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全泥氰化炭漿廠生產(chǎn)回水綜合回收銅、氰離子工藝研究

2019-09-16 02:31:56王瑞強(qiáng)王立新王青才
世界有色金屬 2019年14期
關(guān)鍵詞:工藝

王瑞強(qiáng),王立新,王青才

(山東恒邦冶煉股份有限公司,山東 煙臺(tái) 264109)

某全泥氰化炭漿廠生產(chǎn)回水中CN-濃度偏高,銅離子濃度嚴(yán)重偏高,達(dá)不到國(guó)家安全環(huán)保的排放標(biāo)準(zhǔn),不能直接進(jìn)行外排,必須循環(huán)利用,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)回水零排放。生產(chǎn)回水在循環(huán)過(guò)程中,金屬雜質(zhì)離子不斷積累,尤其是銅離子濃度已經(jīng)達(dá)到了850mg/L以上,逐步造成選礦工藝指標(biāo)惡化,對(duì)金的浸出、吸附產(chǎn)生了極大的負(fù)面影響,而且增加了NaCN藥劑用量。因此首要任務(wù)是先大幅度降低回水中的銅離子、氰根離子。本研究旨在既可以綜合利用水資源,對(duì)環(huán)境有益,又可以節(jié)省NaCN耗量,降低藥劑成本,同時(shí)還能使銅元素綜合回收利用,增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

1 生產(chǎn)回水中銅離子存在的危害性分析

生產(chǎn)回水中銅離子存在的危害性有以下四點(diǎn):

①銅離子在尾液中一般是以[Cu(CN)3]2-的形式存在的,致使金在氰化浸出過(guò)程中會(huì)消耗大量的氰化鈉,無(wú)形中增加了藥劑成本,并且降低了金的浸出溶解速度,從而降低了金的綜合回收率。②銅氰絡(luò)合離子會(huì)重新變?yōu)椴蝗苄郧杌~,以薄膜的形式析出并覆蓋于金的表面,使金難于進(jìn)入氰化鈉溶液,降低了金的溶解速度。③在炭吸附過(guò)程中,銅氰絡(luò)合離子也會(huì)被活性炭吸附,與金、銀形成競(jìng)爭(zhēng)吸附,大量占有活性炭的有效吸附空間,使金、銀的吸附受到抑制,嚴(yán)重影響金、銀的浸出率。④浪費(fèi)銅資源,回收銅之后可產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益。

2 某全泥氰化炭漿廠回水水量及水質(zhì)分析

2.1 回水水量分析

根據(jù)某全泥氰化炭漿廠現(xiàn)階段實(shí)際生產(chǎn)情況,清水總耗量為400m3/d左右,回水總流量約為3500m3/d。

2.2 回水水質(zhì)分析

表1

3 生產(chǎn)回水綜合回收銅、氰工藝方案

3.1 工藝方案一:加酸沉淀法

原理:氰化尾液先經(jīng)硫酸酸化,使尾液中的銅離子轉(zhuǎn)化為硫氰化亞銅沉淀,通過(guò)沉降、過(guò)濾過(guò)程將其分離出來(lái);酸性尾液再加入石灰進(jìn)行中和,對(duì)氰化鈉進(jìn)行保護(hù),經(jīng)過(guò)濃密、過(guò)濾過(guò)程分離沉渣,濾液返回濃密機(jī),濃密溢流水(除銅后的尾液)再返回生產(chǎn)進(jìn)行循環(huán)使用。

(1)工藝方案一優(yōu)點(diǎn)。①工藝流程簡(jiǎn)單,運(yùn)行成本較低,操作管理方便;②利用硫酸進(jìn)行酸化,回收銅效果比較顯著;③處理后尾液中因部分銅氰絡(luò)離子加酸后被解離而釋放出CN-,由此可綜合回收尾液中的氰化物;④該工藝具有流程簡(jiǎn)單、藥劑價(jià)格低廉、操控容易、運(yùn)行成本低、經(jīng)濟(jì)效益明顯等優(yōu)點(diǎn)。

(2)方案一缺點(diǎn)。①加酸時(shí)形成的HCN氣體容易逸出,作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較高;②沉淀池中的硫氰化亞銅很細(xì)不易沉降,流程需要隔一段時(shí)間停止運(yùn)行專門(mén)收集乳白色漿狀物,且硫氰化亞銅容易沉降不徹底而隨澄清液流出,增加中和困難并降低回收銅的效果;③中和池中有大量石灰殘?jiān)土蛩徕}沉淀,需定期清除。

