劉雷
摘 要:文章以石家莊地鐵1號(hào)線二期工程?hào)|莊站-會(huì)展中心站區(qū)間為背景,重點(diǎn)闡述為保證順利穿越滹沱河主河道所采用的隧道內(nèi)盾尾刷更換技術(shù),從地質(zhì)實(shí)地勘察、技術(shù)難點(diǎn)分析、施工方案制定、應(yīng)急搶險(xiǎn)措施等幾方面進(jìn)行探討,證明在隧道內(nèi)更換盾尾刷是可以安全實(shí)現(xiàn)的,可為類似工程的盾尾刷更換技術(shù)提供參考。
關(guān)鍵詞:盾尾刷 注漿 隧道工程
1.工程概況
東莊站~會(huì)展中心站區(qū)間以東莊站為起點(diǎn),下穿滹沱河、新城大橋后到達(dá)會(huì)展中心站。區(qū)間起訖里為:K26+748.620~K30+186.000,線路總長(zhǎng)3435.18m。線路軌頂標(biāo)高36.810~51.779m,結(jié)構(gòu)覆土厚度為9.54m~22.8m,線路平面有四處曲線,曲線半徑分別為400、450、600和1200,線路縱向坡度呈“W”字型坡。
區(qū)間在K28+290~K28+760處下穿滹沱河主河槽,穿越段長(zhǎng)度470m。穿越范圍區(qū)間滹沱河現(xiàn)況水深約1.6~3.5m,歷史最高水深約為8.15m~8.65m;滹沱河河床設(shè)置有復(fù)合防滲層,其構(gòu)造依次為:2.5m厚細(xì)砂,0.3m厚壤土,膨潤(rùn)土防水毯,0.2m厚壤土鋪墊。
區(qū)間穿越滹沱河段隧道拱頂?shù)貙訌纳现料轮饕獮椋孩?素填土;②1粉細(xì)砂;④1粉質(zhì)粘土;盾構(gòu)開挖范圍內(nèi)主要地層為:④1粉細(xì)砂;④4粉質(zhì)粘土;⑤1粉質(zhì)粘土;⑥1細(xì)中砂;⑥2中粗砂含卵石;⑥3卵石。
2.隧道內(nèi)跟換盾尾刷的原因分析及技術(shù)準(zhǔn)備
2.1尾刷更換原因
由于盾構(gòu)區(qū)間總長(zhǎng)3435.18m,滹沱河正處于區(qū)間中心位置,盾構(gòu)機(jī)到達(dá)河床位置掘進(jìn)1440m,且均為 400m、600m的小曲線半徑施工,此種工程概況對(duì)盾尾刷傷害極大,為保證后續(xù)施工安全故決定位于區(qū)間1381.2m處停機(jī)更換盾尾刷。
2.2地質(zhì)實(shí)地勘查
為進(jìn)一步確定尾刷更換位置進(jìn)行地質(zhì)勘查,尋求含水量低的位置進(jìn)行停機(jī)更換,確保施工安全。本次勘察鉆孔最大深度60m,深度范圍主要賦存有一層地下水,地下水類型為潛水,具體如下:地下水埋深37~39.5m,水位標(biāo)高25.78~32.56m,含水層為中粗砂含卵石層。依據(jù)地勘結(jié)果,范圍內(nèi)無地下水作用,故決定此處更換盾尾刷。
2.3技術(shù)難點(diǎn)分析
(1)盾構(gòu)機(jī)長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)由于盾構(gòu)自身過重,可能致使盾構(gòu)整體下沉,從而導(dǎo)致成型管片出現(xiàn)錯(cuò)臺(tái)甚至無法拼裝連接。如對(duì)盾構(gòu)外緣直接加固可能導(dǎo)致盾構(gòu)機(jī)整體被水泥漿固結(jié)無法再次掘進(jìn)。
解決方案:首先通過中盾超前注漿孔針對(duì)盾構(gòu)外緣與土體連接處進(jìn)行克泥效注入,調(diào)整配合比致使盾體外緣形成柔性滑膜。然后對(duì)盾體外側(cè)50~200cm注入水泥漿,從而既滿足土體的加固效果又滿足盾體外緣光滑可移動(dòng)。
(2)針對(duì)土壓平衡盾構(gòu)而言,長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)會(huì)致使土倉內(nèi)水分流失,從而降低土倉壓力使土倉內(nèi)土壓無法與開挖掌子面壓力保持平衡最終造成開挖面失穩(wěn),導(dǎo)致地表下沉或坍塌。
解決方案;通過土倉泡沫注入孔注入高分子長(zhǎng)鏈液體,根據(jù)刀盤前方壓力實(shí)時(shí)控制液體注入量,從而滿足土壓平衡。
(3)管片拆除過程中推進(jìn)千斤頂回收,盾構(gòu)機(jī)向前推進(jìn)力喪失,如土壓反作用力大于盾體與土體之間的摩擦力必然導(dǎo)致盾體后移,從而土倉土壓降低易出現(xiàn)掌子面坍塌風(fēng)險(xiǎn)。
