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電廠SCR煙氣脫硝對鍋爐運行影響與預控研究

2019-09-10 07:22:44王恩
科學導報·科學工程與電力 2019年7期
關鍵詞:對策影響

【摘 要】隨新《環境保護法》的實施,國家環境保護政策日趨嚴格,對SCR煙氣脫硝裝置及鍋爐的的安全穩定運行提出更高要求。本文根據SCR煙氣脫硝裝置的運行要求及電廠實際,分析了黔東電廠加裝SCR煙氣脫硝裝置后對鍋爐系統安全經經濟運行的影響及采取的對策,為電廠提供信息指導。

【關鍵詞】SCR;鍋爐;影響;對策

前言

2012年1月1日實施的國家標準《火電廠大氣污染物排放標準》GB13223-2011中明確:自2014年7月1日起,現有火力發電鍋爐執行氮氧化物(以NO2計)排放限值為200mg/m3。為貫徹落實新《環增保護法》及國家“十二五”減排總量計劃,2015年3月9日貴州省環境保護廳下發《關于進一步明確火電廠總量減排管理要求的通知》中指示:各火電企業要著力解決低溫低負荷時段脫硝設施退出的問題,確保脫硝設施投運率達至90%以上,全年綜合脫硝效率不低于75%。必須實現達標排放,氮氧化物排放濃度應控制在機組對應標準排放限值的80%以下。按要求:我廠氮氧化物排放濃度應控制在160mg/m3以下,預計2019年實現超低排放。

1、我廠SCR煙氣脫硝簡介

SCR 煙氣脫硝是目前最成熟的煙氣脫硝技術,它是一種爐后脫硝方法。該類技術通過將氨(NH3)作為還原劑噴入煙氣中,在金屬催化劑作用下,選擇性地與煙氣中的NOx發生還原反應,生成無害的氮氣(N2)和水(H2O),從而達到脫除氮氧化物的目的。在SCR中使用的催化劑大多以TiO2為載體,制成蜂窩式型,反應時通常要求煙氣溫度在320℃~420℃間。如果反應溫度偏低,催化劑的活性會降低,導致脫硝效率下降,且如果催化劑持續在低溫下運行會使催化劑發生永久性損壞;如果反應溫度過高,NH3容易被氧化,氮氧化物生成量增加,還會引起催化劑材料的相變,使催化劑的活性退化。

既要控制達標排放,又要保證鍋爐安全穩定經濟運行,同時由于市場原因入廠入爐煤質不穩定等客觀因素,對機組運行人員提出了更高的要求。

2、對鍋爐運行的影響

2.1對鍋爐效率的影響

(1)熱量損失。安裝SCR脫硝系統后,鍋爐煙道長度增加,散熱表面積增加,熱量損失增加。同時煙氣通過脫硝系統后煙溫會降低6℃左右,對鍋爐效率將會產生一定的影響。

(2)空預器換熱元件堵塞,排煙溫度升高。NH3和SO3反應生成NH4HSO4(硫酸氫氨),NH4HSO4在溫度180~200℃的環境中呈“鼻涕”狀的粘性物結鹽,其與煙氣中的飛灰顆粒物極易粘附在空預器換熱面上,使空預器換熱元件臟污影響空預器的換熱效果,造成排煙溫度升高,鍋爐效率降低。

(3)空預器漏風率增大。煙氣通過SCR脫硝系統以后的前后煙風差壓增加1kPa左右,為了使爐膛內部壓力平衡,引風機的出力將有所增加,從而導致空預器內部煙氣壓力降低,使空預器煙/風壓差增大,導致空預器漏風率增加,鍋爐效率降低。

2.2對煙道阻力的影響

SCR脫硝裝置使煙氣阻力增加1kPa左右,而且蜂窩式催化劑容易積灰堵塞,且隨著運行時間的增長,催化劑堵塞程度也越嚴重,將導致引風機的電耗增加,現在設計的SCR脫硝系統均不設計旁路系統,如果催化劑堵塞嚴重,將直接影響鍋爐的安全、穩定運行。

