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轉化氣殘余甲烷的控制優(yōu)化

2019-07-10 01:28:12超,趙
石油化工應用 2019年6期
關鍵詞:催化劑優(yōu)化

左 超,趙 洋

(中國石油蘭州石化公司煉油廠,甘肅蘭州 730060)

1 轉化氣殘余甲烷含量的意義及影響

1.1 轉化氣殘余甲烷含量的意義

烴類蒸汽轉化的目的是最大限度地提取水和烴類原料中所含的氫,其核心反應是轉化反應,主要反應方程式為:

根據(jù)反應公式可以看出,烴類蒸汽轉化為強吸熱反應過程,溫度越高,發(fā)生反應的甲烷越多,生成的一氧化碳、二氧化碳及氫氣量越大,轉化就越完全。

轉化率公式如下:

式中:CO2、CO及CH4均為轉化爐出口轉化氣分析。

從公式中可以看出,通過溫度調整,可以改變轉化率的大小,進而影響轉化氣殘余甲烷含量的高低。據(jù)相關資料記載,轉化爐出口每提高10℃,轉化氣殘余甲烷含量降低0.8%。由于轉化反應為可逆反應[1],受動力學及熱力學限制,轉化率有一個極值,當達到平衡后,繼續(xù)提高溫度則對轉化反應沒有任何影響。

1.2 轉化氣殘余甲烷含量的影響[2]

1.2.1 轉化氣殘余甲烷含量控制過高的影響

(1)轉化氣中甲烷含量控制越高,參與轉化反應的天然氣量就會越少,在產(chǎn)氫量不變的情況原料消耗增加,導致原料的浪費;

(2)轉化氣中甲烷含量控制過高,需要降低反應溫度來實現(xiàn),由于裝置轉化爐設計結構限制,就會增加轉化爐操作難度,容易造成爐膛溫度分布不均,影響設備和催化劑的長周期運行;

(3)產(chǎn)品氫中對甲烷含量有限制值,轉化氣中甲烷含量高會降低PSA收率,造成氫氣浪費。

1.2.2 轉化氣殘余甲烷含量控制過低的影響

(1)轉化氣甲烷含量控制過低,需要提高轉化反應溫度,導致燃料消耗增加,裝置能耗升高;

(2)轉化氣甲烷含量控制過低,需要反應的溫度越高,容易造成催化劑及爐管超溫,對裝置安全平穩(wěn)運行產(chǎn)生不利影響;

(3)受PSA吸附劑裝填量的限制,過低的轉化氣甲烷含量會造成氫氣收率降低,不利于提高裝置經(jīng)濟效益。

2 裝置現(xiàn)狀

2.1 工藝說明

煉油廠50 000 m3/h制氫裝置由中石化洛陽工程公司設計,以天然氣為原料,采用烴類蒸汽轉化制氫技術及沖洗再生式變壓吸附(PSA)提純氫氣的工藝路線,生產(chǎn)純度≥99.9%(V)的氫氣。其中造氣單元催化劑采用莊信萬豐公司生產(chǎn)的全系列制氫催化劑;PSA單元采用成都華西化工科技股份有限公司的全套工藝包[3]。

2.2 轉化催化劑說明

裝置轉化催化劑采用英國莊信萬豐上市公司開發(fā)的KATALCOJMTM25-4Q和KATALCOJMTM57-4Q催化劑,兩種催化劑的主要差別在于上層催化劑25-4Q含有抗積碳功能的鉀堿組分,催化劑的主要性質(見表1)。

表1 催化劑理化性質

2.3 轉化氣殘余甲烷控制現(xiàn)狀

烴類蒸汽轉化制氫工藝根據(jù)原料性質、裝置設計參數(shù)的不同,目前轉化氣殘余甲烷沒有最佳控制范圍,綜合PSA的實際收率和系統(tǒng)的氫損失考慮,實際生產(chǎn)中各裝置轉化氣甲烷含量都會采取低于設計參數(shù)進行操作。本裝置轉化氣殘余甲烷設計為6.3%,催化劑技術協(xié)議為6.27%,前期生產(chǎn)中裝置按廠家建議的4±0.5%進行控制。

3 優(yōu)化過程

本裝置的設計產(chǎn)氫能力為50 000 m3/h,設計操作彈性為50%~110%,實際生產(chǎn)過程中,根據(jù)系統(tǒng)氫氣消耗能力需求,裝置最低負荷控制在30%,同時裝置受轉化爐負壓的限制,裝置的最高負荷僅能達到75%,因此,根據(jù)實際情況,主要分正常負荷和低負荷兩個方面采取措施進行優(yōu)化。

