范樹新, 劉智敏, 鄭 偉, 周明軍
(中國電子科技集團公司第四十九研究所,黑龍江 哈爾濱 150001)
氧化鋯(ZrO2)氧氣傳感器利用了ZrO2固體電解質材料,在高溫下夠實現(xiàn)氧離子遷移的原理進行氧氣測量的一類氣體傳感器[1,2]。因其精度高,響應時間快,在現(xiàn)代的社會生活中廣泛使用,目前已在航空航天、船舶、醫(yī)療衛(wèi)生、汽車、化工等領域應用[3,4]。隨著ZrO2氧氣傳感器使用數(shù)量及時間增加,多次出現(xiàn)輸出向下漂移問題,給傳感器的使用和壽命帶來較大的影響。目前,諸多學者對這一問題產生的原因進行了研究,魯盛會[5]、王齊軍等人[6]研究了氧化釔穩(wěn)定ZrO2陶瓷的老化性能;徐雅琦[7]分析了傳感器的孔隙結構對性能的影響;李重等人[8]針對催化電極進行了研究。本文對交付用戶產品多次出現(xiàn)的加熱電極漂移這一現(xiàn)象進行分析,并針對性提出解決措施。
傳感器是由加熱電極、鉑催化電極、ZrO2基體組成,傳感器的結構示意圖如圖1所示。

圖1 傳感器結構示意
交付用戶分系統(tǒng)使用的ZrO2氧氣傳感器,在使用過程中發(fā)現(xiàn),11#產品輸出表現(xiàn)較為明顯的向下變化趨勢,在近4個月工作時間內,傳感器輸出由20.24 kPa下降為19.25 kPa,向下漂移了0.99 kPa。
測試11#產品加熱器阻值,冷態(tài)加熱器阻由3.52 Ω變?yōu)?.76 Ω,增加0.24 Ω。為進一步確定加熱器工作狀態(tài),采用德國InfraTec生產的紅外熱像儀測試芯體工作狀態(tài)下的加熱溫度,并與裝配前調試溫度進行對比,測試結果如圖2所示。

圖2 傳感器加熱溫度測試結果
由圖2可知,經過近4個月使用后,傳感器的工作溫度由原調試溫度440 ℃變?yōu)?90 ℃,較原調試溫度降低了50 ℃,工作狀態(tài)發(fā)生偏移。
根據(jù)ZrO2氧氣傳感器的工作原理,ZrO2材料只能在高溫條件下進行離子遷移,高溫工作環(huán)境是ZrO2氧氣傳感器工作的必要條件,工作溫度直接影響傳感器的性能。在一定工作電壓下,傳感器的輸出隨著工作溫度的升高而升高,隨著工作溫度的降低而降低。經測試分析,11#產品測試加熱電極電阻增加,工作狀態(tài)下加熱溫度降低,表明加熱電極發(fā)生漂移。
采用美國 FEI公司生產的 INSPECT—S50 型掃描電子顯微鏡對傳感器加熱電極分析,分析結果如圖3所示。

圖3 傳感器加熱電極狀態(tài)
從圖3可知,初始狀態(tài),加熱電極表面晶粒小,分布均勻,孔隙率高。電極工作一段時間后,電極表面晶粒發(fā)生團聚,顆粒增大,分布不規(guī)則,甚至出現(xiàn)“孤島”與其它晶粒不導通。
從加熱電極工作的角度來說,理想的加熱電極晶粒小,分布規(guī)則,導通性好。若電極顆粒較大,連成一體,在一定程度上降低了電極性能。傳感器連續(xù)工作一定時間后,加熱電極出現(xiàn)這種現(xiàn)象的機理是:加熱電極是采用厚膜工藝將印刷漿料通過印刷設備印制在鋯片上,烘干后采用高溫燒結而成。加熱電極所采用的印刷漿料主體為鉑(Pt)粉和玻璃粉,其中Pt粉占重量的98 %以上,玻璃粉為粘接材料。成型后燒結,燒結溫度一般在850 ℃以上,形成的冷態(tài)電阻阻值在3.2~3.7 Ω之間。厚膜工藝形成的加熱電極材料本質是非均質材料,在燒結過程中以容易出現(xiàn)低溫共融現(xiàn)象,形成Pt與Pt顆粒、Pt與玻璃顆粒共熔體,但這種結合狀態(tài)并不十分穩(wěn)定,內部存在應力、共熔體變形,晶格缺陷等問題。當加熱電極在長期加電過程中,內部應力釋放,各種顆粒共熔體變形收縮,部分共熔體甚至會形成“孤島”,與其它共熔體無法導通,導致電極電導性能下降,電極內阻增加。
針對加熱電極漂移情況,首先采用過載工作溫度方法穩(wěn)定傳感器加熱電極,用于釋放電極內部應力,消除缺陷,使加熱電極處于相對穩(wěn)定狀態(tài);具體措施為常溫常壓下,使傳感器加熱電極工作狀態(tài)在600~700 ℃下連續(xù)工作240 h, 用于釋放電極內部應力,消除缺陷,加速各種顆粒共熔體變形收縮,使電極內部達到能夠一個相對穩(wěn)定的狀態(tài)。其次對傳感器的加點電方式進行改進,由恒壓供電改為恒流供電,改進后的加熱電路如圖4(a)所示。
改進前后加熱電路等效電路如圖4(b)所示。由圖可知,改進前電路采用了恒壓加電模式,當穩(wěn)壓電路提供的電壓不變時,加熱功率與加熱電極熱態(tài)電阻成反比例關系,當加熱器熱態(tài)阻值增大時,加熱功率按比例減小,即傳感器工作溫度逐漸降低,長期工作后,傳感器輸出下降。改進后采用了恒流加電模式,當恒流電路提供的電流不變時,加熱功率與加熱電極熱態(tài)電阻成正比例關系,當加熱電極熱態(tài)阻值增大時,加熱功率按比例增加,即傳感器工作溫度緩慢升高,因工作溫度升高較小,對傳感器的輸出影響較小。

