劉許亭
(晉城煤業集團 趙莊煤業, 山西 晉城 048000)
陽泉地區煤層開采受褶皺構造影響較大,褶皺核部巖層受水平擠壓作用,產生許多裂隙,直接影響到巖體的完整性和強度,工作面通過時極容易發生片幫、冒頂事故[1-2]. 常用的處理辦法是,當工作面即將揭露構造,或者已經出現片幫冒頂時,停采采用化學漿處理[3-4]. 停采影響生產,并導致煤壁及頂板破壞更加嚴重,且化學漿成本高,以陽煤五礦為例,每年工作面回采約消耗5 000萬元的化學漿,增加了該礦的經濟負擔[5]. 針對陽煤五礦褶皺開展新型無機注漿材料加固技術研究,以期能夠降低注漿加固成本,保障工作面安全順利開采。
陽煤五礦8410工作面井下位于四采區,處于+420 m水平,煤層埋深438~573 m,可采走向長度1 571 m,傾斜長198.6 m,布置8410進風巷和8410回風巷兩條順槽。采用走向長壁后退式綜采放頂煤采煤方法,采用全部垮落法管理頂板。
8410工作面為孤島工作面,北部為8411工作面采空區,南部為8409工作面采空區。因此,8410工作面在回采期間,工作面及兩順槽礦壓顯現十分劇烈,加上褶皺構造十分發育,工作面片幫、冒頂嚴重,2019年3、4月推進進尺分別為7 m、9 m,使用化學漿分別為260 t、280 t,化學漿消耗超過1 000萬元。8410工作面巷道位置關系見圖1.

圖1 工作面巷道位置關系圖
采用化學漿對煤壁、頂板進行加固存在的根本問題是化學漿凝固速度快,擴散半徑小,只適合淺孔注漿,只能等工作面揭露或緊鄰構造時實施,是一種應急處理措施,而非預防性措施,并且化學漿注漿只能在工作面內進行,施工必然導致工作面停采,工作面一旦停采,煤壁及頂板在超前支承壓力作用下進一步變形破壞,導致破壞范圍更大、程度更高、片幫冒頂更嚴重、注漿量更大、工作面更難以推進,形成惡性循環。
因此,應從提前預防的角度出發,在兩順槽內對褶皺構造超前預注漿加固,提高構造區煤巖體完整性和強度,提高承載能力,避免工作面停采,減少化學漿用量。
技術關鍵在于注漿材料選擇,目前常用的普通水泥或者化學漿都存在一定的局限性,普通水泥細度不足、擴散效果差、凝固速度及強度增長緩慢、漏漿難以封堵,而化學漿擴散范圍有限、成本高,均無法滿足超前深孔預注的需要。計劃采用兩種新型無機注漿材料,并從鉆孔布置、實施方式、注漿工藝等方面綜合考慮,形成切實可行的褶皺構造超前預注漿加固技術。
在回采進度545~585 m,40 m長度范圍,覆存一褶皺構造向斜褶曲,工作面傾向上影響長度0~55 m,8410進風巷正常沿煤層頂板掘進,在褶曲區域為避免巷道起伏過大,破頂掘進,留底煤厚度增大,巷道為半煤巖巷或全巖巷。孤島工作面礦壓顯現劇烈,8410進風巷巷幫煤巖體十分破碎。試驗區域范圍示意圖見圖2.

圖2 試驗區域范圍示意圖
在過構造40 m區域,選取4個位置作為關鍵點,分別為回采進度550 m、560 m、570 m、580 m,向工作面煤體內進行鉆探,根據鉆探結果繪制煤層在傾向上的起伏示意圖。在示意圖上確定支架在傾向上的變坡情況,從而確定支架高度范圍,最后根據支架高度范圍繪制注漿鉆孔。
鉆孔布置原則:根據現場煤幫頂板情況,煤質較硬,頂板泥巖十分破碎,因此以加固頂板為主,鉆孔應布置在支架高度范圍上方2 m層位,擴散半徑約3 m.
4個關鍵點位置的傾向剖面及鉆孔布置示意圖見圖3.

圖3 4個關鍵點傾向剖面及鉆孔布置示意圖
統計4個關鍵點的開孔高度、鉆孔角度、孔深等參數,鉆孔最大俯角不超過6°,否則難以施工。由于煤層變化基本連續,根據4個關鍵點的鉆孔參數,依次設計其他鉆孔的參數。為保障漿液擴散效果,鉆孔間距2 m,孔徑確定為94 mm. 40 m范圍共設計21個鉆孔,編號1#~21#,鉆孔布置平面圖見圖4,所有鉆孔參數見表1.

