馬海員
摘? ?要:SCR裝置特別是在低溫低負荷運行條件下,極易造成噴氨過量,形成氨逃逸,在空氣預熱器冷端生成硫酸氫銨,導致堵塞。此外,煤質、空氣預熱器冷端壁面溫度、催化劑活性、低負荷等因素也可能導致堵塞的原因。對此,提出了通過改進SCR系統、鍋爐低負荷時燃燒調整、空氣預熱器吹灰沖洗調整等方式來解決堵塞問題。
關鍵詞:煙氣脫硝? 空氣預熱器堵塞? 硫酸氫銨? 氨逃逸
1? 引言
為改善大氣環境質量,適應國內火電廠大氣污染物排放控制的發展需要,各燃煤電廠在近幾年均進行了脫硝改造。天津華能楊柳青熱電廠四期工程為2×300MW燃煤機組,鍋爐為上海鍋爐廠有限公司生產的SG-1025/17.5-M897型亞臨界、自然循環鍋爐、單爐膛、一次中間再熱。采用正壓直吹式制粉系統,平衡通風、四角切向燃燒、固態出渣、運轉層以下封閉結構,三分倉容克式回轉式空氣預熱器。
兩臺機組在2013年后逐步增加了SCR脫硝系統,SCR反應器裝置采用了高灰型布置工藝,將反應器布置在鍋爐省煤器與空氣預熱器煙道接口之間,并按照三層模式布置催化劑。液氨法SCR方案,煙氣從省煤器出口水平煙道引出,豎直進入SCR入口上升煙道,水平地進入反應器的頂部,在整流器的作用下,煙氣垂直向下通過催化劑和反應器,并在空氣預熱器入口煙道膨脹節上游接入。
機組進行脫硝改造后幾年來,空氣預熱器差壓逐漸增大,發生了堵塞現象。自從脫硝系統投運以來,空氣預熱器的運行工況發生了改變,堵塞、腐蝕情況極易發生,甚至對整臺機組的安全運行構成了不穩定因素。針對近幾年空氣預熱器在使用過程中出現的一些問題,本文結合實際應用,就其危害及部分原因作出簡要的分析,并相應給出一些預防建議措施,比如改進SCR系統、鍋爐低負荷時燃燒調整、空氣預熱器吹灰沖洗調整等方式來解決堵塞問題。
2? 空氣預熱器堵塞的危害
長期沉積的水蒸汽及SO3、NH4HSO4嚴重腐蝕蓄熱元件,受熱面光潔度惡化,加重空氣預熱器的積灰,影響換熱效果;積灰不能及時清除,導致管排腐蝕嚴重,漏風量增大,造成鍋爐燃燒所需的風量不足,排煙溫度提高,鍋爐換熱效率降低,電能的消耗加大;空氣預熱器堵塞不均勻時,可能會導致爐膛負壓周期性波動,波動周期與空氣預熱器旋轉周期同步,由于該波動的存在,對引風機的自動控制產生擾動會導致引風機失速,威脅到機組的安全經濟運行甚至造成RB(RUNBACK,機組快速減負荷)。
3? 空氣預熱器堵塞原因分析
機組增加了SCR脫硝系統后,鍋爐空氣預熱器分別出現了不同程度的堵塞。SCR 反應器的原理是在催化劑作用下,將氨氣直接噴入鍋爐省煤器下游300℃以上的煙道內,把煙氣中的NOx還原成為對環境無影響的N2和H2O。
SCR的化學反應原理非常復雜,主反應是NH3 在一定的溫度下和催化劑的作用下,選擇性地把煙氣中的NOX 還原成為NO2,其反應過程涉及到幾十個反應方程。
當煙溫低于220℃時,NH3與煙氣中SO3發生化學反應生成NH4HSO4或(NH4)2SO4,當SO3濃度較高時,按照SO3/NH3反應的規律主要生成NH4HSO4;在147℃~210℃之間,NH4HSO4為高粘性液體,極易粘在空預器中低溫換熱面,粘附煙氣中的飛灰,加劇空預器堵塞情況;低于147℃時,NH4HSO4為固體,影響較小。
