李桂林,郭金婷,羅永欽,吳 楠
[1.國電大渡河流域水電開發有限公司,四川省成都市 610041;2.中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司,云南省昆明市 650033;3.國電金沙江旭龍(奔子欄)水電開發有限公司,四川省成都市 610041]
高拱壩兩側設置岸邊泄洪洞是水電工程常見樞紐布置方式,國內已建或在建的二灘、小灣、溪洛渡、錦屏一級、白鶴灘、烏東德等工程均采用此種方式,高拱壩水頭高,泄洪消能問題突出[1],壩身泄洪、泄洪洞泄洪是主要泄洪方式,因壩身泄洪易帶來近壩區流激振動、泄洪霧化等問題,泄洪洞常作為優先選擇運行的泄水建筑物,其泄洪安全備受關注。高水頭岸邊泄洪洞的主要水力學問題表現在進口漩渦、空化空蝕、摻氣減蝕、出口消能、通風補氣等方面[2],研究的全過程通常是:前期設計及科研人員基于水力設計、水工模型試驗[3-4]、三維數值模擬[5]等手段對泄洪洞體型進行詳細深入研究;后期工程完建后經過長期泄洪考驗、系統原型觀測進一步驗證及反饋前期研究成果,形成完整封閉的泄洪洞建設及運行經驗。然而實際情況是,高壩工程的調節庫容通常較大,泄水建筑物泄洪頻率較低,接受長期泄洪考驗的概率相對也低;另外,系統的組織并獲得原型運行的水力學數據難度大,因此岸邊泄洪洞水力學問題研究常不是全過程的,難以提供工程建設運行的完整技術支撐。
大崗山水電站拱壩最大壩高為210m,電站正常蓄水位1130m,總庫容7.42億m3,調節庫容為1.17億m3,工程泄水建筑物由壩身4個深孔和右岸1條開敞式進口無壓高水頭泄洪洞組成。該工程是典型的高壩工程,位于高山峽谷區域,電站調節庫容小,汛期泄洪非常頻繁,泄洪洞是主要的泄水建筑物[6]。泄洪洞前期水力學問題的研究已十分深入,后期運行頻次高,亦進行了較為系統的水力學原型觀測,具備全過程水力學問題分析條件。
經過樞紐布置多方案比選,岸邊泄洪洞布置在右岸,采用開敞式縱坡為i=0.1039且一坡到底的形式,總長度1077.50m,開敞式設計的好處是保證了進口補氣的順暢。斷面形式為圓拱直墻型,斷面尺寸為由16.00m×20.00m(寬×高)漸變成14.00m×18.00m(寬×高);進口底高程為1098.32m,出口底高程為990.00m,全斷面鋼筋混凝土襯砌。經水力設計后的泄洪洞最大泄量為3352m3/s,最大流速為41.95m/s,為解決高速水流引起的空化空蝕問題,設計了六道摻氣設施,每級間距約150m,摻氣坎的設置間距符合規范要求,出口采用挑流消能。摻氣坎、出口消能工具體形選擇與優化、下游河道消能防沖是下一步研究重點。
在前期水力設計的基礎上,建造了水工單體模型,比例尺為1:40,上游模擬對進口流態有影響的構筑物,下游河道模擬長度600m。在模型試驗優化過程中,主要技術難點是:1號摻氣坎區域具有低Fr數水力特點,不易形成穩定的摻氣空腔;出口下游河道狹窄,其消能防沖效果對挑流鼻坎體形較為敏感。通過開展多種方案對比的模型試驗,解決了上述的難點技術問題(見圖1),確定了泄洪洞流道的推薦體形(見圖 2)。
推薦方案模型試驗泄洪洞在校核洪水位1132.35m運行時,流量試驗值為3460m3/s,比設計值略大。泄洪洞進口邊墻處的分離區域較小,水面形態總體平順。六級摻氣坎采用“U 形挑坎+局部陡坡摻氣坎”體形,解決了1號及其他摻氣坎的摻氣問題,各級流量下均能形成穩定空腔且基本沒有回溯水流產生,各級摻氣坎前的摻氣濃度大于1.22%,通風井內的最大風速約56m/s,各實測參數均滿足規范要求。出口采用了斜鼻坎,坎上水深均勻,各級流量下均能正常起挑,下游河道消能防沖效果總體較好[7]。

圖2 大崗山泄洪洞剖面圖Figure. 2 Dagangshan flood discharge tunnel section
高流速泄洪洞水力設計對水流脈動的考慮有局限性,水工模型試驗亦有模型相似率的問題。為進一步檢驗設計成果,了解泄洪洞運行的真實工作狀態,2016年汛期(運行初期)對泄洪洞進行了水力學原型觀測(見表1),觀測水位為1120.75~1128.66m,觀測參數包括了流態、動水壓力、底流速、摻氣濃度、空穴監聽。

表1 水力學原型觀測工況Table 1 Hydraulic prototype observation conditions
原型泄洪洞閘門全開時,因進口左右兩側收縮影響,出現一定程度的繞流現象,原型模型流態十分相似(見圖3和圖4);原型閘門局開時進口檢修門槽處有不同程度的立軸旋渦,屬正常水力學現象,對工程運行無不利影響。

圖3 1120. 0m水位閘門全開進口流態(模型)Figure.3 Gate fully open inlet flow state in 1120. 0m Water level(model)
原型泄洪洞出口水舌縱向充分起挑,水體呈“乳白色”,橫向充分拉伸,形成馬蹄形的水流形態,出口挑射水流落水點基本位于下游河道的中心,水舌外緣落水點附近的水流涌浪沖向左岸,局部范圍內水流沿岸坡有一定爬升,落水點上游水面總體較為平順;水工模型試驗水舌形態、下游河道流態與原型十分相似(見圖5和圖6)。

