高寶安 李守廣 張 旺
(棗莊大興礦業有限責任公司,山東 棗莊 277319)
棗莊大興礦業有限責任公司采用立井開拓,-406m水平、-613m輔助水平上、下山聯合開采。礦井主采煤層為2、3煤層,2煤層平均厚度2.17m,3煤層平均厚度4.79m。2煤層偽頂為泥巖,厚度為0.9~1.2m;直接頂為中砂巖,厚度為5.9~20.9m;底板為泥巖,平均厚度為7.1m。3煤層頂板即為2煤層底板,偽頂為泥巖,平均厚度為0.42~1.7m;直接頂為細砂巖,平均厚度為2.4m;底板巖性多為泥巖,平均厚度為1.7m,個別為炭質泥巖及細砂巖。煤層傾角一般在25~30°。2煤層和3煤層及頂板具有弱沖擊性,為低瓦斯礦井。礦井井田構造復雜,井田內斷層較發育,巖石結構松軟,抗壓強度低,具有可塑性、膨脹性、崩解性等特征,是典型的“三軟”煤層。
回采巷道一般選用架棚支護,巷道斷面為梯形,采用11#工字鋼,上凈寬2.30m,下凈寬3.10m,(扎角為0.2m/m),凈高2.0m,棚距800mm,若圍巖破碎或過斷層時棚距改為600mm。頂、幫用木枇配合鋼筋網、高強塑料網支護,頂部6塊木枇,兩幫各使用4塊木批,枇子均勻布置,間距400mm,并接實背牢,木枇規格為(長×寬×厚)1000mm×100mm×50mm。
由于巷道受“三軟”及采煤工作面采動影響,圍巖破碎區壓力特別大,“煤炮”多,迎頭煤質松軟、易折幫,巷道兩幫壓力大。從迎頭向后20m兩幫開始出現鼓起、頂板下墜、底板鼓起,棚梁、棚腿在木枇未折斷前受圍巖擠壓,連續多棚不同程度彎曲變形,甚至造成棚梁崩“牙殼”,棚腿受擠壓彎曲或出現棚腿“倒扎角”,頂部或幫部木枇從中間折斷,棚梁之間頂板出現墜兜,棚腿之間幫部突起,巷道局部受壓嚴重段高度不足1.60m,寬度不足2.0m。
(1)針對“三軟”煤層地質特點,從支護結構、圍巖特性等方面分析回采巷道破壞機理,找到問題的本質,采取“疏順導滯”的方法,讓其釋放有度。為達到代替木枇在架棚巷道接頂、腰幫的面積及強度,采用主井提升機退役的2根Φ34-18×7鋼絲繩,中間焊3個40t溜子鏈環,加工成1200mm×120mm×33mm H型柔性長形材料,代替原巷道支護木枇,如圖1。左右對稱的鋼絲繩1,兩鋼絲繩1之間使用三個圓環2相連,三個圓環2處于兩鋼絲繩1的兩端及中部,橢圓環2與鋼絲繩1之間采用焊接方式相連,鋼絲繩1的兩端進行熔焊處理。

圖1 H型柔性支護長形材料
(2)將H型柔性長形材料串過棚梁、棚腿,再將前后棚銜接的H型長形材料的兩端用Φ12鐵絲并列捆扎,長形材料中部與鋼筋網捆扎,工字鋼棚的周圍就支護好了,如圖2。

圖2 H型柔性支護長形材料
(3)當巷道來壓時,利用H型長形材料柔韌性的特點,將頂部、幫部壓力自然、有度地釋放,從而減小了棚梁、棚腿的壓力,消除了棚梁崩“牙殼”、棚腿彎曲、木枇折斷等現象;如果頂部、幫部積聚的壓力大、時間長,棚與棚之間形成了墜兜和“鼓肚”,現場采取先打臨時支護,再剪開鋼筋網和高強塑料網,將碎煤、碎矸有序地放出,然后再將雙網連接、H型長形材料調整均勻,恢復原支護。
(1)每年主井提升機退役Φ34-18×7的鋼絲繩1300m,每4年退役Φ38的箕斗密封鋼絲繩4400m。根據架棚巷道800mm的棚距,用割槍將鋼絲繩割成每根1200mm,要求在割繩過程中速度放慢,將繩兩端就地熔焊,保證鋼絲繩兩端不“炸頭”,保持原捻狀,再將2根1200mm鋼絲繩平行放置,中間用3個40t溜子鏈環焊接。為確保鏈環與鋼絲繩焊接不損傷鋼絲表面,并保證焊接強度,安排專業電焊工操作,選用型號NBC-250二氧化碳氣體保護焊機,根據技術要求,在室內無風環境下焊接,焊接電流在200A以下。
(2)H型長形柔性支護材料的優點:
① 修舊利廢,降低成本,節約木材,綠色環保;
② 消除了棚梁崩“牙殼”的危險,消除了木枇折斷戳人的危險;
③ 消除了巷道木支護,提高了防滅火安全系數;
④ 提高支護強度,兩端可用鐵絲扎接,增加了工字鋼棚之間支護的安全系數;
⑤ 鋼絲繩柔韌性好,能有效地控制頂板和幫部壓力的釋放,化解了工字鋼棚梁、棚腿承載的集中壓力,減少了巷道返修;
⑥ 使用中能達到不折斷、不變形、好回收、再使用的效果。
(1)增加了支護強度,H型柔性支護材料兩端用Φ12#鐵絲扎接,增加了工字鋼棚之間的整體性和安全性。
(2)利用退役的鋼絲繩,加工2374個H型柔性支護材料,按H型柔性支護材料回收再用3次計算,可節約735000元木材投入費用。