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基于CFD模擬的SCR脫硝裝置優化改造

2019-08-13 01:54:28陶正新韋紅旗李文霞周詩齊
發電設備 2019年3期
關鍵詞:煙氣催化劑區域

陶正新, 韋紅旗, 李文霞, 周詩齊

(東南大學 能源與環境學院, 南京 210096)

隨著環境保護問題的日益突出,國家對污染物的排放標準也越來越嚴格。燃煤電站作為NOx排放大戶,控制其NOx排放成為污染排放控制的關鍵[1]。選擇性催化還原(SCR)脫硝技術以技術成熟、脫硝效率高、運行可靠等優點成為國內外電廠應用最為廣泛的脫硝技術[2]。然而,很多機組在投運了SCR脫硝裝置后,發現其內部存在流場不均、積灰和磨損等問題,嚴重影響脫硝裝置高效運行。為了保證SCR脫硝裝置高效運行,對其內部結構進行優化十分重要[3-4]。

某電廠SCR脫硝裝置采用高溫高塵布置(位于省煤器與空氣預熱器之間),選用平板式催化劑,按“2+1”模式布置。鍋爐燃燒采用設計煤種,機組運行在鍋爐最大連續蒸發量(BMCR)工況下,SCR脫硝效率高于80%。然而在機組停機檢修時發現:在SCR脫硝裝置催化劑入口處,前墻區域流速過低,前墻區域積灰增多堵塞催化劑;后墻區域流速過高,后墻區域催化劑嚴重磨損[5-6]。筆者采用試驗結合數值模擬的方法,對引起該SCR脫硝裝置內部流場不均的原因進行詳細分析,并制定合理的優化方案,以保證催化劑入口截面流場均勻分布。

1 冷態試驗

1.1 試驗方案

根據鍋爐冷態自?;?,當煙氣氣流的雷諾數超過臨界雷諾數時,氣流運動狀態進入自?;瘏^,氣流流動狀態將不再隨雷諾數的增加而變化。因此,通過調整冷態試驗的風機通風量,使冷態時的煙氣流動狀態進入自?;瘏^,便能夠模擬熱態時的流動狀態[7]。

由于實際運行中同一截面各處的速度分布不均勻,因此在試驗時采用網格法,在每個催化劑模塊(模塊尺寸為1 m×2 m)的中心位置布置一個測點,測得的數據表示該界面的流速。測點具體布置示意圖見圖1(圖中圓圈代表測點)。

圖1 冷態測試截面測點示意圖

為了使測試出的截面流場分布能夠盡量反映實際催化劑上層的流場分布,測試截面應盡量靠近催化劑層,并考慮到測量方便和保證試驗的準確性,測試截面選取在催化劑上方0.3 m處。此外,鍋爐的2臺SCR脫硝裝置采用對稱布置方式,內部流場狀況較為相似,故取單側反應器作為研究對象。SCR脫硝裝置結構及測試截面位置見圖2。

圖2 SCR脫硝裝置結構及測試截面位置

1.2 結果分析

在冷態試驗時,機組通風量只需滿足使流動狀態達到自模化即可,與實際熱態運行時產生的煙氣量有較大差距。因此,為了使試驗結果能夠反映鍋爐熱態運行時脫硝設備內部的流場狀況,需要將冷態試驗數據進行比例轉換。

鍋爐在BMCR工況下運行時,SCR脫硝裝置進口煙氣的體積流量為1 982 565 m3/h、溫度為366 ℃、密度為0.553 kg/m3,測試截面尺寸為15.60 m×11.08 m,計算出在BMCR工況下催化劑上層煙氣平均速度為4.3 m/s,而冷態試驗催化劑層上方煙氣平均速度為2.4 m/s。利用比例關系將冷態試驗測試結果轉化為在BMCR工況下,首層催化劑上方0.3 m處的速度分布(見圖3)。

圖3 試驗得到首層催化劑上方0.3 m處速度分布

從圖3可以看出:流場分布較不均勻,前墻區域煙氣速度偏低,平均速度約為3.7 m/s,后墻區域煙氣速度較高,平均速度達到了7.0 m/s,中間區域流場分布較為均勻。

后墻區域煙氣速度過大將會導致該側催化劑磨損嚴重,而前墻煙氣速度偏低會導致該側催化劑層積灰嚴重,脫硝效率降低[8]。豎井煙道上方導流板及整流格柵結構設置不合理是該問題的主要成因[9]。筆者將通過數值模擬的方法對脫硝裝置內部流場做進一步研究,并根據模擬結果制定合理的改造方案。

2 數值模擬

2.1 模型建立

計算流體力學(CFD)模型是根據現場施工圖紙按1∶1的比例進行建模。為了建模方便,忽略了SCR脫硝裝置內部對流場影響較小的支撐結構。網格劃分采用混合網格,對近壁面網格作加密處理,以適應邊界層處較大的速度梯度。進行網格無關性驗證后,確定網格數量為6×106。網格模型圖見圖4。