圖4 加熱電路及等效電路
傳感器在實際應用中,測試加熱電極溫度較為困難,通常測試加熱功率。抽取2只合格樣品,測試加熱功率與溫度之間關系。測試結果如圖5(a)所示。由圖可知,加熱電極工作溫度在600~700 ℃范圍內,其加熱功率為3.0~3.5 W,即過載老化功率為3.0~3.5 W。
從合格樣品中選擇8只產品進行試驗驗證,產品編號為11#,14#,16#,19#,21#,23#,25#,29#。將8只傳感器在室溫環(huán)境下進行試驗(老化功率為3.1 W),持續(xù)時間為240 h。試驗過程中監(jiān)測傳感器加熱電極熱態(tài)阻值,其變化趨勢圖如圖5(b)所示。由圖可知,經過240 h過載老化加電,傳感器熱態(tài)加熱阻值發(fā)生了明顯的變化。11#和19#2只產品隨著通電時間增加熱態(tài)阻值增加持續(xù),且增加速度較快,240 h分別增加0.271 2,0.194 8 Ω,表明這2只產品加熱電極處于不穩(wěn)定狀態(tài)。14#,16#,21#3只產品熱態(tài)阻值變化趨勢為先緩慢增加后趨于穩(wěn)定狀態(tài),表明通過加熱功率過載試驗,可有助于加熱電極趨于相對穩(wěn)定狀態(tài)。23#,25#,29#3只產品熱態(tài)阻值一直處于穩(wěn)定狀態(tài),變化量極小,可認定其處于穩(wěn)定狀態(tài)。從試驗變化情況可以判斷,通過過載老化剔除不穩(wěn)定產品11#和19#;使14#,16#,21#3只產品進入穩(wěn)定期,23#,25#,29#3只產品為穩(wěn)定期。
采用圖4加熱電路對14#,16#,21#,23#,25#,29#6只產品加電,加電,時間為4個月。試驗過程中監(jiān)測傳感器的輸出,試驗后計算傳感器漂移量。傳感器試驗過程中輸出變化曲線如圖5(c)所示。

圖5 實驗結果
由圖可知,14#,16#,21#,23#,25#,29#6只產品連續(xù)工作4個月,試驗過程中曲線平穩(wěn),波動小。6只產品試驗前后漂移量分別為0.14,0.12 ,0.15 ,0.15 ,0.13 ,015 kPa,表明傳感器加電前后漂移量較小,傳感器輸出穩(wěn)定。
通過試驗數(shù)據(jù)說明,加熱電極過載老化可使加熱電極進入相對穩(wěn)定期,采用改進后的加熱電路可傳感器輸出穩(wěn)定,有效的保證了傳感器的長期使用。
本文對ZrO2氧傳感器加熱電極漂移機理進行分析,其機理為采用印刷鉑漿料燒結而成的加熱電極,內部存在應力,晶體缺陷,顆粒共熔體等不穩(wěn)定因素,處于熱力學不穩(wěn)定狀態(tài),長期高溫工作環(huán)境加劇了不穩(wěn)定狀態(tài)。針對失效機理提出了傳感器過載工作溫度方法以及改進加熱電路,并通過試驗驗證了措施有效性。驗證結果表明:過載老化后,剔除2只不穩(wěn)定產品, 3只產品進入穩(wěn)定期,3只產品為穩(wěn)定期。采用改進后電路,經過4個月加電工作,產品輸出穩(wěn)定。試驗結果表明加熱電極過載老化可使加熱電極進入相對穩(wěn)定期,并可有效地剔除不穩(wěn)定產品,改進后的加熱電路保證了傳感器的輸出穩(wěn)定,有效地減少加熱電極漂移這一現(xiàn)象。