圖4 鉆孔布置方式平面圖

表1 各個鉆孔參數表
新型無機注漿材料包括雙液注漿材料和單液注漿材料。
雙液注漿材料用于封堵表層裂隙、錨桿索孔等漏漿通道,適合于0~20 m孔深,分為A型和B型,使用水灰比0.8∶1,混合0.5~2 min后失去流動性,5~10 min完全固化,2 h強度11 MPa,1 d強度15 MPa以上,適合淺部破碎圍巖注漿封堵和加固。
單液注漿材料用于深孔注漿,適合于20~150 m深孔,為超細水泥基注漿加固材料,細度1 000目以上,通過外加劑調整性能,具備40 min良好的流動性,可以在深孔內充分擴散,超細化之后漿液均質性良好,流動擴散過程中不出現泌水,且能夠進入微小裂隙,1 d強度20 MPa以上,3 d強度40 MPa以上。
兩種無機注漿材料成本均為3 000元左右,不足化學漿的1/5.
為使漿液充分擴散,采用循環套孔注漿方式,每10 m一個循環,即:采用d133 mm鉆頭開孔3 m,退鉆,下d108 mm套管,然后改換d94 mm鉆頭繼續鉆進至10 m,退鉆,利用套管采用雙液注漿材料進行第1次注漿;注漿完畢后套孔鉆進至20 m,退鉆,利用套管采用雙液注漿材料進行第2次注漿;注漿完畢后套孔鉆進至30 m,退鉆,利用套管采用單液注漿材料進行第3次注漿,之后全部采用單液注漿材料。依次循環鉆進、注漿、套孔,直至鉆進至設計深度,退鉆再進行最后一次插管注漿。
注漿壓力:孔深小于10 m時,注漿壓力應達到6~8 MPa,孔深大于10 m時,注漿壓力應達到10~15 MPa.
防漏漿技術:采用循環套孔注漿方式,前20 m采用雙液注漿材料,基本不存在漏漿問題,之后采用單液注漿材料,由于單液注漿材料流動性好,出現漏漿難以自行封堵,需要換注雙液注漿材料,漏漿解決后,繼續換注單液注漿材料,依次循環,直至達到設計注漿壓力。
超前工作面200 m開始實施,工期40天,現場采取打一個注一個的方式,不存在串孔問題,共實施21個鉆孔,鉆進和套孔總進尺1 685 m,合計使用無機注漿材料106 t,其中雙液注漿材料46 t,單液注漿材料60 t,材料和施工總費用83萬元。
1) 工作面未發生冒頂。
工作面通過未注漿褶皺構造時,工作面片幫、冒頂頻發,冒落矸石碎塊堆積在回采空間,迫使工作面多次停采處理;進入注漿區域后,工作面煤壁平直、頂板良好,未發生冒頂。
2) 工作面推進速度。
工作面通過未注漿褶皺構造時,工作面平均推進速度0.8 m/天,多次停采處理頂板冒落矸石;進入注漿區域后,推進速度提高到2.5 m/d,除正常檢修未停采。
3) 化學漿使用。
進風巷機頭區域為注漿加固區域,與未注漿的回風巷機尾區域作對比,機尾50 m每天注4 t化學漿,機頭50 m未使用化學漿。
4) 經濟效益。
試驗區域共使用106 t新型無機注漿材料,換算成漿液約180 m3,除去填充鉆孔體積12 m3,實際充填裂隙約168 m3,換算成等體積化學漿約84 t,按照15 000元/t計算,則相當于替代126萬元的化學漿,40 m長度共節約43萬元,平均節約1.075萬元/m. 陽煤五礦工作面褶皺構造十分發育,基本上需要全工作面注漿,按照每個工作面長度1 500 m計算,則采用無機注漿材料加固后,每個工作面節約注漿費用超過1 600萬元,經濟效益顯著。
1) 褶皺構造治理思路應從提前預防的角度出發,在兩順槽內對褶皺構造超前預注漿加固,提高構造區煤巖體完整性和強度,提高承載能力,避免工作面停采,大幅減少化學漿用量。
2) 新型無機注漿材料包括雙液注漿材料和單液注漿材料,雙液注漿材料用于淺部裂隙封堵,單液注漿材料用于深部擴散加固,成本不足化學漿的1/5.
3) 循環套孔注漿方式為每10 m一個循環,循環鉆進、退鉆、注漿工序,保障漿液擴散效果。
4) 效果考察表明,與未注漿區域相比,注漿區域未發生冒頂,推進速度由0.8 m/d提高到2.5 m/d,注漿區域未使用化學漿,工作面采用新型無機注漿材料后,與化學漿相比,節約注漿費用1.075萬元/m,經濟效益顯著。