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玉鋼1 080 m3高爐80焦冶煉實(shí)踐

2019-08-07 07:26:44俊,康
有色金屬設(shè)計(jì) 2019年2期

李 俊,康 允

(玉溪新興鋼鐵有限公司,云南 玉溪 653106)

0 引 言

玉溪新興鋼鐵有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)玉鋼)煉鐵廠(chǎng)3#高爐于2011年5月28日開(kāi)爐投產(chǎn),其設(shè)計(jì)爐容1 080 m3,采用BT型串罐式無(wú)料鐘爐頂、薄壁爐襯軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)。共有風(fēng)口20個(gè),進(jìn)風(fēng)面積0.200 m2,配套卡魯金式高效熱風(fēng)爐,是1座裝備水平較為現(xiàn)代的中小型高爐。玉鋼地處云南中西部地區(qū),礦石和焦炭資源相對(duì)匱乏。由于煤焦資源緊張,在玉鋼公司的統(tǒng)一布置下進(jìn)行了80焦冶煉,煉鐵廠(chǎng)通過(guò)近半年的摸索形成了1套比較完備的80焦使用技術(shù)。

1 玉鋼3#高爐原料條件

受市場(chǎng)及環(huán)境影響玉鋼原燃料條件較差,堿金屬及有害元素較高,焦炭質(zhì)量波動(dòng)較大,具體情況見(jiàn)表1。

1.1 焦炭質(zhì)量在高爐冶煉過(guò)程中起著舉足輕重的作用

隨著焦煤資源的緊張,焦炭質(zhì)量下降,高爐爐缸死料柱易呈肥大趨勢(shì),透氣、透液性下降。高爐透氣性變差,高爐不穩(wěn)定,不易接受風(fēng)量。焦炭質(zhì)量差會(huì)造成塊狀帶內(nèi)焦粉量增加,料柱的空隙度降低,煤氣通過(guò)阻力增加,影響煤氣量分布,邊緣熱負(fù)荷增大。而且爐塵量增大,爐塵中碳含量升高。在軟熔帶內(nèi)焦窗內(nèi)粉末多,會(huì)嚴(yán)重影響煤氣流的分配。在滴落帶,焦粉的增加使料柱的透氣性透液性變差,熔融物(主要是爐渣)滯留量增加,嚴(yán)重影響煤氣流的合理分布。特別對(duì)風(fēng)口區(qū)的循環(huán)區(qū)影響更大,造成燃燒帶深度減少,高度增加,邊緣氣流增加,氣流難以達(dá)到爐子中心,爐缸內(nèi)溫度降低,渣鐵反應(yīng)變差,鐵水成分變壞。出鐵出渣因渣鐵流動(dòng)性變差而出現(xiàn)不正常,嚴(yán)重時(shí)會(huì)形成液態(tài)產(chǎn)生淤泥,爐缸堆積,風(fēng)口大量燒壞或出現(xiàn)風(fēng)口涌渣或灌渣。

表1 玉鋼1 080 m3高爐焦炭使用概況焦炭冶金性能比較

1.2 堿金屬對(duì)高爐冶煉的危害

堿金屬是碳?xì)饣磻?yīng)的催化劑,降低焦炭強(qiáng)度,使高爐內(nèi)直接還原區(qū)擴(kuò)大,間接還原區(qū)縮小,引起焦比升高,降低料柱特別是軟熔帶氣窗的透氣性;惡化原料的冶金性能,加劇球團(tuán)礦的異常膨脹,和多數(shù)燒結(jié)礦的中溫還原粉化,造成塊狀帶透氣性變差;促使?fàn)t墻結(jié)厚甚至結(jié)瘤;對(duì)高爐磚襯有侵蝕作用。

1.380焦的主要特點(diǎn)是固定碳含量低,灰分較高;焦炭中,揮發(fā)分和有機(jī)物數(shù)量不多,除固定碳以外,大部分是灰分;固定碳含量高,其發(fā)熱值高,單位重量焦炭所提供的還原劑數(shù)量也多,有利于降低焦比。

2 80焦冶煉過(guò)程

玉鋼3#高爐從2016年9月22日早班開(kāi)始啟用80焦,為了避免爐況大幅波動(dòng)采取逐步增加80焦比例的方式進(jìn)行冶煉操作,冶煉過(guò)程及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表2,表3。

表2 80焦使用的概況

表3 使用80焦前后經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比表

3 使用80焦后爐況及變化參數(shù)