2.3對空預器的影響

相比較來說,SCR脫硝裝置對空預器的影響更為突出。主要原因是NH4HSO4的腐蝕性和黏結性。NH4HSO4于灰塵一起粘附在空預器的換熱元件上,不僅降低換熱效果,還將會在空預器的低溫段產生低溫腐蝕,同時造成空預器的積灰。SCR脫硝裝置氨逃逸率超過設計值時將會造成大量的NH4HSO4生成,致使空預器嚴重堵塞,這將造成引風機電耗增加,一次風機母管壓力波動大等情況。

另外,燃用高硫煤時,煙氣中SO3含量較高,只要煙氣中有0.05‰的SO3,煙氣的露點即可提高到150℃以上。同時NH3和氮氧化物反應產物為H2和H2O,因此空預器的低溫段就可能有硫酸溶液凝結在換熱元件上,造成空預器的低溫腐蝕。

3、預控措施

3.1減少SCR脫硝催化劑積灰

煙氣中灰塵的含量與煤種的灰份、燃燒調整有很大關系,但影響脫硝催化劑積灰的因素還與省煤器輸灰系統運行情況、脫硝吹灰器等有關。省煤器輸灰系統不能正常工作,將會使大量的灰塵帶入脫硝上層催化劑,即便加強脫硝系統吹灰仍不能避免蜂窩狀催化劑的堵塞。由于脫硝裝置的吹灰器能起到很好的作用。我廠設置脫硝聲波吹灰器和蒸汽吹灰器。機組運行中,定期檢查和試驗聲波吹灰器良好,確??煽客度搿.敶呋瘎┎顗涸龃髸r,應及時投入蒸汽吹灰。在投運蒸汽時一定要充分的疏水,確保蒸汽有50℃過熱度,否則會造成灰塵結塊加劇堵塞催化劑和對催化劑造成水蝕,影響催化劑的使用壽命。機組停運期間,嚴格執行逢停必檢制度,定期檢查NH3噴口情況及催化劑積灰情況,并及時進行積灰人工清理。

3.2改造空預器傳熱元件

安裝SCR脫硝工藝的空預器在防止起低溫段腐蝕、積灰堵塞和清洗方面需要進行特殊設計。為防止由于空預器臟污使傳熱效果降低,或空預器堵塞導致被迫停爐事件的發生,空預器低溫段傳熱元件應采用搪瓷表面傳熱元件。一方面是搪瓷表面可以隔離腐蝕物與金屬接觸,其表面光潔,易于清洗;另一方面是搪瓷層穩定性好,耐磨損,使用壽命命長。

3.3加強空預器吹灰

在運行過程中,空預器積灰結鹽堵塞是在所難免的。我廠進行SCR脫硝系統改造后,在空預器原有兩支冷端吹灰器的同時增加兩支熱端蒸汽吹灰器。通過增加空預器吹灰自動程控邏輯加強吹灰,尤其應加強空預器低溫段的吹灰,同時通過外委專業吹灰廠家人員進行吹灰系統的運行維護。

3.4定期對空預器進行沖洗

增加空預器在線高壓水堿洗裝置,在必要情況下可保證在機組運行中投運在線高壓水沖洗系統,及時清理積灰結鹽。同時在機組停運等級檢修期間,吊出空預器換熱無件進行離線高壓清洗,并對損壞元件進行更換。停機后進行空預器高壓清洗時,有條件的話盡量采用自然風干方法,嚴禁啟動引送風機進行強制通風干燥,防止爐內及煙道積灰被空氣預熱器金屬表面水膜吸附造成二次污染。

3.5控制氨逃逸率

為減少脫硝裝置運行時對鍋爐的影響,控制NH4HSO4的生成量就顯得尤為重要。生成NH4HSO4的反應速率主要與溫度、煙氣中氨氣、SO3及水含量有關。對于實際運行的火電機組,鍋爐煙氣中SO3及水的含量無法控制。因此,必須嚴格控制氨的逃逸率。

