王誼軍
(富蘊恒盛鈹業有限責任公司 富蘊 836107)
多年來,可編程控制器(以下簡稱PLC)從其產生到現在,實現了接線邏輯到存儲邏輯的飛躍;其功能從弱到強,實現了邏輯控制到數字控制的進步;其應用領域從小到大,實現了單體設備簡單控制到勝任運動控制、過程控制及集散控制等各種任務的跨越。今天的PLC在處理模擬量、數字運算、人機接口和網絡的各方面能力都已大幅提高,成為工業控制領域的主流控制設備,在各行各業發揮著越來越大的作用。
本單位結晶機小車自動往復運行中故障頻發,燒電機,切鍵槽,擰斷軸頭等故障不斷,公司要求徹底處理問題。
本單位原設計的結晶機小車自動往復工作,應用的是成熟繼電器線路,靠行程開關限位并自鎖線路自動往返工作。由于電機與減速箱裝置由聯軸器連接,切換過程是幾乎沒有時間緩沖的硬連接方式。因為氣囊式時間繼電器長時間頻繁啟動影響它的工作性能。易造成機械過程中損壞硬件,所以電機前伸端鍵槽受損壞切鍵槽:一方面造成電機空轉;另一方面硬連接電機在切換時,由于長期過負荷造成電機燒毀。三年中扭斷7根電機軸和損壞鍵槽12個。電機燒毀12臺和轉子的鍵槽修復12個,也影響生產工藝正常運行。
應用歐姆龍CPMIA可編程器控制器,編制程序符合工藝和設備正常運行。在編程過程中,把時間延緩和過載保護編入程序內,延時3秒,再反向運行。一個周期為75秒,在實際現場測試,設備減少硬連接通過時間延緩并符合工藝要求。
原有的繼電器和接觸器電路原理圖如圖1:

圖1 原有繼電器和接觸器電路原理圖
主要是此電路存在時間緩沖不好控制的缺陷,用現有設備難以解決。
應用歐姆龍CPMIA編程器編程符合工藝和設備正常運行。
應用歐姆龍CPMIA編程器編程符合工藝和設備正常運行。在編程過程中,時間延緩和過載保護編入程序內,延時3秒,向反向運行。一個周期為75秒,在實際現場測試,電機軸頭減少沖擊力,時間延緩控制精確,符合工藝要求。
編制程序梯形圖如圖2:

圖2 編制程序梯形圖
從圖1、圖2對比可知:繼電器線路圖有正反兩繼電器和熱繼電器,切換有兩正反繼電器,有時間繼電器延時,過載有熱繼電器做保護,共有6個電氣設備,接線復雜,維修不方便。而梯形圖內部看起來龐大,所有保護和延時都編入程序中,外圍就是輸入和輸出,接線簡單。現四臺結晶機中13#、14#、15#三臺用PLC編程器工作,自10月運行至現在設備運行狀況非常良好。
在不斷完善PLC程序的基礎上,現在已經把公司全部的5臺結晶機用一部PLC來控制,取得了很好的效果。
經過對結晶機小車自動往復運動的PLC編程改造,使用了1年效果良好,PLC接線簡單,可靠性強,有問題可以在程序里直接修改,簡化了接線的復雜性,節約了電工查線的勞動強度和時間,PLC控制的優勢還能節約維修成本,節約維修時間,可更好地為生產服務,值得推廣使用。