常淑華,尤加強(qiáng),吳 章,孫清濤
(兗礦新疆煤化工有限公司,新疆 烏魯木齊 830011)
兗礦新疆煤化工有限公司3×220 t/h煤粉鍋爐煙氣脫硫脫硝除塵采用循環(huán)流化床干法脫硫除塵一體化(LJD)+低溫循環(huán)氧化吸收(Circulating Oxidation and Absorption,COA)液相脫硝技術(shù),爐內(nèi)配置低氮燃燒+選擇性非催化還原(LNB+SNCR) 脫硝技術(shù)。煙氣經(jīng)過(LNB+SNCR)脫硝后NOx質(zhì)量濃度可控制在200 mg/m3以內(nèi),再經(jīng)過爐后循環(huán)流化床干法脫硫的COA(液相)協(xié)同脫硝裝置后,NOx質(zhì)量濃度小于100 mg/m3。SO2和煙塵質(zhì)量濃度均達(dá)到了超潔凈排放要求,NOx質(zhì)量濃度沒有達(dá)到超潔凈排放要求。通過進(jìn)一步升級提效,采用氣相COA脫硝技術(shù),使煙氣NOx質(zhì)量濃度小于50 mg/m3,實(shí)現(xiàn)環(huán)保指標(biāo)超潔凈排放的目標(biāo),即大氣污染物排放質(zhì)量濃度達(dá)到:NOx小于50 mg/m3,SO2小于35 mg/m3,煙塵小于10 mg/m3。
2014年9月,對3×220t/h煤粉鍋爐進(jìn)行了脫硝改造。脫硝工藝采用成熟可靠的(LNB+SNCR)煙氣脫硝技術(shù)。鍋爐實(shí)際原始煙氣NOx排放質(zhì)量濃度高達(dá)600~700 mg/m3,經(jīng)過(LNB+SNCR)脫硝后,NOx質(zhì)量濃度控制在200 mg/m3以內(nèi),2015年7月投入使用,運(yùn)行正常。
2015年4月,進(jìn)行“干法脫硫脫硝除塵一體化設(shè)施”改造項(xiàng)目。煙氣脫硫脫硝除塵采用(LJD+COA)脫硝技術(shù),2015年11月投入使用后,SO2質(zhì)量濃度不大于35 mg/m3,煙塵質(zhì)量濃度不大于10 mg/m3,NOx質(zhì)量濃度不大于100 mg/m3,運(yùn)行正常。
2018年4月,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上,對3×220 t/h鍋爐實(shí)施進(jìn)一步的煙氣脫硝改造。工藝路線采用福建龍凈的循環(huán)氧化吸收(氣相COA)脫硝工藝,采用氣相氧化劑。2018年12月投入使用后,NOx質(zhì)量濃度不大于50 mg/m3,運(yùn)行正常。
低溫循環(huán)氧化吸收(COA)脫硝工藝,是在循環(huán)流化床干法脫硫裝置的基礎(chǔ)上,協(xié)同的低溫脫硝工藝。
煙氣中氮氧化物主要為NO。NO難溶于水,難以被吸收反應(yīng)。COA脫硝技術(shù)的基本原理是,通過額外添加的脫硝劑的氧化作用,將煙氣中難溶于水的NO轉(zhuǎn)化為高價(jià)態(tài)易溶于水的NOx,再以循環(huán)流化床反應(yīng)器內(nèi)激烈湍動(dòng)、擁有巨大表面積的吸附劑顆粒作為載體,使高價(jià)NOx與鈣基吸收劑快速反應(yīng)后脫除,完成脫硝過程。
本項(xiàng)目COA擬采用氣相脫硝劑,是以臭氧為主的高效氧化劑。臭氧是最強(qiáng)氧化劑之一,高效轉(zhuǎn)化NO至高價(jià)態(tài)的過程中不遺留任何二次污染物,見式(1)~(4)。
NO+O3→NO2+O2
(1)
NO2+O3→NO3+O2
(2)
NO3+NO2→N2O5
(3)
3NO2+ H2O+Ca(OH)2→Ca(NO3)2
(4)
氣相COA工藝流程由氧氣源供應(yīng)及補(bǔ)氮系統(tǒng)、氧化劑制備系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、氧化劑/煙氣混合均布系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)及電氣儀控系統(tǒng)等組成,如圖1。

圖1 氣相COA工藝流程