(1)嚴格控制NH3的噴入量,防止NH3過量而造成氨逃逸,正常情況下應控制氨逃逸率不超過3ppm。

(2)保持催化劑的活性。SCR脫硝催化劑的壽命一般在5~6年,因此SCR脫硝裝置運行一段時間后,催化劑活性會逐漸衰減,脫硝效率將會降低,氨逃逸率將會增加。

(3)加強脫硝裝置的維護工作,確保脫硝進、出口氮氧化物數據的準確性,為運行人員提供可靠的調整依據。

(4)對每日的耗氨量進行比對,避免有過量噴氨情況。

3.6控制入口氮氧化物

(1)合理摻配煤質。燃煤揮發分直接影響氮氧化物的生成量。實驗證明,揮發分越低在燃燒過程中越易生成氮氧化物。通過對入廠煤按熱質、硫份、揮發份高低進行分區存放,根據機組負荷情況對磨煤機進行分倉分時段上煤,保證入爐煤質揮發份不低于12%,降低氮氧化物的生成量。

(2)在保證安全前提下,適當提高氧量運運行。經驗證明,通過開大燃燒器上拱A、B風門開度進行煤粉燃燼補氧,同時適當增加總風量至(3.0~4.2)%氧量情況下,可保證煤粉燃燒充分燃燼,減少CO生成,降低爐內還原氛圍,減少氮氧化物生成。

(3)通過對SCR脫硝裝置后煙氣分析試驗確定脫硝入口不同NOx指標所對應的噴氨調整門開度,不定期進行優化調整。

(4)機組啟動時特別是在機組升溫、升壓到機組并網間,應特別注意控制氮氧化物排放控制,此階段應盡量減少汽水工質浪費,高、低壓旁路開度控制不宜過大,適當降低凝汽器真空,以達到減少燃料量的目的,從而減少氮氧化物的生成。

(5)有條件的可增加低氮燃燒器,盡量減少氮氧化物生成量。

3.7減少空預器漏風

空預器漏風量較大時使排煙溫度大幅下降,特別是在冬季負荷較低時會使空預器堵塞惡化,使鍋爐供養不足限制機組帶負荷能力,強待負荷時會造成送風機失速及低負荷時造成引風機搶風,嚴重時造成被迫停爐,因此停爐后應對空預器密封片檢查及進行更換。

3.8綜合治理

(1)在冷端綜合溫度不能滿足要求的情況下,送風再循環保持全開。

(2)投油穩燃期間,空預器連續吹灰。

(3)深度調峰期間,原則上保留高、中揮發分煤種的磨煤機運行,調整磨煤機及火嘴運行方式,盡可能控制入爐煤含硫量不高于9500mg/NM3。

(4)機組停運后,及時關閉主汽吹灰手動門,噴氨調門前、后手動門。

(5)機組停運后待爐內為負壓狀態時才能停運稀釋風機。

(6)鍋爐點火期間,應盡快將空預器吹灰汽源切換至主汽汽源,以保證空預器吹灰效果。

(7)我廠#2爐空預器堵塞較為嚴重,其主要原因為空預器漏風較大,如空預器堵塞嚴重的話排煙溫度會升高,但我廠#2爐排煙溫度一直偏低,造成送風經空預器到引風機入口短路,長時間就會加劇空預器堵塞及爐膛燃燒供氧不足,因此治理空預器漏風將會成為防止堵塞的關鍵。

4、結束語

SCR脫硝裝置不可避免地對鍋爐安全經濟運行帶來負面影響,比如效率降低、經濟性下降、空預器堵塞、運行維護工作量增加、安全性降低等。所以我們要不斷探究和充分考慮各種風險,確保鍋爐安全、經濟、環保運行。

參考文獻:

[1]西安熱工研究院 《火電廠SCR煙氣脫硝技術》 中國電力出版社 2013.7

[2]孫克勤 鐘秦 《火電廠煙氣脫硝技術及工程應用》化學工業出版社 2007.2

[3]貴州黔東電力有限公司 《600MW火力發電機組集控運行規程》2018.12

作者簡介:

王恩,男,貴州貴陽人,技師,主要從事火電廠集控運行工作。

(作者單位:貴州黔東電力有限公司)

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