柯紅峰
摘要:文衛采油廠經過多年的開發建設,開采及管理難度越來越大,同運營成本也在逐漸增加,傳統的管理模式已無法實現勞動生產率的提高和效益的提升。實施老油田信息化改造,成為油田自身發展的必然選擇。本文主要論述如何利用已經建好的油田生產監控指揮系統,逐步完善配套信息網絡建設挖潛系統的應用潛力,實現調度指揮中心集中控制,從而實現全面油田自動化。
關鍵詞:自動化集中控制降低成本扭虧脫困
一、信息化改造的必要性
文衛采油廠組建于1981年,管轄著文明寨、衛城、馬寨和古云集4個油田,歷經30多年的開發建設,文衛采油廠已經進入開發中后期,儲量接替不足、人工成本高、自動化水平低、用工短缺、折舊數額高、非油氣資源利用率低、成本控制難度較大等諸多矛盾和問題,制約了老油田的效益穩產和持續發展。
另外在“國際低油價新常態”的新形勢下,傳統的生產管理模式已無法實現扭虧脫困,只有通過生產信息化建設和油公司體制機制建設,促進管理模式創新變革,才能使油田企業適應新常態、度寒冬,提質、提效持續發展。
二、生產指揮系統的建設與集中整合
文衛采油廠四個管理區于2017年底基本完成了信息化提升改造,全廠612口油井,57座計量站、3座聯合站及1座污水站,建成了視頻監控、數據采集、網絡傳輸、自動報警、巡檢維護、監控指揮為一體的生產信息化PCS系統。各采油管理區對采油站及采油崗位進行集中整合,消除信息孤島,優化采油區人力資源配置,取消了小班人員,建立了無人值守、集中巡檢管理體系。
三、生產指揮系統應用
(一)優化采油區人力資源配置
我廠按照注、采、輸一體化管理原則,組建四個采油管理區。用工由1585人優化到908人,優化用工677人,每年減少人工成本8124萬元,同時通過優化減少計量站人員,為外闖市場提供了人員保障。
(二)實現數據自動采集傳輸
1. 油井井口回壓、溫度實現自動采集、實時監測
井口安裝壓力變送器,計量站高產井及合走井安裝溫度變送器,通過無線傳輸,實現井口回壓、出油溫度實時監測,消除安全隱患,保證生產。
2. 油井產量自動采集
通過對單井標準功圖的測量、設置,產液量現由功圖自動核算,對個別功圖測量產量與單井量油產量有偏差的井進行系數測算,經過2個月的不斷對比,已經形成了一定的液量測算方法,取消小班工人手動量油。
(三)視頻監控模塊的應用
1. 單井巡查
以往采油站的巡檢模式是4小時巡查一次,一天6趟井,即使全部落實到位,也可能存在4小時左右的空檔,導致停井發現不及時,并且每個計量站需要一名職工去巡查,使用信息化的巡檢系統以后,以采油管理二區為例,要求監控崗3小時巡查一次,有效縮短了空檔,再加停井報警,基本杜絕了停井發現不及時的現象,也杜絕了以前存在的停井跳站不報、瞞報、處理不及時的現象,大大提高了生產時率,最主要是降低了職工的勞動強度,節約了大量勞動力。
2. QHSE管理“協同化”
資源協同應用,安全環保全業務管控、關鍵生產設施、重點施工環節視頻全程監控,應急事件可視化處置。真正實現QHSE工作由“重視”向“重實”轉變,有效的保證了安全措施的落實,和生產組織的有序進行,確保安全環保形勢穩定。
(四)報警預警模塊的應用
1. 管線壓力報警
通過壓力的變化,直觀的反應了管線生產狀況的變化,根據管線壓差的大小,判斷管線是否堵塞或者泄漏,經采油班現場落實整改措施。
2. 停井報警
通過停井報警顯示,能及時發現非正常停井,及時落實停井原因,使得能夠盡快整改恢復正常生產,避免因機械故障和產量流失所造成的經濟損失。
(五)控躺方面的應用
1.油井功圖實時遠程測量
信息化前油井功圖的測量全靠人工現場采集,勞動強度大,采集效率低,數據傳遞節奏慢,在系統安裝后,管理人員在系統平臺上可以實時掌握整個區內抽油機井的工作情況,及時發現抽油機故障,提高油井生產效率,對控躺工作有積極的意義。
四、目前存在問題
(一)制度管理體系不完善
經歷油公司體制改革與信息化改造之后,傳統的管理制度已經不適合目前的生產形勢,因為自動化最終的目標是實現現場生產裝置的無人值守,實現調度指揮中心集中控制,變分散控制為“一鍵式”控制,全面實現自動化操作,這就要求我們有一套完善的管理流程、標準的操作手冊、生產事件處置流程等生產信息化條件下的制度管理體系。
(二)信息化設備的后期檢定與維護難度加大
信息化條件下,計量器具拆卸難、送檢難、儀表檢定后重新匹配、調試等問題,造成檢定費用高、勞動效率低,傳統的計量器具管理方式與低油價下生產運行成本大幅壓減的矛盾,導致原有的計量器具管理規范執行難以落地。
五、擴展方向
(一)加強專業技術人才的培養
信息化專業技術人才的培養是確保信息化建設可持續發展的關鍵,建議對運維人員開展針對性培訓,切實解決計量器具安裝、使用、維護等過程中的實際問題,做好記錄,編寫成《自動化儀器儀表日常維護與故障排查》手冊,提高全員業務素質。
(二)由報警模式轉變為預警模式
目前生產模式是被動發現問題、采取措施恢復生產,不能將問題杜絕在源頭上。將來我們是否可以應用多參數預警診斷模型,通過鉆井井史、作業史、整個油井全生命周期所采集的數據進行預警未來井筒、工況潛在問題,超前發現問題,提升油井工況診斷功能,指導現場技術人員超前處置,最大程度上避免問題的發生或減輕故障的影響程度和范圍。
(三)實現油氣生產全過程智能優化
1、精確產量計量
目前產業量的自動計量基于示功圖來計量,由于一些示功圖的測量存在一定的誤差,導致液量計量不是特別精準,因此,可以依據不同油井的油藏特性、油藏能量、注水情況以及油井生產特性以及變化趨勢等多方面的特點,結合示功圖產量計量,建立油井生產計量模型,實現多條件下精確產量計算。
2、生產參數自動優化
基于實時生產數據,根據每口油井的供液能力、產液量、沖次、動液面、泵效等一系列參數,實現自動計算參數指標,主動評價油井參數的合理性,自動推送調參建議和措施,實現高效、合理采油。
六、結論
在油田自動化生產中應用PCS系統是油田管理工作的新突破,為提升精細化管理水平提供了強力支撐,為我們在低油價新常態下迎接新挑戰,戰勝新困難堅定了信心。我們將繼續挖掘信息化系統平臺的應用潛力,不斷總結經驗,提升管理水平,推動采油管理持續發展。