1)隨原燃料大幅漲價(jià)供應(yīng)困難,焦庫(kù)存較少,頻繁調(diào)整用焦結(jié)構(gòu)。

9月22日使用80焦冶煉,9月23日將5檔礦石減1環(huán),矩陣由O76541232調(diào)整為O76541222適當(dāng)抑制邊緣氣流。

2)由于80焦固定碳含量低,灰分較高、焦質(zhì)差,粒度時(shí)大時(shí)小不均勻,使用后爐內(nèi)憋風(fēng)嚴(yán)重,爐溫爐況波動(dòng)大,造成燃料比成本大幅上升,物理熱偏低,穩(wěn)定性差。10月初頻繁出現(xiàn)小滑料,為維持順行,高爐被迫退風(fēng)。10月9日早班第6批加焦300 kg/批(焦批6.7 t+0.4=7.1 t/批),退負(fù)荷至3.88;12月4日早班8:35分高爐憋風(fēng)嚴(yán)重,風(fēng)量萎縮到2 190 m3/min,風(fēng)壓0.287 MPa,風(fēng)壓突然冒尖后爐內(nèi)出現(xiàn)懸料,8:45分停氧、停煤,8:50減風(fēng)至0.229 MPa,料轉(zhuǎn)崩1.0 m↓3.9 m。之后在爐況恢復(fù)過(guò)程中爐內(nèi)煤氣流不穩(wěn),下料不暢,探尺時(shí)有塌落現(xiàn)象。中班17:44風(fēng)壓冒尖,煤氣流不穩(wěn),爐頂煤氣溫度1#、3#、4#點(diǎn)溫度偏高,頂溫難控制,爐內(nèi)出現(xiàn)局部管道,減風(fēng)壓至0.275 MPa操作。23:13分下料不暢,采取臨時(shí)減氧至3 000 m3/min 降低冶煉強(qiáng)度;12月5日夜班爐內(nèi)頂溫難控,邊緣氣流過(guò)吹,爐內(nèi)控風(fēng)壓操作。中班15:45分爐內(nèi)煤氣流失常,爐頂煤氣4#點(diǎn)溫度冒尖,管道效應(yīng)明顯,減風(fēng)至0.233 MPa操作,遂采取縮礦批退負(fù)荷,改配比,停用釩鈦球。(礦批27 t,負(fù)荷3.91,燒結(jié)礦68 %,小粒礦6 %,華翔球26 %,退礦焦負(fù)荷至3.91),同時(shí)集中加焦14.2 t,改善料柱透氣性。

4 采取的措施

1)嚴(yán)格控制進(jìn)廠(chǎng)焦炭的熱態(tài)指標(biāo),反應(yīng)性(CRI)≤28 %,反應(yīng)后強(qiáng)度(CSR)≥66 %,減少焦炭質(zhì)量對(duì)爐料骨架的影響。

焦炭高溫冶金性能差易導(dǎo)致?tīng)t缸工作不活躍,加劇渣鐵對(duì)高爐鐵口區(qū)域及爐缸、爐底區(qū)域的沖刷。焦炭強(qiáng)度M40、M10直接影響焦炭的骨架作用,對(duì)高爐冶煉的影響是無(wú)可置疑的;焦炭熱態(tài)強(qiáng)度對(duì)高爐冶煉的影響是十分重要的,在塊狀帶,焦炭粒度無(wú)明顯變化;從軟熔帶位置開(kāi)始,因溶碳反應(yīng)劇烈焦炭粒度變化很大,所以高爐爐料的主要阻力在軟熔帶及其以下的區(qū)域;焦炭的高溫強(qiáng)度要好。CSR過(guò)低,在高溫下產(chǎn)生大量粉末造成下部透氣性變差,甚至爐缸堆積,惡化爐缸狀態(tài)而造成爐況失常。因此3#高爐要求重視焦炭的熱態(tài)強(qiáng)度要求所供焦炭反應(yīng)性(CRI)≤28 %、反應(yīng)后強(qiáng)度(CSR)≥66 %為高爐順行提高基礎(chǔ)保證。

2)隨著80焦用量的增加,逐步減輕礦焦負(fù)荷,改善料柱透氣性。

80焦灰分比較高,碳含量少,焦炭的骨架作用弱,不利于高爐順行。若噴煤量過(guò)高或煤粉燃料率較低,未燃盡煤粉大量積聚在死料柱內(nèi),將加劇死料柱空隙度的下降和透液性的降低,此外,高煤比操作會(huì)加劇入爐焦炭的粉化,使死料柱內(nèi)<2.5 mm粉焦的比例顯著增加,同時(shí)使回旋區(qū)縮短。因此,為減少?lài)娒簩?duì)爐缸活躍的不良影響,應(yīng)降低噴煤量,增大富氧率,提高風(fēng)口前理論燃燒溫度,改善煤粉燃燒狀況。同時(shí),適當(dāng)增加焦比(燃料比),提高爐溫,以改善爐缸熱狀態(tài)和渣鐵流動(dòng)性。為保持爐缸活性穩(wěn)定爐況,隨著80焦的用量增加,適當(dāng)退負(fù)荷降低煤比改善料柱透氣性,見(jiàn)表3。

