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酮苯脫蠟裝置回收二級(jí)蒸汽加熱器殼程壓力過高問題研究

2019-09-10 03:29:15何愛茹
石油研究 2019年3期
關(guān)鍵詞:節(jié)能

摘要:酮苯脫蠟重油裝置回收系統(tǒng)二次塔至三次塔之間采用兩級(jí)蒸汽加熱器加熱,根據(jù)丁酮、甲苯溶劑沸點(diǎn)的差異回收系統(tǒng)中的溶劑,設(shè)備長期的運(yùn)行對(duì)設(shè)備內(nèi)管有所影響,根據(jù)介質(zhì)性質(zhì)及其它因素,很難避免結(jié)垢現(xiàn)象,導(dǎo)致蒸汽加熱器傳熱系數(shù)降低,換熱效率下降,使系統(tǒng)能耗升高。

關(guān)鍵詞:酮苯脫蠟;回收;蒸汽加熱器;節(jié)能

1 ?概述

酮苯脫蠟重油裝置利用換熱器及蒸汽加熱器逐步回收系統(tǒng)中的溶劑,溶劑為丁酮、甲苯的混合溶劑。設(shè)備每三年大修一次,并對(duì)各換熱器及加熱器進(jìn)行高壓水清洗,由于裝置長期運(yùn)行,設(shè)備效率逐漸下降,酮苯重油裝置蒸汽消耗量大,能耗增加。

2 ?重油裝置蒸汽加熱器流程簡(jiǎn)述

酮苯脫蠟重油裝置油回收系統(tǒng)塔02底的油和溶劑由泵017/1、2抽出經(jīng)蒸汽加熱器換031/1、換031/2加熱后進(jìn)入塔03閃蒸,從塔02至塔03經(jīng)過換031/1和換031/2兩級(jí)加熱,目的是回收系統(tǒng)中的溶劑,甲苯常壓下沸點(diǎn)110.6℃,丁酮沸點(diǎn)79.6℃,塔03頂蒸出溶劑大部分甲苯,小部分丁酮。油和溶劑走蒸汽加熱器管程,蒸汽走殼程,一級(jí)蒸汽加熱器換031/1用1.0MPa蒸汽加熱,管程出口溫度控制150±10℃,二級(jí)蒸汽加熱器換031/2用3.6MPa蒸汽加熱,管程出口溫度控制195±4℃,正常狀態(tài)下,換031/2殼程壓力1.30MPa左右。

3 ?二級(jí)蒸汽加熱器異?,F(xiàn)象描述

酮苯脫蠟重油裝置蒸汽加熱器換031/2殼程壓力逐漸升高,壓力由1.3MPa升高至2.7MPa,3.6MPa蒸汽消耗量也由原來的6t/h升高至7.5~9.5t/h。一級(jí)蒸汽加熱器管程出口溫度加熱不上來,控制閥處于全開狀態(tài),1.0MPa蒸汽消耗量達(dá)到上限,一級(jí)加熱器管程出口溫度最大只能加熱到143℃,二級(jí)蒸汽加熱器出口溫度193℃。

正常狀態(tài)下,換031/2殼程壓力1.3MPa左右,蒸汽加熱器殼程壓力大,換熱效率下降,提一級(jí)蒸汽加熱器進(jìn)料時(shí),為保證二級(jí)加熱器出口溫度指標(biāo),3.6MPa蒸汽消耗量大,尤其短時(shí)間內(nèi)提量時(shí),二級(jí)蒸汽加熱器壓力增加幅度更大,最高達(dá)到2.9MPa,換031/2殼程設(shè)計(jì)壓力3.7MPa,嚴(yán)重制約裝置處理量的提高,同時(shí)威脅安全生產(chǎn)。

3.1 ?二級(jí)蒸汽加熱器殼程壓力過高的原因

濾液自換04來經(jīng)過三組七個(gè)換熱器進(jìn)入油回收系統(tǒng)塔01,塔01至塔02經(jīng)過兩組六個(gè)換熱器,換熱器換熱效果差影響塔01、塔02各點(diǎn)溫度,使蒸汽加熱器進(jìn)料溫度低。

一級(jí)蒸汽加熱器換031/1出口溫度較低會(huì)導(dǎo)致?lián)Q031/2殼程壓力過高。換031/1出口溫度低的原因主要有一級(jí)蒸汽加熱器換031/1殼程疏水器故障;一級(jí)加熱器蒸汽流量不準(zhǔn)或出口溫控閥故障;一級(jí)加熱器管程副線閥漏量;一級(jí)加熱器換熱效果不好,設(shè)備內(nèi)部結(jié)垢嚴(yán)重;1.0MPa蒸汽溫度、壓力不夠,影響一級(jí)蒸汽加熱器的加熱效果,以上情況均可造成3.6MPa蒸汽消耗量增加。

