李國強,柳志堅,張志堅,霍 軍
(日照鋼鐵有限公司 高速線材廠,山東 日照 276806)
TMB軋機由于其設備精度高,軋制產(chǎn)品精度高,同時能滿足硬線及高碳鋼的低溫軋制要求,主要被用于5.5規(guī)格的軋制。在實際的生產(chǎn)過程中,由于其軋制道次多,設備及工藝事故多,嚴重制約了產(chǎn)能的提高。針對生產(chǎn)過程中存在的問題,經(jīng)過有針對性的分析和技術改進,解決了制約生產(chǎn)的瓶頸問題,保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。
模塊2軋制負荷大,經(jīng)常發(fā)生32#油膜軸承超溫報警導致停機,嚴重影響生產(chǎn)的連續(xù)性;成品架次輥環(huán)不耐磨,輥環(huán)單槽過鋼量低,平均為50噸左右,換輥頻繁,作業(yè)率低,從而導致日產(chǎn)量低;32#入口堆鋼事故頻繁,堆鋼支數(shù)>3.5支/千噸,主要表現(xiàn)為軋件頭部、尾部掉塊;
雙模塊軋機位于精軋機后36.8m處,中間設有2#、3#兩個水冷箱。軋件頭部從精軋機出來后要穿過2#、3#兩個水冷箱后再進入雙模塊軋制。首先,正常生產(chǎn)中軋件頭、尾溫降較快,加上殘留在水箱中的冷卻水作用,軋件頭部易形成局部淬火,塑性明顯降低、脆性增加。軋件頭部撞擊喇叭口邊緣,導致軋件掉塊,在32#入口堆鋼。其次,頭尾都有一較長的自由軋制段,其寬展較大,造成頭尾耳子較大,在后續(xù)軋制中由于冷卻較快,在軋制過程中與軋件本體分離,掉落在導衛(wèi)內(nèi)產(chǎn)生堆鋼事故。
(1)針對軋件頭部調(diào)塊的問題,主要是解決水箱冷卻器當中的殘留水,主要通過改進精軋后水冷箱排水閥進行解決。
改進前后實物照片見圖1、圖2。

圖1

圖2
(2)將32架入口導衛(wèi)中間夾板適當加大,夾板總體外形尺寸不變,直線高度及寬度尺寸不便,適當簡短直線段長度,將夾板喇叭口部分以原斜度進行擴展,將喇叭口入口擴大,解決了軋件頭部撞擊喇叭口邊緣的問題,極大的降低了頭部掉塊的幾率。
(3)增加3#飛剪切尾功能,對軋件進行切尾,剪掉軋件尾部因軋制帶來的缺陷。
有效的解決了成品架次輥環(huán)不耐磨的問題,使成品架次單槽過鋼量由原來的50t提高到了150t,提高了生產(chǎn)的連續(xù)性,同時降低了輥環(huán)消耗;解決了頭部掉渣導致堆鋼的現(xiàn)象,中間廢支數(shù)由3.97支/千噸降至1.72支/千噸,事故率降低了50%以上,有效的提高了生產(chǎn)指標;提高了作業(yè)率,平均日產(chǎn)由1050 t/d提高到1200 t/d,產(chǎn)量提高14%以上,效果較為明顯。
文章主要針對TMB軋機在軋制φ5.5規(guī)格的生產(chǎn)問題,通過對問題的總結(jié)和分析,找出了產(chǎn)生問題的根本原因,通過有針對性的進行技術改進,有效的解決了軋制φ5.5規(guī)格的存在問題,事故率明顯下降,生產(chǎn)指標明顯提升,效果明顯。