侯鵬輝
(山西汾西礦業(集團)有限責任公司 曙光煤礦選煤廠,山西 孝義 032300)
曙光選煤廠是一座現代化礦井型全重介質選煤廠,設計能力為 1.20 Mt/a,實際生產能力為1.50 Mt/a。原煤預處理工藝配有兩套塊煤動篩排矸系統,其中一用一備,分別建于2005年、2008年,選用德國KHD公司4 m2動篩和沈陽天安礦山機械科技有限公司4.6 m2動篩[1]。入選煤種為肥煤,其產品為煉焦用煤。
隨著井下地質條件逐步變差,入洗原煤中矸石含量逐年增加,原煤中小于1.4 kg/L密度級含量由45%降低至30%左右,特別是2014年以來原煤中小于1.4 kg/L密度級含量一直維持在25%左右,最低達10%。由于煤質發生變化,動篩入料中矸石含量由80%左右增加到94%左右[2],而動篩選后矸石帶煤率為5%左右,導致動篩跳汰機基本上失去分選作用。鑒于煤炭在矸石中損失嚴重,且設備磨損加重,現動篩系統已停用,致使200~40 mm粒級的煤炭不能得到有效分選回收[3]。
為了回收200~40 mm粒級中的煤炭,節約資源,需要改造原煤準備車間的排矸系統。曙光煤礦選煤廠在2015年分別委托兩家設計單位對動篩分選系統進行改造,分別對淺槽分選機和TDS智能干選機兩種方案進行了對比。前者改造方案投資3 515萬元,需新建介質庫、濃縮池、壓濾車間;后者改造方案投資1 098萬元,工藝簡單。經過綜合對比,確定采用TDS智能干選機改造方案解決動篩排矸系統存在的問題。
改造前動篩排矸原則工藝流程為:出井毛煤先經200 mm分級篩篩分,篩上大于200 mm粒級物料進入大塊矸石膠帶,篩下200~0 mm物料再經40 mm分級篩篩分;篩下40~0 mm物料進入原煤場,篩上200~40 mm物料進入動篩分選;動篩選出的矸石進入矸石膠帶,選出的塊煤經破碎后進入原煤場,煤泥水經斗提機、高頻篩脫水后,篩上物料根據灰分情況進入原煤場或矸石,篩下水經掃地泵輸送至主選系統處理。
TDS智能干選機的工作原理為:采用智能識別方法,針對不同的煤質特征建立與之相適應的分析模型,通過大數據分析,對煤與矸石進行數字化識別,根據煤質情況確定“打煤”或者“打矸”。打出的煤與矸石分別通過精煤膠帶與矸石膠帶排出[3]。TDS智能干選系統包括給料、識別、執行3大主要系統以及供風、除塵、配電、控制等輔助系統,基本工作原理見圖1[4]。

圖1 TDS智能干選機工作原理示意
TDS智能干選機根據分選粒度可分為300~50 mm、200~40 mm、100~25 mm幾款機型[5],以帶寬2 000 mm列舉出不同規格的技術參數,見表1。根據實際情況,曙光煤礦選煤廠最終TDS智能干選機選型為TDS20-204,帶寬B=2 000 mm,分選粒級為200~40 mm,處理能力200 t/h[6]。

表1 TDS智能干選機技術參數
曙光煤礦選煤廠應用的TDS智能干選機為雙排大小槍設計,共290個槍,其中大槍96個,小槍194個。分選時,大槍打大塊,以保證擊打出大塊物料,小槍打小塊,以達到較低的帶煤率。
因曙光煤礦出井毛煤水分較大且濕粘,造成40 mm分級篩篩分效率低。由表2即可看出,40 mm分級篩篩上200~40 mm粒級中小于40 mm物料占15.30%。另外,該廠采用的TDS20-204智能干選機分選粒度下限為40 mm,如果粒度小于40 mm,分選精度就會變差[7]。為解決以上問題,加強分級效率,決定在40 mm分級篩前再增加1臺40 mm正弦篩。

表2 分級篩篩上產物粒度分析
將原動篩及其配套設備拆除,安裝TDS智能干選系統。改造后的TDS排矸系統原則工藝流程如圖2所示。出井毛煤經200 mm分級篩篩分,篩上物進入矸石膠帶,篩下200~0 mm物料先經正弦篩進行40 mm分級,正弦篩下小于40 mm物料進入原煤場。篩上200~40 mm物料再經40 mm分級篩篩分,篩下40~0 mm物料進入原煤場,篩上200~40 mm物料進入干選機分選,干選機選出的矸石經另1臺40 mm正弦篩回收細粒后進入矸石膠帶,干選機選出的塊煤經破碎后進入原煤場[8]。

圖2 TDS干選系統原則工藝流程示意
根據2015年動篩運行時的采樣數據和2018年TDS智能干選機運行以來的采樣數據(采取入料、選后矸石和選后塊煤,分別經過1.8 kg/L密度級浮沉后,小于1.8 kg/L視為煤,大于1.8 kg/L視為矸石),以矸石帶煤率作為評價分選效果的標準,對比檢測結果見表3。
從表3中可以看出,改造前動篩運行過程中,選后矸石帶煤率4.89%,煤炭損失嚴重。應用TDS智能干選機后,矸石帶煤率0.83%,回收煤炭效果顯著。TDS智能干選機在曙光煤礦選煤廠應用以來,實際運行中矸石帶煤率均保持在1%以內。因干選機選出的煤炭還要再經主系統洗選,為最大限度回收煤炭,要求干選機將夾矸、疑似煤塊全部擊打出,因而造成煤中帶矸率偏高,在10%左右。運行結果表明,排矸系統改造后,TDS智能干選機分選效果較好。

表3 TDS排矸系統與動篩排矸系統分選效果對比
TDS智能干選機調試完成投運后,近6個月帶煤運行無較大故障;生產改為無人值守、有人巡查模式,減少了動篩崗位工,減輕了工人的勞動強度;解決了原動篩車間噪聲大、粉塵大、工人工作環境差的問題。智能干選機運行不需要水,不產生煤泥水,可節省大量水資源,有效解決了煤泥發熱量低、銷售困難和環境污染的難題[9]。
從TDS干選機實際生產及試驗數據可知,毛煤中200~40 mm 粒級占全樣約 16%,其中含煤約 6%。經TDS干選機分選后,選后矸石帶煤率按最大值1%,干選系統按1.50 Mt/a測算,因入料含煤量較少,可認為通過干選機回收了5%的煤炭,年回收塊煤1500000×16%×6%×5/6=1.2萬t,根據入洗原煤中精煤(-1.4 kg/L)與中煤(1.4~1.8 kg/L)比例,測算TDS回收的煤炭中精煤9 658 t,中煤2 342 t,產品售價按2018年上半年平均值測算,年可增加銷售收入1 192.19萬元,見表4。

表4 煤炭產品產量及單價
TDS智能干選機在曙光選煤廠應用以來,取得了較好的運行指標:選后矸石帶煤率在1%以內,精煤含矸率在10%左右,分選效果較好;具有較好的經濟效益和社會效益:年可增加銷售收入 1 192.18 萬元,節省人力資源,節約水資源,避免了環境污染[10]。近6個月帶煤運行無較大故障,減輕了工人的勞動強度,解決了原動篩車間工人工作環境差的問題。
實際應用表明,TDS智能干選機分選精度高,處理粒度寬,處理能力大,智能化程度高。在曙光煤礦選煤廠應用以來,生產能力、分選粒度及分選效果都達到了預期要求,有效解決了原動篩排矸系統存在的塊煤分選回收問題,應用效果顯著。