蔡子龍
(晉中市陽煤揚德煤層氣發(fā)電有限公司 山西 晉中 045400)
穴蝕又叫空蝕、氣蝕、空化和空泡腐蝕。穴蝕也是一種局部腐蝕,特征是氣缸套表面聚集著小孔群,呈蜂窩狀或分散狀的孔穴,孔穴直徑一般在1 mm以上,孔洞表面無腐蝕物沉積。穴蝕一旦形成,發(fā)展迅速,孔洞會在較短時間內(nèi)擴大、變深,甚至穿透缸壁,導致缸套報廢,顯著降低了燃氣發(fā)動機的使用壽命和工作穩(wěn)定性,同時提高維修費用,增加了運營成本。
發(fā)動機是一種將其他形式能量(如燃料內(nèi)能)轉(zhuǎn)化成機械能量的動力裝置,主要為生產(chǎn)或者生活提供動力。隨著科學技術(shù)的進展,發(fā)動機的類型也在不斷改進,內(nèi)部結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)變化,但是發(fā)動機應(yīng)該具備的基本元素不會發(fā)生變化,包括曲柄連桿機構(gòu)、配氣機構(gòu)、潤滑系統(tǒng)、燃料供給系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、啟動系統(tǒng)和點火系統(tǒng)。其中氣缸故障主要發(fā)生在曲柄連桿機構(gòu)和配氣機構(gòu)。曲柄連桿機構(gòu)包括機體組、活塞連桿組和曲軸飛輪組三部分,構(gòu)成了發(fā)動機的主要運動機構(gòu)。配氣機構(gòu)完成發(fā)動機的配氣過程,保證發(fā)動機正常運行。G12V190ZLDT1-2型燃氣發(fā)動機功率為500 kW機組,12缸V型排列,缸徑190 mm,為渦輪增壓型發(fā)動機。
迄今,氣缸套發(fā)生穴蝕的根本原因還不完全清楚,但是研究者一致認為與氣缸套高頻振動和冷卻水攜帶電解質(zhì)有關(guān)。氣缸套穴蝕是以惡搞復雜的過程,包括物理過程和化學過程,氣缸套在活塞往復運動沖下高頻振動引起空泡潰滅是產(chǎn)生穴蝕的根源,冷卻水攜帶的電解質(zhì)引起電化學腐蝕起到促進作用。
(1)氣泡的產(chǎn)生:穴蝕是由于氣泡破裂產(chǎn)生局部沖擊高壓而形成的,那么氣泡如何產(chǎn)生就成為了穴蝕的關(guān)鍵所在。①液體中含有一定量的空氣,空氣可溶解在液體中,或者以氣泡的形式混合在液體中。②液體汽化形成氣泡,液體發(fā)生汽化時會產(chǎn)生大量蒸氣氣泡。③化學反應(yīng)生成氣泡,冷卻水中的例子與金屬表面物質(zhì)發(fā)生化學反應(yīng)放出氣體,生成氣泡。
(2)空泡潰滅:高頻振動和變形使缸套外壁冷卻水高速波動,不斷交替地受到拉伸和擠壓,拉伸使得缸壁附近的水出現(xiàn)局部真空,易于產(chǎn)生氣泡;擠壓使壓力升高并達到一定值時,黏附于缸壁外圍的空泡瞬間潰滅。這種潰滅在極短的時間內(nèi)完成,由于氣泡潰滅是在缸套表面附近,液體質(zhì)點猶如無數(shù)的小彈頭連續(xù)地擊打在缸套外壁面,使缸套表面逐漸因疲勞而造成破壞,導致穴蝕。
(3)產(chǎn)生高頻振動的原因:①燃料燃燒爆發(fā)會產(chǎn)生壓力,使缸套承受一定的側(cè)推力,缸套與活塞之間存在間隙,側(cè)推力使缸套產(chǎn)生振動。②缸套與活塞間隙不合理,活塞往復運動使會缸套造成沖擊。③缸套壁薄弱導致振動劇烈。
冷卻水為弱電解質(zhì)溶液,與缸套外壁上的金屬或雜質(zhì)形成無數(shù)微小原電池,導致缸套發(fā)生電化學穴蝕。另外冷卻水流緩慢,溫度較高時可加速電化學穴蝕。缸套多使用鑄鐵制造,發(fā)動機在工作時缸套外面受拉應(yīng)力,金屬容易逸出溶于水。
G12V190ZLDT1-2型燃氣發(fā)動機自2014年1月12日成功并網(wǎng)發(fā)電至今共計運行時間25 000 h,經(jīng)歷2次中修,運行至6 000 h至9 000 h時出現(xiàn)呼吸器冒白霧現(xiàn)象,決定對其缸套進行拆檢,拆檢缸套時發(fā)現(xiàn)缸套發(fā)生穴蝕,嚴重時出現(xiàn)缸套穿透的情況。如圖1所示。