3)控制邊緣氣流,使煤氣流向中心發(fā)展,并降低料線(xiàn)通過(guò)上部調(diào)劑改善爐況順行狀態(tài)。

焦炭質(zhì)量差,高爐料柱透氣性差,風(fēng)壓高,鼓風(fēng)動(dòng)能低,回旋區(qū)縮小,死料柱相對(duì)肥大,下部氣流中心受阻,邊緣氣流相對(duì)發(fā)展,操作技術(shù)對(duì)策以引導(dǎo)中心氣流為主,適當(dāng)控制邊緣氣流,使煤氣流向中心發(fā)展,縮小死料柱,減緩因焦炭質(zhì)量下降對(duì)高爐影響,9月份布料矩陣C876542222222 O76541232,10月份通過(guò)增加中心焦量,減少中心部分的礦焦比,以穩(wěn)定和加強(qiáng)中心氣流;改善爐缸內(nèi)焦柱死料柱的透氣性和透液性活躍爐缸,C87654321222212;11月為維持合理煤氣流分布,布料矩陣調(diào)整為C876542132213 O76542222;12月為適當(dāng)抑制邊緣氣流采取整體向外平移礦焦角,同時(shí)減少布焦環(huán)數(shù)增加焦層厚度,均勻布料,使料層均勻鋪開(kāi),改善軟熔帶穩(wěn)定性,同時(shí)礦石8檔加1環(huán)抑制邊緣氣流C876542122213 O8765412221;同時(shí)由于入爐原料質(zhì)量變差,粉末多,導(dǎo)致軟熔帶位置變化,氣流出現(xiàn)波動(dòng),邊緣氣流不斷增強(qiáng),將料線(xiàn)適當(dāng)降低(將料線(xiàn)由1.5 m調(diào)整為1.7 m),對(duì)邊緣氣流起到了一定的抑制作用,有利于氣流的穩(wěn)定,減小冷卻壁溫度的波動(dòng)。

4)爐內(nèi)出現(xiàn)局部氣流及憋風(fēng)嚴(yán)重的情況下及時(shí)退負(fù)荷及降低冶煉強(qiáng)度,使?fàn)t況快速恢復(fù)之前的狀態(tài)。

3#高爐受燃料價(jià)格上漲影響,燃料供應(yīng)緊張,焦庫(kù)存低,焦炭品種雜,頻繁調(diào)整用焦結(jié)構(gòu),加之焦炭質(zhì)量下滑,長(zhǎng)期使用低品質(zhì)焦炭在由于限產(chǎn)堵風(fēng)口操作,對(duì)爐缸圓周均勻造成一定影響。

爐缸工作不均勻活躍;并且燒結(jié)礦FeO波動(dòng)大,小粒級(jí)較,進(jìn)入高爐粉化后使得高爐料柱透氣性變差,煤氣阻力增大,高爐易出現(xiàn)憋風(fēng)嚴(yán)重,易出現(xiàn)局部氣流過(guò)強(qiáng)現(xiàn)象;12月6日煤氣流失常,爐內(nèi)管道形成,縮礦批至22 t,退負(fù)荷、改配比,早班休風(fēng)45 min增堵風(fēng)口,8日爐溫轉(zhuǎn)適,捅開(kāi)1個(gè)風(fēng)口,富氧至2 000 m3/h;9日繼續(xù)捅開(kāi)1個(gè)風(fēng)口,富氧加至3 000 m3/h;11日擴(kuò)礦批至25 t,富氧加至4 000 m3/h;14日擴(kuò)礦批至27 t,提負(fù)荷,富氧加至5 000 m3/h;17日擴(kuò)礦批至28 t,提負(fù)荷1次;19日富氧加至6 000 m3/h。

5)加強(qiáng)篩分工作

3#高爐原料波動(dòng)大,燒結(jié)礦粉末多,整體粒度偏小;球團(tuán)礦很多時(shí)候采用外購(gòu),露天堆放雨季時(shí)候粉末多篩分效果差;若入爐原料粉末多、粒度越小、越不均勻,對(duì)煤氣的阻力越大,塊狀帶透氣性下降易引起煤氣分布紊亂;為減少入爐粉末3#高爐長(zhǎng)期堅(jiān)持加強(qiáng)原料篩分管理,嚴(yán)格控制篩分時(shí)間,在保證上料速度的前提下,盡量延長(zhǎng)篩分時(shí)間;在保證上料速度的前提下,適當(dāng)延長(zhǎng)篩子空振時(shí)間,充分利用自清理器,保持篩網(wǎng)干凈;盡量控制料倉(cāng)下料口的下料量,并使料流在篩片上均勻分布。嚴(yán)格燒結(jié)礦、焦炭、球團(tuán)礦等物料的槽位管理,做到半倉(cāng)卸料,杜絕了原燃料出現(xiàn)低槽位現(xiàn)象,減少二次粉末。

