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船舶柴油機增壓器的故障分析與排除

2019-09-10 07:22:44崔祎
大眾科學(xué)·中旬 2019年4期
關(guān)鍵詞:故障分析

崔祎

摘 要:文章針對某船主機增壓器持續(xù)故障的現(xiàn)象,在故障原因分析、查找、診斷和排除過程中,提出了船舶柴油機增壓系統(tǒng)排除故障的解決思路和方法以及管理維護方面的一些建議,為廣大同行們提供技術(shù)參考。

關(guān)鍵詞:柴油機;增壓器;故障;分析

引言:

目前,國際商船上的船舶柴油機普遍采用廢氣渦輪增壓的方式來提高功率。具體過程:柴油機排放的廢氣通過增壓器的廢氣渦輪端,并在其中做功,使廢氣中的能量通過廢氣渦輪機輸出,驅(qū)動同軸的增壓器壓氣機旋轉(zhuǎn),壓氣機將被壓縮的增壓空氣送入柴油機。因為增壓空氣的壓力升高,其空氣密度增大,從而增加進入汽缸的進氣量,使汽缸內(nèi)的油氣混合物燃燒地更充分,因此大幅度提高了柴油機的功率和做功熱效率[1]。廢氣渦輪增壓器的使用使柴油主機的輸出功率和柴油機的經(jīng)濟性都得到顯著的提高。

1故障經(jīng)過

某船柴油主機型號:MANB&W6S50MEC,廢氣渦輪增壓器型號:VTR500,柴油主機和副機都使用重油(180cst),經(jīng)濟服務(wù)航速12.0kn(約為主機55%額定功率下的降速航速),環(huán)球航線。2015年至2017年,因為廢氣渦輪增壓器的原因使主機工況惡化,航速下降,造成一定的經(jīng)濟損失。當時,主機額定轉(zhuǎn)速為120r/min,加速到115r/min左右時,增壓器喘振現(xiàn)象出現(xiàn),某些缸單缸排溫過高,排煙總管內(nèi)在增壓器渦輪進口處的溫度達到了497℃,在炎熱海域,有時最高可達到526℃。經(jīng)技術(shù)咨詢和確認,同機型的主機在該工況下,通常各缸排煙溫度在350℃左右,增壓器廢氣渦輪端進氣排煙溫度為430℃左右。這種故障現(xiàn)象持續(xù)了很長一段時間,剛開始影響不明顯,后來持續(xù)積累惡化,最終導(dǎo)致主機因排溫過高而自動降速,如果不進行處理,后期會影響船舶安全航行[2]。

2故障原因診斷分析

以2015年8月在主機早期正常工況下測取的熱工參數(shù)與2017年故障狀態(tài)時的熱工參數(shù)進行對比,見表1、表2。

表1主機主要熱工參數(shù)對照表

表2主機其他熱工參數(shù)對照表

從表1和表2可以看出,在同樣工況下,2017年10月的最高爆發(fā)壓力和壓縮壓力比2015年8月降低許多,主機排溫平均每缸升高50~60℃,掃氣壓力也降低0.013MPa。增壓器廢氣進口溫度增加了約70℃,出口溫度增加了約60℃,說明主機工況惡化。

柴油機的燃燒過程主要受燃油品質(zhì)、噴油正時、換氣質(zhì)量、霧化質(zhì)量等工況因素影響[3]。因此,本文案例中,柴油機的排溫熱負荷增大引起故障降速,不難確定是由于增壓器喘振,進、出口廢氣溫度過高引起的。

3故障原因分析及排除

3.1增壓器氣體流動管道堵塞

柴油機正常工況下工作時,增壓系統(tǒng)的增壓器流動管道氣流流動線路為:空氣→空氣濾網(wǎng)→消音器→葉輪(壓氣機側(cè))→空冷器→主機掃氣箱→進氣口(掃氣口)→柴油機汽缸→排氣口→排氣總管→渦輪端噴嘴環(huán)→葉輪(廢氣渦輪側(cè))→廢氣鍋爐→排出。在這條氣體流動線路中,若有一個環(huán)節(jié)發(fā)生故障,就會影響柴油機氣體流通性,造成柴油機增壓器喘振、增壓器性能效率和增壓掃氣壓力下降,以及主機排溫升高等,若等主機排溫升高到一定值后,就可能出現(xiàn)故障報警、自動降速或停車的現(xiàn)象。表3為船舶增壓器故障和可能原因?qū)?yīng)表,通過表3來分析、判斷增壓器故障的相關(guān)現(xiàn)象和原因,并針對性解決。

3.2增壓器氣體流動非管道堵塞

1)增壓器工作環(huán)境溫度發(fā)生變化。船舶在較高氣溫的海域或季節(jié)航行時,其周圍空氣密度較小,因而增壓器的進氣流量會減少,工作使排氣壓力下降,廢氣渦輪獲得的能量減少,在主機油門加大提高轉(zhuǎn)速的過程中,易產(chǎn)生增壓器喘振現(xiàn)象。

2)空冷器冷卻效果變差。空冷器的空氣側(cè)和冷卻水側(cè)臟堵、產(chǎn)生結(jié)垢會使熱交換效果變差,從而使冷卻能力下降,柴油機排氣溫度升高,增壓器轉(zhuǎn)速升高,流量增大,易引起喘振。