圖1 產(chǎn)生穴蝕的缸套
根據(jù)現(xiàn)場情況,對比其他同類低濃度煤層氣發(fā)電廠設(shè)備進行分析研究,G12V190ZLDT1-2 型燃氣發(fā)動機運行至6 000 h至9 000 h時出現(xiàn)穴蝕情況,當時對2#機組進行改裝,將2#機組DN65 進出水管加透明觀察管,觀察時發(fā)現(xiàn)透明觀察管有大量氣泡冒出,檢查補償水箱時發(fā)現(xiàn)水箱內(nèi)液位翻滾明顯,對比同類K 電廠同類型機組,在發(fā)動機運行至6 000 h至9 000 h時未出現(xiàn)穴蝕情況,與K 電廠不同之處,我電廠G12V190ZLDT1-2型燃氣發(fā)動機的補償水箱與機組平行,機組運行時,補償水箱內(nèi)冷卻液翻滾嚴重,K 電廠G12V190ZLDT1-2型燃氣發(fā)動機的補償水箱在廠房頂部,高于機組,機組運行時,補償水箱內(nèi)冷卻液無翻滾現(xiàn)象,對比研究后,決定將補償水箱抬高,第一次將補償水箱提高500 mm 后,觀察透明觀察管,觀察發(fā)現(xiàn)氣泡減少,但仍有氣泡冒出,于是將補償水箱提高1 500 mm,,觀察透明觀察管,觀察發(fā)現(xiàn)有少量氣泡冒出,補償水箱液位基本無翻滾。此次改造后,在機組運行至18 000 h 時,未出現(xiàn)呼吸器冒白煙的情況,機組第2 次中修時,對缸套進行拆檢,發(fā)現(xiàn)仍然有少量缸套發(fā)生穴蝕,從此現(xiàn)象可以看出,加高補償水箱可以減少缸套穴蝕,但并不能完全消除缸套穴蝕的情況,冷卻水壓力高可以抑制空泡的形成。
經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),由于G12V190ZLDT1-2 型燃氣發(fā)動機缸套呈V型排布,活塞在氣缸套內(nèi)作往復運行時,活塞經(jīng)上、下止點時,活塞受力BA可分解為垂直向上的力CA 和水平方向的力BC,當活塞做功時,缸套就會受到水平方向的力BC,從而引起彈性形變,產(chǎn)生振動。曲軸轉(zhuǎn)動缸套受力位置從氣缸面一(B)側(cè)改變到另一(A)側(cè),由于氣缸套傾側(cè)擺動撞擊氣缸套,引起氣缸壁振動和變形。由于機組曲軸是逆時針方向旋轉(zhuǎn)的,所以氣缸套受力也為逆時針,氣缸套的受力情況決定了缸套穴蝕的處所。因此出現(xiàn)7#~12#缸,缸套穴蝕發(fā)生在缸套外側(cè)(A點),1#~6#缸,缸套穴蝕發(fā)生在缸套內(nèi)側(cè)(B 點)。至此,氣缸套穴蝕的主要成因終于找到。如圖2所示。

圖2 發(fā)動機氣缸套受力圖及發(fā)動機曲柄連桿機構(gòu)
①減少氣缸套振動:采用更為合適的活塞與氣缸套配合,活塞與氣缸套的配合間隙是活塞橫向擺動時沖擊缸套的主要原因,尤其是活塞在上下止點處的換向?qū)飧滋椎臎_擊很大,間隙越大,則氣缸套受活塞的沖擊就越大,氣缸套振動也就越大,穴蝕就愈加嚴重。G12V190ZLDT1-2 型燃氣發(fā)動機活塞裙部(活塞最大處)與氣缸套的配合間隙最小為0.230 mm,最大可達0.436 mm,選用較小內(nèi)徑的氣缸套和較大外徑的活塞,盡可能是其配合間隙縮小在0.260 mm以內(nèi),可以有效的減少氣缸套振動,同樣,采用膨脹系數(shù)小的材質(zhì)做活塞也可以達到此目的。采用新廠新缸套密封膠圈做試驗。將第一道密封膠圈的厚度加厚0.2 mm,將第一道密封膠圈的寬帶略微加厚,保證密封膠圈全部充滿環(huán)槽,可以大大的減少氣缸套振動,拆檢過程中發(fā)現(xiàn),好多缸套穴蝕均發(fā)生在密封膠圈接口處,此次改造,我相信將會解決這一問題。適當增加氣缸蓋螺栓的緊固力矩。②減少冷卻液腐蝕:在冷卻液中加入緩蝕劑,減少氣泡破裂后產(chǎn)生的能量也是防止氣缸套穴蝕的有效措施之一。③加快冷卻液流動:研究使用新型水泵,加快冷卻液的流動,從而抑制氣泡的產(chǎn)生,同時水泵的出力大小會影響夏季機組高低溫水的循環(huán),水泵出力大會降低機組進出水的溫差,從而達到降低機組內(nèi)出水溫度的效果。④在機組高溫水泵進口處增加自動排氣球閥,將可能從外界帶入機組內(nèi)的氣體排除。⑤修補穴蝕部位,41#機組機體穴蝕后采用工業(yè)修補劑TS101AB膠對機體穴蝕部位進行修補,修補前先將機體穴蝕部位進行打磨除銹,然后用酒精將機體穴蝕部位進行清洗,最后將TS101 AB 膠按2:1 的比例進行混合,自然風干48 h后檢查機體修補部位的硬化情況,硬化良好,便可以進行回裝。22#機組運轉(zhuǎn)750 h進行月保養(yǎng)時對機體進行檢查,發(fā)現(xiàn)機體穴蝕修補部位完好,AB 膠無脫落情況。如圖3所示。

圖3 22#機組修補750 h后效果圖
燃氣發(fā)動機的磨損不可避免,但大多數(shù)故障在運行中是有跡可循,結(jié)合檢修工作對機組進行故障排查,積極改善機組的運行條件,可以發(fā)動機壽命的延長。氣缸套是發(fā)動機的核心部件,本文針對G12V190ZLDT1-2型燃氣發(fā)動機氣缸套產(chǎn)生穴蝕的原因進行分析,采取相應(yīng)預(yù)防措施和解決方案,可延長氣缸套穴蝕使用壽命,增加發(fā)動機的穩(wěn)定性,更好的實現(xiàn)安全生產(chǎn)和產(chǎn)能的提高。