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安鋼2號2800m3高爐大修改造實(shí)踐

2019-06-21 11:17:48宋燕民
冶金設(shè)備 2019年2期
關(guān)鍵詞:大修

宋燕民

(安陽鋼鐵股份有限公司 河南安陽455004)

1 前言

安鋼2號高爐有效爐容2800m3,自2014年以來,隨著高爐進(jìn)入爐役后期,爐缸侵蝕嚴(yán)重,爐缸異常侵蝕區(qū)的溫度持續(xù)升高,煉鐵廠采取了諸如在線壓漿、釩鈦礦護(hù)爐、減風(fēng)生產(chǎn)、堵風(fēng)口等措施,控制炭磚溫度維持生產(chǎn);于2016年9月20日停爐大修,第一代爐役為9年零3個月,累計產(chǎn)鐵1945萬噸,單位爐容產(chǎn)鐵6946t/ m3。

2 擺動溜槽研制

經(jīng)多方考查借鑒經(jīng)驗(yàn),結(jié)合高爐實(shí)際狀況及溫度監(jiān)測數(shù)據(jù),確定了高爐殘鐵口位置在11號風(fēng)口下方標(biāo)高7.3米處。殘鐵水罐置于3號鐵口鐵道線上,由于現(xiàn)場障礙物較多,殘鐵溝經(jīng)兩次轉(zhuǎn)折才能引出,殘鐵溝總長達(dá)26余米,殘鐵溝坡度為8%,放殘鐵所用80t鐵水罐上沿標(biāo)高為3.7米,與殘鐵溝底的空間不足600mm,無法在鐵罐上方設(shè)置普通的翻轉(zhuǎn)式擺動溜槽,另外高爐鐵道線出鐵場外有很大的弧度,也無法采取在鐵水罐間連接過渡槽的方案,為將鐵水安全地在鐵罐間過渡,研制出水平擺動溜槽(如圖1),該裝置操作方便,解決了高爐停爐時空間狹小,鐵路彎曲弧度大等問題。高爐共放殘鐵8罐,共480余噸。

3 殘鐵切割新工藝

大修方案確定保留爐底三層碳磚,大修期間環(huán)保管制較嚴(yán),故爐內(nèi)殘鐵分解不適宜采用爆破或氧氣切割等污染嚴(yán)重的方法處理;大修工期有限,故采用了繩鋸切割殘鐵的方法,在殘鐵口位置第5層碳磚中部呈扇面在爐底鉆了7個孔,環(huán)碳拆除后將金剛石繩逐一從7個孔洞中穿過進(jìn)行切割,之后用漲袋將殘鐵撐開,由爐頂卷揚(yáng)機(jī)和滑移平臺將殘鐵運(yùn)至爐外。實(shí)踐證明,該方法處理殘鐵既解決了環(huán)保問題,又很好地保護(hù)了爐底所要保留的三層碳磚,保證了高爐爐缸耐材砌筑質(zhì)量,確保高爐下一代爐役爐缸長壽。

圖1 水平擺動溜槽示意圖1-槽體;2-行走輪;3-鋼絲繩;4-回轉(zhuǎn)支撐;5-驅(qū)動卷揚(yáng);6-繩輪

4 爐缸耐材砌筑

大修時風(fēng)口組合磚全部拆除,除爐底保留三層碳磚外其余全部拆除,第3層碳磚與冷卻壁間環(huán)縫內(nèi)的碳素?fù)v打料清除重新?lián)v制;爐底用國產(chǎn)微孔碳磚砌筑,爐缸側(cè)壁用進(jìn)口超微孔碳磚砌筑,爐底砌筑陶瓷墊,側(cè)壁砌筑保護(hù)磚,風(fēng)口組合磚重新砌筑;同時爐缸安裝了在線監(jiān)測系統(tǒng)和水溫差監(jiān)測,建立了爐缸侵蝕模型,為高爐精細(xì)化操作提供了數(shù)據(jù)支撐。

5 風(fēng)口大套在線加工

風(fēng)口組合磚由于長期受K、Na、Zn、Pb等有害元素侵蝕破壞作用,造成風(fēng)口不同程度上翹,最終將風(fēng)口大套密封面擠壓變形,風(fēng)口中套與大套密封不嚴(yán),跑煤氣嚴(yán)重(表1中所列為高爐大修時實(shí)際測量的風(fēng)口大套修復(fù)前尺寸)。高爐生產(chǎn)期間多次設(shè)法處理都收效甚微,原準(zhǔn)備在大修期間將風(fēng)口大套進(jìn)行更換,但考慮到風(fēng)口帶爐殼的特殊結(jié)構(gòu),風(fēng)口大套除1號和16號是法蘭連接的以外其它28個風(fēng)口大套全部是與爐殼直接接而成的,在拆除和安裝焊接過程中爐殼母材是否受損和焊縫質(zhì)量很難保證,一旦有缺陷將為下一代爐役留下重大隱患。為此,采用了在線處理風(fēng)口大套密封面的方案,利用現(xiàn)場有限的空間和風(fēng)口大套的特殊結(jié)構(gòu),將機(jī)床改裝置于現(xiàn)場,利用成型刀具進(jìn)行在線鏜孔。加工后的風(fēng)口大套密封面經(jīng)測量和安裝配合,完全符合設(shè)計要求,高爐投產(chǎn)后實(shí)測密封效果良好,無煤氣泄漏,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

表1 安鋼2號高爐風(fēng)口大套修復(fù)前密封面實(shí)測尺寸(單位:mm)

6 出鐵場綜合改造

隨著環(huán)保形勢日趨嚴(yán)峻,環(huán)保達(dá)標(biāo)排放成為鋼鐵企業(yè)能否繼續(xù)生產(chǎn)的必要條件。高爐大修時對出鐵場進(jìn)行了綜合改造,主要有以下內(nèi)容:

6.1除塵系統(tǒng)

原96×104m3/h除塵器改造后只用于三個鐵口頂吸和側(cè)吸,新增一臺90×104m3/h除塵器,用于砂口、擺動溜槽、渣溝及爐頂,增加了各點(diǎn)的除塵能力。

6.2出鐵場平坦化

出鐵場平坦化改造后加大了渣溝深度,提高了渣溝通風(fēng)吸塵能力,同時對渣鐵溝溝邦重新修整并更換了蓋板,提高了渣鐵溝的密封性能。

6.3出鐵場廠房墻皮

原來出鐵場廠房為半封閉結(jié)構(gòu),穿堂風(fēng)較大時嚴(yán)重影響出鐵場除塵效果,大修時將出鐵場周邊進(jìn)行全封閉,上部增加采光帶,下部采用立式旋轉(zhuǎn)百葉窗結(jié)構(gòu),有效避免了出鐵場的煙塵外溢現(xiàn)象。

6.4風(fēng)口平臺拓寬

在原風(fēng)口平臺的基礎(chǔ)上進(jìn)行了拓寬,優(yōu)化風(fēng)口平臺與爐殼之間的密封,地面采用耐熱混凝土整體澆筑,風(fēng)口平臺起到了很好的遮煙擋塵作用,提高了3個鐵口的除塵能力,消除了煙塵溢出風(fēng)口平臺的現(xiàn)象。

7 爐頂齒輪箱循環(huán)軟水冷卻

爐頂布料器為PW公司生產(chǎn)的水冷齒輪箱,齒輪箱冷卻板為蛇形管結(jié)構(gòu),冷卻水源采用中壓凈環(huán)水,由于當(dāng)?shù)厮|(zhì)過硬,導(dǎo)致蛇形管內(nèi)部結(jié)垢嚴(yán)重,經(jīng)常將蛇形管堵塞,影響冷卻水量,嚴(yán)重時將蛇形管完全堵死,齒輪箱上水槽高水位報警冷卻水溢流,被迫減少冷卻水量,造成齒輪箱冷卻能力下降,齒輪箱溫度持續(xù)偏高,嚴(yán)重影響齒輪箱的運(yùn)行質(zhì)量和使用壽命,生產(chǎn)中經(jīng)常利用高爐檢修時采用管道酸洗和解體清理的方法處理,但終究不能根治,過一段時間又故障重現(xiàn)。高爐大修時將冷卻水改成了軟水,用風(fēng)口小套二次加壓水做為齒輪箱冷卻水水源,徹底解決了齒輪箱蛇形管結(jié)垢的難題,穩(wěn)定了齒輪箱的冷卻水量,保證了齒輪箱的冷卻強(qiáng)度,提高了齒輪箱的運(yùn)行質(zhì)量。

圖2 安鋼2號高爐原鐵口框架結(jié)構(gòu)示意圖

8 鐵口框架結(jié)構(gòu)改造

原鐵口框架結(jié)構(gòu)如圖2所示,鐵口框爐殼以外部分過短,鐵口框架護(hù)板與爐殼的間距只有165mm,主溝制作時耐材緊貼高爐爐殼,造成此部位爐殼在長期的生產(chǎn)過程中始終處于高溫狀態(tài),散熱 不良,久而久之爐殼發(fā)生碳化,常發(fā)生開裂跑煤氣現(xiàn)象,處理難度較大且不能根治;再有因主溝耐材直接與爐殼接觸,一旦主溝耐材有缺陷,鐵水將滲透過去燒損爐殼,嚴(yán)重時爐殼及冷卻壁都將被燒毀,釀成較大事故。大修時對鐵口框架進(jìn)行了改造,如圖3所示,將鐵口框架爐殼以外部分加長200mm,在主溝耐材和爐殼間增加隔板,使主溝與爐殼完全分離,距離200mm,有利于爐殼通風(fēng)冷卻,大大降低了爐殼的工作溫度,消除了爐殼碳化開裂故障的發(fā)生,同時主溝與高爐爐殼分離后,避免了主溝滲鐵對爐殼的侵蝕,保證了爐殼的使用安全。

圖3 安鋼2號高爐改后鐵口框架結(jié)構(gòu)示意圖

9 結(jié)論

9.1采用空料線回收煤氣法,利用煤氣分析判斷料面位置,采用較大風(fēng)量,縮短了降料面時間,延長了回收煤氣時間,既減少了環(huán)境污染又創(chuàng)造了效益,料面整體降至風(fēng)口中心線以下,爐墻無粘接物,為高爐扒爐提供了贏得了時間。

9.2殘鐵孔位置選擇準(zhǔn)確,水平擺動溝槽設(shè)計巧妙,操作安全可靠,使得整個放殘鐵過程安全順利,爐內(nèi)殘鐵所剩無幾,減輕了扒爐的難度。

9.3風(fēng)口大套在線加工新工藝有采用,保證了與中套的密封效果,避免了更換大套的繁重工作量和焊接缺陷,風(fēng)口大套在線修復(fù)與爐內(nèi)更換冷卻壁互不影響,由主線施工變成了輔線施工,縮短了大修工期。

9.4鐵口框架及主溝的改造,改善了鐵口區(qū)爐殼的工作環(huán)境,解決了困擾多年的安全生產(chǎn)隱患。

9.5水冷齒輪箱冷卻水改軟水,消除了齒輪箱蛇形管內(nèi)壁結(jié)垢的現(xiàn)象,改善了設(shè)備的運(yùn)行質(zhì)量,降低了工人的勞動強(qiáng)度。

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