解決方案:首先將盾構(gòu)機(jī)設(shè)備橋與盾體液壓部分鎖死,使設(shè)備橋與盾體成為不可拉伸的剛性結(jié)構(gòu),再將設(shè)備橋與管片剛性連接使盾構(gòu)機(jī)與隧道管片形成整體,最終滿足盾無法前后移動(dòng)的需求。
(4)管片拆除再拼裝后由于操作誤差可能導(dǎo)致拼裝管片與成型管片存在不同軸或失圓狀況,從而使兩環(huán)管片無法對(duì)接成功,最終形成質(zhì)量事故。
解決方案;首先對(duì)未拆除管片進(jìn)項(xiàng)實(shí)地測(cè)量,測(cè)出管片底標(biāo)高、頂標(biāo)高及橢圓度。拆除管片后根據(jù)測(cè)量結(jié)果計(jì)算拼裝位置,在盾尾內(nèi)壁焊接定向卡銷,保證再次拼裝時(shí)管片不會(huì)超限初步滿足連接需求。其次管片對(duì)接前使用低強(qiáng)度、高韌性材料將兩環(huán)管片的16個(gè)螺栓孔進(jìn)行連接,從而保證最終管片連接成功,見圖1。
3.施工方案制定
(1)管片壁后止水環(huán)施工
停機(jī)位置選定后使用超細(xì)水泥溶液與水玻璃溶液比例融合,雙向自下而上通過管片注漿孔緩慢逐個(gè)注入,確保雙液漿注入充分且連接成環(huán)(注入環(huán)為盾尾后第二環(huán)、第六環(huán))。最終起到盾尾止水、止?jié){、加固的作用。
(2)盾構(gòu)機(jī)與隧道管片連接。首先將設(shè)備橋與中盾的油缸鎖死,然后將設(shè)備橋與管片螺栓進(jìn)行焊接作業(yè),保證抗拉強(qiáng)度大于設(shè)計(jì)土壓力。
(3)盾體外地層加固(可與(2)同時(shí)進(jìn)行)。首先通過中盾六路超前注漿孔進(jìn)行克泥效注入,保證盾體外壁填充即可。再次將盾構(gòu)外部注入水泥漿保證盾構(gòu)不發(fā)生下沉事故。
(4)土倉填充。通過泡沫系統(tǒng)對(duì)土倉進(jìn)行高分子長(zhǎng)鏈液體注入,并實(shí)時(shí)監(jiān)控土倉內(nèi)土壓力保證土倉壓力略高于前方土體壓力即可。
(5)管片拆除。中交天和盾構(gòu)機(jī)采用拼裝機(jī)加長(zhǎng)工裝對(duì)管片自上而下進(jìn)行拆除(提前設(shè)計(jì)將封頂塊拼裝至隧道上方),如圖2所示。
(6)盾尾刷更換。為保證更換后達(dá)到最佳效果,我方選擇更換兩道尾刷,從而使第一道油脂倉能發(fā)揮到最大功效。圖3為盾尾刷更換后效果圖。
(7)管片連接。通過測(cè)量定向與螺栓孔連接的方式利用千斤頂拼裝模式相對(duì)、緩慢、等長(zhǎng)的方式進(jìn)項(xiàng)管片連接。最終完成整套盾尾刷更換工藝。
4.應(yīng)急搶險(xiǎn)措施
(1)應(yīng)急材料準(zhǔn)備。管片拆除存在一定流沙風(fēng)險(xiǎn),故管片拆除前應(yīng)在隧道內(nèi)將應(yīng)急材料準(zhǔn)備齊全,如海綿、木方、消防斧、棉被、聚氨酯、環(huán)氧樹脂、弧形鋼板等。
(2)應(yīng)急演練。人員安排:①尾刷更換過程中帶班領(lǐng)導(dǎo)全程現(xiàn)場(chǎng)跟蹤;②操作人員根據(jù)應(yīng)急步驟分為:堵漏組與注漿組。模擬險(xiǎn)情:假設(shè)管片拆除過程中某點(diǎn)位出現(xiàn)流沙,堵漏組立即使用海綿、棉被等對(duì)流沙處進(jìn)行填塞,且在填塞縫隙處注入聚氨酯,暫行封堵漏點(diǎn)。注漿組根據(jù)漏漿點(diǎn)位將環(huán)氧樹脂由管片注漿孔注入,確保壁厚填充飽滿。同時(shí)拼裝手將管片重新拼裝,將風(fēng)險(xiǎn)消除。
5.結(jié)束語
綜上所述,通過石家莊地鐵1號(hào)線二期工程?hào)|莊站-會(huì)展中心站區(qū)間雙線4次更換盾尾刷初步經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),證明在施工準(zhǔn)備周全、技術(shù)要求滿足的前提下可以實(shí)現(xiàn)隧道內(nèi)更換盾尾刷,且滿足安全生產(chǎn)需求。
參考文獻(xiàn):
[1]邵高波.富水砂卵石地層盾尾刷更換技術(shù)[J].鐵道建筑技術(shù), 2015 (07): 6-10.
[2]李有兵.泥水盾構(gòu)高水壓條件下盾尾刷的更換技術(shù)[J].建筑機(jī)械化, 2012 (08): 70-72.
[3]陶云超.海瑞克盾構(gòu)機(jī)盾尾刷更換技術(shù)研究[J].鐵道建筑技術(shù), 2018 (03): 77-80