馬麗濤
(中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司,黑龍江 大慶 163711)
某煉油廠600萬t/a常減壓裝置常壓塔(T102)塔盤發生開裂,裝置檢修期間將56層塔盤全部拆卸進行更換。常壓塔操作壓力為0.1 MPa,塔頂操作溫度為105 ℃,塔底操作溫度為355 ℃,塔盤材質為 304(06Cr19Ni10),壁厚為4 mm。現場可見:塔頂部4層塔盤開裂嚴重(如圖1所示),出現碎裂,其余塔盤均發現明顯裂紋;有的塔盤發生了彎曲變形,彎曲方向向下。檢查其他塔內件發現,塔盤支撐梁發生嚴重彎曲變形,如圖2所示。塔盤變形、開裂會嚴重影響塔盤的使用強度,碎裂部位會影響塔的分離效率,嚴重時將直接導致裝置非計劃停工,因此塔盤的開裂必須得到有效的分析和治理。

圖1 常壓塔塔盤開裂失效
常壓塔頂部4層塔盤出現嚴重碎裂,其余52層塔盤均出現不同程度的開裂問題,塔盤支撐梁雖然發生變形但塔盤沒有從安裝位置脫離,所以基本可以排除長時間超溫、超壓、超負荷運行造成的塔盤開裂失效。從現場開裂塔盤上掰下碎裂部件,清理掉表面的浮銹和油污,制作成 18個試件(如圖3所示),并從塔盤失效部位的宏觀、微觀和金相組織結構對塔盤材質進行分析,查找塔盤開裂的主要原因。

圖2 常壓塔塔盤支撐梁變形

圖3 截取塔盤開裂部位制作的試件
對塔盤試件上表面宏觀形貌(如圖4所示)進行檢查發現,其上表面裂紋很少,不同區域分布有明顯的腐蝕坑,說明塔盤處于腐蝕環境中,而且塔盤運行過程中出現的是點腐蝕。

圖4 塔盤上表面宏觀形貌
塔盤試件下表面宏觀形貌見圖5。圖5顯示:其下表面沿縱向、橫向分布多條裂紋,其中有清晰的大裂紋,同時周圍也有零星分布的小裂紋,并且試件明顯存在向下彎折形貌,說明塔盤上表面受壓應力、塔盤下表面受拉應力【1】;下表面也有較多的腐蝕坑,數量明顯較上表面多,面積和深度較上表面的更大更深。裝置正常生產時,塔盤受到液層的沖擊載荷促使塔盤向下彎折,因此可以判定,裂紋是從塔盤的下表面開始萌生。

圖5 塔盤下表面宏觀形貌
將塔盤試件裂紋部位掰斷,斷口宏觀形貌如圖6所示。塔盤掰斷的新鮮斷口位于試件的上表面一側,裂紋是由下表面開始萌生的,試件斷口的舊擴展區顏色灰暗,說明斷口開裂過程受到腐蝕作用。

圖6 塔盤斷口宏觀形貌
將塔盤試樣表面用離子濺射儀進行噴金導電處理,用掃描電鏡觀察塔盤試件微觀結構以及微觀表面形貌,查找塔盤開裂失效的原因。將圖6所示的塔盤掰斷的新鮮斷口放大1 000倍,得到的表面形貌,見圖7。圖7顯示,其微觀結構韌窩孔洞細小均勻,無較多或者大尺寸的非金屬夾雜物,說明塔盤材質正常、無脆化現象。

圖7 塔盤斷口新掰斷區的微觀形貌(1 000×)
塔盤試件下表面腐蝕凹坑放大40倍微的觀形貌見圖8。圖8顯示,一條直裂紋貫穿兩個腐蝕凹坑,說明腐蝕凹坑對裂紋的萌生起到促進作用。如圖9所示,腐蝕凹坑附近存在肉眼無法識別的微裂紋,尺寸為1.26 μm。腐蝕坑底部放大100倍微觀形貌見圖10。圖10顯示,腐蝕坑底部的腐蝕產物層較厚,并且開裂破碎(此處為裂紋源)。從腐蝕坑底部形貌可以判斷,腐蝕凹坑不是流體沖刷或者氣蝕造成的,而是因點蝕嚴重形成的。