圖4 SCR脫硝裝置網格模型圖

計算模型采用湍流Relizablek-Epsilon模型,壁面處采用標準壁面函數處理,邊界上的湍流尺寸通過當量直徑和湍流強度指定,且在數值模擬時所作假設為:(1)將煙氣視為不可壓縮的牛頓流體;(2)入口邊界設為速度入口,且認為入口煙氣速度分布均勻;(3)出口邊界設為壓力出口,相對壓力設為0 Pa;(4)催化劑層作多孔介質處理,阻力系數按設計工況設定,單層催化劑阻力設為150 Pa。

2.2 模型驗證

根據設置的網格和邊界條件模擬得到模擬結果。圖5為首層催化劑上方0.3 m處數值模擬速度分布云圖。

圖5 首層催化劑上方0.3 m處速度分布

從圖3(試驗結果)和圖5(模擬結果)的對比可以看出:冷態試驗結果與模擬結果的流場分布特征比較吻合,兩者都是前墻區域煙氣速度低,中間區域煙氣速度均勻,后墻煙氣速度高。冷態試驗結果中,前墻區域煙氣速度要大于模擬結果,而后墻區域煙氣速度要小于模擬結果,主要是因為在試驗時,近壁區域煙氣速度不方便測量,以離壁面0.5 m處測得的煙氣速度代替近壁煙氣速度。

由于數值模擬忽略了對流場影響較小的結構、現場測試的誤差及實際運行工況的變化,試驗結果與模擬結果會存在一定的偏差;但是,筆者認為數值模擬結果是準確的,能夠有效反映SCR脫硝裝置的內部流場[10]。

2.3 結果分析

圖6和圖7分別為SCR脫硝裝置中心截面壓力分布和速度分布。

圖6 SCR脫硝裝置中心截面壓力分布

圖7 SCR脫硝裝置中心截面速度分布

2.3.1 前墻區域

由圖6和圖7可得:從豎井煙道向上流動的煙氣撞擊到轉向彎頭處的導流板時,會導致貼近導流板下方區域煙氣速度降低。煙氣速度降低,靜壓就會升高,導流板下方會形成高壓區域。由于受到高壓區煙氣和導流板的阻擋,大量煙氣會從兩者之間形成的通道通過。從圖7還可以看出:當煙氣從該通道通過后,由于導流板水平段長度較短(約150 mm),并不能引導氣流水平流動,致使導流板出口氣流流向頂棚上方,最后沿著斜頂進入反應器后方[11]。流入前墻煙氣量減少會導致前墻區域煙氣速度降低,前墻區域積灰,引起催化劑中毒,降低脫硝效率[12]。

2.3.2 后墻區域

轉向彎頭處導流板出口煙氣流至斜頂上方,并沿著斜頂流向反應器的后方區域,并且反應器后墻整流格柵與頂棚的高度差較大(200 mm),沿著斜頂進入后墻的煙氣過多,導致后墻貼壁區域的少數整流格柵通過了較多的煙氣,造成了后墻區域煙氣速度過大。從圖7還可以看出:后墻貼壁處的煙氣到達首層催化劑時,仍有較高的速度。當帶灰的煙氣長期以較大速度沖刷催化劑層時,會導致該處催化劑層磨損嚴重,降低了催化劑使用壽命和設備脫硝效率[13]。

3 優化方案

導流板及整流格柵結構設置不合理是導致SCR脫硝裝置內部流場不均的主要原因,通過改善轉向彎頭處導流板和調整整流格柵結構是優化內部流場的主要途徑。筆者嘗試多種改造方案后,推薦的改造方案見圖8、圖9。

圖8 導流板示意圖

圖9 整流格柵示意圖

優化模型數值模擬采用的工況和參數設置與原模型數值模擬保持一致。圖10為優化后反應器本體速度云圖。從圖10中可以看出:由于延長了轉向彎頭下方兩塊導流板的水平段,原來流向頂棚上方的煙氣在水平導流板作用下水平向前流動;同時,由于前排的整流格柵被改造為階梯形并且高度高于拐角頂點,部分煙氣被前排格柵攔截進入前墻區域,使得前墻側的低速區域得到明顯改善,而后墻區域由于整流格柵向上增加了150 mm,使得頂棚與整流格柵之間的高度差減小,進入后墻貼壁區域煙氣減少,后墻區域煙氣流速過大也得到明顯改善。

圖10 優化后SCR脫硝裝置中心截面速度分布

優化后首層催化劑上方0.3 m處流場分布見圖11。

圖11 優化后首層催化劑上方0.3 m處速度分布

從圖11可以看出優化后催化劑上層0.3 m處速度分布相比于優化前有明顯改善。整個截面速度分布較為均勻,前墻低速區域和后墻高速區域都得到明顯改善,截面的不均勻系數也下降到了0.09,達到了技術指標。脫硝設備內部流場的改善會保證脫硝設備的高效運行和脫硝效率的提高[14]。

4 結語

(1) 豎井煙道上方導流板設置不合理會使煙氣進入SCR脫硝反應器時繞過前墻區域而形成前墻低速區。后墻側整流格柵與SCR脫硝反應器頂棚的高度差過大會造成積聚在后墻處的煙氣增加,形成后墻高速區。

(2) 通過合理設置豎井煙道上方導流板和抬高整流格柵,增加前墻區域煙氣、減少后墻區域煙氣可以改善前墻區域煙氣速度低、后墻區域煙氣速度高的問題保證催化劑入口截面流場的均勻性。

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