李建



摘要:介紹了RGH20C地鐵軌道打磨車常見故障出現的的原因,并進行分析和預防對策。
關鍵詞:軌道打磨車;常見故障;故障;分析預防
一、概述
RGH20C鋼軌打磨車主要用于消除鋼軌的表面磨損,變形和其他缺陷,可以打磨正線、道岔及交叉道的內、外鐵軌的頂部和兩側。它既能獨立雙向行走,并具有雙向打磨作業能力,因此其除了具有柴油機、傳動系統、制動系統、走行系統、液壓系統、電氣系統等常規內燃機車的結構外還具有打磨系統。打磨系統包括檢測系統及打磨小車,在機車左右兩邊各有五個打磨小車,每個打磨小車有一個打磨頭;檢測系統包括一套激光波磨測量系統和一套激光軌廓測量系統。
二、現象描述
軌道打磨車組在日常施工運用中發生以下故障:
2.1單車分動箱內竄入藍色液壓油(分動箱油為淡黃色);
2.2單車柴油機起機后起動馬達無法關閉;
2.3膨脹水箱加水蓋焊縫處滲水。
三、初步原因分析
3.1分動箱內竄入液壓油故障分析(見圖1):
分動箱(即泵驅動器)是軌道打磨車動力傳輸的重要中間部件,發動機主軸輸出端通過花鍵軸與分動箱主傳動齒輪相連接,主傳動齒輪以及兩側的齒輪連接有走行靜液壓雙泵、控制泵、進給泵、集成泵、五連泵等主要動力部件,承擔著提供整車施工和走形液壓動力功能。
分動箱共有五個輸出端,分別與一個控制泵、一個集塵泵、兩個五連泵和一個走形泵連接,五個泵都使用液壓油,此故障初步判斷為其中一個或多個泵密封不良,液壓油竄入至分動箱內。
3.2柴油機起機后起動馬達無法關閉故障分析:
起動馬達受柴油機起動按鈕控制,起動按鈕關閉后馬達應停止工作,無法關閉馬達主要有兩種原因:一是起動按鈕出現短路,無法斷開控制;二是起動馬達本身故障,內部控制電路短路,起動按鈕無法控制馬達通斷。
3.3膨脹水箱加水蓋焊縫處滲水故障分析:
膨脹水箱在柴油機運行一段時間后,有冷卻液從加水口滲出,判斷為加水口焊縫質量不良,有焊接裂縫,冷卻液在高溫高壓下從裂紋處滲出。
四、初步解決方案
4.1分動箱內竄入液壓油故障處理過程(見圖2、圖3):
注油拆卸:
①檢查液壓泵與分動箱連接處無異常,從表面無法判斷,需拆除分動箱上的五個液壓泵;②拆除液壓泵前,在液壓管路上做好可識別標記,避免連接時管路接錯,并且將液壓油全部放入干凈油桶內備用;③使用撬棍、手葫蘆、扳手、吊裝繩等工具拆除液壓泵,檢查各泵連接處,發現走形泵連接處有藍色液壓油,其余液壓泵連接處正常; ④為了徹底排除故障,五個液壓泵在專業試驗臺上測試,發現只有走形泵漏油,分解走形泵發現內部骨架密封圈破損,更換密封圈,上試驗臺重新測試無漏油現象;⑤將五個泵重新裝回分動箱上,按標示連接液壓油管,加裝液壓油;⑥起機一段時間后檢查,分動箱放油口處無藍色液壓油放出。
4.2柴油機起動馬達故障處理過程(見圖4):
①首先使用萬用表檢查02車馬達起動按鈕,發現功能正常,排除按鈕故障;②將01車與02車馬達對換,打開電源起動后,01車上的馬達無法停止,02車正常,確定是02車馬達故障;③從柴油機上拆下馬達,使用外接電源供電,檢查到馬達控制電磁鐵漏電,更換馬達控制電磁鐵,使用外接電源重新測試正常;④裝回馬達,起動機車測試,功能正常。
4.3膨脹水箱加水蓋滲水故障處理過程(見圖5):
①柴油機起動一段時間后觀察,發現冷卻液由加水蓋焊縫處滲出;②擦拭干凈后繼續觀察,焊縫處有裂紋,冷卻液從裂紋處滲出,需要重新焊接;③按照公司規章申請工程車動火令,做好安全設想,現場作業時安排專人監管,配備滅火器;④水箱蓋與水箱是為不同材質,需要采用錫焊處理,從新焊接后起機,數小時后多次檢查無滲水現象。
以上故障處理后,軌道打磨車在試車線多次動車調試,無故障發生。
五、深入原因分析
1、軌道打磨車分動箱內竄入液壓油為液壓泵密封不良,造成液壓油從與分動箱連接處竄入。骨架密封圈破損為橡膠件偶發性故障。
2、軌道打磨車柴油機起動馬達內部電磁鐵漏電,是由于電磁鐵在出廠安裝時未安裝到位,在長期使用后結構破損造成。
3、軌道打磨車水箱加水蓋焊縫出現焊接裂紋,因為錫焊要求的技能水平較高,出廠前未做好焊接過程把控等措施,在長期使用后焊接缺陷暴露,出現焊縫。
六、解決方案
在動車前需檢查軌道打磨車分動箱內油位油質,觀察比較兩臺車的油質是否存在異常,軌道打磨車使用一定年限后,應根據狀態跟換密封件;定期檢查車內所以電氣接頭、線路、接觸器、開關等狀態,確認無氧化、虛接等隱蔽故障;在機車停止運轉后,上車檢查加水口狀態,長期觀察。
(作者單位:蘇州市軌道交通集團有限公司運營分公司)