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提高某石墨密封座精車加工效率

2019-07-25 01:37:46甕濱濱
商品與質(zhì)量 2019年6期
關(guān)鍵詞:變形工藝

甕濱濱

沈陽黎明航空零部件制造有限公司 遼寧沈陽 110043

石墨密封裝置是目前航空發(fā)動機(jī)所采用的先進(jìn)的密封形式,由石墨密封座、石墨密封件、波簧、圍簧、卡圈等零件組成,石墨密封座是其中的重要零件,用于裝配石墨密封環(huán)和其它零件,組成石墨密封裝置。某石墨密封座是某艦船發(fā)動機(jī)上所用石墨密封座,最大直徑為φ288mm,在石墨密封座類零件中屬于大型件,零件材料屬于難加工材料(1Cr16Co5Ni2Mo1WVNbN),且加工精度要求非常高,其加工精度將直接影響石墨密封裝置的密封性能。

1 零件改善前狀態(tài)

現(xiàn)有零件加工路線:毛料、粗車一端、粗車另一端、標(biāo)刻、去應(yīng)力熱處理、磨基準(zhǔn)面、研磨基準(zhǔn)面、車大端、車小端、車小端內(nèi)孔、銑螺尾、鉆孔、標(biāo)印、鉆鉸孔、去毛刺、清洗、鉆徑向小孔、去毛刺、磨內(nèi)端面、清洗、中間檢驗(yàn)、磁力探傷、研磨、清洗、最終檢驗(yàn)、油封入庫。

圖1 某石墨密封座圖示

從工藝路線及圖示中可以看出,零件的主要尺寸為車加工保證,余量也主要靠車加工去除;其密封端面的最后由研磨保證,研磨工序去除余量在0.02mm-0.05mm之間,這就需要嚴(yán)格控制零件變形量,保證研磨工序的順利進(jìn)行。

由于材料本身為難加工材料,首先在車削過程中刀具磨損嚴(yán)重,尤其是加工零件內(nèi)腔時使用的手磨刀具,磨損更為嚴(yán)重,使加工應(yīng)力聚增,造成應(yīng)力變形的質(zhì)量隱患,同時加工表面質(zhì)量無法滿足精度要求,給后續(xù)工序加工帶來嚴(yán)重的質(zhì)量問題。其次原工藝規(guī)程中留給精車的余量也比較大,導(dǎo)致精車的3道工序加工效率很低,3道工序總加工時間(不包含準(zhǔn)備時間)超過4.5h,已成為生產(chǎn)瓶頸。另外精車余量大的問題間接造成加工變形,影響加工質(zhì)量[1]。

2 技術(shù)難點(diǎn)

2.1 零件精度要求高

某石墨密封座是某艦船發(fā)動機(jī)上所用石墨密封座,最大直徑為φ288mm,在石墨密封座類零件中屬于大型件。其基準(zhǔn)A尺寸公差為0.032mm,基準(zhǔn)B要求垂直度0.03mm,外圓同軸度要求0.05mm,精度要求非常高,加工精度將直接影響石墨密封裝置的密封性能。

2.2 刀具磨損嚴(yán)重

零件材料為1Cr16Co5Ni2Mo1WVNbN,是難加工材料。在車加工零件時,刀具磨損嚴(yán)重,尤其是加工大端內(nèi)腔型面時,由于沒有機(jī)夾刀具,采用的手磨刀具,磨損更為嚴(yán)重,使加工應(yīng)力聚增,造成應(yīng)力變形,并且存在質(zhì)量隱患[2]。

2.3 精加工效率低

由于材料本身為難加工材料,而原工藝規(guī)程中留給精車的余量也比較大,導(dǎo)致精車的3道工序加工效率很低,3道工序總加工時間(不包含準(zhǔn)備時間)超過4.5h,已成為生產(chǎn)瓶頸。精加工余量大也導(dǎo)致“去應(yīng)力熱處理”時,應(yīng)力去除不充分,造成零件變形。

3 解決方案

預(yù)通過試驗(yàn)加工,確定適合(材質(zhì))切削刀片,解決減少變形問題及加工成本問題;通過試驗(yàn)加工,確定合理的切削參數(shù),保證加工質(zhì)量,提高效率;預(yù)通過調(diào)整半精加工工序尺寸,使精車加工余量均勻,加工效率,提高效率[3]。

4 試驗(yàn)過程

4.1 固化加工參數(shù)及刀具消耗

原加工過程中刀具并沒有固化到數(shù)控工部卡中,并存在使用手磨刀具的情況,刀具磨損也沒有具體的統(tǒng)計數(shù)值。工藝規(guī)程更改后,精車過程有了很大變化,工藝人員根據(jù)更改后的工藝規(guī)程重新編制了數(shù)控程序,優(yōu)化了走刀路線及加工參數(shù),并同現(xiàn)場操作者共同確定了加工刀具,采用機(jī)夾刀片(GIMY 4201C908、A4SM2525M0520)代替手磨削的焊接車刀,解決了難加工材料(1Cr16Co5Ni2Mo1WVNbN)的加工問題。并通過2批次零件的試驗(yàn)加工,摸索出了刀具損耗。

4.2 調(diào)整精車余量

原工藝規(guī)程中粗車之后余量很大,包括外圓安裝邊、內(nèi)腔型面、內(nèi)孔臺階等位置并沒有加工,大量的余量在精車中去除,造成去應(yīng)力熱處理并沒有起到應(yīng)有的效果。不僅造成了精車加工效率低下、刀具磨損嚴(yán)重,也是零件變形的主要原因。工藝人員通過更改工藝文件對加工余量進(jìn)行了調(diào)整,按最終零件尺寸留1.5mm余量去進(jìn)行去應(yīng)力熱處理。

5 結(jié)論

通過2批次共9件零件的試驗(yàn)加工,改進(jìn)效果明顯,3道精車工序的加工時間由4.5h(不包括準(zhǔn)備時間)縮減到了3h(不包括準(zhǔn)備時間),改進(jìn)后的數(shù)控刀具及損耗已經(jīng)固化到數(shù)控工部卡中。零件的變形也得到了較好的控制,為后續(xù)的研磨加工打下了很好的基礎(chǔ)。

通過此次攻關(guān),不僅完成既定的攻關(guān)目標(biāo),解決了生產(chǎn)瓶頸問題。也使得工藝人員及數(shù)控操作人員的技術(shù)水平得到了很大的提高,在解決復(fù)雜件的數(shù)控車加工方面積累了很寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

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