劉義剛 闞唱軒 張偉 檀朝東 張華 余丹
1.中海石油(中國)有限公司天津分公司;2.北京市燃氣集團有限責任公司第三分公司;3.中國石油大學(北京)石油工程學院
氣舉-電泵組合舉升是綜合了氣舉和電泵舉升的優(yōu)勢,將氣體通過注氣管線注入油管,與上部液體混合,降低井筒壓降和電泵出口壓力,從而減小下部電泵負荷的舉升工藝[1-6]。氣舉-電泵系統(tǒng)運行過程中可能面臨以下問題:油井由于儲層損害、地層出砂、增產(chǎn)措施等發(fā)生產(chǎn)量變化,造成運行參數(shù)和產(chǎn)量不匹配、生產(chǎn)不協(xié)調(diào);生產(chǎn)一段時間后舉升設(shè)備出現(xiàn)低效工況的情況,比如電泵磨損、氣影響、泵漏失、氣舉閥堵塞等。為適應(yīng)氣舉-電泵組合舉升生產(chǎn)動態(tài)的變化,保證系統(tǒng)協(xié)調(diào)生產(chǎn),需要不斷進行運行參數(shù)的調(diào)整。在不動管柱作業(yè)情況下,電泵深度和注氣點深度一般不會改變,氣舉-電泵組合舉升井中可調(diào)參數(shù)主要為電泵頻率、注氣量、注氣壓力、井口油壓。其中,為滿足集輸?shù)男枰蛪阂话悴蛔髡{(diào)整,而關(guān)于電泵變頻的研究通常假設(shè)電泵處于正常狀態(tài),很少對電泵的低效工況進行分析[7-12]。
因此,利用采集的生產(chǎn)動態(tài)數(shù)據(jù)進行生產(chǎn)系統(tǒng)工況分析,建立一個基于當前工況分析的氣舉-電泵組合舉升優(yōu)化調(diào)參方法及應(yīng)用系統(tǒng),在不動管柱作業(yè)的情況下實現(xiàn)組合舉升油井的高效運行。
油井氣舉-電泵組合舉升生產(chǎn)系統(tǒng)由地層、井筒和舉升設(shè)備構(gòu)成,其中舉升設(shè)備又包括氣舉系統(tǒng)和電泵系統(tǒng),二者彼此獨立工作同時又相互影響[13]。典型氣舉-電泵組合舉升設(shè)計系統(tǒng)如圖1所示。
通過研究油井流入動態(tài)、井筒多相流動特性、舉升工藝的運動學及動力學特征,以及相互之間的能量作用關(guān)系,在氣舉-電泵耦合舉升參數(shù)優(yōu)化設(shè)計模型的基礎(chǔ)上,建立了如式(1)~(4)所示的以協(xié)調(diào)生產(chǎn)為目標的氣舉-電泵組合舉升運行參數(shù)聯(lián)調(diào)模型[14]。
油井生產(chǎn)系統(tǒng)為


圖1 氣舉-電泵組合舉升采油裝置Fig.1 Oil production system of gas lift-electric submersible pump combined lifting
變頻時電潛泵特性為