(3)黃金選礦廠回水綜合回收銅工藝的成功應(yīng)用。①招遠(yuǎn)黃金2001年開(kāi)始針對(duì)氰化尾液回收銅進(jìn)行工藝研究,應(yīng)用氰化尾液加強(qiáng)酸—沉淀銅—濾液加堿中和—回收氰化鈉的尾液處理工藝流程。

在2003年進(jìn)行生產(chǎn)應(yīng)用,成功使回水銅含量從1085g/m3降低至160 g/m3左右,提高了黃金的浸出率和回收率,降低了選礦成本,尾渣金品位從0.56g/t降至0.28g/t左右。②松樹(shù)南溝選礦廠從2006年開(kāi)始對(duì)氰化尾液除銅進(jìn)行工藝研究,應(yīng)用招遠(yuǎn)黃金集團(tuán)相似的工藝流程。在2008年進(jìn)行生產(chǎn)應(yīng)用,成功使回水中銅含量從1250g/m3降低至150g/m3以下,提高了金浸出率16%左右,降低選礦成本2.86元/噸。

3.2 方案二:木屑黃原酸酯法

原理:木屑黃原酸酯鈉鹽的極性基可以與水中的重金屬離子發(fā)生鍵和離子交換轉(zhuǎn)移,即木屑黃原酸酯鈉、鎂鹽將鈉、鎂離子位置讓給溶液中的重金屬離子形成穩(wěn)定的沉淀,沉淀物的溶度積遠(yuǎn)小于重金屬離子形成的其他沉淀物溶度積,從而重金屬離子以沉淀的形式從廢水中分離出來(lái)而達(dá)到脫除的目的。

以鋅離子為例,反應(yīng)方式如下:

(1)方案二優(yōu)點(diǎn)。①處理效果基本不受回水溫度的影響,短時(shí)間內(nèi)即可達(dá)到處理要求;②吸附重金屬后的木屑黃原酸酯非常穩(wěn)定、不易分解,不會(huì)造成二次污染;③木屑黃原酸酯具有合成工藝簡(jiǎn)單、重金屬?gòu)U水凈化效率高、成本低的特點(diǎn)。

(2)方案二缺點(diǎn)。①雖然木屑黃原酸酯法在試驗(yàn)室的研究已經(jīng)十分成熟,但還沒(méi)有廣泛應(yīng)用到黃金選礦廠的回水回收銅工藝中。②木屑黃原酸酯法在國(guó)內(nèi)有成功研究經(jīng)驗(yàn)的科研院所相對(duì)較少。

綜上,工藝方案一即加酸沉淀法流程簡(jiǎn)單、工藝合理、有成功經(jīng)驗(yàn),所以生產(chǎn)上采用工藝方案一。

4 投資估算

投資概算:650萬(wàn)元左右。

運(yùn)行費(fèi)用估算:運(yùn)行費(fèi)用不超過(guò)1元/噸回水,詳細(xì)運(yùn)行費(fèi)用待試驗(yàn)室系統(tǒng)試驗(yàn)研究完成后給出。

表2 經(jīng)濟(jì)效益分析

根據(jù)上表的計(jì)算,本工藝運(yùn)行費(fèi)用1元/m3,直接回收硫氰化銅0.6kg/m3,產(chǎn)值10.8元,回收氰化鈉0.5kg m3,產(chǎn)值6.8元/m3。

5 結(jié)論

采用加酸沉淀法回收全泥氰化炭漿廠生產(chǎn)回水中的銅離子和降低CN-濃度,技術(shù)成熟、流程簡(jiǎn)單、工藝合理、有成功經(jīng)驗(yàn),投資650萬(wàn)元,每年運(yùn)行費(fèi)用115.5萬(wàn)元,每年回收硫氰化銅693噸,產(chǎn)值1247.4萬(wàn)元,間接降低氰化鈉消耗577.5kg,產(chǎn)值785.4萬(wàn)元,每年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1917.3萬(wàn)元,四個(gè)月可以收回投資。因此本項(xiàng)目技術(shù)上可行,經(jīng)濟(jì)效益明顯,在該廠得到了很好的推廣應(yīng)用。

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