汪文耀 李樹玲 王魯寧

【摘?要】本文主要以昌江核電站1#機(jī)組為例,介紹了核電廠汽輪機(jī)抽汽逆止閥的一種故障形式。筆者詳細(xì)描述了團(tuán)隊(duì)針對故障開展的調(diào)查、分析、制定對策并實(shí)施的一系列過程,為其他電廠抽汽逆止閥的故障處理提供思路,以供參考。
【關(guān)鍵詞】汽輪機(jī);抽汽逆止閥;故障率
一、抽汽逆止閥功能介紹
抽汽逆止閥是汽輪機(jī)的配套設(shè)備,安裝在去往加熱器的抽氣回?zé)峁艿郎?防止在汽輪機(jī)停機(jī)時(shí),加熱器或抽氣管道內(nèi)的蒸汽返回汽輪機(jī)引起汽輪機(jī)超速。抽汽逆止閥上部為氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),包含過濾減壓閥、電磁閥、氣缸、壓力表等組件;下部為機(jī)械執(zhí)行機(jī)構(gòu),包括氣動(dòng)壓桿,閥瓣,擋塊、反饋連桿等。
抽汽逆止閥防止在汽輪機(jī)停機(jī)時(shí),加熱器或抽氣管道內(nèi)的蒸汽返回汽輪機(jī)引起汽輪機(jī)超速。其不可用將對汽輪機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行有著重要影響。因此,電廠每月針對抽汽逆止閥都有定期活動(dòng)試驗(yàn),確保其功能可靠。
二、故障調(diào)查與診斷
昌江核電1#汽輪機(jī)共有13臺(tái)抽汽逆止閥。2018年1-6月海南核電抽汽逆止閥故障總次數(shù)為31次,每月平均故障次數(shù)為5.2次/月,平均每月故障率39.74%。為了降低汽輪機(jī)抽汽逆止閥故障率,筆者小組團(tuán)隊(duì)圍繞如何降低汽輪機(jī)抽汽逆止閥故障率,開展了一系列調(diào)查活動(dòng)。
通過調(diào)查得出,我廠1號機(jī)組抽氣逆止閥故障的癥結(jié)為限位開關(guān)實(shí)際未觸發(fā)。小組針對該癥結(jié),利用頭腦風(fēng)暴的分析辦法,找到了10條可能的末端因素,分別為:1.限位開關(guān)未正確安裝;2.閥桿變形;3.閥桿銹蝕;4.氣路漏氣;5.機(jī)械連桿長度不足;6.指令與反饋接線不正確;7.限位開關(guān)損壞;8.電磁閥損壞;9.氣源未調(diào)至合適壓力;10.機(jī)械連桿松動(dòng)。
小組采取現(xiàn)場調(diào)查、試驗(yàn)和分析等方法,針對抽汽逆止閥故障率高的10個(gè)末端因素進(jìn)行了逐個(gè)驗(yàn)證和確認(rèn),最終確定了如下兩個(gè)要因:
1.閥桿變形;小組聯(lián)系運(yùn)行人員對閥門進(jìn)行操作和確認(rèn),檢查閥門動(dòng)作情況,發(fā)現(xiàn)閥門1AHP009VV的閥桿卡澀,無法達(dá)到預(yù)定的全開和全關(guān)位置以觸發(fā)反饋信號。經(jīng)解體檢查發(fā)現(xiàn),閥桿與閥瓣擋塊變形,閥桿彎曲。經(jīng)分析,閥桿與閥瓣擋塊可接觸面積小,關(guān)閉過程中閥桿以較小面積較大力量作用在閥瓣擋塊上,打偏打彎,擠壓變形,造成閥門卡澀。
2.機(jī)械連桿長度不足:經(jīng)現(xiàn)場測量,1AHP006VV與1ABP003VV閥門機(jī)械連桿分別為6.10CM和6.40CM,低于7-9CM的正常標(biāo)準(zhǔn)。在每次閥門動(dòng)作時(shí),機(jī)械連桿與反饋部件的擺臂在轉(zhuǎn)動(dòng)至某一特定角度會(huì)脫離,使得限位開關(guān)不能正常觸發(fā)。
三、對策制定與實(shí)施
針對要因一閥桿變形,小組提供了如下解決方案:
