出銅排進(jìn)行外力調(diào)整的情況,所以該原因不能排除。
(3)結(jié)構(gòu)缺陷
在對(duì)其他轉(zhuǎn)子極間連接進(jìn)行檢查時(shí),我們發(fā)現(xiàn)了磁極線圈引出銅排連接部位存在拼接情況,如圖5。拼接位置采用鴿尾槽拼接結(jié)構(gòu),并且我們檢查發(fā)現(xiàn)部分鴿尾槽已經(jīng)有裂紋缺陷。正常情況下,此鴿尾槽拼接處的焊接應(yīng)該采用銀焊,并且要焊滿,焊透。但鴿尾槽內(nèi)無法完全填充銀焊料,在焊接時(shí)很難保證焊滿,鴿尾槽焊接質(zhì)量難以保證,因而產(chǎn)生理論缺陷。由于此處受離心力、線圈熱膨脹力和額外機(jī)械把緊力的作用,機(jī)組反復(fù)啟停等原因?qū)е聝?nèi)部焊接缺陷擴(kuò)大,在長(zhǎng)期運(yùn)行過程中,最終疲勞斷裂虛連,最終燒毀。

圖5 磁極線圈引出銅排連接部位拼接
以上問題分析中所闡述的緊固件松動(dòng)、安裝缺陷和拼接結(jié)構(gòu)缺陷都可能導(dǎo)致問題的發(fā)生。但通過檢查,我們發(fā)現(xiàn)部分磁極線圈引出銅排鴿尾槽拼接已經(jīng)有裂紋缺陷,所以我們認(rèn)為導(dǎo)致轉(zhuǎn)子極間連接燒毀的最可能原因是拼接結(jié)構(gòu)缺陷。
解決磁極線圈引出銅排鴿尾槽拼接問題是防止以后不再發(fā)生事故的關(guān)鍵。對(duì)引出銅排進(jìn)行整體更換處理,不允許存在拼接,可以解決拼接缺陷。具體實(shí)施可將磁極線圈從磁極鐵心上拆下,更換引出銅排。將拼接位置改到磁極線圈內(nèi)部,用絕緣托板壓緊,并采用直線對(duì)接銀焊,保證焊縫焊滿。這樣在安裝過程中,外力不會(huì)對(duì)焊口造成影響。
目前,已經(jīng)采用庫存磁極備品更換了燒毀的兩個(gè)磁極。安裝后的現(xiàn)場(chǎng),如圖6。

圖6 機(jī)組恢復(fù)后
為保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,建議進(jìn)行下面一些工作:
(1)全面排查轉(zhuǎn)子極間連接緊固件是否有松動(dòng)現(xiàn)象。可以定期對(duì)緊固件鎖片進(jìn)行檢查,看是否鎖定失效。采用力矩扳手檢查緊固件是否達(dá)到所需把緊力矩。
(2)對(duì)磁極線圈引出銅排彎折部位進(jìn)行PT探傷,保證沒有彎折缺陷。探傷標(biāo)準(zhǔn)按ASME第Ⅷ卷第一部分附錄8執(zhí)行。
(3)對(duì)有鴿尾槽拼接的磁極線圈引出銅排拼接位置進(jìn)行PT探傷檢查。如有缺陷需盡快展開處理工作,探傷標(biāo)準(zhǔn)按ASME第Ⅷ卷第一部分附錄8執(zhí)行。
水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子磁極及其極間連接是發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵部件。其在運(yùn)行過程中受力較復(fù)雜,承受高轉(zhuǎn)速下的離心力、熱膨脹力、重力等。轉(zhuǎn)子部件一旦出現(xiàn)問題會(huì)導(dǎo)致機(jī)組掃膛、電氣燒毀等嚴(yán)重的安全事故。我們必須重視轉(zhuǎn)子的安全問題,制定詳細(xì)的檢修和排查計(jì)劃,做到有問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理,保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。