圖8 塔盤下表面微觀形貌(40×)

圖9 塔盤下表面微裂紋的微觀形貌(500×)

圖10 塔盤下表面腐蝕坑底部微觀形貌(100×)
對塔盤斷口裂紋源區及其附近區域進行微觀形貌觀察(如圖11所示),圖11顯示,腐蝕比較嚴重,斷口表面覆蓋一層較厚的腐蝕產物。圖12所示的塔盤斷口靠近源區的擴展區腐蝕也較嚴重,但是斷口上又出現了一些細小的二次裂紋,這是應力腐蝕開裂的微觀特征【2】。

圖11 塔盤斷口裂紋源區的微觀形貌(100×)

圖12 塔盤斷口靠近源區的擴展區微觀形貌(500×)
塔盤斷口擴展區的微觀形貌見圖13。圖13顯示,斷口裂紋擴展區呈現整體解理斷口和二次裂紋特征,該特征屬于應力腐蝕開裂典型特征,同時在斷口擴展區上還發現了少量疲勞輝紋(相互平行條紋)。將斷口裂紋擴展區放大至1 000倍(見圖14)。圖14顯示,該區域出現大量的疲勞輝紋,由此可以判定塔盤應力腐蝕斷裂過程兼有疲勞機制共同作用。
利用能譜儀檢測試件斷口表面的腐蝕產物成分,分析不同部位的3件塔盤試件,分析結果如表1~表3所示。由表1~表3可知,3件塔盤試件的腐蝕產物中均出現Cl元素,含量分別為2.32%、0.24%和1.2%。Cl元素是奧氏體不銹鋼應力腐蝕最敏感的微量元素【3】,由此可以說明,塔盤發生了Cl-造成的應力腐蝕開裂。

圖13 塔盤斷口擴展區的微觀形貌(300×)

圖14 塔盤斷口裂紋擴展區的微觀形貌(1 000×)

表1 塔盤斷口1號試件表面腐蝕產物成分w,%

表2 塔盤斷口2號試件表面腐蝕產物成分w,%

表3 塔盤斷口3號試件表面腐蝕產物成分w,%
選取4個塔盤試件,經過金相砂紙和金剛石膏的研磨和拋光,用王水溶液腐蝕,再用金相顯微鏡檢測分析金相組織裂紋擴展形態,如圖15所示。圖15顯示,塔盤金相組織為奧氏體+少量鐵素體,晶粒尺寸比較細小,晶粒度約為7.5級,金相組織正常。如圖16所示,塔盤金相組織中的裂紋擴展路徑出現分枝現象,進一步印證了該塔盤發生應力腐蝕開裂的判斷。

圖15 塔盤的金相組織(500×)
常壓塔塔盤開裂失效的主要原因有二:一是由于塔盤底部受拉應力和Cl-共同作用產生應力腐蝕開裂;二是流體沖擊波動脈沖條件下,塔盤上下震顫產生交變疲勞載荷,誘發了疲勞裂紋。針對上述情況,制定合理的治理措施如下:
1) 提升塔盤材質,采用耐腐蝕性更強的雙相不銹鋼,材質由304奧氏體不銹鋼升級為2205雙相不銹鋼;
2) 改進設計,適當加大支撐梁和塔盤厚度,增加支撐點以減小塔盤跨度,提高支撐梁承載能力,減少沖擊載荷下塔盤彈塑性彎曲變形。
3) 穩定電脫鹽效果,對常壓塔頂定期進行腐蝕采樣監測,監控塔頂Cl-、Fe3+含量。
本文結合塔盤開裂的現場實際情況,從塔盤母材的內部組織結構分析入手,對失效塔盤開裂部位的宏觀特征、微觀結構以及金相組織展開分析,找出塔盤開裂的主要原因。根據塔盤開裂原因制定了科學的治理措施。治理后,裝置自2018年7月開工運行至2019年1月,常壓塔操作平穩,各個側線抽出產品合格,確保了常減壓裝置安全可靠運行。