3.1 設計負荷范圍內的優(yōu)化

在設計負荷范圍內生產(chǎn)時,通過在典型負荷下進行試驗測試,找出最優(yōu)轉化氣殘余甲烷含量控制范圍,使裝置的天然氣和燃料氣消耗更為合理。由于制氫工藝的特殊性,其系統(tǒng)熱平衡關聯(lián)復雜,當一個參數(shù)發(fā)生變化時,整個系統(tǒng)的熱平衡就會重新建立,因此試驗過程中要重點控制好以下參數(shù),確保數(shù)據(jù)準確:相同負荷內,水碳比維持恒定;通過調節(jié)減溫減壓器DT-101,維持自產(chǎn)中壓蒸汽溫度恒定;調節(jié)火嘴時,內外操做好配合,確保爐膛溫度分布均勻。

測試均從6.3%開始,然后按6℃/h的幅度逐步提高轉化爐出口溫度,利用在線儀表對轉化氣殘余甲烷含量進行測定,直至轉化系統(tǒng)能承受的上限范圍,然后依據(jù)測試數(shù)據(jù)進行整理分析。測試數(shù)據(jù)統(tǒng)計(見表2~表 4,圖1~圖 3)。

表2 反應溫度與轉化氣殘余甲烷控制關系表(天然氣量10 400 m3/h)

表3 反應溫度與轉化氣殘余甲烷控制關系表(天然氣量13 800 m3/h)

表3 反應溫度與轉化氣殘余甲烷控制關系表(天然氣量13 800 m3/h)(續(xù)表)

表4 反應溫度與轉化氣殘余甲烷控制關系表(天然氣量14 600 m3/h)

表4 反應溫度與轉化氣殘余甲烷控制關系表(天然氣量14 600 m3/h)(續(xù)表)

通過以上分析可以看出,在設計負荷下,轉化氣殘余甲烷含量的最佳控制范圍基本上都在4.9%~6.3%范圍內。當?shù)陀?.9%以后,隨著反應溫度的升高,實際殘余甲烷含量會高于理論計算值,反應溫度越高,余差逐漸增大。

3.2 低負荷范圍內的優(yōu)化

在低于50%負荷范圍內生產(chǎn)時,由于必須控制過高的水碳比,為控制適當?shù)母邏和咚谷紵鹱欤瑥亩_保爐膛溫度分布均勻,同時降低員工操作難度,此時一般需控制較低的轉化氣殘余甲烷含量,根據(jù)前期生產(chǎn)經(jīng)驗,在低于設計負荷下轉化氣殘余甲烷含量一般控制在4.5%~5.0%范圍。

4 優(yōu)化前后效果及經(jīng)濟效益計算

4.1 優(yōu)化效果說明

優(yōu)化前,轉化氣殘余甲烷含量一般控制在4.0±0.5%范圍,按照前面的生產(chǎn)試驗測定結果看,實際與理論余差約為0.5%,投入的燃料量較多,但沒有得到同等的氫氣收率。因此,造成裝置的燃料費用較高,同時還加速了催化劑的老化失活,不利于裝置長周期運行。

圖1 反應溫度與轉化氣殘余甲烷含量關系測試圖(天然氣量10 400 m3/h)

圖2 反應溫度與轉化氣殘余甲烷含量關系測試圖(天然氣量13 800 m3/h)

圖3 反應溫度與轉化氣殘余甲烷含量關系測試圖(天然氣量14 600 m3/h)

優(yōu)化后,對轉化深度合理進行管控,確保原料及燃料消耗與產(chǎn)出量呈正比關系,使裝置達到生產(chǎn)最優(yōu)。

表5 10 400 m3/h加工量下主要數(shù)據(jù)對比表

4.2 經(jīng)濟效益計算

經(jīng)過管控以后,裝置的燃料費用更為合理,自2017年4月開始進行管控后,裝置的燃料同比下降16元/噸,現(xiàn)舉例以10 400 m3/h的天然氣加工量對管控前后數(shù)據(jù)進行分析對比(見表5)。

通過表5可以看出,優(yōu)化后在加工負荷穩(wěn)定情況下裝置產(chǎn)氫量雖然減少400 m3/h,但是管網(wǎng)燃料消耗降低680 m3/h,優(yōu)化效果良好。同時經(jīng)過優(yōu)化,輻射室出口和轉化爐出口溫度均降低20℃以上,輻射室頂部溫度降低30℃左右,有利于爐管和催化劑的長周期運行。

5 結論

隨著加氫技術的不斷發(fā)展,氫氣需求越來越旺盛,如何控制氫氣成本是當今所有加氫裝置共同面臨的難題。通過對轉化率合理進行優(yōu)化,不僅降低了裝置的燃料消耗,同時還確保了轉化爐管和催化劑的長周期運行,產(chǎn)生的效益顯著。

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