孫俊
摘 要:本文通過對凝結(jié)水泵停運(yùn)數(shù)據(jù)的分析,結(jié)合機(jī)組停運(yùn)后凝結(jié)水泵的作用,使得機(jī)組停運(yùn)后提前停運(yùn)凝結(jié)水泵成為可能,在保證機(jī)組安全運(yùn)行的同時提高了經(jīng)濟(jì)性。
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水泵;安全;經(jīng)濟(jì)性
中圖分類號:TK264.12 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)04-0162-02
1 現(xiàn)狀分析
某公司目前3套燃機(jī)-汽機(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,每套機(jī)組各2臺凝結(jié)水泵。正常工作時,凝結(jié)水泵投入變頻自動模式,設(shè)定壓力1.6-1.7Mpa;機(jī)組停運(yùn)后,凝結(jié)水僅供低壓缸噴水,維持低壓缸排汽溫度。機(jī)組停運(yùn)后凝結(jié)水泵維持變頻自動模式,設(shè)定壓力1.3Mpa時耗電量數(shù)據(jù)如表1所示。
歷史數(shù)據(jù)中停機(jī)后凝結(jié)水泵所需運(yùn)行時間如表2所示。
綜合表1和表2的數(shù)據(jù)分析,若能驗證機(jī)組停運(yùn)后提前停運(yùn)凝結(jié)水泵的可行性,那么帶來的節(jié)能降耗總量是非常可觀的,故研究分析能否在機(jī)組停運(yùn)后提前停運(yùn)凝結(jié)水泵是具有一定經(jīng)濟(jì)價值的。
2 項目可行性分析
(1)在汽輪機(jī)啟停及低負(fù)荷時,蒸汽通流量很小,不足以帶走低壓缸內(nèi)由于鼓風(fēng)摩擦而產(chǎn)生的熱量,從而排汽溫度升高,排汽缸溫度也隨之升高。排汽缸溫度過高會引起汽缸較大的變形,破壞汽輪機(jī)動靜部分中心線的一致性,嚴(yán)重時會引起機(jī)組振動或其它事故發(fā)生,為此在低壓缸內(nèi)裝設(shè)了低壓缸噴水降溫裝置。在機(jī)組停運(yùn)后,低壓缸噴水依然會數(shù)次動作,以保證低壓缸溫度不超過50℃。而機(jī)組停運(yùn)后,低壓缸溫度的熱源主要來自于汽缸缸體,由于該廠汽輪機(jī)為單缸結(jié)構(gòu),傳熱效率較好,而低壓缸噴水直接作用于低壓缸末級葉片,降溫效果明顯,能有效控制低壓缸排汽溫度。按該廠規(guī)程要求,空負(fù)荷時,低壓缸排汽溫度不大于85℃,只要滿足此條件,凝結(jié)水泵提前停運(yùn)是完全可行的。(2)低壓缸排汽溫度上升會造成負(fù)脹差,負(fù)脹差的增加是比較危險的,容易發(fā)生葉片進(jìn)口側(cè)與噴嘴隔板的動靜摩擦或軸封齒的碰擦,而該廠機(jī)組噴嘴出口與葉片進(jìn)口軸向間隙足夠,負(fù)脹差限額完全滿足要求。(3)低壓缸排汽溫度過高可能造成凝汽器銅管過脹,從而發(fā)生泄漏損壞現(xiàn)象,惡化凝結(jié)水水質(zhì)。該廠循環(huán)水系統(tǒng)為回水母管制,因此凝汽器銅管中仍充滿循環(huán)水,且開式水泵的運(yùn)行,能保證銅管中絕大部分熱量被完全帶走,所以銅管不會出現(xiàn)因為低壓缸排汽溫度過高而發(fā)生過脹現(xiàn)場。(4)該廠汽輪機(jī)后缸無保溫隔熱層包裹,若后缸溫度過高可能會造成附近環(huán)境溫度也隨之升高,若附近有人員工作時會稍稍感到不適。但與其他高溫作業(yè)相比,完全能接受[1]。