圖4 1120.7m水位閘門全開進口流態(原型)Figure 4 Gate fully open inlet flow state in 1120.7m(actual)

圖5 1120.0m水位出口流態(模型)Figure 5 Export flow state in 1120. 0m Water level (model)

圖6 1120.7m 水位出口流態(原型)Figure 6 Export f low state in1120. 7m Water level(actual)
原型1號摻氣坎前邊墻上水流表面自摻氣作用明顯,水流摻氣濃度達9.2%~23.5%,泄洪洞出口挑坎起點處(樁號1+077.50m)底部測點水流摻氣濃度實測值為5.0%~6.6%。根據1:40泄洪洞單體水工模型試驗成果,1123m水位閘門全開泄洪時,樁號1+060.00m泄洪洞底部水流摻氣濃度為3.7%,原型觀測各工況水流摻氣濃度均略大于模型試驗值,摻氣效果較好。泄洪洞內的空化噪聲測點也未監測到明顯的空化噪聲,表明摻氣坎的底部摻氣能有效保護坎后泄槽底板免遭空蝕破壞。
原型觀測時,1120.75m、1125.98m、1128.66m水位閘門全開、1122.70m水位閘門開度大于6m泄洪,泄洪洞出口反弧段及挑坎處(距底板3cm)水流流速實測值為22.00~25.73m/s。模型試驗時,各級水位閘門全開時,洞內流速沿程增大。校核洪水位1132.35m下,泄洪洞出口流速為35.8m/s。正常蓄水位1130.00m下,泄洪洞出口流速為27.35m/s。原型觀測泄洪洞出口流速略小于模型試驗,這可能與原型斷面流速分布不均、底部流速偏低有關。但考慮到觀測工況泄洪洞進口水位略有差異,模型試驗結果與原型觀測成果基本吻合。
原型觀測泄洪洞樁號1+077.50m處底板上時均壓力約為(4.80~5.68)×9.81kPa,根據模型試驗成果,水位1120m、1123m閘門全開泄洪工況下,泄洪洞樁號1+070.00m附近底板上時均壓力為(2.70~3.69)×9.81kPa,原型值比模型試驗值大(1.99~2.10)×9.81kPa。原型觀測脈動壓力最大值出現在1128.660m水位閘門全開泄洪時,為2.41×9.81kPa。泄洪洞出口底板上動水壓力值總體不大,原型觀測成果與模型試驗吻合較好。
原型觀測庫水位為1122.70m、閘門開度小于4.2m泄洪時,出口挑流鼻坎內水體未完全起挑,水流落砸本岸,泄洪洞閘門局開時,閘門開度應大于4.2m運行。電廠在實際運行中可重點關注在汛期排沙運行控制水位時,閘門不同開度局開時閘門振動情況及進口不利流態的影響,以總結運行經驗并指導實際運行。
原型觀測成果總體表明,進口水流平順,洞內無明顯不利水力現象,實測水力參數無異常現象,出口挑流鼻坎的水流擴散充分,下游消能效果較好。從泄洪洞前期水力設計、模型試驗成果與原型實測值對比來看,三者之間總體吻合較好,但原型底部摻氣量更大。
泄洪洞的水力設計、水工模型試驗、水力學原型觀測均一致論證了泄洪洞建設、運行初期的泄洪安全性,但泄水建筑物的泄洪安全需經過長時間實際泄洪的考驗,因此獲得泄洪洞近年來實際運行過程與狀態十分重要。大崗山水電站于2015年 9月首臺機組投產發電,2015年底四臺機組全部投產,截至目前,電站已安全度過兩個完整汛期,根據電廠實際運行記錄,泄洪洞的運行時間基本從每年 5 月初持續至 10 月底,運行時間較長。
2016、2017年度泄洪洞運行開度統計數據表明(見表2和表3),兩年時間累積操作泄洪洞閘門近5000次,閘門在開度5~10m范圍內頻繁開啟,全開次數較少,存在局開泄放較小流量長期運行的情況。建設單位在2016年汛后和2017年汛后對泄洪洞進行了檢查,兩次檢查結果表明,經歷兩個完整汛期運行后,泄洪洞整體運行狀態較好,泄洪洞進出口、洞身、底板、邊墻等各部位運行正常,未發現大面積沖蝕磨損,僅結構縫有幾處沖磨現象;泄洪洞出口岸坡、道路總體運行較好,局部有掏刷現象。

表2 2016年5 月 1 日~10 月 31 日泄洪洞開度統計表Table 2 Flood discharge opening statistics table(2016.5.1~10.31)

表3 2017年5 月 1 日~10 月 31 日泄洪洞開度統計表Table 3 Flood discharge opening statistics (2017.5.1~10.31)
本文基于大崗山水電站泄洪洞水力設計、水工模型試驗、水力學原型觀測、后期運行與調查,分析了其建設與運行期全過程的關鍵水力學問題,得到以下結論:
(1)泄洪洞體形優良合理,各工況進口及全程流態均較好;6級摻氣坎體形科學合理,原型摻氣效果較模型高,更有利規避流道內發生空蝕破壞。
(2)泄洪洞出口挑流鼻坎體形合理,水力學條件較優,水流擴散充分,下游消能效果達到了預期要求。
(3)水力學原型觀測進一步驗證了水力設計、水工模型試驗成果,水力參數總體吻合較好,觀測成果還為后期閘門操作運行、水庫調度提供了支撐;實際運行情況及現場調查進一步論證了泄洪洞長時間、高頻率泄洪的安全性。
(4)大崗山水電站泄洪洞的建設管理、運行是成功的,其解決高速水力學問題的全過程研究思路、方法可為類似工程建設及運行提供借鑒。