實際生產(chǎn)電泵揚程表征為

實際生產(chǎn)注氣量表征為

式中,pwf為井底流壓,MPa;Q為產(chǎn)量,m3/d;pout為電潛泵額定出口壓力,MPa;po為油壓,MPa;Gfa為注氣點以上的平均壓力梯度,Pa/m;Hg為注氣點深度,m;Gfb為注氣點以下電泵以上的平均壓力梯度,Pa/m;Hp為電泵深度,m;Gfc為電泵以下的平均壓力梯度,Pa/m;Hres為油層深度,m;ρ為流體密度,kg/m3;H為電泵揚程,m;kH為電泵揚程系數(shù);a0,a1,a2,···,an為回歸系數(shù);Qg,e為有效注氣量,104m3/d;Qg為實際注氣量,104m3/d;kg為注氣量修正系數(shù);f2為調(diào)節(jié)后的頻率,Hz;f1為調(diào)節(jié)前的頻率,Hz;Q2為調(diào)節(jié)后排量,m3/d;Q1為調(diào)節(jié)前排量,m3/d;H2為調(diào)節(jié)后電潛泵揚程,m;H1為調(diào)節(jié)前電潛泵揚程,m;N2為調(diào)節(jié)后軸功率,kW;N1為調(diào)節(jié)前軸功率為電潛泵出口壓力實際值為電潛泵吸入口壓力實際值,MPa;pin為電潛泵額定入口壓力,MPa;為理論注氣量,104m3/d。
(1)油井生產(chǎn)系統(tǒng)。將油井生產(chǎn)系統(tǒng)分為儲層段、電泵段、氣舉段。儲層中產(chǎn)量決定了井底流壓,是壓力計算的起點;氣舉段為電泵出口到井口(包含氣舉子系統(tǒng)),氣舉的設(shè)計和電泵出口壓力密切相關(guān),注氣量的大小決定了注氣點以上的壓力梯度;電泵段為井底到電泵出口(包含電泵子系統(tǒng)),電泵的出口壓力取決于電泵位置和揚程,同時電泵揚程和產(chǎn)量密切相關(guān)。
(2)變頻時電潛泵特性。油井產(chǎn)量發(fā)生變化時,運行參數(shù)需要適應(yīng)產(chǎn)量變化而進行調(diào)整。電潛泵的特性說明電潛泵的排量正比于電機轉(zhuǎn)速,揚程與電機轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與電機轉(zhuǎn)速的三次方成正比[15]。由此,可以得到產(chǎn)量變化后的電泵頻率為

