方勝兵
(重慶西南鋁機電設(shè)備工程有限公司,重慶401326)
熱粗軋+多機架熱精軋是目前最適合大規(guī)模生產(chǎn)高精度鋁板帶材的生產(chǎn)方式,而高精鋁板帶材在后續(xù)加工對材料的力學(xué)、組織性能要求很高,市場對熱軋鋁板帶材的質(zhì)量要求也日趨嚴(yán)格。熱連軋機在軋制過程中對帶材溫度控制也至關(guān)重要。
鋁熱連軋溫度控制是一個復(fù)雜的過程,影響因素包括合金、厚度、軋制速度、壓下率、鑄錠加熱溫度以及乳液等。通常采用軋制速度、乳液流量及鑄錠開軋溫度作為終軋溫度的控制量。
鋁熱連軋終軋溫度的簡化數(shù)學(xué)模型如式(1)所示。

式中:TFC為精軋出口終軋溫度;hc為精軋入口帶材厚度;h0為精軋出口厚度;v4為精軋F(tuán)4出口速度;q、p為冷卻乳液的流量、壓力。
根據(jù)冷卻的熱傳導(dǎo)基本方程,可得到穿帶速度模型如式(2)所示。

式中:VT為穿帶速度;Li為機架間距;TS0為帶材初始溫度;TS為帶材溫度;TC為乳液溫度;αF為當(dāng)量熱傳導(dǎo)系數(shù)。
根據(jù)式(2)和秒流量方程就可得到各機架的軋制速度,從而滿足終軋溫度控制要求。
熱連軋終軋溫度控制包括頭部溫度和帶材全長終軋溫度控制兩部分。通常采用控制軋制速度和帶材冷卻系統(tǒng)(SCS)控制精軋機乳液流量兩種方法來控制終軋溫度【1】。

圖1 系統(tǒng)控制框圖
終軋溫度反饋控制是通過比較帶材溫度目標(biāo)值和精軋機出口實測值的偏差,經(jīng)過PI運算,計算出相應(yīng)的F4機架速度,達(dá)到控制帶材全長終軋溫度的目的??刂圃砜驁D如圖2所示。

圖2 反饋控制原理框圖
在鋁熱連軋帶材終軋溫度控制系統(tǒng)中,實測的溫度既作為溫度控制系統(tǒng)中的實際值反饋,同時也為溫度控制模型的自主學(xué)習(xí)提供依據(jù),多采用非接觸式測溫。某熱連軋生產(chǎn)線選用英國LAND公司AST系列固定式紅外測溫儀,測量熱連軋生產(chǎn)過程中的鋁帶材實際溫度。
目前溫度自動控制采用帶有自適應(yīng)環(huán)節(jié)的預(yù)設(shè)定控制。帶材咬入機架輥縫之前,預(yù)設(shè)定控制基本環(huán)節(jié)在對來料溫度及合金的一定假設(shè)下,根據(jù)溫度控制目標(biāo),選擇控制策略并計算預(yù)設(shè)定值輸出給軋機溫度控制機構(gòu)。在軋制過程中溫度閉環(huán)反饋控制環(huán)節(jié)將會調(diào)控改變各控制機構(gòu)的設(shè)定值。二級模型將在線的溫度控制機構(gòu)的實際值和溫度實測值反饋到自適應(yīng)環(huán)節(jié),對預(yù)設(shè)定值計算模型中的可調(diào)參數(shù)和對軋機入口帶材溫度的估算值進(jìn)行修正,在下次軋制同樣規(guī)格合金帶材時,自適應(yīng)控制模型能給出滿足溫度控制目標(biāo)的預(yù)設(shè)定值。
溫度控制中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括紅外測溫儀和PLC控制器參數(shù)。紅外測溫儀溫度測量的偏差,以及控制軟件部份參數(shù)未細(xì)分等因素,會導(dǎo)致終軋溫度控制偏差。
物體輻射率ε是影響紅外測溫精度的關(guān)鍵。因此,在測量過程中,首先要準(zhǔn)確設(shè)定物體的輻射率。AST紅外測溫儀中熱輻射率ε是通過內(nèi)部計算而得,其計算值的準(zhǔn)確度與信號處理器中的4個優(yōu)化因子的設(shè)定值有關(guān)。ε影響參數(shù)如表2所示。

表2 ε影響參數(shù)
H6和H7由傳感器固有特性決定,通過設(shè)定H4和H5值保證測溫準(zhǔn)確度。AST紅外測溫儀的優(yōu)化過程,即得出最佳的H4、H5,從而得到熱輻射率ε最優(yōu)值的過程。
根據(jù)測量值的分析,采用線性回歸分析的方法對H4和H5值的最優(yōu)擬合,利用最小二乘法公式對H4和H5值實現(xiàn)在線優(yōu)化。
精軋出口紅外測溫儀(FDT):

150mm剪入口紅外測溫儀(RDT):

式中:T為熱電偶實測值;T1,T2:根據(jù)最小二乘法,可得如下算式:

為保證溫度測量準(zhǔn)確,以下因素也是關(guān)鍵:(1)縮短現(xiàn)場測量傳感器與主控室內(nèi)電纜之間的距離,減少信號衰減;(2)選擇干擾小的背景廠房照明;(3)將冷卻水源由普通循環(huán)水改為冷凍水,減少測溫儀因處于高溫環(huán)境而縮短壽命和信號漂移;(4)改善和確??諝獯祾叩馁|(zhì)量。
必須根據(jù)合金種類,逐步優(yōu)化PI控制器的參數(shù)KIT和KP,得出對應(yīng)于每種合金最優(yōu)的KIT和KP。
限定DV$FDTCP調(diào)節(jié)范圍為軋制速度的±25%,減少速度變化對板型和張力的影響。增加用于終軋溫度前饋控制功能選擇使用的軟件開關(guān),選擇使用前饋控制,提高控制的穩(wěn)定性。針對3104制罐料等對終軋溫度高的要求,優(yōu)化精軋設(shè)定計算模型。
基于高精度數(shù)學(xué)模型的熱軋溫度控制系統(tǒng)已成為高精鋁板帶熱軋帶材生產(chǎn)必不可少的組成部分,它集成了軋制理論、自動控制和生產(chǎn)經(jīng)驗及各種先進(jìn)的檢測技術(shù)和控制技術(shù)。