張越 孫暢 徐瑋 霍磊磊 仲現
摘要:冀東油田人工島受自身環境制約,島體面積小,完井總數已超數百井次,上產壓力大,還在不斷新井開鉆計劃。該調整區塊所鉆新井固井面臨著壓力窗口窄,后效高等諸多技術難點,影響固井質量的因素越來越多。本文旨在分析影響固井質量因素,合理指導固井生產。
關鍵詞:冀東油田;人工島;固井質量;水泥漿
前言
近年來,冀東油田三號人工島開發力度加大,地層存在大段或互層的特殊巖性,有異常壓力系統及易漏地層,鉆遇復雜情況增多,井網密集程度增加,新井固井面臨著涌、漏并存,后效高,壓力窗口窄,井眼質量差,頂替效率低等諸多技術難點。在我們不斷改進固井技術的情況下,仍舊固井質量不理想,下文將結合4口生產井的固井質量進行分析。
1現場固井施工情況
2019年分別完成了N-30、N-40、N-36、N-23油層固井,固井施工過程出現不同程度的問題。
1.1 N-30井
本井鉆進至2966m(垂深2568m),發生溢流,全烴值由0.57%升至36.84%,靜止觀察溢流量2.4m3,節流循環,入口密度1.47g/cm3,出口密度1.44 g/cm3。鉆進至2975m發生漏失,循環時發現井漏;降排量至1.0m3/Min循環觀察,起鉆至套管內關井,共計漏失17.4m3;泵入堵漏漿16m3,替堵漏漿26m3。固井過程中鉆井泵替漿至23m3時發生失返性漏失,泵壓5.5Mpa,排量1.36m3/Min,降排量至1.1m3/Min,壓力4MPa。至大泵替漿結束時,壓力為7MPa。
1.2 N-40井
本井揭開油氣層后,后效高,鉆進至2907m時,全烴值達到100%,鉆井液密度由設計密度1.40g/cm3增至1.48g/cm3,RFT測井數據顯示地層壓力系數:2910/1.12,3006/0.9,3019m /1.40,3025m/1.42,3034m/1.46/,3151/0.76。本井固井及候凝期間鄰井均有壓裂施工,且為同一層位,地層壓力失衡且短時間難以閉合,影響了油層段固井質量;油層段3028-3083m幅值全部達40-50%左右。施工結束后雖進行關井,為防止漏失,未環空加壓。使用兩個水力脹封管外封隔器,卡封的層位選擇不準確,沒有封住高壓層;封隔器脹封后形成斷路,壓力不能有效傳遞。
1.3 N-36井
2820-3052m,3251-3288m井徑較大不規則,根據這兩段聲幅情況看,頂替效率較差。2.3m3/min的替漿排量下返速仍達不到1m/s。現場施工雖進行了關井,環空加壓,壓力超過3Mpa即漏,壓力降至0Mpa,未達到加壓效果。本井從完鉆至固井周期跨度較長達15天,期間常規電測遇阻,穿心打撈,等壓裂施工,在井壁上形成較厚的虛泥餅,對界面的膠結質量有一定影響。
1.4 N-23井
本井鉆進至井深2919m氣測異常,復合鉆進至2935米,全烴最高升至60%,全烴最高時密度由1.40g/cm3降至1.33g/cm3;完鉆循環測后效9.94m/h。現場注加重隔離液時,加重隔離液罐未與泥漿罐完全隔開,混入了泥漿,影響加重隔離液性能,造成沖洗效果不理想,影響了固井質量。技套鞋下50m與井底以上80m均為大肚子井眼,根據這兩段聲幅情況看,頂替效率較差。(平均井徑258.88mm,擴大率20%,大肚子井段更差,2.3m3/min的替漿排量下返速仍達不到1m/s)。
2影響固井質量因素
2.1地理地質因素
三號人工島位于冀東油田南堡1號構造,有限于特殊的地理環境,所鉆井基本都是三開五段制大位移井,目的層井斜位移較大,影響頂替效率,不易頂替干凈,造成油氣水串。開發加大后,造成三號島地層壓力體系復雜,高低壓互層,斷層發育,壓力窗口幾乎沒有,在漿柱設計上存在極大難點。由于長期注水,圈閉壓力得不到有效釋放,存在異常高壓層,鉆井液的完井密度加大。油氣顯示活躍,在鉆進過程中經常出現全烴100%的情況,完井后效居高不下,油氣上返300m/h以上,先天的地理地質因素制約了固井質量的提高。
2.2井眼條件因素
三號人工島特殊的地質條件造成卡鉆、氣侵事故、復雜情況多,鉆井周期長,井徑不規則,易形成“糖葫蘆”“大肚子”井眼,固井時提高頂替效率困難,嚴重影響封固效果。良好的井眼條件是套管安全下入和保證固井質量的前提條件,現存的井眼很難再通過通井措施得到良好改善。
2.3水泥漿體系因素
為了滿足三號島區塊固井質量要求,水泥漿配方性能要求失水量低、稠度適宜,漿體穩定性及防竄性好,要達到壓穩防竄困難,優選水泥漿配方困難。我們先后采用了渤星膠乳水泥漿體系、渤星液降體系、渤星干混體系、歐美科體系、衛輝干混體系并配合BCS系列沖洗液使用,但是效果仍舊良莠不齊,優選困難。
2.4現場施工因素
a受到島上物資運送制約,人員設備跟蹤不及時,施工設備大打折扣。b現場施工時膠乳水泥漿密度不能達到設計值,漿體性能受到影響。c化驗溫度選取偏高,化驗結果不能真實反映井下情況。d三號島最近在產層進行同層壓裂,未避開固井,影響固井質量。eBCS系列加重隔離液及膠乳在冬季施工中其防凍性能,保質周期不適應現場施工要求。
3結論和認識
三號島固井質量出現問題的原因有很多,最關鍵的還是本身的地質因素,地層涌、漏并存,后效高,壓力窗口窄,平衡壓力固井實現困難。在產層進行同層壓裂,相鄰注水井因素也是影響三號島固井質量的另一原因,對照聲幅圖可以看到,幅值有高低變化的井段基本都能與顯示層或水層找到對應關系。大部分井在三開鉆進過程中的地層異常情況,沒有引起足夠的重視,未能第一時間對現場施工做出正確的指導是固井質量差的管理原因。
參考文獻:
「1」來東風,趙永光,等.冀東油田南堡1-2號和1-3號人工島大斜度井固井施工難點及解決對策.[J].長江大學學報(自科版).2014(11):185-187.