式中,fgoal為目標產(chǎn)量下的電泵頻率,Hz;fcur為當前產(chǎn)量下的電泵頻率,Hz;Qgoal為目標產(chǎn)量,m3/d;Qcur為當前產(chǎn)量,m3/d。
(3)實際生產(chǎn)電泵揚程表征。kH為電泵揚程系數(shù),定義為實際揚程和理論揚程的比值。實際揚程指的是生產(chǎn)系統(tǒng)工作過程中,通過采集當前產(chǎn)量下電泵出入口壓力計算的電泵揚程。理論揚程指的是當前產(chǎn)量在電泵特性曲線上對應(yīng)的揚程。在實際過程中,電泵由于機械磨損、泄漏等原因?qū)е聦嶋H揚程小于理論揚程,出現(xiàn)低效工況。進行參數(shù)計算時,由于電泵揚程和產(chǎn)量之間的函數(shù)關(guān)系,不同產(chǎn)量下的電泵揚程系數(shù)不盡相同,因此需要不斷利用采集參數(shù)計算其具體數(shù)值,通過kH量化電泵低效程度,在工況分析的基礎(chǔ)上進行計算,才可以保證結(jié)果的科學準確。
(4)實際生產(chǎn)注氣量表征。kg為注氣量修正系數(shù),定義為理論注氣量和實際注氣量的比值。實際注氣量指的是生產(chǎn)系統(tǒng)工作過程中,當前產(chǎn)量下采集的注氣量。理論注氣量指的是當前產(chǎn)量下,系統(tǒng)正常運行時所需注氣量。同電泵揚程系數(shù)類似,實際過程中,注氣閥由于堵塞、磨損等原因,往往造成注氣系統(tǒng)出現(xiàn)低效工況。同揚程修正系數(shù)類似,進行參數(shù)計算時,不同生產(chǎn)狀態(tài)下注氣系統(tǒng)低效程度可能不同,造成注氣量修正系數(shù)也不盡相同,因此需要不斷利用采集參數(shù)計算其具體數(shù)值,通過注氣量修正系數(shù)kg來量化注氣低效程度,對氣舉系統(tǒng)的工作狀況進行分析,進行產(chǎn)量變化后注氣量的準確計算。由于電泵低效可能造成注氣量增加,但這并不意味著注氣系統(tǒng)也出現(xiàn)了低效工況,因此在計算注氣量修正系數(shù)時,應(yīng)該利用電泵揚程系數(shù)kH修正后的電泵出口壓力作為氣舉系統(tǒng)的起點計算注氣量。
當油井產(chǎn)量發(fā)生變化時,需要利用采集的參數(shù)進行工況分析,量化系統(tǒng)的工況低效程度,方可進行氣舉-電泵組合舉升系統(tǒng)運行參數(shù)(頻率和注氣參數(shù))的計算。計算時,已知參數(shù)包括電泵參數(shù)(額定排量、額定揚程、電泵深度、當前頻率等)和氣舉參數(shù)(注氣點位置、當前注氣量、當前注氣壓力)以及采集到的產(chǎn)量、井底流壓、井口油壓等,求解步驟如下。
(1)根據(jù)采集產(chǎn)量Qcur和采集流壓pcur計算IPR曲線,確定目標產(chǎn)量Qgoal下對應(yīng)的井底流壓pwf。
(2)計算電泵揚程系數(shù)kH以及注氣量修正系數(shù)kg。
(3)計算目標產(chǎn)量Qgoal下的電泵頻率fgoal,同時對電泵特性曲線修正,計算變頻后電泵揚程。
(4)從井底流壓pwf向上計算電泵的吸入口壓力pin,根據(jù)電泵特性曲線和揚程修正系數(shù)kH,計算電泵出口壓力pout。
(5)把電泵出口壓力pout當作氣舉設(shè)計擬井底流壓,在要求井口油壓pwh下計算注氣量。
(7)根據(jù)計算得到的電泵頻率fgoal和注氣量Qg調(diào)節(jié)運行參數(shù)。
利用氣舉-電泵參數(shù)聯(lián)調(diào)優(yōu)化研究成果,編制了相應(yīng)的軟件系統(tǒng),以文獻[14]中的油井為例,進行產(chǎn)量變化時氣舉-電泵運行參數(shù)調(diào)節(jié)研究。氣舉-電泵生產(chǎn)時的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 氣舉-電泵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)Table 1 Basic data of gas lift and electric submersible pump
下面進行該井的生產(chǎn)工況分析,該井產(chǎn)液量為250 m3/d,生產(chǎn)一段時間后產(chǎn)量降為220 m3/d,對應(yīng)的動態(tài)參數(shù)如表2所示。
在當前頻率、油壓條件下,計算該井正常工作時日產(chǎn)220 m3/d的電泵出入口壓力和注氣量,并與采集值進行比較,計算結(jié)果如表3所示。
表3中,注氣量有2個理論值,Qg=3.94×104m3/d是在電泵系統(tǒng)正常工作時,為滿足井口油壓和產(chǎn)量所需的理論注氣量;Qg=6.59×104m3/d是在電泵出現(xiàn)低效時所需的理論注氣量,由于電泵低效,揚程降低,勢必會造成注氣量的增加。根據(jù)表3的電泵出入口壓差以及注氣量對比,可初步判定生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)了低效工況。為了具體分析,計算電泵揚程系數(shù)kH和注氣量修正系數(shù)kg如式(6)~式(7)。


表2 當前產(chǎn)量為220 m3/d時的生產(chǎn)工作參數(shù)Table 2 Production parameters at the current production rate of 220 m3/d

表3 采集參數(shù)和正常情況下理論參數(shù)對比(定油壓)Table 3 Comparison between the acquired parameters and the theoretical parameters in the normal situation(constant oil pressure)
電泵揚程系數(shù)kH和注氣量修正系數(shù)kg的計算結(jié)果表明,電泵系統(tǒng)和氣舉系統(tǒng)都出現(xiàn)了低效工況,造成揚程降低和注氣效率下降。
(1)工況效率下降在現(xiàn)場的承受范圍之內(nèi),不需要進行檢泵停產(chǎn)作業(yè),若維持產(chǎn)液量250 m3/d,則需要根據(jù)工況分析的結(jié)果調(diào)整電泵運行參數(shù)和氣舉運行參數(shù),計算結(jié)果如表4所示。
表4中的調(diào)參狀態(tài)指的是根據(jù)文中建立的優(yōu)化方法調(diào)節(jié)電泵頻率和注氣量進行生產(chǎn),不調(diào)參狀態(tài)指的是保持電泵頻率不變的情況下進行生產(chǎn)。計算結(jié)果表明,保持井口油壓不變的情況下,維持產(chǎn)量250 m3/d需要調(diào)整電泵頻率為57 Hz,同時調(diào)節(jié)注氣量為6.67×104m3/d。如果不調(diào)節(jié)電泵頻率,維持現(xiàn)有頻率50 Hz生產(chǎn),則所需注氣量為13.61×104m3/d,而系統(tǒng)最大注氣量為10×104m3/d,顯然無法滿足要求。