6)爐前組織工作

渣鐵不能及時(shí)排盡,必然會(huì)憋爐,造成氣流波動(dòng)和渣皮脫落,進(jìn)一步加劇冷卻壁的損壞。

(1)合理組織鐵次,選用合適鉆頭,開(kāi)鐵口準(zhǔn)備工作提前組織到位;

(2)杜絕冒泥鐵口,維持鐵口深度

(3)根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)劑炮泥強(qiáng)度和塑性,讓泥好打,鐵口好開(kāi);

(4)做好爐前開(kāi)口機(jī)和泥炮的設(shè)備檢查工作,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理,不影響渣鐵的正常排放,通過(guò)這些措施,有效保證渣鐵的正常排放。

7)優(yōu)化高爐操作制度。

由于限產(chǎn)堵風(fēng)口,焦炭質(zhì)量下滑,入爐風(fēng)量減少為保持爐缸活性維持適宜的鼓風(fēng)動(dòng)能,必須通過(guò)調(diào)整下部制度,改善氣流分布,活躍爐缸中心。風(fēng)口直徑為由Φ115調(diào)整為Φ115與Φ110,進(jìn)風(fēng)面積由原0.2 m2調(diào)整為0.18 m2縮小進(jìn)風(fēng)面積。通過(guò)縮小風(fēng)口面積,增大鼓風(fēng)動(dòng)能,并保持合適的風(fēng)速,延長(zhǎng)回旋區(qū)深度,使中心氣流得到強(qiáng)化,熱煤氣更多地透過(guò)風(fēng)口前死料柱,促進(jìn)爐缸中心溫度的提升。在此基礎(chǔ)上,同時(shí)控制適宜的邊緣氣流,保持良好的氣流分布狀態(tài),防止?fàn)t墻黏結(jié)、脫落,導(dǎo)致生料進(jìn)入爐缸,引起死料柱溫度急劇下降和爐缸流動(dòng)性、滲透性惡化。

8)加強(qiáng)高爐操作管理,確保順行。

渣鐵物理熱充沛是保持爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),爐溫及物理熱的變化,會(huì)造成熱制度和造渣制度的變化,導(dǎo)致渣皮不穩(wěn)定,容易脫落,也會(huì)造成爐況的波動(dòng)。在平時(shí)的操作中,要求工長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作,根據(jù)冶煉周期,認(rèn)真分析影響爐溫的各類(lèi)因素(包括原因和作用時(shí)間)正確判斷爐溫變化趨勢(shì),并結(jié)合之前調(diào)劑的動(dòng)作量和作用效果、風(fēng)口工作變化情況以及當(dāng)前出渣出鐵情況進(jìn)行綜合分析和判斷爐溫的變化趨勢(shì),預(yù)先調(diào)整熱量水平,從而達(dá)到減少爐溫波動(dòng),穩(wěn)定爐況的目的。

9)加強(qiáng)設(shè)備管理,確保高爐連續(xù)運(yùn)行。

煉鐵降成本,離不開(kāi)高爐的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行;高爐要連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,離不開(kāi)設(shè)備系統(tǒng)的保駕護(hù)航。目前,3#高爐少數(shù)設(shè)備開(kāi)始出現(xiàn)老化,故障率有所上升。為杜絕惡性設(shè)備事故造成高爐慢風(fēng)休風(fēng),3#高爐重點(diǎn)抓好日常點(diǎn)檢維護(hù)衛(wèi)生工作,設(shè)置設(shè)備包機(jī)到人,完善設(shè)備管理對(duì)關(guān)鍵設(shè)備,進(jìn)行重點(diǎn)維護(hù)監(jiān)控,確保穩(wěn)定運(yùn)行。

5 結(jié) 語(yǔ)

1)80焦灰分較高,碳含量少,焦炭的骨架作用弱,通過(guò)加強(qiáng)原料的管理,減少入爐粉末,提高料柱透氣性;

2)根據(jù)原料條件,優(yōu)化高爐操作;下部通過(guò)調(diào)整風(fēng)口直徑,縮小風(fēng)口直徑,保證鼓風(fēng)動(dòng)能維持爐缸活性;同時(shí)上部調(diào)整裝料制度,保證合理的煤氣流分布;

3)強(qiáng)化出鐵組織,保證出鐵質(zhì)量;通過(guò)加強(qiáng)爐前操作管理,保證鐵口開(kāi)穿率,有效的保證渣鐵的正常排放。

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