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某高溫高壓井13Cr110油管擠毀與失效原因分析

2019-04-01 12:38:16馬磊史盈鴿熊茂縣薛繼軍邢星宋洋趙密鋒李巖
石油工業技術監督 2019年2期
關鍵詞:裂紋分析

馬磊,史盈鴿,熊茂縣,薛繼軍,邢星,宋洋,趙密鋒,李巖

1.中國石油塔里木油田分公司 (新疆 庫爾勒 841000)

2.西安摩爾石油工程實驗室股份有限公司 (陜西 西安 710065)

3.西安石油大學機械工程學院 (陜西 西安 710065)

1 現場概況

某井于2013年7月28日開井投產,投產前油壓為93.52 MPa,A環空壓力為29.43 MPa。用8 mm油嘴開度37%生產,油壓86.92 MPa,2014年1月,油壓和產能開始異常下降。2014年4月,在油嘴開度7.0 mm的工作制度下油壓一直波動且下降幅度較大,從最初的79 MPa最低降至21 MPa。6月16日18:06~18:18,油壓從82.95 MPa降至0.97 MPa,A環空壓力為35.6 MPa左右。6月18日左右油套壓力趨于一致,油管和套管串通,說明此時油管已經擠毀和脫扣。6月22日關井后,油壓由26.57 MPa升至82.53 MPa,A環空壓力由27.88 MPa升至42.25 MPa,B、C、D環空壓力均為0。6月27日10:20開井生產,到14:35油壓由82.53 MPa下降至12.16 MPa,A環空壓力下降至0.72 MPa,瞬時產量降至0。6月28日該井進行測流溫流壓及探砂面作業,測試工具串下至井深6 127 m時遇阻。2017年8月17日開始起油管,發現第627根(出井編號)JFE油管 Φ88.90 mm×6.45 mm工廠端脫扣,脫扣位置井深為6 180 m。修井作業打撈出的627#油管已被擠毀。

為分析油管脫扣及擠毀原因,對脫扣接箍及油管進行取樣并對其理化性能進行檢測,分析討論了其失效行為。

2 宏觀形貌及理化分析

對627#油管及脫扣接箍進行宏觀形貌檢測,結果如圖1和圖2所示。由圖1(a)可以看出油管已被擠毀且部分管段發生嚴重彎曲變形,圖1(b)清晰地顯示油管外壁有明顯垢層,垢層呈灰白色且局部脫落,脫落處油管發生明顯腐蝕[1]。圖1(c)顯示油管局部出現破損現象,距端面108~150 cm處有一條長42 cm的縱向裂口及長5.4 cm的橫向裂口,裂口可能是在打撈過程中產生的[2-4]。圖2為627#油管脫扣接箍宏觀形貌(將接箍端劃分為 0°、90°、180°和270°)。可以看出接箍已發生嚴重變形,其中90°和270°內螺紋發生明顯塑性變形,0°和180°處未見明顯劃痕或變形。對90°和270°變形處做覆膜處理,測量磨損處直徑,分別為28 mm和19 mm。

圖3為627#擠毀油管橫截面照片及油管內壁宏觀形貌。由圖3(a)可以看出其截面形狀呈8字形,且管內有類似于泥土的堵塞物,對其進行XRD檢測分析,結果顯示堵塞物成分為 NaFe(PO4)、CaCO3、SiO2、Fe2SiO4、KClO3和 MgK(PO4)(H2O),主要為磷酸鹽、碳酸鹽和砂粒。圖3(b)顯示油管內壁存在明顯、密集的點蝕坑。對其進行分析可知,該井于2014年6月18日左右油管和套管壓力趨于一致,這表明油管和套管串通,油管發生擠毀和脫扣,A環空完井液浸入油管內,油管在完井液+CO2+Cl-(地層水)環境中[5]。該井所使用完井液為1.40 g/cm3OS-200,其與Weigh4完井液相似,成分主要為焦磷酸鹽和鉻酸鹽,呈堿性[6]。因此,可根據Weigh4完井液的前期研究分析超級13Cr馬氏體不銹鋼在OS-200完井液中的腐蝕情況。

圖1 27#油管擠毀宏觀形貌

圖2 627#油管脫扣接箍宏觀形貌

圖3 627#擠毀油管橫截面及內壁照片

圖4為超級13Cr馬氏體不銹鋼在180℃不同介質中的均勻腐蝕速率。由圖4可知,超級13Cr馬氏體不銹鋼在Weigh4完井液中的耐蝕性較差。其在180℃的地層水及CO2環境中的均勻腐蝕和局部腐蝕均較輕微,均勻腐蝕速率為0.037 5 mm/a;在180℃的Weigh4完井液中腐蝕較地層水中嚴重,均勻腐蝕速率為0.141 9 mm/a,試樣表面發生明顯的局部腐蝕;若油套竄通,CO2侵入A環空,則超級13Cr均勻腐蝕速率增大到0.386 7 mm/a,局部腐蝕較無CO2環境更為嚴重。因此,管段內壁在完井液+CO2+Cl-(地層水)環境中發生嚴重的點蝕。

