李江龍
(山西潞安集團(tuán) 余吾煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 長(zhǎng)治 046100)
礦井采掘接替緊張是煤礦開(kāi)采面臨的普遍性問(wèn)題,對(duì)于有些礦井而言,這一問(wèn)題甚至是影響安全高效生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題[1-3]。造成采掘接替緊張的原因較多,既有掘進(jìn)工藝方面的原因,如炮掘、機(jī)掘及其相應(yīng)的支護(hù)工藝等[4-6],也有掘進(jìn)工作面前方煤體的瓦斯和應(yīng)力集中問(wèn)題[7-8]。隨著掘進(jìn)工作面的不斷推進(jìn),掘進(jìn)頭(也稱“迎頭”)前方由于受掘進(jìn)活動(dòng)影響,地應(yīng)力重新分布,在局部區(qū)域出現(xiàn)應(yīng)力集中現(xiàn)象[9-10]。這種應(yīng)力集中現(xiàn)象會(huì)使煤體的透氣性相應(yīng)地降低,導(dǎo)致瓦斯抽放或排放效果較差。因此,如何安全快速的卸除掘進(jìn)頭前方應(yīng)力集中,促進(jìn)煤體瓦斯快速釋放,是提高掘進(jìn)速度、緩解采掘接替緊張的關(guān)鍵所在。
對(duì)于如何有效解決掘進(jìn)工作面瓦斯和應(yīng)力集中問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)快速掘進(jìn),很多礦井進(jìn)行了大量的探索。其根本性的措施是調(diào)整局部措施,如瓦斯抽采,但是也存在一定問(wèn)題,比如預(yù)抽時(shí)間通常較長(zhǎng),占用大量掘進(jìn)時(shí)間,而且效果并不一定理想,難以提高掘進(jìn)速度[5]。盡管很多工程技術(shù)人員和科研人員,嘗試建立優(yōu)化模型,協(xié)調(diào)瓦斯抽采與掘進(jìn)速率,但收效甚微,特別對(duì)于瓦斯含量較高的礦井,效果有限。此外,很多礦井還嘗試從掘進(jìn)工藝方面進(jìn)行優(yōu)化,以期從時(shí)間和空間角度,盡量提高災(zāi)害治理效果,并提高掘進(jìn)工藝,來(lái)改善采掘解決緊張局面。
以上嘗試雖然減緩了采掘接替緊張的局面,但是仍舊沒(méi)有從根本上解決問(wèn)題。為此,又提出了各類快速卸壓增透技術(shù)。例如,利用底板巷進(jìn)行水力割縫或沖孔,提高煤層透氣性,預(yù)抽卸壓瓦斯,但是由于煤層和瓦斯賦存的不均性,后進(jìn)掘進(jìn)過(guò)程仍然可能殘存大量瓦斯。因此,很多研究人員提出了在本煤層補(bǔ)充預(yù)裂爆破或水力割縫進(jìn)行增透,近年來(lái),又提出了CO2氣相壓裂技術(shù)(原理為相變爆破致裂,并非實(shí)際意義上的CO2驅(qū)替壓裂)。
目前,潞安礦區(qū)也在掘進(jìn)工作面采用CO2氣相壓裂技術(shù)(如余吾礦),但仍達(dá)不到預(yù)期的效果。因此本文以余吾礦為背景,嘗試采用水力造穴技術(shù)改善掘進(jìn)工作面地應(yīng)力集中和瓦斯問(wèn)題,并與CO2壓裂技術(shù)的效果進(jìn)行對(duì)比,為進(jìn)一步的技術(shù)決策提供依據(jù)。
余吾礦當(dāng)前主采3#煤層,其原煤瓦斯含量為3.06 m3/t~23.69 m3/t,瓦斯壓力是0.42 MPa~0.67 MPa,堅(jiān)固性系數(shù)為0.44~0.53,百米鉆孔瓦斯涌出量為0.015 m2/(min·hm)~0.037 m2/(min·hm),其鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)為0.081 1 d-1~0.252 5 d-1,透氣性系數(shù)為0.524 0 m2/(MPa2·d)~1.741 5 m2/(MPa2·d),煤層透氣性系數(shù)分別屬可抽放和難抽煤層。
余吾煤業(yè)自2017年8月開(kāi)始進(jìn)行水力增透試驗(yàn),2017年8月—10月采用重慶煤科院的超高壓水力割縫設(shè)備在N1103膠順進(jìn)行了35個(gè)孔的水力割縫試驗(yàn),之后采用該設(shè)備利用45 MPa壓力在N1103膠順、N1105膠順進(jìn)行了34個(gè)鉆孔的水力造穴試驗(yàn)。
2018年4月引進(jìn)了河南鐵福來(lái)公司制造的水力造穴鉆進(jìn)一體化設(shè)備,4月上旬在順層鉆孔進(jìn)行了試驗(yàn),為試驗(yàn)水力造穴技術(shù)對(duì)巷道掘進(jìn)煤體瓦斯治理效果,5月1日利用檢修停產(chǎn)期間在N1105回順迎頭進(jìn)行了第一次水力造穴試驗(yàn),5月9日因巷道停頭在迎頭進(jìn)行了第2次水力造穴,同時(shí)施工了2個(gè)預(yù)抽鉆孔。
水力造穴主要利用高壓水力射流對(duì)鉆孔周圍煤層進(jìn)行切割,進(jìn)而形成空穴,在煤層內(nèi)部形成一個(gè)較大的空間,煤體在應(yīng)力的作用下發(fā)生運(yùn)移,形成裂隙,為瓦斯釋放和流動(dòng)創(chuàng)造良好條件;同時(shí),隨著應(yīng)力的釋放,周圍煤體在一定范圍內(nèi)得到較充分的卸壓,增大了煤層的透氣性,具體鉆孔水力造穴工藝示意見(jiàn)圖1。
由圖1可知,水力造穴可大大改善煤層中的瓦斯流動(dòng)狀態(tài),為瓦斯排放創(chuàng)造有利條件,改變了煤體的原始應(yīng)力和裂隙狀況,緩解煤體和圍巖中的應(yīng)力緊張問(wèn)題,既削弱了動(dòng)力影響,又提高煤層透氣性和瓦斯釋放能力。松軟煤體的塑性蠕變軟化特性較強(qiáng),當(dāng)煤體所受軸向應(yīng)力接近峰值強(qiáng)度時(shí),煤體中逐漸出現(xiàn)塑性應(yīng)變,并進(jìn)入塑性軟化階段,抗壓強(qiáng)度隨應(yīng)變?cè)龃笾饾u衰減至殘余強(qiáng)度。沖孔造穴洞室周圍煤體可劃分為黏彈性區(qū)、塑性軟化區(qū)和破壞區(qū)。

