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空壓機余熱節能全利用

2019-04-15 04:24:28羅秀麗鄭其強馬思軍
紡織器材 2019年2期
關鍵詞:節約利用系統

羅秀麗,鄭其強,馬思軍,許 偉

(帛方紡織有限公司,山東 濰坊 261041)

0 引言

空壓機余熱利用是很多紡織企業廣泛采取的一種節能措施。螺桿式空壓機在長期、連續的運行過程中,把電能轉換為機械能,再將機械能轉換為風能。在機械能轉換為風能的過程中,空氣得到強烈的高壓壓縮,溫度驟升,這屬于普通物理學機械能量轉換現象。空壓機螺桿高速旋轉引起的高溫產生熱量,同時因摩擦發熱產生大量的高溫熱量,隨空壓機潤滑油的加入混合成油/氣被排出機體,這部分高溫油/氣的溫度通常為80 ℃~100 ℃。由于空壓機運行時溫度不能太高,熱能被散熱系統排往大氣中。據測算,空壓機所耗電能約有85%轉換為熱能,僅有15%轉換為壓縮空氣的能量[1],供紡織設備有效使用。因此,運用空壓機節能技術,可充分利用空壓機余熱,為企業帶來更大的經濟效益;但有相當一部分企業利用空壓機余熱加工熱水,僅用于澡堂和供暖,導致利用率低,特別是夏天,用熱量很少,多數熱量被浪費。

1 空壓機余熱利用改造方案

我公司空壓站是耗能大戶,擁有10臺160 kW空壓機,1臺132 kW空壓機,全部為風冷空壓機,每年耗電1400 萬kW·h。我公司全方位利用空壓機余熱,不僅用于供熱水還用于供熱風。除了冬天供暖和供澡堂用外,更是將夏天產生的大量熱能通過專屬交換系統用于職工的開水供應,最大限度地利用了空壓機產生的大量熱能,全年節約資金60余萬元,節能降耗效果非常顯著。

空壓機余熱全方位利用方案見圖1,通過空壓機的余熱利用控制系統,將空壓機余熱轉換成熱水,可用于洗澡、供暖、調漿、供茶水爐;將空壓機余熱轉換成熱風,可用于車間內提溫,減少凝結水,全方位地將空壓機余熱利用到位[2]。

1,2—水溫閥;3—熱回收換熱器;4—原裝冷卻器。圖1 空壓機余熱全方位利用方案

1.1 澡堂用水系統改造方案

空壓機排熱溫度為80 ℃~100 ℃,通過改造空壓機排熱系統,在風冷空壓機中增加水冷系統,利用水—水換熱原理,將澡堂用水加熱至55 ℃,水泵加壓至澡堂,與涼水混合后供職工洗澡用。2017年,將5號空壓機余熱利用水泵循環加熱澡堂用水,當澡堂用水加熱至設定溫度時,系統自動停止運行,加熱后的熱水,利用De32PPR型管,沿織布附房內墻,輸送到澡堂,供職工洗澡用。2018年,我們又將余熱利用系統的熱水輸送到紡紗車間,供紡紗車間的職工洗澡用。為提高澡堂供水壓力的穩定性,在熱水供應管路上,安裝帶恒壓供水裝置的水泵,保證了澡堂用水的穩定性。

空壓機的功率與可產生熱水量的關系見表1。

表1 空壓機的功率與可產生熱水量的關系

空壓機功率/kW可產生的熱水量/(t·h-1)溫升/℃1607.43.72.51.51.210203040501326.13.02.01.21.01020304050

1.2 供暖系統改造方案

為解決公司織布車間整理二層、整經工序、南附房、北附房及供應樓采用蒸汽采暖或電采暖,耗能較大的問題,在空壓站安裝余熱供暖系統,利用余熱進行冬季采暖。供應樓約為260 m2,整理二層約為1000 m2,南、北附房約為1000 m2,辦公室采暖區域約為500 m2,整經工序僅北側和西側采暖,可按50%即400 m2考慮,合計采暖面積約為3160 m2。2017年改造成空壓機余熱供暖后,取暖效果明顯優于蒸汽供暖。為了節省改造資金,利用原有蒸汽采暖管道約2000 m,并組織全廠員工自行設計、改造,充分利用工余時間,安裝管道1200 m、暖氣片66組、閥門30多個以方便運行調節,將整個系統分為4個小系統,包括廠辦樓系統、整理二樓系統、南附房系統、供應樓系統。同時,將5臺空壓機的余熱與供暖系統進行水水換熱,并設計安裝了自動補水、自動溫度控制及定時供暖控制裝置。

1.3 供熱水控制系統改造方案

2017年10月,根據管道敷設布局,進行了系統設計,將供暖與供熱水的兩套水水換熱交換系統的管道連接,加裝3個電動DN50型閥門,通過PLC控制器進行交換控制。當供熱水系統的水溫低于設定溫度,需要進行熱交換時,開啟熱水管路電動閥門,同時關閉供熱系統連接的電動閥門,供熱水系統進行正常的熱量交換;當供熱水系統水溫達到設定溫度,不需要進行熱量交換時,關閉熱水管路的電動閥門,同時開啟供暖系統連接的電動閥門,將供熱水5號空壓機熱交換器用于供暖系統中,并增加定時控制,對熱水進行定時供應。