3)船舶航行阻力增大。當柴油機在高負荷工況運行時,柴油機噴油量必須有所增加,提高轉(zhuǎn)速,才能保持一定的航速。但此時由于高負荷阻力的原因,柴油機轉(zhuǎn)速反而有所降低,增壓空氣的流量反而減小,氣體流通過程中在渦輪側(cè)和壓氣機側(cè)產(chǎn)生流量上不匹配的矛盾,因而增壓器更易發(fā)生喘振。

4)柴油機燃燒系統(tǒng)故障。若柴油機燃燒噴油系統(tǒng)發(fā)生故障,會產(chǎn)生燃燒后燃加劇,主機排溫升高,燃燒終點滯后,使增壓器轉(zhuǎn)速升高,壓氣機壓縮氣體流量增大,與渦輪側(cè)氣體流量不匹配,易發(fā)生喘振。

5)柴油機單缸不工作或柴油主機手柄操車速度過猛。在柴油機運行時,若單缸熄火(主動單缸停油)或者短時間內(nèi)急速減速、加速或停車,由于增壓器仍保持較大的轉(zhuǎn)動慣量,不能立即減速或停轉(zhuǎn),同時,增壓器的渦輪側(cè)空氣流量減少,而壓氣機側(cè)背壓仍處于較高狀態(tài),在高背壓、小流量下運行的增壓器,易引起喘振。

經(jīng)大量的實踐調(diào)查,船舶航行過程中,主機增壓器氣體流動管道堵塞也是引起增壓器喘振的主要原因。

對比2015年和2017年的數(shù)據(jù),2年內(nèi)都不同程度的對柴油機增壓器相關(guān)設(shè)備進行清潔、檢修處理(包括增壓器壓氣機葉輪、擴壓器、噴嘴環(huán)、廢氣葉輪等部件),還有進口濾器、掃氣箱和排氣口等都進行了清潔,增壓器甚至解體,對迷宮式密封、轉(zhuǎn)子軸封、氣封都進行了修理或換新。但重新裝復(fù)測試后,增壓器和主機的運行工況還是沒有得到太大改善。

因此,將柴油機正常工況運行參數(shù)作為基準,以近2年檢修改善增壓器工況的檢修工作為基礎(chǔ),分析判斷以上故障產(chǎn)生的主要原因應(yīng)該是:增壓器渦輪側(cè)葉輪的葉片或者噴嘴環(huán)噴嘴葉片變形。后經(jīng)拆檢,對增壓器轉(zhuǎn)子進行平衡試驗(動、靜平衡試驗),確認葉輪工作葉片有腐蝕以及一定程度的變形,為此,更換渦輪側(cè)葉輪,換新噴嘴環(huán),試運行主機,增壓器本體振動減小,加速區(qū)喘振消失,主機運行工況良好,各缸排氣溫度恢復(fù)到360℃左右正常狀態(tài)。

表3船舶增壓器故障和可能原因?qū)?yīng)表

4日常維護管理

在柴油機增壓系統(tǒng)日常管理中,應(yīng)依照各船實際情況和增壓系統(tǒng)說明書、保養(yǎng)手冊制訂出合理的維護管理工作流程。

1)柴油機在良好工況運行時,仍應(yīng)按照輪機日志等技術(shù)文檔具體要求在規(guī)定時間內(nèi)記錄各項重要運轉(zhuǎn)參數(shù)(如各缸排溫、增壓器渦輪進氣/排氣溫度、轉(zhuǎn)速、空冷器溫差和壓降等重要工況參數(shù)),這些重要參數(shù)既作為監(jiān)測對象,也是后期發(fā)生故障后分析、排除的基本依據(jù)。

2)柴油機操作應(yīng)盡量平緩,柴油機增、減速操作不能動作太迅猛,避免發(fā)生喘振現(xiàn)象,除非緊急情況。

3)船舶柴油主機高負荷條件下,不應(yīng)該為保持航速而加大噴油量,造成主機超負荷,而應(yīng)根據(jù)具體情況適當降低主機噴油量。

4)輕油和重油燃燒轉(zhuǎn)換時,應(yīng)適當調(diào)整噴油提前角,輕油轉(zhuǎn)換為重油,應(yīng)適當調(diào)大噴油提前角,以減少后燃,從而達到降低主機排溫的目的,反之亦然。

5)根據(jù)說明書要求和具體情況,清洗和拆檢主機增壓器和空冷器。

6)定期進行鍋爐吹灰工作。

7)注意增壓器軸承的維護和保養(yǎng)。

結(jié)束語

綜上所述,本文分析船舶柴油機增壓器的故障,針對船舶柴油機的結(jié)構(gòu)及工作特點,總結(jié)船舶柴油機增壓器故障的可能原因,總結(jié)分析的方法和結(jié)果對于船舶柴油機故障診斷直觀有效,為確保增壓器的正常工作,盡量避免故障的發(fā)生,在日常維護工作中要嚴格按照規(guī)定進行相關(guān)維護保養(yǎng)。

參考文獻:

[1]王湘蘇,王一飛.增壓器螺柱斷裂分析[J].內(nèi)燃機與配件,2019(02):129-130.

[2]馬傳武,袁文華,高杰.小型單缸農(nóng)用柴油機增壓研究進展[J].科技風,2018(33):142.

[3]李繼德.某柴油機渦輪增壓器竄氣量的研究[J].汽車與新動力,2018,1(05):85-88.

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