王岳元,吳建全
(上海電氣集團上海電機廠有限公司,上海 200240)
船用電力推進電機,世界上發達國家早在二十世紀九十年代就開始研究。我國起步較晚,此電機的成功研制可大幅提升我國海上競爭力。船用推進電機中的鋁合金風扇,如圖1,是電機中核心零部件之一,其外圓尺寸達兩米多、表面多為曲面、整體壁厚偏薄等特點給生產制造帶來了較大的困難。通過對鑄造工藝方案、選材、坭芯、冒口等鑄造工藝參數進行分析、試驗,最后成功的摸索出一條可行工藝,按時生產出符合設計的鑄鋁合金風扇。

圖1 鋁合金風扇圖樣
風扇為兩片對拼結構,鑄出整圓后再切開,與鑄出兩半圓后再拼接這兩種方式都可滿足要求。鑄件做整圓之后通過線切割方式切開,可有效降低拼接面的不平整以及壁厚的不均勻,增加表觀質量以及穩定性。然而風扇尺寸達兩米多,周邊沒有滿足加工如此大尺寸的線切割機器,且鑄造廠需額外增加大砂箱等工裝。再則采用半圓造型,可以降低模具成本與鑄造難度,故權衡之下選用兩個半圓拼接的方案。
考慮到單個坭芯的累計誤差,最初決定采用坭芯整體式,如圖2。但在實際造型過程中發現,坭芯中部被數個導風筋割裂并且坭芯兩端起連接作用的坭芯頭偏小,導致吊運時坭芯不足以支撐其重量,有斷裂的風險。于是對原模具進行適當改造,將坭芯做成單獨的小塊,如圖3,然后再分開落坭芯。模具改制過程中注意需重新做定位,并且將各個坭芯隔開,在落坭芯時利用坭芯頭定位以及卡板校調來減少累計誤差,減少鑄件的壁厚不均勻[1]。

圖2 整體式坭芯

圖3 單獨式小坭芯
整個風扇由兩個半圓對拼而成,其中一個需要旋轉180°與另一個對接。因鑄件形狀復雜,在凝固與冷卻的過程中會產生不一致的收縮變形,此外落坭芯過程也會產生誤差,這些因素都可能導致兩個半圓對接不上,工藝上采用在對接部位增加三根加強筋,如圖4,有效減少凝固冷卻過程中界面的變形,降低因變形而無法對接的風險。

圖4 對拼處的加強筋
然而在實際生產中由于手工生產以及局部鑄造收縮率不一致等原因,對接后對拼面總會存在凸臺或者不平整,如圖5。只有通過后期金加工或者打磨處理,來進一步提高對接的準確性和平整度。

圖5 拼接處的凸臺
風扇外圍尺寸達2 m多,形狀復雜而總體壁厚偏薄,個別地方僅為6 mm左右。澆注過程中,鋁液通過壁薄處可能會凝固導致冷隔缺陷,直接引起鑄件的報廢。合適的選材較為關鍵,ZL101A屬Al-Si-Mg系合金,它具有良好的流動性、氣密性以及熱裂傾向,可減少澆不足風險。此外,通過適當提高澆注速度以及采用較高的溫度澆注,可以提高金屬液的流動性,因此也有利于解決這一問題[2]。
最初的工藝是在中部放腰型冒口、外圍放圓柱形冒口,如圖6。然而鑄件清理后發現外圍圓柱冒口下方存在缺陷,如圖7,經分析這是因為外圍圓柱冒口沒起到補縮作用,反而發生了反補縮導致的,也就是說冒口先于鑄件本體凝固,以至冒口下方金屬液反向補縮給冒口。后將外圍的圓柱冒口改為出氣孔,保留中部腰形冒口,保證出氣順暢、同時避免反補縮現象的發生,鑄出的鑄件符合要求,見圖8、9。

圖6 原冒口工藝

圖7 外圍圓柱冒口設置不當引起的反補縮

圖8 加工后的鋁合金風扇

圖9 成品鑄鋁風扇
通過試驗最終選擇兩半圓的鑄造工藝方式、分塊式的小坭芯并添加工藝筋,適當提高澆注溫度與澆注速度、及合適的冒口等工藝,成功研制出了符合要求的鑄鋁合金風扇,極大的支撐了我國特種電機產品的開發。