表4 產(chǎn)量250 m3/d時的工作參數(shù)(定油壓)Table 4 Production parameters at the production rate of 250 m3/d (constant oil pressure)
(2)保持井口油壓不變的情況下,若控制產(chǎn)量為160 m3/d,計算結(jié)果如表5所示。

表5 產(chǎn)量160 m3/d的工作參數(shù)(定油壓)Table 5 Production parameters at the production rate of 160 m3/d (constant oil pressure)
因為揚程與電機轉(zhuǎn)速即頻率的平方成正比,當頻率降低后,電泵的揚程也就隨之降低,為滿足井口油壓的需求,相比于電泵50 Hz生產(chǎn),電泵頻率降低后勢必要增加注氣量來提供足夠的能量。采用調(diào)頻措施后,電泵的負載功率和軸向力也會發(fā)生很大變化,電泵的負載功率是排量、揚程、泵效的函數(shù),電泵軸向力和揚程成正比[16]。下面以產(chǎn)量為160 m3/d為例進行計算,變頻前后的特性曲線如圖2所示,頻率降低后,電泵的揚程和排量都會降低。若不進行頻率調(diào)整,保持電泵頻率為50 Hz時,產(chǎn)量160 m3/d并不在電泵的推薦排量范圍之內(nèi),當電泵頻率從50 Hz降低到36 Hz時,調(diào)整之后目標產(chǎn)量位于電泵排量的合理區(qū),大大改善了電泵工況。
計算產(chǎn)量160 m3/d時,系統(tǒng)保持頻率不變(50 Hz)和變頻調(diào)整后電泵負載功率和軸向力變化。電泵負載功率比k和軸向力比kaf分別為


圖2 變頻前后的泵效和揚程Fig.2 Pump efficiency and head before and after the frequency conversion
式中,k為變頻前后的功率比;Q為電泵產(chǎn)量,此處取160 m3/d;η0為50 Hz時目標產(chǎn)量對應(yīng)的泵效,%;η1為 36 Hz時目標產(chǎn)量對應(yīng)的泵效,%;kaf為變頻前后的軸向力之比;H1為50 Hz時電泵揚程,m;H0為36 Hz時電泵揚程,m;AF1為變頻后的軸向力,kN;AF0為變頻前的軸向力,kN。
計算結(jié)果表明,產(chǎn)量為160 m3/d時,采用變頻調(diào)節(jié)后,電泵的負載和軸向力相比于保持電泵頻率50 Hz不變的情況下分別降低了57.4%,52.4%,大大降低了電泵系統(tǒng)的能耗,同時軸向力的降低也減少了電泵的磨損,延長電泵壽命。
(1)通過研究油井流入動態(tài)、井筒多相流流動、舉升工藝的運動學及動力學特征、以及相互之間的能量作用關(guān)系建立了氣舉-電泵組合舉升運行參數(shù)聯(lián)調(diào)優(yōu)化模型,進行工況分析和優(yōu)化調(diào)參。
(2)在氣舉-電泵組合舉升系統(tǒng)出現(xiàn)低效工況時,根據(jù)采集的生產(chǎn)動態(tài)數(shù)據(jù),利用電泵揚程修正系數(shù)、氣舉注氣量修正系數(shù)、井口油壓采集值與系統(tǒng)正常生產(chǎn)時的理論值對比,可以進行生產(chǎn)系統(tǒng)的工況分析,準確量化系統(tǒng)的低效程度。
(3)頻率-注氣參數(shù)聯(lián)調(diào)可以適應(yīng)產(chǎn)量變化滿足配產(chǎn)需求,改善電泵工況,實現(xiàn)油藏、井筒、雙舉升設(shè)備的協(xié)調(diào)工作,在不動管柱作業(yè)的情況下達到組合舉升油井的高效運行。