姜維波
(中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司石油化工總廠,山東 東營 257000)
勝利油田分公司石油化工總廠110萬t/a重油催化裂化裝置煙氣脫硝除塵脫硫項目自2013年10月份開始建造,2014年4月初投用。由中石化寧波工程有限公司設計,浙江雙嶼實業(yè)有限公司制造,山東勝越石化建設有限公司安裝。本項目包括煙氣脫硝單元(SNCR+SCR)、除塵脫硫單元、脫硫廢水處理單元和硫銨制備單元。煙氣脫硝單元采用選擇性非催化還原反應(SNCR)和選擇性催化還原反應(SCR)組合技術,其中SCR工藝為撫順技術研究院和寧波工程公司共同開發(fā)的高溫 SCR 煙氣脫硝工藝;煙氣除塵脫硫單元采用濕式氨法湍沖除塵脫硫技術,此工藝 為中石化寧波工程有限公司自主研發(fā)的濕式氨法湍沖除塵脫硫工藝;脫硫廢水處理技術則采用中石化寧波技術研究院開發(fā)的中石化自有技術。
本套裝置為中石化第一套采用濕式氨法脫硫技術的裝置,故在投用后的實際操作中,出現(xiàn)一系列問題,導致裝置經歷多次停工,裝置長周期運行無法得到滿足。隨著環(huán)保要求日益嚴格,環(huán)保裝置能否長周期運行,直接影響到企業(yè)的長遠發(fā)展。
本工藝技術利用湍沖原理,使煙氣與循環(huán)漿液逆流接觸,利用湍沖形成的水柱阻力除塵,在綜合塔中設置阻件脫除亞微粒;在一級、二級脫硫塔利用平面水膜噴嘴及填料接觸吸收SO2,氨氣加在塔底,通過塔底循環(huán)泵將漿液(含氨)打入湍沖逆噴噴嘴和填料的流體分布器來保證吸收劑的供應。
湍沖洗滌工藝技術其主要原理是根據(jù)撞擊學理論。其基本構思是使兩股氣體或氣液--顆料或滴粒兩相沿著同軸相向流動撞沖,由于慣性顆粒穿過撞擊面滲向反向流,并來回做減幅振蕩運動。其結果,顆粒經歷相向相對速度極高的條件并延長了在氣流中停留的時間,這種方法對強化熱、質傳遞過程非常有效。技術關鍵是利用設計獨特的噴頭和合理的裝置,從噴嘴口向上噴出的液體,由于在截面上不同位置而不同的自身旋轉離心力的作用下,均勻呈輻射狀擴散,由中向外封住逆噴塔筒體,并且使液體在微觀上旋轉翻騰,提高表面更新能力,同時與向下流動的氣體強烈湍沖接觸,充分分散、乳化在合理的裝置中和一定的工作參數(shù)下,有效地利用液相能量和氣相能量,建立動態(tài)平衡的泡沫區(qū)(圖1)。在泡沫區(qū)上游只有氣體,沒有液體;在泡沫區(qū)內,氣體被分散在液體之中;在泡沫區(qū)下游,液體分散在氣體之中。在泡沫區(qū),由于氣體與極大的且迅速更新的液體表面湍沖接觸,便產生顆粒捕集和氣體急冷等作用,達到氣體凈化/處理的目的,能同時完成幾項任務,并且節(jié)能、高效和可靠。

圖1 泡沫區(qū)的形成

圖2 除塵脫硫單元工藝流程簡圖
經過了一系列的分析排查,并先后從設備狀況及各項工藝參數(shù)的優(yōu)化上做了大量的工作,確定設備腐蝕是影響長周期運行的關鍵。
經過認真分析和討論,認為以下原因造成了設備腐蝕,給長周期生產帶來了較大隱患。
通過分析發(fā)現(xiàn),綜合塔內漿液在除塵的同時,也吸收了大量的SO2,造成塔底漿液酸性增強,pH降低。
綜合塔內所除掉的塵為重催反應來的微小耐磨顆粒,在高流速狀態(tài)下,沖蝕設備及各管件,加速了腐蝕情況的發(fā)生。
漿液中主要富含銨鹽類,在低溫下易局部結晶,形成局部電解質電池,加速金屬設備的腐蝕
在高酸性環(huán)境下,對設備材質耐酸性腐蝕的要求較高,不達標很容易腐蝕破壞。
通過控制SCR注氨量來間接調節(jié)綜合塔底漿液pH值在3.0~3.8范圍內,通過與設計院結合,并實際測量提高漿液pH,達到設備耐酸性腐蝕的上限,大大降低腐蝕速率。
通過增加廢水單元制餅頻次,提高脹鼓過濾器的使用效果,強制將漿液中的粉塵過濾出,降低固體含量使脹鼓上清液固含量保持在350 mg/L以下。嚴格控制制餅機開設頻率,每天8 h。
通過實際測算,銨類鹽在pH值為4以上容易結晶成團,在保證漿液不腐蝕設備的前提下,應盡量降低pH,使鹽類不易結晶,故將pH值控制在3.0~3.8使?jié){液中的總固溶保持在2500 mg/L以下。
將綜合塔底泵葉輪及出口管線材質升級,葉輪由2205改為316L,出口管線材質由304改為2205,葉輪及出口管線在正常使用周期內不發(fā)生腐蝕現(xiàn)象。
通過采取以上措施,脫硫脫硝裝置平穩(wěn)率明顯提升,因設備問題造成的非計劃緊急停工天數(shù)大幅度下降,基本實現(xiàn)了與上游裝置同步驟開、停的要求。
從圖3可看出,整改前漿液固含量一直處于高水平,且持續(xù)上漲的趨勢,目前固含量保持低位,且趨緩下降。

圖3 漿液平均固含量統(tǒng)計表(mg/L)
通過控制漿液內的酸度以及SCR注氨量(注氨調節(jié)閥開度在3%以下,流量300 L/h左右),漿液銨鹽得到有效抑制,銨鹽生成和長大的幾率明顯下降,設備內堵塞和腐蝕情況得到明顯改善,如圖4。

圖4 漿液內鹽濃度變化(mg/L)
嚴格控制漿液pH,調整相關操作,更換P-82101基本葉輪及出口管線材質后,未出現(xiàn)一次腐蝕泄露情況,設備長周期運行得到了強有力保證。