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新莊銅礦磁選精礦加溫反浮選脫硫試驗研究

2019-09-24 09:42:12曾小輝
銅業工程 2019年4期

曾小輝

(江西省宜豐萬國礦業有限公司,江西 宜豐 336300)

1 引言

鐵精礦作為煉鐵的主要原料,其質量的高低對鋼鐵質量和鋼鐵冶煉成本有著直接的影響[1]。硫作為鐵礦石中的一種常見雜質元素,通常會伴隨選礦過程進入鐵精礦中[2]。含硫較高的鐵精礦會造成球團礦強度下降,鋼熱加工性能降低,嚴重影響鋼鐵質量。此外,含硫鐵礦在冶煉過程中產生的SO2會造成大氣污染。在我國倡導綠色制造、發展綠色礦業的大環境下,從鐵精礦中脫硫已成為鐵選礦和鋼鐵冶煉工藝中非常重要的課題[3-4]。

江西省宜豐萬國礦業新莊銅礦(以下簡稱“新莊銅礦”)有用金屬主要為銅、硫、鐵,原礦金屬礦物主要有黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、磁選礦、赤鐵礦等,非金屬礦物主要為滑石、蛇紋石和石英。生產原則流程為銅-硫混浮再分離、浮選尾礦再磁選的流程,產品主要為銅精礦、硫精礦和鐵精礦,其中鐵精礦的鐵品位較高,達到60%以上,但硫品位也較高,達到1.0%~2.0%。隨著鋼鐵冶煉廠對鐵精礦質量的要求越來越高,特別是鐵精礦雜質S含量要求越來越低,高硫鐵精礦已成為制約新莊銅礦進一步發展的技術瓶頸。為了適應新的環保要求,提高企業競爭力,對鐵精礦進行“提質降硫”意義重大。本文以新莊銅礦磁選精礦為研究對象,進行反浮選脫硫試驗研究,旨在降低鐵精礦硫含量,解決新莊銅礦鐵精礦銷售問題。

2 試樣和藥劑

2.1 試樣

試樣取自新莊銅礦磁選精礦礦倉,產品粒級-0.074mm含量為80%。對磁選精礦進行化學多元素分析和物相分析,結果分別見表1和表2。

表1 磁選精礦化學多元素分析結果 %

表2 磁選精礦鐵物相分析結果 %

由表1可知,磁選精礦中鐵品位為61.62%,硫品位為1.65%。顯然,磁選精礦鐵品位已達標,但有害雜質硫品位仍較高。通過表2物相分析結果可知,磁選精礦中鐵主要以磁鐵礦為主,但也存在少量的磁黃鐵礦和黃鐵礦。

2.2 藥劑

捕收劑TK-3是以丁基黃藥為主的一種混合黃藥,FS是一種以氟硅酸鈉為主要成分的活化劑,二者均取自生產現場。硫酸和硫酸銅等藥劑為分析純。

3 試驗方案

根據試樣性質,磁選精礦中存在少量磁黃鐵礦和黃鐵礦(以下統稱“硫鐵礦”),這兩種礦物的存在是導致磁選精礦硫品位偏高的主要原因。若要降低磁選精礦中的硫品位,必須脫除硫鐵礦。由于磁黃鐵礦磁性也較強,采用磁選法難以與磁鐵礦分離,而磁黃鐵礦屬于硫化礦,盡管可浮性較差,但經活化后具有一定的可浮性[5-6],為此,試驗采用反浮選法脫硫,以高效活化劑活化磁黃鐵礦,在加溫條件下以強力捕收劑脫除硫鐵礦,大幅降低磁選精礦的硫品位。試驗原則流程見圖1。

圖1 試驗原則流程圖

4 試驗結果與討論

4.1 活化劑種類和用量對磁選精礦脫硫的影響

傳統的硫化礦活化劑為硫酸銅,但以硫酸銅為活化劑的回水會影響主流程中的銅硫分離,而氟硅酸鈉作為黃鐵礦(磁黃鐵礦)的活化劑已有人報道[7-8]。為此,試驗對比了硫酸銅和新型活化劑FS對硫鐵礦的活化效果,反浮選粗選藥劑制度:pH調整劑硫酸用量1500g/t,捕收劑TK-3用量200g/t,起泡劑2號油40g/t,浮選溫度為常溫。試驗結果分別見圖2和圖3。

圖2 FS用量對脫硫的影響結果

圖3 CuSO4用量對脫硫的影響結果

由圖2結果可知,隨著活化劑FS用量的增大,鐵精礦中鐵品位變化不大,硫品位呈依次下降趨勢,而硫脫除率則依次上升。當FS用量達到1500g/t以上時,鐵精礦中硫的品位變化不大,在1.0%范圍浮動,且硫脫除率也增幅變緩,初步確定FS用量為1500g/t。

