文 雅,范先勇
(1.中南大學材料科學與工程學院,湖南 長沙 410083;2.中鋁洛陽銅加工有限公司,河南 洛陽 471039)
鐵路貫通地線用銅合金材料,多使用黃銅H65產品[1],且要求銅帶長度在1000m以上、帶材厚度在0.8mm~1.5mm之間,目前黃銅鑄錠重量普遍在6噸以下,經過熱軋、冷軋等加工后,生產出的產品長度無法滿足千米以上要求。同時,由于黃銅H65產品在冷加工工序的生產工藝是特定的,調整冷加工工藝對帶材的長度影響較小,因此,最佳的解決方法就是從鑄錠重量上做起,增加冷加工的投料量,使鑄錠重量達到7噸以上,由此來解決貫通地線用黃銅H65的長度問題,本論文主要研究了鐵路貫通地線用黃銅H65鑄錠,生產過程中的關鍵制備技術,為產業化、批量生產該合金帶材提供技術支持。
帶材牌號、狀態和規格應符合表1的規定。

表1 牌號、狀態和規格
帶材化學成分應符合表2的規定。

表2 化學成分
(1)帶材的厚度、寬度允許偏差應符合表3的規定。

表3 厚度允許偏差
(2)帶材的長度應大于等于1000米。
(1)鑄錠規格的確定。目前鑄錠厚度在215mm以下,無法生產出長度千米以上的帶材??紤]到步進爐裝爐能力是可生產厚度240mm以上的鑄錠,且鑄錠長度最短要4.5米及以上,另外,生產完成的鑄錠需要鋸切頭尾,然后才能送到下道工序。綜上分析認為,生產255mm超厚、重量7噸以上的鑄錠比較合適,可滿足帶材千米以上的要求。因此,結合冷加工設備能力及產品要求,最終確定鑄錠厚度為255mm、寬度為600mm。
(2)結晶器設計。結晶器高度的確認:結晶器變厚后,導致鑄錠冷卻中產生的應力加大,應力大容易導致鑄錠內裂問題,因此,在設計上為減小應力,就要延緩二次冷卻,增大結晶器高度,實現較理想的高厚比[2],經過研究,確認結晶器高度在原來的基礎上增加了80mm,經過結晶器高度的優化,較好的避免了厚錠容易內裂的問題。
(3)鑄造速度。鑄錠生產過程中,鑄速不宜過慢,會導致流入到結晶器的熱量過少導致結晶器內銅液溫度過低;鑄速也不能過快,否則除了會導致鑄錠內裂外,還會導致鑄錠收縮過大,引起凹心問題。經過系統的分析和實驗,初次設計255*600mm規格鑄錠速度在6米/小時以下,但存在鑄錠表面冷隔大,存在夾渣等問題,說明鑄造速度設定得偏慢,于是又重新設計了多個速度,進行情況如下表4。

表4 鑄造速度試驗對比
試驗發現,采用6~8米/小時,中間和邊部厚度差在錠坯驗收標準范圍之內,而速度為6米/小時,顯然速度過慢,夾渣冷隔多,而且鑄錠存在中間突起現象,而9米/小時鑄錠凹心超出鑄錠驗收標準,因此最終確定鑄造速度為8米/小時。
(4)鑄造溫度的設計。對于黃銅生產,噴火有利于利用鋅蒸汽的上浮,能把熔體內部的氫氣帶出,因此確定鑄造溫度為噴火。
(5)組織檢測。對H65的255*600mm超厚鑄錠切試片取樣,進行高低倍檢測,以檢驗措施的有效性及鑄錠內部質量。

圖1 黃銅H65合金低倍金相組織(50X)

圖2 黃銅H65合金高倍組織
①低倍組織、鑄錠試片經硝酸水溶液腐蝕后觀察,組織均由柱狀晶和等軸晶組成,未發現低倍缺陷,如圖1所示。②高倍組織。對試樣進行高倍制樣后觀察,試樣的組織為α+β相,未發現高倍組織缺陷,見圖2。
通過高低倍金相觀察可以看出,通過合理的工藝試驗,實現了超厚鑄錠的正常生產,保證了鑄錠質量。通過工藝設計,鑄造速度按8米/小時生產時,鑄錠凹心問題幾乎可以忽略,且鑄錠表面質量良好,合格的宏觀鑄錠照片如圖3所示。

圖3 黃銅H65合金宏觀鑄錠
①為滿足貫通地線用H65產品的長度要求,加大了鑄錠尺寸,確定鑄錠規格為255mm×600mm;②為解決超厚鑄錠內裂問題,增加了結晶器高度;同時,通過對多種鑄造速度進行對比試驗,最終確定鑄造速度為8米/小時;③經過對鑄錠試片進行高低倍檢測,均為發現組織缺陷,鑄錠生產滿足質量要求,保證了最終產品的長度要求。