李皓然 王瓊鵬 李樹果 劉書豪
[摘 要] 高壓開關制造因其行業特點長期采用手工裝配方法,自動化水平低,管理較粗放。隨著國家基礎建設不斷加強,電力制造行業競爭加劇,原有的生產工藝已經不能滿足公司發展需要,提高生產能力,保證履約交貨,同時降低成本,實現最大效益是當務之急。將精益生產理念引入公司,改善生產工藝,提升公司市場競爭能力,為企業獲取更大效益。
[關鍵詞] 精益生產;GIS;單件流;生產線平衡
doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2019. 09. 042
[中圖分類號] F270 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194(2019)09- 0094- 02
1 引 言
氣體絕緣全封閉組合電器(Gas Insulated Switchgear,GIS)屬于特種設備,需求量較低,公司長期保持著傳統生產工藝。但隨著電力基礎建設不斷推進,特高壓技術的發展應用,目前的生產能力已經無法滿足公司發展需要,同時由于競爭加劇,單品價格降低,原材料與人工成本上漲,優化現有的生產工藝方法已經成為公司能否繼續快速發展,取得未來競爭優勢的關鍵問題。
精益生產方式是一種最大限度減少企業生產所需資源,降低企業管理成本和運營成本的生產方式,精益生產方式要求消除一切浪費,追求不斷改善,其目的是以最優品質、最低成本和最高效率對市場需求做出響應。
在制造企業內部,通過精益生產理論不斷對原有生產工藝進行梳理與改善,基于不同的行業特點,精益生產的實現方式有所區別,本文就是精益生產理論在高壓開關制造企業的運用實踐。
2 公司生產體系
由于GIS制造行業自身特點,公司現有的生產體系具有一定獨特性,可以稱之為“基于單元生產的單件流”。產品精密化程度高,生產困難,產品差異化大,故通常基于市場訂單模式生產,采用單件生產方式。但裝配過程中分工不細,機械化和自動化水平不高,同時由于產量不大,工序繁雜,通常將整個生產過程劃分為數個生產單元,由幾個作業人員承擔一個生產單元的全部作業,產品順序完成一個個生產單元,最終出廠。
目前的生產體系總體屬于較為合理的模式,經受了多年的生產實踐考驗,但在部分環節上較為粗糙,仍是十幾年前的老方法,已經不適應當今快速發展的制造業實際需求。
3 精益生產理念在生產中的運用
3.1 流水線作業
目前公司產品體積較大,重量重,搬運作業通常采用吊車搬運的方式,由于搬運困難,生產時將多個生產單元放在一個位置上進行,即人員流動、產品不動的生產方式進行。這種生產方式在過去產量較低的時候,生產效率很高,但隨著生產量的急劇增加,固定工位生產帶來了許多問題,包括生產場地混亂、人員流動復雜、多吊車相互干涉、吊車搬運距離增大、安全隱患增多等。故考慮實現主要產品件的流水線改進及其他配套件的單件流改進。
以D型號產品為例,考慮取消固定工位的生產方式,讓產品在一個個生產單元之間流動,將每個生產單元固定為工位,作業人員移動范圍限制與各自的生產單元中,保證生產場地的整潔高效。
從圖1中可以看出,改善之后的生產模式減少了作業人員流動,同時生產單元的固定保證了標準件等配套物流的順暢。但是需要注意的是,由于產品從固定工位轉為流動生產,雖然其總轉運距離沒有增大,但轉運次數變多,如果仍然采用吊車轉運的方式,吊裝次數大幅度增加。由于產品外形不規則,吊裝準備時間較長,吊裝次數的增加會產生大量的時間浪費,故還需要對轉運方式進行優化。
小型產品流水線通常采用傳送帶、自動滾筒等方式進行輸送,但GIS產品體積大、重量重,常見的流水線方式并不適用,且其生產量絕對值仍然偏小,因此考慮符合生產需要,且經濟性好的轉運方式——軌道轉運。
設計專用的軌道小車工裝,將GIS產品固定于軌道小車上,在軌道上完成生產單元間的轉移,可以有效減少吊裝轉運次數,減少吊車使用頻率和范圍,避免多個吊車作業干涉,避免吊車遠距離行駛,規范吊車管理。
3.2 生產線平衡
按生產單元的單件流生產,生產單元的確定更多考慮裝配作業的可操作性,對各單元間的時間平衡考慮較少,各單元實際生產中存在較大的時間偏差。在過去生產量較小,工作強度不高的時期,此種模式并不會對生產造成太大影響,但當生產量急劇增加時,花費較多時間的瓶頸工序直接影響了整個生產流程,需要進行改善,在達到產量要求的情況下實現各生產單元的大致平衡,這將有利于生產工作的管理與實施。
以D型號產品為例,其包括11個生產單元,其中瓶頸工序所需工時數倍于其他工序,分析發現,瓶頸工序所涉及氣體處理作業在前道工序也有進行,瓶頸工序需要進行吊裝作業,根據安全規定,吊裝時產品氣室內部不允許攜帶高氣壓,故不得不進行二次氣體處理。
根據此思路,如果取消吊裝作業,不用重復氣體處理,可以大大節省瓶頸工序的工時,從而提高整體生產能力。借鑒汽車維修行業頂升裝置的思路,設計了GIS產品耐壓自動對接裝置,配合軌道使用,直接將GIS產品推至對接裝置上,之后自動完成對接,從而取消吊裝作業,避免重復氣體處理,節約了工時。
4 改善成果分析
通過對生產單元之間的轉運方法及生產單元瓶頸工序進行優化,整個生產線有了大幅度提升改善。以D型號產品生產線為例,共包括11個生產單元,優化后生產線平衡情況明顯改善,具體效果如圖2所示。
可以看出,優化前E單元所需時間最短,J單元所需時間最長,差值超過一倍,嚴重影響了整條產線的生產效率,改善后F、I、J等單元的時間有所減少,整體平衡性得到改善。
上述改善成果明顯,但對企業而言,需通過具體數據衡量改善結果,以D型號產品產線為例,在作業人員數量不變、生產配套良好的情況下,通過對過去生產情況與改善后生產情況進行對比,發現生產能力、生產周期、生產占地面積等方面都有所提高,最終改善結果如表1所示。
5 總 結
精益生產作為已經廣泛應用于各行業的生產管理方法,是提高生產效率、降低生產成本的有效措施。在不改變物流倉儲等其他因素的情況下,僅對生產工藝進行優化,便取得了一定的改善成果,這一方面說明公司過去的生產管理體系已經出現問題,存在改善空間,同時體現了精益生產理念在高壓開關制造行業的應用成果,為后期全面、深入的改善提供理論基礎。
隨著高壓開關行業競爭加劇,我們需要進一步將精益生產推行到公司生產管理的各個環節,不斷改善與創新,提高公司綜合競爭力,逐步建成自動化、現代化、信息化、智能化的高壓開關制造企業。
主要參考文獻
[1]董鵬,張樂,吳仲禮,等.精益生產在生產線改善中的應用研究[J].蘇鹽科技,2014(1).
[2]牛占文,荊樹偉.基于精益生產的制造業企業管理創新模式探討[J].天津大學學報:社會科學版,2014(6).
[3]李瑞香,吳中元,呂成功.精益生產在X制造企業的應用研究[J].東南大學學報:哲學社會科學版,2015(z1).
[4]楊保,岳歲寧.多品種小批量生產方式中精益生產的應用[J].現代制造技術與裝備,2017(12).
[5]段淇斌.推進精益管理 提升管理水平[J].社科縱橫,2018(9).