1-履帶鉆機(jī);2-高壓螺旋鉆桿;3-水刀;4-鉆頭;5-高壓旋轉(zhuǎn)水尾;6-高壓軟管;7-履帶高壓水泵站;8-履帶煤水分離器圖1 鉆孔水力造穴工藝示意圖Fig.1 Hydraulic caving technology with boreholes
目前,礦上使用的造穴裝備由河南鐵福來(lái)公司制造。該套試驗(yàn)設(shè)備主要包括:ZDY4500LXY-A煤礦用履帶式造穴專用液壓鉆機(jī)、BQWL200/31.5-XQ200/12清水泵站、KFS-50/11礦用振動(dòng)篩式固液分離機(jī)、D73 mm高壓密封螺旋鉆桿、D113 mm金剛石復(fù)合片鉆頭、高低壓水射流轉(zhuǎn)換裝置、打鉆三防裝置。
由于之前采用 “前進(jìn)式”水力造穴施工期間出現(xiàn)多次掉鉆現(xiàn)象。因此,采用“后退式”水力造穴施工,具體“后退式”水力造穴施工步驟如下:
1)桿放入鉆機(jī),前端連接上打鉆鉆頭,確保打鉆鉆頭與鉆桿之間連接到位(螺紋全部上緊,每一根鉆桿在連接前,用清水沖洗內(nèi)部,確保無(wú)顆粒雜質(zhì),以防堵塞噴嘴)。2)桿的后方連接好分水器(水尾)(螺紋全部上緊)。3)鉆進(jìn)打鉆。4)完成鉆進(jìn)任務(wù)以后,開(kāi)始準(zhǔn)備退鉆,鉆桿全部退鉆完畢后,開(kāi)始將高壓造穴鉆桿放入鉆機(jī),前端連接高壓水刀,送至孔底深度,連接高壓旋轉(zhuǎn)水尾,連接高壓管路。5)分水器(水尾)與高壓膠管連接處球閥,啟動(dòng)清水泵,將清水泵的壓力調(diào)到30 MPa,穩(wěn)定1 min,觀察管路連接是否良好,不得有滲漏現(xiàn)象。6)清水泵,打開(kāi)分水器(水尾)與高壓膠管連接處球閥;重新啟動(dòng)乳化液泵,調(diào)節(jié)清水泵壓力調(diào)節(jié)閥,將壓力穩(wěn)定在3 MPa~7 MPa。7)鉆機(jī),轉(zhuǎn)動(dòng)鉆桿(不進(jìn)行退鉆)直到鉆孔口有水流出(大約需要幾分鐘的時(shí)間,根據(jù)鉆孔深度、煤層性質(zhì)不同而有區(qū)別)。8)清水泵壓力調(diào)節(jié)閥,進(jìn)行退鉆造穴。每次造穴以達(dá)到要求煤量為準(zhǔn),每根鉆桿首次造穴時(shí)壓力應(yīng)不大于10 MPa,保證煤巖渣順利地從鉆孔流出來(lái)以后,逐步調(diào)節(jié)清水泵壓力,直至壓力控制在15 MPa~20 MPa。9)卸鉆桿時(shí),先將清水泵壓力調(diào)節(jié)閥降到0 MPa后,關(guān)閉分水器(水辮)與高壓膠管連接處球閥。10)卸下一根鉆桿。11)重新將分水器(水尾)與鉆桿連好,打開(kāi)分水器(水尾)與高壓膠管連接處球閥。12)重復(fù)上面(7至11)步驟,直至全部造穴完畢,關(guān)閉高壓泵,退出剩余鉆桿,完成一個(gè)鉆孔的作業(yè)。
N1105回順迎頭共實(shí)施造穴三個(gè)循環(huán),分別采用了三種方案:第一種方案是在迎頭僅施工一個(gè)鉆孔,且為造穴孔,主要是試驗(yàn)水力造穴工藝;第二種是在迎頭施工3個(gè)鉆孔,其中1個(gè)造穴孔,同時(shí)在該孔兩側(cè)各布置一個(gè)效果測(cè)試孔(三孔單穴);第三種方案是在迎頭施工2個(gè)造穴孔,并布置6個(gè)效果觀測(cè)孔(八孔兩穴)。具體施工設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)圖2。