(1)更強(qiáng)氧化,更快氧化,脫硝效率最高可達(dá)80%以上;
(2)對脫硝溫度、粉塵等沒有限制,工況適應(yīng)性強(qiáng),適應(yīng)鍋爐負(fù)荷范圍:30%~110%,可滿足鍋爐出溫度在80~200 ℃以內(nèi)使用;
(3)系統(tǒng)簡結(jié),運(yùn)行可靠;
(4)輔助脫除重金屬(特別是汞)及二噁英等污染物。
煤粉鍋爐煙氣經(jīng)LNB+SNCR、COA(液相)脫硝和COA(氣相)脫硝前后效果對比見表1。

表1 氣相COA脫硝前后NOx質(zhì)量濃度對比
氣相COA脫硝時(shí),NOx質(zhì)量濃度由200 mg/m3脫除到 50 mg/m3,原 COA (液相)僅作為應(yīng)急安保設(shè)施。
氣相COA脫硝主要耗氧氣、電以及循環(huán)水、人工等費(fèi)用,運(yùn)行模式3臺(tái)爐2開1備,氧耗量2臺(tái)×525m3/h、單價(jià)0.55元/m3、年運(yùn)行以8 000 h計(jì),則年運(yùn)行 耗氧氣費(fèi)用:2臺(tái)×525 m3/h ×0.55元/m3×8000h=462萬元;電耗按2臺(tái)×600kW·h、單價(jià)0.36元計(jì),則年運(yùn)行電耗費(fèi)用:2臺(tái)×600 kW·h×0.36元×8000h=345.6萬元。由此估算氣相COA脫硝運(yùn)行成本約(2臺(tái)爐):462萬元+345.6萬元=807.6萬元。
由運(yùn)行成本對比可知,氣相COA脫硝的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性遠(yuǎn)超現(xiàn)有COA(液相)脫硝,因此應(yīng)最大限度利用氣相COA脫硝。
但實(shí)際運(yùn)行時(shí),若單純依靠氣相COA實(shí)現(xiàn)200 mg/m3脫除至50 mg/m3以下,不僅要大幅增加氧化劑和NO的摩爾比,而且穩(wěn)定性不夠,無法保證全工況達(dá)標(biāo)排放,尤其是當(dāng)前端的低氮和SNCR裝置出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)。氣相COA和COA(液相)組合,才是最穩(wěn)妥、可靠的運(yùn)行模式。
綜上所述,氣相COA和COA(液相)組合兼顧了運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和可靠穩(wěn)定性。發(fā)生器按照滿足脫硫入口平均NOx質(zhì)量濃度180 mg/m3直接脫除至50 mg/m3以下進(jìn)行選型,為氣相COA脫硝留有足夠拓展余量。即后期實(shí)際運(yùn)行時(shí),當(dāng)前端鍋爐段低氮燃燒和SNCR脫硝穩(wěn)定,脫硫入口NOx質(zhì)量濃度低于180 mg/m3甚至接近于150 mg/m3時(shí),只開啟氣相COA即可滿足達(dá)標(biāo)排放;而脫硫入口NOx質(zhì)量濃度較高時(shí),也可以最大限度的利用氣相COA脫硝,減少液相COA脫硝投用率,在保證排放穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的前提下,做到運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)。
綜上所述,在循環(huán)流化床干法脫硫裝置的基礎(chǔ)上采用氣相COA脫硝技術(shù)后,3×220 t/h煤粉鍋爐煙氣NOx質(zhì)量濃度小50 mg/m3,達(dá)到環(huán)保超潔凈排放的指標(biāo),即大氣污染物排放質(zhì)量濃度達(dá)到:NOx小于50 mg/m3,SO2小于35 mg/m3,煙塵小于10 mg/m3。同時(shí)降低了環(huán)保運(yùn)行成本,在煤粉鍋爐煙氣治理中采用(LNB+SNCR)、液相COA、氣相COA脫硝組合工藝,取得了很好的應(yīng)用效果。