對比圖3結果可知,隨著硫酸銅用量的增大,鐵精礦硫品位也依次下降,硫脫除率也呈依次上升趨勢。當硫酸銅用量超過200g/t時,硫脫除率增幅變緩。當硫酸銅最大用量為400g/t時,鐵精礦中硫品位為1.22%,硫脫除率為30.87%。而FS用量為2000g/t時,鐵精礦中硫品位為1.07%,硫脫除率為36.67%。相比之下,新型活化劑FS脫硫效果更好,其主要作用官能團為SiF62-,通過改變磁黃鐵礦表面的化學組成,捕收劑更易吸附在礦物表面,使之疏水,從而可浮[9]。因此,選擇新型活化劑FS活化硫鐵礦更具優勢,可以避免采用硫酸銅導致的回水中銅離子影響銅硫分離的問題[10]。因此試驗確定活化劑為FS,最佳用量為1500g/t。

4.2 反浮選溫度對磁選精礦脫硫的影響

盡管試驗選擇了新型FS作為磁黃鐵礦和黃鐵礦的活化劑,但鐵精礦中硫品位仍較高。通過前期探索試驗發現,浮選溫度對FS活化效果影響較大。因此考察了不同的反浮選溫度對脫硫的影響,固定反浮選藥劑制度:硫酸用量1500g/t,FS用量1500g/t,TK-3用量 200g/t,2號油用量 40g/t。試驗結果見圖4。

圖4 反浮選溫度對脫硫的影響結果

由圖4結果可知,隨著反浮選溫度的升高,鐵精礦中鐵品位變化不大,硫品位依次下降,硫脫除率依次上升。當反浮選溫度從40℃上升到60℃時,鐵精礦中硫品位由1.15%下降到0.68%、硫脫除率由33.87%提升至59.84%,進一步提高浮選溫度,兩者指標變化已不明顯,且溫度越高,生產成本也越高。有文獻報道[11-12],加溫一方面可以提高藥劑在礦漿中的溶解度,另一方面可提高藥劑的作用活性,從而提高FS的活化效果。因此,確定反浮選最佳溫度為60℃。

4.3 硫酸用量對磁選精礦脫硫的影響

礦漿pH值是硫化礦浮選最重要的影響因素之一,試驗采用硫酸調節礦漿pH,考察了不同硫酸用量對反浮選脫硫的影響,固定反浮選藥劑制度:FS 用量 1500g/t,TK-3 用量 200g/t,2 號油用量 40g/t,浮選溫度60℃。試驗結果見圖5。

圖5 硫酸用量對脫硫的影響結果

由圖5結果可知,不添加硫酸時,鐵精礦的硫品位較高(1.10%),硫脫除率較低(34.87%)。而隨著硫酸用量的增大,硫品位依次下降,硫脫除率依次上升。當硫酸用量為1500g/t時,鐵精礦中硫品位為0.65%,硫脫除率為62.03%,進一步增大硫酸用量,鐵精礦指標變化較小,因此,確定最佳硫酸用量為1500g/t,此時浮選礦漿pH為5.5。

4.4 捕收劑用量對磁選精礦脫硫的影響

磁黃鐵礦與黃鐵礦可浮性相差較大,通常情況下,磁黃鐵礦更難浮,盡管在加溫條件下采用FS可較好的活化磁黃鐵礦,但需要配合捕收能力較強的捕收劑。試驗對比了乙基黃藥、丁基黃藥、Y89以及TK-3,發現碳鏈更長的黃藥類捕收劑TK-3捕收能力最強,其脫硫效果最好,因此考察了捕收劑TK-3對脫硫的影響。試驗結果見圖6。

由圖6結果可知,隨著捕收劑TK-3用量的增大,鐵品位變化不大,硫品位依次下降,硫脫除率依次上升。當TK-3用量超過200g/t時,鐵精礦的硫品位和硫脫除率變化較小,因此,確定TK-3用量為200g/t。

圖6 TK-3用量對鐵精礦脫硫的影響結果

4.5 閉路試驗

在小試試驗基礎上進行了閉路試驗。試驗流程增加了一次掃選和一次精選作業,以加強硫的回收,降低合格鐵精礦的損失。閉路試驗流程見圖7,試驗結果見表3。

圖7 閉路試驗流程圖

表3 閉路試驗結果 %

由表3結果可知,磁選精礦在礦漿pH為5.5的條件下,以FS為活化劑、TK-3為捕收劑、2號油為起泡劑,在一粗一精一掃的加溫浮選條件下,最終可獲得鐵精礦鐵品位62.16%、硫品位0.58%,鐵回收率96.28%、硫脫除率為66.99%的良好指標,解決了新莊銅礦磁選精礦硫品位高的難題。

5 結論

(1)江西省宜豐萬國礦業新莊銅礦磁選精礦硫品位為1.65%,含量較高,硫以磁黃鐵礦為主,試驗確定了反浮選工藝脫除硫鐵礦。

(2)新型活化劑FS可有效活化磁黃鐵礦,配合強力捕收劑TK-3和加溫浮選,可大幅提高磁黃鐵礦的可浮性。

(3)試驗以硫酸為調整劑、FS為活化劑、TK-3為捕收劑、2號油為起泡劑,在一粗一精一掃的加溫浮選條件下,最終可獲得鐵精礦鐵品位62.16%、硫品位0.58%,鐵回收率96.28%、硫脫除率為66.99%的良好指標,解決了新莊銅礦磁選精礦硫品位高的難題。

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