圖2 N1105回順迎頭水力造穴鉆孔布置圖Fig.2 Hydraulic caving boreholes layout in N1105 return airway heading face
為考察并熟悉水力造穴設(shè)備的造穴工藝流程,以及余吾礦煤體在造穴技術(shù)下的鉆孔排渣能力,首先在原先壓裂孔位置施工一個(gè)造穴鉆孔,進(jìn)行工藝流程實(shí)驗(yàn)。造穴孔設(shè)計(jì)深度120 m,每個(gè)循環(huán)壓茬20 m,允許掘進(jìn)距離100 m,開(kāi)孔高度1.5 m,鉆孔傾角為+1°。但實(shí)際施工時(shí)施工深度為80 m,共造穴7個(gè),穴洞凈間距8.0 m,造穴壓力20 MPa,造穴時(shí)間30 min/穴,出煤量1.2 t/穴。通過(guò)實(shí)驗(yàn),基本掌握了水力造穴裝備的工作方式和造穴的工藝流程,也初步摸清了余吾礦煤質(zhì)對(duì)造穴技術(shù)的適應(yīng)性。
在對(duì)設(shè)備和工藝摸索的基礎(chǔ)上,改進(jìn)了試驗(yàn)方案,各個(gè)鉆孔的開(kāi)孔位置見(jiàn)圖3,施工參數(shù)如表1所示。迎頭造穴孔的穴孔深度為80 m,開(kāi)孔高度1.5 m,鉆孔傾角為+1°。因停頭時(shí)間較長(zhǎng),造穴孔施工完成后,在造穴孔兩側(cè)各施工了一個(gè)100 m深預(yù)抽鉆孔。現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),首先施工1個(gè)造穴鉆孔,施工完成后依順序施工1#~2#普通鉆孔,施工完成后將造穴孔與普通鉆孔全部聯(lián)網(wǎng)帶抽。

圖3 N1105回順迎頭水力造穴鉆孔布置圖Fig.3 Hydraulic caving boreholes layout in N1105return airway heading face

表1 迎頭造穴及預(yù)抽鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)Table 1 Design parameters of caving and pre-extraction boreholes
在迎頭布置2個(gè)造穴孔和6個(gè)普通預(yù)抽孔,孔深120 m,鉆孔工程量960 m左右。各鉆孔開(kāi)孔位置見(jiàn)圖4,具體施工參數(shù)如表2所示,迎頭造穴的始造穴深度為20 m,按照礦掘進(jìn)進(jìn)尺7.2 m/d及工程量大小,洞穴間距為8 m。現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),首先施工2個(gè)造穴孔,施工完成后依照順序施工1#~6#普通鉆孔,施工完成后將造穴孔與普通孔全部聯(lián)網(wǎng)帶抽。