空氣預熱器對NH4HSO4結垢異常敏感,脫硝氨逃逸造成的NH4HSO4黏附在空氣預熱器冷端壁面是堵塞的主要原因。氨逃逸控制不佳的因素有很多,包括:煙氣監測CEMS系統測量比較局限,造成煙氣NOx總量不準,導致噴氨量過大;目前市面上的氨逃逸分析儀表測量精度及準確性較差,只能反映出實際趨勢;SCR脫硝系統投運時間增加后,催化劑活性下降直接影響反應效果;負荷較低時,SCR反應器入口煙溫下降,催化劑活性降低,脫硝效率下降;由于煙氣流場分布、NOx濃度分布不均、噴氨量等原因導致SCR出口氨逃逸不好控制。此外由于冬季環境溫度較低,空氣預熱器換熱面的壁溫進一步下降,也易造成NH4HSO4的加速形成。
4? 預控措施及改進方向
(1)SCR脫硝系統控制策略的調整。在負荷調整期間、異常工況下,可適當加大人工干預力度,對脫硝效率上下限值加以控制。為避免在低負荷時噴氨過量,可以優化低負荷時低氮燃燒的二次風配風方式,合理控制入口NOX含量。進行低氮燃燒改造也可以有效控制入口NOX含量。
(2)空氣預熱器運行方式的調整,包括吹掃行程調整及吹灰步進時間,提高吹掃覆蓋面。四期鍋爐空預器型號為2-29VI(T)-1880 SMRC,為三分倉回轉式,空預器換熱元件分為高溫、中溫與低溫三段。為應對硫酸氫氨的粘附堵塞,需采取相應有效措施對空預器換熱元件的高度、材質、板型以及除灰器等進行改造,亦可相應減少結垢和腐蝕率。
(3) 供氨調門、供氨流量計、噴氨格柵加強優化調整,保證噴氨及煙氣的流場均勻分布。煙氣在線監測CEMS系統加強校驗和比對,增加多點取樣,提高測量代表性。通過日常校準、定期維護等方式提高SCR系統測量的可靠性和準確性。新建機組調試過程,一定要做好噴氨格柵的細調工作和相應的流場分布試驗等。
(4) 通過四期的兩臺機組最近幾次對空氣預熱器的在線沖洗效果來看,在沖洗初期,空氣預熱器的煙氣側差壓確實得到了降低和有效控制,但是堵塞嚴重時效果一般。機組停運后采用高壓水沖洗的效果較好,但需要機組停運,并會造成受熱元件表面破壞,加速NH4HSO4的沉積速度。空氣預熱器堵塞嚴重時,還可利用機組檢修周期進行化學清洗,使蓄熱元件的表面更加光潔,減緩NH4HSO4的沉積以及堵灰過程,但會使用大量化學制劑,造成二次污染。所以今后要嚴格控制氨逃逸率,并在條件允許的情況下,對現有的固定式沖洗設備進行升級改造。
(5) 從脫硝的反應原理來看,保證煙囪入口NOx排放合格的條件下,必須選擇合適的配風方式才能降低脫硝反應器入口NOx含量,才能減少噴氨量。機組運行中還需要盡可能低的控制氧量。通過NOx的生成機理可知,氧量對NOx的生成量起著決定性的作用。因此,為了控制NOx含量,應在保證燃燒充分的前提下盡可能低的控制氧量。但低氧量情況下,爐內結焦極易發生,所以,在低氧運行中,應經常對爐膛結焦情況進行檢查,以便將氧量控制在合理范圍內。
5? 結語
通過對典型300MW 亞臨界機組SCR脫硝空氣預熱器堵塞原因的分析及對策研究,從造成堵塞物質的形成原理和形成工況等幾個方面進行分析,在燃燒調整、配風方式、加強在線沖洗、做好脫硝系統的維護等方面總結出了一些行之有效的針對措施、改進方向,盡可能的減少空氣預熱器堵塞事件的發生,提高了機組的經濟性和安全性。
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