1.加粗閥桿,矯正擋塊:將閥桿規(guī)格由φ17mm換成φ25mm,同時(shí)將被打偏的擋塊校正回原始形態(tài),以增大接觸面;
2.縮短試驗(yàn)動(dòng)作時(shí)間以減弱閥桿與擋塊的碰撞沖擊:對13個(gè)閥門各增加閥桿活動(dòng)試驗(yàn)按鈕,點(diǎn)擊試驗(yàn)按鈕將觸發(fā)200mS的脈沖,使得閥門關(guān)閉約1/2,以達(dá)到閥門活動(dòng)試驗(yàn)的目的。
針對要因二機(jī)械連桿長度不足,可通過更換足夠長度的機(jī)械連桿來解決,使得連桿在轉(zhuǎn)動(dòng)至任意角度均能與限位開關(guān)的擺臂充分接觸。經(jīng)由小組討論并經(jīng)技術(shù)變更會(huì)議論證,確定以上方案均可行,同步實(shí)施。
小組在大修期間按上述對策對閥門進(jìn)行了部件及試驗(yàn)邏輯的改造,結(jié)果確認(rèn)如下:
1.加粗閥桿,矯正擋塊:檢修人員將閥門解體,將閥桿的規(guī)格由φ17mm換成φ25mm,同時(shí)將被打偏的擋塊校正回原始形態(tài)。單體測試表明,閥桿抗彎性能顯著提升,閥桿與擋塊的接觸面較之前約增大了一倍,有效地減少了沖擊時(shí)擠壓變形的可能性。
2.縮短試驗(yàn)動(dòng)作時(shí)間,減弱閥桿碰撞沖擊:小組技改實(shí)施人員對每個(gè)閥門各增加活動(dòng)試驗(yàn)按鈕,在每月一次的定期試驗(yàn)中,將原來的閥門全行程動(dòng)作試驗(yàn)改為閥門半程活動(dòng)試驗(yàn)。由操縱員在主控畫面按下閥門試驗(yàn)按鈕,觸發(fā)200mS(0.2S)的關(guān)命令,電磁閥動(dòng)作,閥門失氣0.2S,就地觀察閥桿下插0.2S后迅速提升,實(shí)際動(dòng)作的行程縮短至約全行程的1/2,未達(dá)到全關(guān)位置,避免了閥桿與閥瓣擋塊在全關(guān)位置發(fā)生碰撞擠壓。同時(shí)驗(yàn)證了閥門的可用性,避免了在機(jī)組正常功率運(yùn)行執(zhí)行定期試驗(yàn)期間出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象。達(dá)到對策目標(biāo)。
3.更換足夠長度的機(jī)械連桿:我們將連桿更換成長度為7.5cm的新連桿,測試結(jié)果顯示:機(jī)械連桿在轉(zhuǎn)動(dòng)至任意角度均能與限位開關(guān)的擺臂充分接觸,在閥桿及閥瓣動(dòng)作到位的前提下,限位開關(guān)均能正常觸發(fā)。
四、效果檢查
小組收集了2019年3月-8月的試驗(yàn)數(shù)據(jù),如下表:
由上表可以看出,2019年3月-8月總故障次數(shù)為2,其月平均故障率已由39.74%降低至2.56%,而由癥結(jié)(限位開關(guān)未觸發(fā))導(dǎo)致的故障率為0,改造成果非常顯著。
五、結(jié)束語
本次改造活動(dòng)提高了設(shè)備運(yùn)行的可靠性,降低了抽汽逆止閥月度定期試驗(yàn)中閥門的故障率,減輕了維修部門的壓力,為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力支持,為昌江核電2號機(jī)組及其他電廠同類問題的處理提供了參考。
作者簡介:
汪文耀,工程師,維修處,現(xiàn)從事核電廠汽輪機(jī)控制系統(tǒng)、全廠數(shù)字化控制系統(tǒng)等儀控運(yùn)維工作。
李樹玲,工程師,設(shè)備管理處,現(xiàn)從事核電廠常規(guī)島及BOP設(shè)備管理工作。
王魯寧,工程師,設(shè)備管理處,現(xiàn)從事核電廠核島設(shè)備管理工作。
(作者單位:海南核電有限公司)