綜合以上幾點分析,機(jī)組停運(yùn)后在滿足后缸排汽溫度不超過一定值時,提前停運(yùn)凝結(jié)水泵是完全可行的。
3 制定對策并實施
3.1 收集歷史數(shù)據(jù)
制表得表3所示。
3.2 制定試驗措施
通過表三發(fā)現(xiàn)首級金屬溫度低于430℃后,低壓缸噴水閥每次開啟時間不足3分鐘,且開啟間隔時間逐漸延長,從30分鐘到最后50分鐘方開啟一次,因此決定從首級金屬溫度降至380℃時開始嘗試停運(yùn)凝結(jié)水泵,逐漸縮短凝結(jié)水泵運(yùn)行小時數(shù)[2]。
2018年2月24日,首級金屬溫度385℃停運(yùn)凝結(jié)水泵,停運(yùn)凝結(jié)水泵后汽輪機(jī)各項參數(shù)均正常,低壓缸排汽溫度最高升至50.3℃,低壓缸處環(huán)境溫度無明顯升高。2018年8月6日,首級金屬溫度391℃停運(yùn)凝結(jié)水泵,停運(yùn)凝結(jié)水泵后汽輪機(jī)各項參數(shù)均無異常,低壓缸排汽溫度最高升至58.3℃,低壓缸處環(huán)境溫度略微升高。2018年8月12日,首級金屬溫度400℃停運(yùn)凝結(jié)水泵,停運(yùn)凝結(jié)水泵后汽輪機(jī)各項參數(shù)均無異常,低壓缸排汽溫度最高升至60℃,低壓缸處環(huán)境溫度略微升高[3]。
3.3 效果預(yù)測
首級金屬溫度400℃,汽機(jī)低壓缸排汽溫度50℃以下時停運(yùn)凝結(jié)水泵,機(jī)組無異常,各項參數(shù)都在安全運(yùn)行范圍內(nèi)。相比首級金屬溫度330℃停運(yùn)凝結(jié)水泵提前15小時,節(jié)約1000kWh電量,每度電0.584元,折合人民幣每次機(jī)組停運(yùn)后能節(jié)約584元。8月20日至9月底,先后3次試驗首級金屬溫度下降至400℃后停運(yùn)凝結(jié)水泵,機(jī)組各項參數(shù)均無異常,僅汽輪機(jī)后缸附近環(huán)境溫度略微升高。凝結(jié)水泵停運(yùn)后低壓缸排氣溫度變化:凝結(jié)水泵停運(yùn)后汽輪機(jī)各項參數(shù)。
4 結(jié)語
機(jī)組停運(yùn)后,當(dāng)首級金屬溫度下降至400℃且汽輪機(jī)低壓缸排汽溫度50℃以下時,提前停運(yùn)凝結(jié)水泵是切實可行的,這樣既可保證機(jī)組安全運(yùn)行,亦可達(dá)到節(jié)能降耗的目的。但考慮到環(huán)境因素,暫定為首級金屬溫度下降至380℃且汽輪機(jī)低壓缸排汽溫度50℃以下時,提前停運(yùn)凝結(jié)水泵,也可視環(huán)境溫度而定,最高可提前至首級金屬溫度下降至400℃時停運(yùn)凝結(jié)水泵。相比之前停運(yùn)凝結(jié)水泵的要求,最少可提前約11.5小時停運(yùn)凝結(jié)水泵,可節(jié)約776kWh的電量(折合人民幣453元),既符合該公司節(jié)能降耗要求,同時又能延長凝結(jié)水泵的使用壽命。
參考文獻(xiàn)
[1] 韓中和.火電廠汽機(jī)設(shè)備及運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2002.
[2] 劉愛忠.汽輪機(jī)設(shè)備及運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2003.
[3] 王國清.汽輪機(jī)設(shè)備運(yùn)行技術(shù)問答[M].北京:中國電力出版社,2003.