圖4 鉆孔布置圖Fig.4 Layout of boreholes

表2 各鉆孔施工設(shè)計(jì)參數(shù)Table 2 Construction design parameters of boreholes
以上三種方案中,第一種方案主要用于試驗(yàn)水力造穴工藝,第二、三種方案現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),跟蹤測(cè)試了殘余瓦斯含量、鉆屑指標(biāo)(K1和S值)和回風(fēng)瓦斯參數(shù)等。
殘余瓦斯含量見(jiàn)圖5。第二次造穴時(shí),跟蹤測(cè)試的瓦斯含量較少,共有3個(gè)數(shù)據(jù),平均值為7.5 m3/t;停掘一段時(shí)間后,進(jìn)行了CO2爆破致裂增透工藝,測(cè)試殘余瓦斯含量1個(gè)(7.5 m3/t),與方案二造穴工藝相差不大;方案三實(shí)施后,平均殘余瓦斯含量降低到6.8 m3/t,但是后期掘進(jìn)將近60 m,殘余瓦斯含量存在上升趨勢(shì),為此,煤礦補(bǔ)充了CO2爆破致裂措施,但殘余瓦斯含量平均值仍為7.4 m3/t左右,效果不顯著,沒(méi)有抑制瓦斯含量上升的趨勢(shì)。

(注:圖中造穴依次為第二、三次造穴,后同)圖5 殘余瓦斯含量對(duì)比Fig.5 Comparison of residual gas content
回風(fēng)瓦斯平均濃度見(jiàn)圖6。其中,在第二次造穴之前的停掘階段,回風(fēng)瓦斯?jié)舛绕骄鶠?.34%,造穴掘進(jìn)后瓦斯?jié)舛葹?.47%;隨后停掘,瓦斯?jié)舛冉档椭?.41%,比造穴前的瓦斯?jié)舛壬愿撸醪酵茰y(cè)是煤體受造穴擾動(dòng)后,促進(jìn)瓦斯解吸、涌出量增加;補(bǔ)充壓裂措施后掘進(jìn),平均瓦斯?jié)舛葹?.45%,和第二次造穴措施效果相當(dāng);第三次造穴后,回風(fēng)平均瓦斯?jié)舛却蠓档停瑸?.31%,由于上述的殘余瓦斯含量增大,相應(yīng)的瓦斯?jié)舛仍诤笃谝渤试龃筅厔?shì),采取補(bǔ)充壓裂措施后,平均瓦斯?jié)舛葹?.42%,比造穴效果差。

圖6 回風(fēng)瓦斯平均濃度對(duì)比Fig.6 Comparison of average gas content of return airway
造穴施工過(guò)程中同時(shí)跟蹤考察了K1和S值,但是S值無(wú)論何種情況都沒(méi)有明顯變化,推測(cè)可能為非敏感指標(biāo)。K1值較好的反映了效果變化。兩次造穴的平均K1值分別為0.42和0.39,明顯由于壓裂效果(CO2壓裂后的K1平均值為0.45)。

圖7 鉆屑指標(biāo)K1值對(duì)比Fig.7 Comparison of drilling cutting indexK1
由圖7可知:水力造穴效果較好,使回風(fēng)瓦斯?jié)舛冉档停@屑指標(biāo)也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。但是發(fā)現(xiàn)隨著進(jìn)尺加大,各指標(biāo)值呈上升趨勢(shì)(大約為60 m)。日進(jìn)尺數(shù)據(jù)見(jiàn)圖8,造穴區(qū)段的進(jìn)尺要高于壓裂段。
在余吾礦N1105回順迎頭進(jìn)行了三次水力造穴試驗(yàn),分別試驗(yàn)了造穴工藝,對(duì)比了不同布孔方案的實(shí)施效果,并與CO2致裂效果進(jìn)行了對(duì)比分析。主要結(jié)論如下:

圖8 N1105回順迎頭日進(jìn)尺對(duì)比Fig.8 Comparison of drilling footage per day of N1105 return airway
1)對(duì)于高瓦斯厚煤層迎頭,布置6個(gè)普通抽放鉆孔和2個(gè)造穴鉆孔,可以解決瓦斯超限問(wèn)題,效果較好。
2)水力造穴以后,殘余瓦斯含量平均6.8 m3/t,由于CO2致裂效果,后期回風(fēng)瓦斯?jié)舛冉档惋@著,在本次試驗(yàn)地點(diǎn)的巷道回風(fēng)瓦斯?jié)舛绕骄鶠?.31%,杜絕了瓦斯超限問(wèn)題。
3)通過(guò)對(duì)鉆屑指標(biāo)K1的跟蹤測(cè)試,發(fā)現(xiàn)兩次造穴的平均K1值分別為0.42和0.39,略優(yōu)于CO2壓裂效果(K1值為0.45)。
由于回風(fēng)瓦斯?jié)舛群豌@屑指標(biāo)的降低,巷道掘進(jìn)速度提升明顯,兩次試驗(yàn)的日進(jìn)尺分別為5 m和4.7 m,達(dá)到了預(yù)期效果。