唐巍
【摘 要】2017年,為了降低成本,公司采購了部分低價的巴西塊礦代替球團配入高爐,但當時雨水多,這部分塊礦含水含粉較大,考慮冬季結冰后用傳統方法無法篩除粉末,限制了高爐使用。為了強化塊礦篩分,減少塊礦入爐含粉,提高塊礦配比,保持爐況順行,煉鐵廠通過改造豎爐相關系統實現了用球團豎爐烘干塊礦,達到易于篩分的目的。
【關鍵詞】豎爐;烘干;巴西塊礦
一、烘干塊礦的工藝流程
根據我廠具體情況,此過程設計為:巴西塊礦進廠后用汽車倒運至豎爐循環球場地,用鏟車上豎爐循環球倉,通過原9#-8#豎爐皮帶上豎爐,在豎爐內用高爐煤氣燃燒后的熱廢氣烘干,從電振排料至振動篩篩分后,經輕型帶冷機鼓風冷卻,再通過皮帶上高爐料倉,最后槽下二次篩分后入爐。
二、所進行的改造
2.1 循環球倉的改造
由于現循環球倉針對球團設計,對比循環球,塊礦平均粒度較大,含水分約15%、含粉高于球團27%、自然堆角高于球團約10°。為保證下料,我們在循環球倉下料口東側加裝400*500mm流槽一個,在倉壁加裝振動器一個。
2.2 電振給料機改造
豎爐配套兩臺GZ6型電磁振動給料機排料,給料斗尺寸為700×1400mm,電振給料斗角度在-10°至10°可調,由于塊礦自然堆角和粒度均大于球團,為保證順利烘干好的塊礦順利排料,將電振給料斗角度從生產球團時的約0°調整至最大的10°。
三、工藝調整
3.1 烘床溫度和廢氣溫度
用豎爐焙燒球團時,在烘干床將生球中的吸附水和結晶水全部變成水蒸氣,吸附水加熱到105℃就迅速干燥蒸發,結晶水200℃左右開始分解,400℃至500℃分解速度激增;所以烘床溫度要達到400~500℃以上,烘干后廢氣溫度保持100℃以上。烘干塊礦時,主要是去除塊礦中的吸附水,不使結晶水分解,結晶水分解會使礦石破碎產生粉末[1]。所以烘床溫度要控制在105℃至200℃之間;廢氣溫度要達到露點(約60℃)以上,使廢氣中水蒸氣不會凝結,被順利抽走(見表1)。
3.2 燃燒室溫度和煤氣消耗
磁鐵礦焙燒球團的固結反應主要為磁鐵礦氧化成Fe2O3及氧化所得的Fe2O3晶粒的再結晶,當球團在氧化氣氛中焙燒至200℃以上時,氧化開始,至900℃~1100℃以上時絕大部分的Fe3O4氧化成Fe2O3,這是放熱反應,結合我廠使用的磁鐵精礦高SiO2、固溶物熔點低的特點,燃燒室溫度控制在1050℃左右;巴西塊礦主要成分為赤鐵礦,在氧化氣氛中赤鐵礦晶粒在900℃開始再結晶,此過程是吸熱反應,需要將焙燒溫度控制在900℃以下保證塊礦現有粒度不會由于再結晶而破壞[2]。高爐煤氣燃點約700℃,結合實際情況,經過試驗燃燒室溫度最后確定為900℃。根據燃燒室溫度要求,燃燒室內空煤比由焙燒球團時1.5-2.0提高至3.0-4.0;烘干用高爐煤氣量根據燃燒室溫度、烘床溫度需要調整,在烘干量85t/h時,高爐煤氣消耗量為8500m3/h。
3.3 存在的問題及調整
為防止高溫發生物理和化學反應造成粉化,燃燒室溫度設定在750℃±50℃,煤氣消耗量設定為5000m3/h,實施過程中發現烘床溫度<90℃,廢氣溫度<50℃,燃燒室燃燒不活躍,逐步提高燃燒室溫度和煤氣量,在燃燒室溫度提高至900℃、煤氣消耗量增加至8500m3/h時,塊礦未粉化而又達到了烘干的效果,便把此參數固化下來。由于塊礦含水含粉大,在循環球倉和烘干床上造成粘堵,設想的烘干60t/h的均衡生產無法維持,每天需抽出1-2小時處理循環球倉和烘干床粘堵,只能通過提高其他時間烘干量來滿足需要。另外,電除塵每天產生的除塵灰量也相應的由原來的每天60噸升高為200噸,給電除塵的運行增加了負擔。
【參考文獻】
(1)為使用球團豎爐烘干塊礦,西鋼煉鐵廠對豎爐系統的循環球倉、電磁振動給料機進行了相應改造。
(2)通過調整燃燒室溫度、烘干床溫度和煤氣消耗量等參數,使塊礦烘干以利于篩分。
(3)由于塊礦含水含粉大,出現由于粘堵造成的烘干中斷,并增加了相關系統除塵的負擔。
(4)王悅祥.燒結礦與球團礦生產.冶金工業出版社,2003,92-106
(5)賈艷、李文興.高爐煉鐵基礎知識.冶金工業出版社,2003,15-16