□姜 雪
德國在1964年成功研發三聚氰胺系列高效減水劑(SMF)后,其就以高減水率、顯著的早強效果和生產中無三廢排出等諸多優點,廣泛應用在混泥土外加劑領域。本文主要探究三聚氰胺脲醛樹脂SMUF的最佳合成條件及對產物性能的檢測評價[1~2]。內容包括:通過實驗探索SMUF最佳合成條件;測定產物中SMUF含量,并用紅外光譜對產物進行表征;通過測定其對水泥的沉降量、起泡性、和凈漿流動度等對產品進行性能評價。
(一)藥品及儀器。藥品:甲醛(37.0%~40.0%)、三聚氰胺(純度99.9%,ρ=1,570Kg/m3)、亞硫酸氫鈉、尿素(≥99.0%),以上試劑均為分析純;氫氧化鈉(2.5mol/l)、硫酸(30%),均為自行配置。儀器:三頸燒瓶(250ML)、溫度計(量程250℃,最小刻度2℃)、電熱恒溫水浴鍋(恒溫范圍37~100℃,功率500W)、J-H精密電動增力攪拌器(功率60W)、DHG-9070電熱恒溫鼓風干燥箱、截椎圓模(自制金屬制品)、傅立葉變換紅外光譜儀(FTIR-8400S)、比色皿(25ml)。
(二)合成反應原理。磺甲基化反應機理為:三聚氰胺(C3N3(NH2)3)、磺酸基(-SO3H)和甲醛(HCHO)在堿性條件下作用生成羥甲基磺酸鈉,同時三聚氰胺上的-NH2脫去一個氫離子,使-NH2帶負電,然后羥甲基磺酸鈉加成到帶負電的-NH2上生成磺甲基三聚氰胺,磺甲基三聚氰胺再與羥甲基脲生成SMUF[3]。反應如下:

(2-1)

(2-2)

(2-3)
(2-4)
堿性重排反應主要使大分子結構中某些弱鍵、支鏈等纏接結構斷裂,使樹脂穩定,對最終產品性能無影響。如式(2-5)所示:
(2-5)
(三)磺化三聚氰胺脲醛樹脂的合成反應步驟。
1.磺甲基化反應。在250ml三頸瓶中加入甲醛并調至堿性升溫至適當溫度,隨后加入三聚氰胺、尿素和亞硫酸氫鈉,間隔30min加4.0ml、2.5mol/l的NaOH,使體系pH保持在10~12,加熱至80℃,反應90min。此階段產品為無色澄清溶液。
2.縮合反應。使溫度降低至50℃,加30%硫酸溶液調節pH在4~5,保持溶液環境,反應90min。此階段產品為無色澄清有粘度的液體。
3.穩定階段。升溫至80℃,加5.0ml、2.5mol/L氫氧化鈉調pH為8~9,保持溶液環境,反應60min。最終產物為無色有粘度的液體,放置冷卻后呈白色或淡黃色濁液。
(四)合成工藝條件的優化。根據大量實驗結果得知,三聚氰胺和磺化劑摻入時的摩爾比為1∶1時最佳。再者考慮到成本,所以選擇了尿素摻量為30%(摩爾百分數)作為研究對象,設計如下優化實驗。

表2 工藝條件優化實驗
(一)磺化三聚氰胺脲醛樹脂的表征。
1.固體含量的測定。
(1)儀器。AE200天平(精確至0.0001g)、DHG-9070電熱恒溫鼓風干燥箱。
(2)實驗步驟。采用GB/T 8077-2000固含量的測定方法如下所述[4]:第一,將容量為40ml的潔凈燒杯放入烘箱內,設置溫度為105℃,待溫度上升至設定溫度后烘干時間30min。烘干完成后,將其冷卻為常溫后稱重。不斷重復上述步驟直至燒杯重量恒定。設其質量為M0;第二,將被測試樣裝入已重量恒定的燒杯之中,稱其總質量,設其質量為Ml;固體產品質量:1.0000~2.0000g;液體產品質量:3.0000~5.0000g;第三,將稱好的試樣及燒杯繼續放入烘箱內,設置溫度為105℃,待溫度上升至設定溫度后烘干2h,將其冷卻為常溫后稱重。不斷重復上述步驟直至重量恒定,設其質量為M2。
(3)固含量的計算。固體含量X,按下式計算:
X=(M2-M0)/(Ml-M0)
式中:X—固體含量,%。
(4)結果表示。如表3所示。

