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大均化減少礦石品位波動

2019-04-04 02:16:16
冶金與材料 2019年1期

黃 煌

(中鋁廣西分公司氧化鋁廠,廣西 平果 531400)

1 流程概述

平果氧化鋁生產所用的鋁土礦由一/二/三期3個不同礦區開采后運到卸礦站的1#~3#卸礦倉內,經電子皮帶秤、鋁礦皮帶把礦石送到均化庫,通過布料小車來回勻速的布料到堆場內,再經過取料機取料,最后經由礦皮帶送到原料磨的磨頭鋁礦倉。均化工作原理:礦山來的不同品位鋁礦通過多臺電子皮帶秤同時按照一定地比例混合下料,使鋁礦達到混合均化的效果,使鋁土礦的化學成份穩定在一定的范圍內,以滿足原料磨配料的需要。鋁礦均化及輸送流程見附圖1。

圖1 鋁土礦均化及輸送流程簡圖

2 生產過程控制

布料時高低不同品位的鋁礦石要求分類進倉,經電子皮帶稱給料的控制,各種品位鋁礦的下料量按照以下公式計算:

電子稱給料量(t/h)=鋁礦皮帶實際輸送能力(t/h)×該品位鋁礦的進礦量(t)÷當班總進礦量(t)。

均化作業在正常情況下,1#~3#電子皮帶秤都要運行下料,當因故障等無法投用時及時暫停相應卸礦倉的進礦工作。

3 現狀及存在的問題

(1)只根據配礦單進行發車沒有時間限制。生產中的配礦比例,三期出礦量占比最大,一二期礦量相當。運礦車“高”、“中”、“低”品位因運輸距離及路況的差異,到達卸礦站的節奏與出礦比例不一致,出現低品位倉滿倉,而中品位倉斷礦現象,使卸礦和均化操作不能按既定比例進行。

(2)礦車車卸礦管理不合理。礦車到站,司機每次需下車送單后方可卸礦,出現耗時,停車占道現象,車輛進出不暢,效率不高。

(3)對“高”與“低”的運輸,缺少明確卸礦信息。當出現某一礦倉滿倉時,出現司機為趕工期,看到哪個倉空就往卸礦的卸礦混亂現象。

4 原因分析

由于3個礦區離卸礦倉的距離不一,運礦車到達卸礦站的節奏不均,影響礦石的均化操作,造成卸礦入庫的礦石A/S波動大。

(1)礦車“高”、“中”、“低”品位到達卸礦站的節奏不均(早上來到主要的是礦山一/二期礦,中午礦山三期礦集中到站,晚上來的主要是礦山二期的礦);

(2)礦石的裝、運協調工作質量不高。根據當天礦石消耗和實際庫存,提前一天報次日均化庫需要的礦石量的計劃量,但計劃的實際執行常有偏差。

(3)監督運礦車照單定點卸礦和根據礦石消耗和實際庫存報次日的布礦計劃的工作,執行力不夠,導致入庫礦石的總量、品位的控制不力。

(4)均化過程中出現個別卸礦倉堵料或皮帶稱故障而臨時中斷出礦,造成出礦入庫的礦石A/S波動大。

5 大均化措施

礦石的大均化,須保證卸礦倉高中低品位都有礦才進行布礦,通過采取大均化措施,可以降低礦石品位的波動程度,提高生產效率及產品質量、降低生產成本和穩定工藝指標。

(1)每天供礦前,由計算機內的配礦管理程序,提取化驗數據,加權平均,精確計算出當前各存礦倉(堆)的品位,并進行配礦計算。根據目標A/S值和每天的供礦量計算出供礦倉(堆)的出礦配比量,同時換算成車數比,打印成配礦指令單。根據配礦指令單給出的量來確定每個點出車臺次,在根據到每個點的運距的往返時間、平均每輛車的載重和每輛車的實際工作時間來算出每個班到每個運礦點需要的出車數。運礦單均標注出礦點品位的“高”、“中”、“低”,以及對應的卸礦倉。對運礦車的出車、裝車根據總量做好調配,盡量保證礦車到達卸礦站的均勻節奏。

(2)分礦區按出礦比例一組一組裝車出礦,盡量保證不同礦區同時按比例供出礦,從與源頭使礦石質量均衡、穩定。原料配礦根據小時布礦噸數,分配到“高”、“中”、“低”品位礦的噸數,通過設定給料皮帶秤的走速,把礦石高低搭配相對的均衡均化。

(3)監督運礦車按照隨車礦單標注的倉號卸礦(出現一車多單現象,原料接礦員及時拍照留證據并及時依證據通報整改),發現即將出現倉滿、壓車的情況,提前匯報均化庫崗位、主控室和調度室,以便提前做好應對杜絕出現空倉或壓車現象。

(4)對均化庫的實際布礦情況進行跟蹤,根據礦石消耗和實際庫存報次日的布礦計劃量工作。提高礦石的裝、運協調工作質量,部督促出礦和運礦單位完成按需供礦工作。每天0:00,經現場確認后,向調度報1#/2#各均化庫需要的布礦量,調度臺按照原料的匯報,要求礦山按照需要的布礦量的作為第二天的進礦計劃量,分配各卸礦倉的卸礦量。

(5)調度跟蹤進礦計劃量的完成。每天礦車停礦后核對實際和計劃進礦量的差值,及時通報糾正。

6 大均化效果

通過大均化的控制,采取配礦技術措施,均衡穩定進原礦,對實際卸礦情況進行跟蹤。結合生產實際情況,將理論值作實施調整,制定出各采場切實可行的出礦量,進行組織生產,使得礦石品位穩定在11左右。生產實踐證明,大均化措施實施后,原礦品位A/S的波動得到了有效控制,波動控制在±0.5以內,取得了明顯的效果(見表1)。根據測算,鋁土礦A/S每增加1,造使氧化鋁生產成本降低71.7元/噸,取得顯著的經濟效益。

表1

7 結語

大均化操作法統籌兼顧有效地而控制出礦品位,提高配礦及均化效率。對礦山同期出礦采場數目多,礦區礦石品位變化大,實現了最優配礦均化。通過實際應用,有效地控制了礦石A/S波動大問題,提高礦石品位的均勻與穩定,充分利用礦產資源,優化配礦,為類似企業生產過程中應對原礦品位波動對指標帶來不利影響解決提供了有效的借鑒案例,對提高企業經濟效益意義重大。

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