宋 根,夏明偉
(四川美青化工有限公司 四川射洪 629200)
四川美青化工有限公司“20·30”項目中的尿素生產裝置采用Φ19 m高塔冷卻造粒以及直下料多層振動篩分,其存在的問題:①尿素粉塵多,優等品率低;②設備故障率高,現場氨味重,作業環境差;③夏季成品下料包裝溫度高達80 ℃,包裝防護差且產品易結塊;④生產負荷在90%以上時,造粒塔冷卻能力已達極限。由于近年尿素產能過剩、市場競爭激烈,因此,改善作業環境、提升產品質量和市場競爭力成為急需解決的問題。
通過前期問題的搜集以及對山東、河南、四川等多家同類型尿素生產企業的考察,發現數家企業已成功采用氣固流態化技術流化床,在除塵、降溫及改善產品質量方面都起到了有效作用。因此,四川美青化工有限公司決定在現有尿素包裝裝置上增設1套后置式流化床裝置及回轉篩分系統,以達到提高尿素產品質量的目的。
增設流化床及回轉篩前處理能力800 t/d左右,尿素顆粒溫度夏季最高80 ℃,尿素產品中粉塵(≤Φ1.18 mm)質量分數在25%左右。改造后,處理能力≥1 000 t/d,夏季尿素顆粒溫度≤65 ℃,產品中粉塵質量分數≤3%。
尿素冷卻流化床裝置[1]是利用空氣動力學原理,通過鼓風機和引風機的作用,使尿素顆粒層流化,呈流化“沸騰”狀態,與冷空氣進行熱交換而快速降溫;同時,將粉塵不斷送入除塵裝置進行分離回收,從而達到成品尿素降溫、除塵的目的。
平面回轉篩[2]主要是利用偏心機構使篩面進行勻速往復回旋運動,物料與網面接觸時間長,網絲對粉體料產生切割,因而透篩概率大、篩分產量和精度高、篩分機對物料自身結構破壞性小。
四川美青化工有限公司采用的流化床屬于后置流化床[3],其工藝流程如圖1所示。尿素顆粒在造粒塔底部經大傾角皮帶輸送機輸送至分料口,先通過一級篩分后進入流化床與鼓風機送入的冷空氣沸騰換熱,然后顆粒進入回轉篩,篩分得到的顆粒產品進入料倉包裝入袋。流化床中得到的含塵氣體先進入旋風除塵器除塵,然后在引風機的抽吸下進入除塵洗滌塔,被上部噴灑下來的循環溶液洗滌吸收,塔底的吸收液通過循環泵返回尿素系統重新利用,洗滌后的尾氣從塔頂排放。

1. 鼓風機(帶除濕器) 2. 流化床入料口 3. 流化床 4. 料倉 5. 回轉篩 6. 旋風除塵器 7. 引風機 8. 除塵洗滌塔 9. 循環泵圖1 流化床降溫及回轉篩除塵工藝流程
(1) 流化冷卻裝置:實物規格5 200 mm×1 800 mm×3 000 mm,床面規格(含流化觀察窗)4 000 mm×1 500 mm,材質不銹鋼304,1套。
(2) 除濕器:1套,纏繞翅片管式,換熱面積120 m2,內設獨特結構的不銹鋼冷卻器,配套除霧設施,冷卻介質為循環水。
(3) 鼓風機:1臺,離心式,流量83 000~90 000 m3/h(標態),壓力3 600~4 700 Pa,風機進口配消音器,帶變頻器及配電柜。
(4) 引風機:1臺,離心式,流量88 000~109 970 m3/h(標態),壓力1 900~2 300 Pa,帶變頻器及配電柜,過流部位(機殼、葉輪、軸套)材質為不銹鋼304。
(5) 旋風分離器:DN 2 600 mm×9 000 mm,材質為不銹鋼304,內壁進行拋光處理,1臺。
(6) 除塵吸收塔:DN 3 400 mm×10 000 mm,設計溫度80 ℃,操作溫度45~80 ℃,設計壓力為常壓,含內件填料、吸收噴頭及除霧分離設施,材質為不銹鋼304,1臺。
(7) 循環泵:2臺,流量30 m3/h,揚程30 m,配套電機15 kW,過流部分材質為316L。
(8) 回轉篩:4臺,型號2PXZS,處理量10~150 t/h,材質為不銹鋼304。
(1) 流化床處理能力不小于1 000 t/d,顆粒尿素經流化床的降溫效果明顯,沸騰高度不低于600 mm,進出流化床溫差約15 ℃,夏季包裝下料溫度低于55 ℃。流化床采用微負壓操作,上部設出風口至引風機進口,實現粉塵不外漏。
(2) 流化床具有一定的除塵效果,粉塵回收率≥98% 。降塵洗滌塔出口氣相中尿素質量濃度小于30 mg/L,無帶液現象。成品尿素中粉塵質量分數降至3%以內。
(3) 回轉篩、流化床及相應管道采用全密閉、微負壓操作,現場作業環境有很大改善。
(4) 通過投運后的不斷完善與改進,目前尿素優等品率可以保持在99%,長期儲存后也很少有結塊現象,產品市場競爭力明顯提升,產品售價比改造前提高40元/t。流化床降溫及回轉篩除塵裝置總投資在200萬元左右,扣除增加的成本,3個月即可收回投資成本。
流化床降溫及回轉篩除塵裝置投運至今已平穩運行5年,尿素產品質量得到穩定改善,顆粒中粉塵質量分數低于3%,有效解決了儲存結塊現象。通過降溫、除塵、洗滌,夏季包裝溫度低于55 ℃,有效減少了粉塵,消除了氨味,作業環境得到有效改善,取得了良好的經濟效益和社會效益。