表3 磺化三聚氰胺脲醛樹脂固含量

圖2-1 U的摩爾含量與固含量
由表3可知,產品中加入摩爾百分含量為35%的尿素改性劑時固含量最高。

圖2-2 SMUF紅外光譜圖譜
2.紅外吸收光譜分析。從MUSF紅外光譜圖中看到:第一,1211.2131cm-1處有明顯的強吸收帶,據此推斷有S-O的伸縮振動,表明分子中有磺酸基團(-SO3)-1[5];第二,3419.5553cm-1處吸收表明MUSF分子中存在羥基基團(-OH);第三,2958.6000cm-1處吸收表明MUSF分子中存在亞甲基基團(-CH2)。
(二)磺化三聚氰胺脲醛樹脂的性能測定。
1.水泥凈漿流動度測定。
(1)儀器及藥品。儀器:水泥凈漿攪拌機、分析天平(0.0001g)、刮刀、截錐圓模(自制金屬制品)、玻璃板(400×400mm,厚5mm)、秒表、鋼直尺(300mm)[6]。藥品:水泥(標號:PC32.5)。
(2)試驗步驟。單次實驗用水量:105g;水泥用量300g;減水劑參量3g。
依據GB/T8077-2000,高效減水劑的水泥凈漿流動度的測定方法如下所述進行試驗。
(3)結果表達。用水量:105g;水泥用量300g;減水劑參量3g。

表4 樹脂中尿素含量對凈漿流動度影響

圖3 U摩爾含量與凈漿流動度之間關系
由圖3可知,尿素摩爾含量為30%時,水泥有最佳流動度,為69.5mm。水泥凈漿流動度隨著尿素質量的增加而減小。
2.起泡性測定。測定減水劑水溶液的起泡性(發泡高度和消泡時間),可衡量在摻加減水劑配制混凝土時引進氣泡的程度。
試驗方法:取10毫升含有10%減水劑的水溶液,倒入比色管中,量其原始高度。然后劇烈振動20次后,迅速測量產生泡沫的高度,后靜置至泡沫完全消失,再測量液面高度,即得到試液的發泡高度。試驗過程中需用秒表計錄消泡時間:從靜置開始到泡沫完全消失至露出液面的時間[7]。

表5 MUSF起泡性
由此實驗結果可知,1號樣和3號樣消泡時間最短,1號樣發泡高度最低。

圖4
3.水泥沉降試驗。該方法可直觀地反映出減水劑對水泥擴散性能的影響。
試驗方法:在25ml比色管(或其他細長試管)中放入用分析天平準確稱量的減水劑30mg,加水30ml,待其完全溶解后,加入水泥6g,振蕩均勻,上下翻動30次,靜置30min,用手快速振蕩200次,再靜置。每隔一定時間記錄混濁液面沉下的數值。

表6 MUSF沉降量測定

圖5 水泥沉降實驗
結果分析:沉降的快慢能反映減水劑的擴散性能,沉下量愈小則擴散性能愈好。由表6判斷出,1號樣品沉降最小,則其擴散性能最好。
4.減水率測定[8]。采用水泥為測試物測定減水率。
測定方法:先測定基準水泥擴散度為69.5mm時用水量W0(g),再按同樣方法測定摻減水劑水泥擴散度為69.5mm時的用水量W1(g),則水泥減水率可由下式計算:
水泥減水率(%)=[(W0-W1)/W0]100%
根據凈漿流動度測定結果,2號樣有最佳凈漿流動度,所以本次實驗測定了2號樣減水率,具體情況如表7所示。

表7 2號樣減水率測定
注:減水劑在水泥中摻量為3%
本文以尿素為改性劑采用三步法合成了改性三聚氰胺甲醛脲醛樹脂(MUSF)水泥減水劑,并通過考察改性劑尿素的用量以及酸性縮聚時pH等優化了合成工藝條件。
通過測定其固含量及紅外對其進行了表征,并探究了其化學結構的變化。同時,通過測定最終產物的水泥凈漿流動度、起泡性、沉降量等對其進行了性能評價。得到如下結論:第一,酸性縮聚時最佳pH為5;第二,原料中尿素摻量為30%(摩爾百分數)時可得最佳產品。即達較高凈漿度和減水率,擴散性能較好,且可以有效降低成本;第三,原料中尿素摻量達30%(摩爾百分數)時,隨著尿素量的增加,凈漿流動度相應減小。