1.4 調漿系統改造方案

利用DN25型管道,將利用空壓機余熱得到的55 ℃熱水直接利用恒壓供水裝置供到調漿室,做到隨用隨有,方便織布車間調漿工使用。由于織布車間漿紗了機后的漿輥是熱的,不宜用冷水進行清洗,將熱水供到漿紗機,用于漿紗了機后對漿輥進行清洗,延長了漿輥的使用壽命。

1.5 專屬熱交換系統改造方案

該方案是利用空壓機的余熱將自來水加熱至70 ℃,再用電磁爐加熱至100 ℃供職工飲用。原來帛方公司職工飲水都是利用蒸汽將自來水加熱至100 ℃,考慮到夏天不供暖,大量的空壓機余熱無法利用,公司在綜合分析、詳細探討后制定出合理方案,即利用專屬的熱交換系統安全地將空壓機的熱量進行轉換,供自來水系統使用,既能升溫自來水,又不會污染自來水,節約了大量的蒸汽。同時,公司購置了電磁開水爐和2個水罐,分別用于熱水交換系統和開水交換系統,確保了職工能夠喝到健康的電磁水,并通過制定制度充分利用谷期電進行電磁爐加熱,節約了大量電能。

1.6 熱風系統改造方案

針對織布北區冬季滴水嚴重的問題,機修車間根據科研小組制定的方案,將1號、4號空壓機排放的熱風輸送到織布北區,制作安裝長度為120 m、直徑為600 mm的排熱風管道,分別在1號、4號空壓機排熱風首端放置一臺SF6-4型低噪聲軸流風機,以提高熱風的輸送壓力。為使空壓機熱風能夠均勻分布在織布北區,在其附房墻上安裝了3臺低壓力、大風量的軸流風機,提高了織布北區的室內溫度。

2 余熱利用實施效果

2.1 澡堂用水效益分析

2017年空壓機余熱利用方案投入澡堂運行后,供到澡堂的熱水達到50 ℃~55 ℃,熱水與自來水經混水閥混合后,供職工洗澡、洗漱用,得到了職工的廣泛贊譽。

每年可利用熱水1600 t,若這些熱水用蒸汽加熱,需用蒸汽1600 t×1000×1000×(50-20)℃×4.1868 J /(273 8.5-604.7)kJ/kg×106=94 t,折合資金約為2萬元。

2.2 供暖效益分析

2017年10月,余熱利用改造完成后,10月底投入供暖,經一個采暖季節的運行,供暖溫度高于往年,達到了理想的運行效果。根據理論估算每年可

節約蒸汽費用3160 m2×60 W/m2×3600 s×24 h×120 d /[(273 8.5-604.7)kJ/kg×106]×208元/t=19.13萬元。

2.3 供熱水控制系統效益分析

2017年11月,供熱水控制系統經改造,使得澡堂用熱水達到設定溫度后,供熱水系統停止運行,利用電動閥門自動切換到供暖系統,將5號空壓機的余熱補充到供暖系統中,使供暖的熱交換溫度提高了3 ℃~5 ℃,可增加冬季供暖面積為800 m2,充分利用了余熱,提高了供暖效果。相比改造前,改造后的熱能利用相當于節約取暖費用約為2萬元。

2.4 調漿系統效益分析

余熱換熱水用于調漿系統,每天熱水用量相當于1 t蒸汽的熱量,全年可節約蒸汽費用約8萬元。

2.5 專屬的熱交換系統效益分析

余熱利用系統用于公司職工飲水,經核算,全年節約電能和蒸汽能費用約為24萬元。

2.6 空壓機熱風系統效益分析

2017年11月,空壓機余熱熱風系統改造完成后投入運行。經測量,熱風溫度達36 ℃,可節約費用2臺×18 700 m3/h×1.29 kg/m3×1.081 J×103×(36-27)℃×24 h×90 d /[(273 8.5-604.7)kJ/kg×106]×208元/t=9.88萬元。

3 結語

帛方公司通過空壓機余熱利用系統,將空壓機余熱進行全方位利用,全年節約資金約60余萬元,節能效果顯著,半年節約的資金就收回了公司全年的利用投入。且此余熱利用屬于一次性投資,只要公司生產存在,余熱就能正常利用,該余熱利用方案獲得了公司合理化建議一等獎。為更好地利用空壓機余熱,2018年制定的空壓機余熱利用計劃,加大了紡紗車間的供暖改造,完善了公司熱風利用系統。通過對車間前紡低溫區域進行提溫改造,進一步擴大了空壓余熱利用的范圍,為更好地做好這一節能措施打下了堅實的基礎。

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