楊 銳
(廣東珠海金灣發電有限公司,廣東 珠海 519050)
勵磁變壓器作為機組的重要部分,故障種類具有多樣化和復雜化,勵磁變發生故障易對機組產生較大經濟和安全的影響[1]。
某電廠為600 MW超臨界機組,采用自并勵勵磁系統,機組啟動時,勵磁變壓器保護動作,導致機組跳機。因此,著重分析故障發生的過程、保護動作情況以及現場設備故障情況,提出了針對此類故障的整改措施和建議,供同類電廠借鑒參考。
故障發生之前,機組處于啟機狀態中,正在執行并網操作票,隨后操作員執行操作,合上滅磁開關電壓升壓至19 950 V。隨后勵磁變突然跳閘,就地檢查發現勵磁變本體處有黑灰色煙塵,B相外罩被熏黑,發電機和主變等變壓器沒有異常現象。勵磁變保護屏報警有“B相差動保護動作”“C相差動保護動作”“高壓側過流反時限”“高壓側過流定時限”保護動作。故障現場如圖1所示。
查看電子間發變組故障錄波,動作順序為:07:47:53.3394300;勵磁變比率差動動作出口;0 ms;182 ms后滅磁開關斷開
三相電流之前為50 A左右,從負48 ms勵磁變高壓側A相和C相電流開始不正常的升高,80 ms后A和C相電流繼續升高,B相的電流則開始下降,勵磁變故障時具體的電流和電壓情況如表1所示。

圖1 故障現場情況

表1 勵磁變比率差動動作時參數情況
從錄波數據來分析,在發生故障的過程中,首先是勵磁變壓器高壓側的電流A和C相異常增大,B相電流下降,經過79 ms后,勵磁變差動保護發出動作,在之后經過182 ms后,滅磁開關斷開,整個錄波與發電組的保護錄波是一致的。
故障時勵磁變C1屏和C2屏出現報警信號為:B相差動保護動作、C相差動保護動作、高壓側過流定時限以及高壓側過流反時限保護動作。其中,具體C1屏保護動作如下。
07:47:53.383224,B相和C相差流Ibd=0.297 p.u.>0.2 p.u.,在第一拐點前的位置,滿足保護動作;07:47:53.463498,C相定時限啟動,Ic=2 727.1 A=1.82 p.u.;07:47:53.744618,勵磁變高壓側過流定時限保護動作;07:47:53.443418,C相定時限啟動,Ic= 1 678 A,1 A=1.12 p.u.;07:47:54.206948,勵磁變高壓側過流反時限保護動作。
通過分析C1屏保護動作正確,動作情況圖2所示。
分析C2屏保護動作情況:07:47:53.383228,B相和C相差流Ibd=0.296 p.u.>0.2 p.u.,在第一拐點前的位置,滿足保護動作;07:47:53.463539,C相定時限啟動,Ic=2 709.5 A=1.806 p.u.;07:47:53.754467,勵磁變高壓側過流定時限保護動作;07:47:53.443474,C相定時限啟動,Ic=1 654 A=1.103 p.u.;07:47:54.195785,勵磁變高壓側過流反時限保護動作;
經過分析C2屏保護動作情況正確,動作情況如圖3所示。

圖2 C1屏保護動作情況

圖3 C2屏保護動作情況
發生故障后,對相關電氣設備進行檢查和測量。測量結果發電機轉子絕緣合格,轉子的ROS實驗也合格;勵磁系統進行AVR檢查合格;勵磁變低壓母線絕緣測量合格[2]。
對故障勵磁變進行解剖分析后發現,設備內部C相鐵芯有缺口,鐵芯處發現有因過熱引起的絕緣老化現象,且現象較為明顯。C相低壓側線圈內層也存在有較大的缺口。
通過保護動作情況和現場設備解剖分析故障原因如下。第一,故障發生在啟動時,時間較為短暫,根據變壓器故障失效的兩種基本情況分析,較大可能為電機穿[3]。第二,故障現象出現了線圈對地放電的情況,鐵芯內絕緣老化嚴重,鐵芯處有明顯缺口。第三,由錄波情況分析,跳閘后電流沒有明顯變化,先是發生了差動保護動作,說明存在對地放電的過程。
以上分析說明是勵磁變C相低壓線圈對地短路故障,低壓側放電事故導致,并且根據絕緣老化情況說明是鐵芯溫度偏高。之后對勵磁變進行了溫升實驗,得到數據93.2 K,數據符合相關標準,由此依據現場情況判斷較大可能為現場設備通風散熱情況不佳[4]。
由于勵磁變的外殼采用了IP21,頂部布置了整板,對最有效的散熱地方有著較大阻擋。可采用以下措施:對勵磁變例修時,增加局部放電實驗;增加勵磁變強迫風冷系統;對勵磁變溫控器增加鐵芯測溫、超溫報警功能,防止長期過高超溫;外殼頂部改為網板,防護等級為IP20,保證有效散熱和安全系數;運行過程中加強巡視和監控。
此次事故由于勵磁變低壓側C相絕緣老化,產生放電事故引發短路保護動作。通過事故的各方面分析,基本明確了事故的產生原因,并且提出了相關應對措施,能有效解決相關勵磁變故障情況,為同類事故應對和預防提供經驗。