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PLC井口電保溫自動控制裝置的研究與應用

2019-09-10 07:22:44宋成立李英安文霞
石油研究 2019年4期

宋成立 李英 安文霞

摘要:在采油廠的生產管理中,電費一直是生產成本支出的重中之重,就某某采油廠來說,正常運轉的抽油設備就有5500多套,全年需要電費折合成本1.3億元,通過電力補償等方式都以應用于生產現場,但是動力費還是占據著每個單位生產成本較大的比重,而且控制難度越來越大。在采油隊電力消耗主要體現在電機和井口冬季保溫上,電機消耗的電能影響因素較多,通過一系列的工藝改造,可降耗的空間越來越小,井口電保溫是采油廠冬季井口的主要保溫方式,而井口電保溫在冬季消耗的電量較小,往往被人們忽視,實際上電保溫消耗電量在節能降耗上還是存在很大的潛力的。

關鍵詞:電保溫;井口;電機;溫度

一、存在的問題

(一)傳統方式存在的問題

為了防止冬季油井出現凍井口現象,采油隊通常都是應用井口電保溫技術。而傳統的電保溫供給方式是24小時供電,由于冬季的氣溫比較低、晝夜溫差大,井口電保溫應用時間長,出現故障不容易及時發現等因素,增大了冬季安全生產的風險因素,浪費了大量的電能,增加了生產成本,給管理帶來了很大的難度,不適合精細管理的需要。目前,扶余采油廠共有5500口生產井,單井電保溫年消耗量1496.88度,全廠年消耗量823.2尤千瓦,折合成本510.6萬元。

因此,可根據現場電保溫的需要自動開、關電保溫的通電時間,既能保證生產,又能準確顯示電保溫目前的供電狀態。

目前,傳統的油井電保溫的控制方式還是采用24小時連續供電的方式,24小時供電浪費了大量的電能,這也就是我們要解決的重點。另外還有的利用溫控開關進行控制,但現場經驗證明,這樣的方式不適合野外電保溫的有效控制,由于溫控開關結構復雜,安裝在專門的盒子里,給現場管理帶來了很多不便,有時由于電保溫停運了,采油工還以為是溫控保護起作用了,造成管線凍凝,給生產帶來困難。由于沒有明顯的供電指示,有時也能造成觸電事故,給安全帶來很大的隱患。

(二)改進思路

針對以上分析的傳統方式在井口電保濕中存在的問題,我們需要設計一個裝置,研究方向主要是具有可調節功能,根據戶外溫度來自行設定,有效地減少了24小時不間斷供電所造成的浪費。

井口保溫自動控制裝置能有效的解決這一問題,通過在配電箱里安裝該裝置,占用的空間小,控制器采用微電腦控制,可靠性強,從面板上可以清楚的看到該裝置的工作狀態,從而給生產帶來便捷的同時,也起到了保證生產安全節能降耗的目的。

(三)PLC電保溫自動控制裝置結構

該裝置內部結構采用進口IC芯片,時鐘自動控制器,微電腦,交流接觸器,發光二極管,變壓器等組件來實現此功能,見圖1。

外部主要由PLC控制模塊、高亮分段液晶顯示屏、微觸點開關、防雨聚內烯塑料外殼四部分組成。

(四)PLC電保溫自動控制裝置工作原理

可根據現場環境溫度,管線內流體溫度、含水等基礎資料,綜合扶余采油廠原油凝固點設定電保溫的電熱帶通、斷。達到既能保證生產,又能節約電能的需要,同時還要準確顯示電保溫目前的工作狀態及高溫設定、低溫設定及目前電保溫溫度顯示值,方便員工調整。

(五)方案實施

我們先期做一個模擬實驗。在采油隊培訓室模擬了一個油井的電保溫現場。利用兩塊數字式單項電度表進行現場計量,一組連接油井電保溫控制器并設定為開一小時、關一小時的間開的工作制度,另外一組按照電保溫正常連接方式。通過一周的實驗,能很清楚計算出一口單井電保溫一年消耗的電量,單井平均12米保溫帶計算,小時消耗的電量是0.462×24=11.088度,一年按照四個半月計算將消耗11.088×4.5×30=1496.88度,應用單井電保溫控制器的電表折算只有748.44度,單井年可節電419.12元

二、現場實驗效果

2015年1月24日在采油隊通過現場試驗(見表1)可以看出在三個平臺42口井上實驗,根據不同的產液、含水設定不同的工作參數,起到了節能的效果,三個平臺每天可節電260.47度,自試驗到大面積安裝此節能裝置,合計近40天時間,累計節電1.04萬度,節約動力費0.6萬元。經濟效益非常可觀。

通過在采油廠5500口生產油井上安裝井口保溫自動控制裝置,既滿足了油井的正常生產又節約了大量的電能,創造了客觀的經濟效益。

三、技術創新點

PLC井口電保溫自動控制裝置,具有四個創新點:

(一)自動控制:可根據現場環境溫度的變化、油井產液量的多少,含水,產液溫度、原油物性等綜合指標確定控制裝置的設置,該裝置可手動設置低溫啟動、高溫停止。

(二)可視精確:還可實時顯示當前保溫撬內的真實溫度,控制精度在0.1℃。

(三)防水處理:整個裝置采用防水設計,內部用防水膠灌注,即使放到水盆中依然能正常工作,這樣就可保證操作人員的安全要求。

(四)節約電能:液晶顯示采用大液晶,分屏顯示,微觸點控制,操作簡便,顯示清晰,可保證了生產的同時節約大量電能。

四、應用效果

PLC井口電保溫自動控制裝置是一項適合冬季安全生產管理的實用技術,保證了安全生產,降低了生產成本,也可減少員工的勞動強度。目前,采油廠共有5500口生產井,單井電保溫年消耗電量1496.88度,全廠年消耗電量823.2萬千瓦,折合成本510.6萬元。應用井口電保溫自動控制器,根據環境溫度、單井含水、產液量等綜合因素確定單井電保溫開關時間,不但保證了生產,年可節約電量480萬千瓦,節約成本350.7萬元,可有效降低單井的生產成本。

參考文獻:

[1] 劉寶和,胡文瑞.中國油氣田開發志[M]. 北京:石油工業出版社,2011

作者簡介:

宋成立,吉林油田公司扶余采油廠,采油工,高級技師)

吉林油田公司扶余采油廠,吉林省松原市,郵編:138000

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