圖4 13Cr馬氏體不銹鋼在不同介質中的均勻腐蝕速率

對627#擠毀油管進行化學成分分析,結果見表1,由表1中數據可以看出,該油管的化學成分符合JFE要求。

對627#擠毀油管進行力學性能檢測,結果見表2,可以看出擠毀的油管各項力學性能均滿足生產標準,這表明油管被擠毀不是由于質量問題,為了找到問題所在,對其進行磁粉探傷檢測。

3 磁粉探傷檢測

對管段外壁進行磁粉探傷,結果如圖5所示。由圖5(a)和圖5(b)可以看到,管體外壁表面不同位置存在人字形裂紋及縱向裂紋。這可能是由于在油套管壓力未竄通前,井口最大油套壓差為78.01 MPa(油壓大于套壓),由于油管外壁受到較大的環向應力,在腐蝕的協同作用下,導致縱向SCC裂紋(應力腐蝕裂紋)的萌生和擴展。

圖5 627#油管外壁磁粉探傷照片

表1 627#擠毀油管化學成分分析結果 /%

表2 627#擠毀油管力學性能試驗結果

4 實物擠毀實驗

為了解油管外壁存在裂紋及內壁點蝕對其抗擠毀強度的影響,研究采用實物擠毀實驗進行分析驗證,取626#油管(有裂紋)和同品種的新油管各1.5 m,依據標準ISO 13679:2002進行擠毀試驗,試驗條件及結果見表3。由表3中數據可知,在相同的試驗環境下,有裂紋的626#油管比新油管抗擠毀性能下降10 MPa。可見,當油管受到腐蝕及應力作用導致表面裂紋萌生時,會加劇油管被擠毀風險[7]。

表3 油管擠毀試驗條件及結果

5 擠毀和脫扣原因分析

該井自2013年7月28日投產,在此后的生產中井底開始出砂,導致產能下降,油壓降低,流速降低,攜砂能力降低,井口排出的砂粒越來越小,井筒內砂粒的堆積越來越嚴重,由于地層出砂導致油管通道堵塞。根據前期調研數據:在2014年6月16日18:06~18:18,油壓從82.95 MPa降至0.97 MPa,至23:36,油壓均小于1 MPa。至2014年6月17日13:48,油壓一直小于套壓,隨后油、套壓出現波動然后趨于一致,油套竄通。

對Φ88.9 mm×6.45 mm HP2-13Cr 110 BEAR油管進行擠毀實驗檢測,結果表明,有裂紋油管抗擠強度約為108 MPa。

627#油管接箍位置深度為6 180 m左右,環空保護液密度為1.40 g/cm3,由公式(1)可知,液柱壓力PL約為85 MPa。

式中:PL為液柱壓力,MPa;ρ為環空保護液密度,g/cm3;h為液柱高度,m。

油管所受內外壓差△P為

式中:△P為油管內外壓差,MPa;PA為A環空壓力,MPa;PO為油壓,MPa。

分別計算2014年6月16日3個時刻油管受到的內外壓差情況,如下所示。

1)201 4年6月16日18:06油壓為82.95 MPa,A環空壓力35.78 MPa,此時油管內外壓差為:

△P=85+35.78-82.95=37.83 MPa<108 MPa

2)201 4年6月16日18:12油壓為59.57 MPa,A環空壓力35.71 MPa,此時油管內外壓差為:

△P=85+35.78-59.57=61.21 MPa<108 MPa

3)201 4年6月16日18:18油壓為0.97 MPa,A環空壓力35.30 MPa,此時油管內外壓差為:

△P=85+35.30-0.97=119.33 MPa>108 MPa

由計算可知:2014年6月16日18:06和18:12時,油管內外壓差均小于油管抗擠毀強度108 MPa,油管未達到擠毀條件;2014年6月16日18:18時,油管內外壓差超過油管抗擠毀強度108 MPa,油管被擠毀。

6 結論

1)由于地層出砂導致油管通道堵塞,2014年6月16—18日,在6 180.85~6 190.81 m 井段627#Φ88.90 mm×6.45 mm HP2-13Cr 110油管外壓大于內壓,且其內外壓差超過該油管抗擠強度,故發生擠毀和脫扣。

2)在環向應力的作用下,導致HP2-13Cr110油管外壁發生了縱向SCC,外壁的SCC裂紋和內壁的點蝕,導致油管抗擠毀性能下降,進一步加劇油管被擠毀的風險。

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