二級(jí)蒸汽加熱器換031/2設(shè)備內(nèi)部結(jié)垢,管程介質(zhì)走副線,通過現(xiàn)象可以直接判斷原因。

3.2 ?原因分析及問題排查

(1)檢查疏水器是否正常,將輕、重油一級(jí)蒸汽加熱器疏水器換31/1和換031/1調(diào)換,輕、重油一級(jí)加熱器疏水器類別及型號(hào)一致,輕油系統(tǒng)換31/1管程出口溫度控制較好,疏水器調(diào)換后,換031/1出口溫度和換031/2壓力沒有改善,排除疏水器原因。

(2)聯(lián)系儀表對(duì)一二級(jí)加熱器蒸汽流量校準(zhǔn),檢查控制閥開關(guān)是否卡阻,但未發(fā)現(xiàn)異常,排除儀表及控制閥原因。

(3)蒸汽加熱器管程介質(zhì)走副線會(huì)降低加熱器加熱作用,加熱器殼程給汽與回水溫度溫差小,殼程壓力也會(huì)增加,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)副線閥已關(guān)閉,排除管程介質(zhì)走副線原因。

(4)蒸汽加熱器換熱效果不好,設(shè)備內(nèi)部結(jié)垢,會(huì)嚴(yán)重影響傳熱效率。檢修時(shí)換熱器打開后,塔01前的換熱器和蒸汽加熱器管程各管內(nèi)均有1mm厚的焦?fàn)钗镔|(zhì),取樣進(jìn)行分析,焦質(zhì)狀物質(zhì)以油為主,但燃燒后剩下細(xì)微的粉末,用吸鐵石能夠完全吸附,焦質(zhì)內(nèi)含有鐵的成分。生產(chǎn)運(yùn)行中,可能攜帶設(shè)備內(nèi)的鐵銹或其它含鐵成分,粉末很細(xì),能夠透過濾布,換熱器垢層的存在會(huì)使換熱器總傳熱系數(shù)大幅度降低,大大影響傳熱效果。檢修期間,對(duì)換熱器(蒸汽加熱器)進(jìn)行高壓水沖洗,清除管程污垢。

對(duì)重油蒸汽加熱器數(shù)據(jù)采集,選取一級(jí)蒸汽加熱器進(jìn)料量一定(53t/h)時(shí)檢修前后數(shù)據(jù)。檢修前后,在蒸汽加熱器進(jìn)料量一定時(shí),換031/2殼程壓力下降1.2MPa,3.6MPa蒸汽用量減少2t/h,3.6MPa蒸汽回水溫度下降,換熱溫差增加30℃,與此同時(shí),1.0MPa蒸汽用量提高1t/h,換031/1出口溫度提高明顯,說明一級(jí)蒸汽加熱器換031/1換熱效率提高,1.0MPa蒸汽用量大,從而3.6MPa蒸汽用量小,同時(shí)一級(jí)加熱器出口溫控閥關(guān)小,還有調(diào)節(jié)空間。

4 ?結(jié)論及效果評(píng)價(jià)

(1)二級(jí)蒸汽加熱器換031/2殼程壓力升高的主要原因是塔01前換熱器內(nèi)管結(jié)垢,一二級(jí)蒸汽加熱器內(nèi)管附有焦?fàn)钗镔|(zhì),使傳熱系數(shù)降低,換熱效率下降,一級(jí)蒸汽加熱器出口溫度不夠,二級(jí)蒸汽加熱器換031/2消耗3.6MPa蒸汽量高,一旦加熱器進(jìn)料量不穩(wěn)定,使換031/2壓力增加幅度大。

(2)蒸汽加熱器出口溫度決定三次塔進(jìn)料溫度及末次塔底溫度,影響溶劑塔頂蒸出率及溶劑出裝置攜帶,同時(shí)二級(jí)蒸汽加熱器是3.6MPa蒸汽加熱,溫度高、壓力大,不能讓加熱器長期憋壓,嚴(yán)重時(shí)會(huì)威脅安全生產(chǎn)。

(3)換熱器及加熱器經(jīng)過長期運(yùn)行后,根據(jù)介質(zhì)性質(zhì)及其它因素,很難避免結(jié)垢現(xiàn)象,檢修后,輕油裝置加熱器蒸汽用量也有明顯改善,日常生產(chǎn)中,要正確、平穩(wěn)調(diào)節(jié)操作,避免給設(shè)備帶來損害。

(4)通過趨勢(shì)得出,重油一級(jí)蒸汽加熱器效率提高后,二級(jí)蒸汽加熱器換031/2減少3.6MPa蒸汽消耗至少2t/h,一月累計(jì)節(jié)省蒸汽約1488t,提高傳熱效果的同時(shí)節(jié)能降耗。

參考文獻(xiàn):

[1] 苗忠等.溶劑脫蠟裝置操作工.北京:中國石化出版社,2009.

作者簡(jiǎn)介:

何愛茹,女,工程師,2009年畢業(yè)于東北石油大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),現(xiàn)從事煉油工藝相關(guān)工作。

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