林玉婷
摘要:研究勝坨油區低滲油藏主要以濁積砂巖油藏為主,標定采收率18.3%。研究油區低滲透油藏目前主要存在著砂體發育不均勻、儲層非均值性嚴重,部分單元井網井距不適應;注采兩難與水淹水竄并存,平面層間動用不均衡;能量保持水平低,單井產注能力低,油藏潛力發揮不充分等問題。近年來,低滲油藏以提高注采井網的適應性及有效性為目標,通過區塊的持續加密調整,對其他區塊立足“數砂體完善”,在不打井的情況下,通過井網適配,協調注采關系,進一步夯實穩產基礎,取得了較好效果。
關鍵詞:低滲透油藏;三角洲前緣滑塌濁積;優化調整;灘壩砂沉積;井網適配
本文研究油區低滲透油藏以三角洲前緣滑塌濁積和半深湖-深湖相的灘壩砂沉積兩種類型為主。獨特的地質特點造成了目前主要存在著砂體發育不均勻、儲層非均值嚴重,部分單元井網井距不適應;注采井距不適配,驅替不均衡;單井產注能力低等問題。井網適配差異調整技術就是針對低滲油藏的上述問題,通過優化調整,提高注采井網的有效性;轉變思路,變單一措施為開發技術;精細注水,實現油藏有效均衡驅替,進一步夯實低滲油藏穩產基礎,取得了較好效果。
1 前言
研究區域低滲油藏動用含油面積123.4平方公里,動用地質儲量1.08億萬噸,主要包含沙三段、沙四段兩套含油層系,其中沙三段油藏主要分布在中央隆起帶西段、牛莊洼陷地區,埋藏深度在2950-3500米,主要分布主要為多層透鏡體、及單一巖性儲層;沙四段油藏主要分布在南坡地區斷裂帶、牛莊洼陷東緣地區,埋藏深度從1340-3100米,主要為構造復雜的多薄層、及部分構造簡單的單一巖性儲層。低滲油藏地質儲量比重占研究區已動用儲量的31.3%,產量比重占研究區總產量的34.7%,是保持可持續穩定發展的重要陣地。
2 井網適配調整的背景
研究油區低滲油藏主要以濁積砂巖油藏為主,標定采收率18.3%。研究油區低滲透油藏目前主要存在著砂體發育不均勻、儲層非均值性嚴重,部分單元井網井距不適應;注采兩難與水淹水竄并存,平面層間動用不均衡;能量保持水平低,單井產注能力低,油藏潛力發揮不充分等問題。2014年以來,低滲油藏以提高注采井網的適應性及有效性為目標,通過區塊的持續加密調整,對其他區塊立足“數砂體完善”,在不打井的情況下,通過井網適配,協調注采關系,進一步夯實穩產基礎,取得了較好效果。
3 井網適配調整的主要做法
3.1 優化方式,提高注采井網有效性。
3.1.1 “三定一優”矢量井網加密。
針對平面非均質性嚴重、注采井距大的問題,在深化儲層物性、非均質性、地應力研究的基礎上,實施“以地應力定井排方向、分區域定注采井距、分情況定矢量調整對策、優化注水方式”的“三定一優”矢量井網加密,提高采收率。調整后,區塊水驅控制程度提高7.7%,自然遞減率為降低4.5%,注采對應率由77.3%上升至80.9%;層段合格率提高5.4%;水井治理初見成效,地層能量得到一定補充,油藏穩產基礎得到進一步增強。
3.1.2 核注翼采,轉方向,調流線。
針對儲層非均質性差異造成砂體核部水淹水竄現象,通過轉注變流線,提高波及面積。2017年,砂體核部轉注工作量實施8井次,油井見效率68%,起到了防止水竄,調整流線,確保油井見效的良好效果。
3.1.3 水轉油,井網歸位,提高儲量控制。
針對3個區塊井網不完善的現象,優選水井轉油井,井網歸位,提高儲量控制程度。水轉油井網歸位工作量實施6井次,效果顯著,目前已累計增油4349噸。如區塊A井2016年1月水轉油,井網歸位后效果明顯,初期日增油5.1噸/天,累增787噸。
3.1.4 立足砂體井組式完善。
針對低滲油藏部分單元砂體零散,井網不完善的問題,2016年加大了立足砂體、井組完善力度,首先通過水井強化注水,提高地層能量,特別是補孔未射層,增加油水井注采對應率,實現油井注水見效;然后通過油井補孔水井對應注水層,提高油井產能。統計2016共實施油井工作量25口,已累增油6159噸。
3.2 轉變思路,變措施為井網完善方式。
2016年堅持將工藝技術發揮到極致,最大限度提高工藝性價比的理念,將水力壓裂和水力徑向射流技術從增產增注措施轉變為井網完善方式,利用壓裂裂縫和徑向鉆孔適配井網,實現壓頭前移,實現實際注采井距滿足理論注采井距的需求。
3.2.1 變壓裂增產措施為井網完善方式。
2016年以來在多個區塊共實施老井壓裂適配井網8井次,建立了有效的驅替壓差。如研究區A井設計壓裂半縫長120米。該井實施后初增能3.3噸/天,累增687噸。
3.2.2 水力徑向射流,平面變方向變長度,縱向變孔密變長度對井網進行適配。
在多個區塊共實施水力徑向射流13井次,使井網得以有效適配。平面變方向變長度:如B井,根據理論測算,技術極限井距240米,實際注采井距327米。為改善井網適應程度,實施水力徑向射流,在北東130°和北東310°各鉆3個孔,避開主流線,挖掘分流線剩余油。水力徑向射流后有效注采距離縮短到230米,對應油井也見到效果,日油由3.3噸/天上升到6.1噸/天。縱向變孔密變長度:如對C井層內吸水差異大的問題,對不同巖性段,不同滲透率層段通過變射孔孔密及鉆孔長度,根據吸水剖面測試,吸水差異得到改善。
3.3 精細調整,實現油藏有效均衡驅替。
3.3.1 堵調結合,均衡三場。
針對D井組平面水驅不均衡問題,開展堵水試驗。堵調實施10天后對應油井相繼見效,井組日油比調前增加5噸/天,綜合含水下降了10.7%,井組累增油260噸。
3.3.2 矢量配注,激動壓差。針對部分井組注水見效差、水淹水竄現象,加大矢量調配工作,激動壓差、均衡注采流線,保持井組產量的相對穩定。
3.3.3 高壓分層,有效注水。針對縱向上各小層吸水不均衡,水驅效果差的現象,2014年優選水井6井次實施高壓分層注水,實現縱向上均衡驅替。
4 實施效果
通過以上工作的開展,低滲油藏開發形勢向好,產量實現穩升,日油水平上升到47噸/天;油藏穩產基礎得到改善,注采對應率由2015年初的69.6%上升到目前的71.3%;自然遞減得到控制,由2015年底的12.96%下降到目前的9.17%,下降3.79個百分點;單元穩升率進一步提高,單元指標得到改善。由于2015年良好的開發效果,低滲油藏SEC可采儲量大幅提高。
參考文獻
[1] 劉玉坤,韓秋,孫國軍.優化射孔完井工藝提高油井產能[J].大慶石油地質與開發,2016
(作者單位:物探研究院東部室勝坨組)