原曉暉
(山西煤炭運銷集團 華陽煤業有限公司, 山西 晉城 048000)
煤礦水害嚴重威脅著煤礦的安全生產,對采空區積水防治研究具有重要意義,通過國內學者不斷探索與實踐,煤炭科學研究院劉天泉院士提出了“上三帶”理論[1],提出了頂板防治水主要控制冒落帶和裂隙帶;中國礦業大學錢鳴高院士創立了關鍵層理論[2],認為關鍵層是承載能力最強的巖層,遭到破壞就會發生突水;西安科技大學侯忠杰教授提出了組合關鍵層理論[3],該理論分析了不同覆巖巖層關鍵層的層位;山東科技大學高延法教授提出了巖移“四帶”模型[4],將巖層劃分為破裂帶、離層帶、彎曲帶和松散沖擊層帶,進一步拓寬了對頂板突水機理的認識。本文基于關鍵層理論采用模擬與計算對上覆采空區積水進行研究,主要是為了確定工作面回采對采空區積水帶形成的影響程度,從而確定最終導水裂隙帶的發育程度,并以此為依據對工作面頂板進行水害防治,從而保障工作面回采安全。
山西煤炭運銷集團華陽煤業有限公司位于晉城市西約35 km處,井田范圍由19個拐點連線圈定,面積為8.649 8 km2,開采深度740~600 m,井田呈不規則多邊形,北寬南窄,東西最寬約3.1 km,最窄約0.9 km,南北最長約3.9 km. 華陽煤業可采3#、9#、15#煤層,已知3#煤層已采空,有一個積水區;9#煤層共有32個采空區、1個古空區及8個破壞區,其中有17個積水區。現開采15#煤層,位于太原組下部K2灰巖下,上距9#煤層底板31.17 m,下距K1砂巖頂5.00 m,煤層厚度2.41~4.09 m,平均3.06 m,頂板為K2灰巖;底板為泥巖、鋁土泥巖,15#煤屬結構簡單-復雜、穩定可采的中厚煤層。15101工作面為15#煤層的首采面,在回采15101工作面時,15101回風順槽、15101運輸順槽、15101切眼巷道表現出涌水量異常增大,最大涌水量1 155.38 m3/d,經過地面瞬變電磁探測到上覆9#煤層采空區存在積水,在圖1的L34測線視電阻率剖面圖中可以看出,9#煤層呈現出低阻異常特征,經檢測估算出采空區積水量達140 050 m3,在回采15101工作面時可能會受到9#煤層采空區積水的影響,因此必須做好探放水工作。
在回采15101工作面時,為了確定上覆采空區積水對工作面回采的影響程度,應用UDEC數值模擬軟件對工作面的回采進行了模擬分析,數值計算模型見圖2. 模型范圍為90 m×240 m,煤層厚度3 m,下部底板厚度5 m,煤層上部直接頂厚度6 m. 直接頂以上依次為3 m厚亞關鍵層、14 m厚基巖、6 m厚主關鍵層、26 m厚基巖、3 m厚風化帶、20 m厚四含承壓含水層、10 m厚松散層,模型在左右邊界固定x方向位移,底部界面固定y方向位移,松散土層的自重應力作為均布荷載施加于頂部邊界。采用摩爾庫倫滑移本構模擬節理單元,采用摩爾庫倫破壞準則模擬塊體單元[5].

圖2 數值模型圖
模擬計算過程設置為工作面每回采30 m設置模型,左右兩側為保護邊界,亞關鍵層每隔20 m劃分一個結構面、主關鍵層每隔50 m劃分一個結構面,結果見圖3.

圖3 開采模型垮落圖
由圖3a)可知,開采30 m后,主關鍵層下部20.0~30.0 m基巖出現切斷垮落,懸露部分的主關鍵層彎曲下沉,引起上部基巖也向下移動,此時離層裂隙在基巖中產生。由圖3b)可知,開采60 m后,主關鍵層內部豎向裂隙開始發育,最大豎向裂隙發育高度達43.0 m,說明主關鍵層有整體切斷垮落的趨勢,主關鍵層在相互連接的界面上因承受剪切作用而發生剪切位移,此時離層裂隙發育最大高度為59.0 m. 由圖3c)可知,開采90 m后,煤層上部直接頂全部垮落,豎向裂隙發育最大高度為72 m,主關鍵層形成懸臂梁結構,主關鍵層懸臂部分上覆基巖中豎向裂隙發育明顯。由圖3d)可知,開采120 m后,主關鍵層發生整體切斷,主關鍵層下部基巖和直接頂也隨之整體切斷垮落,此時離層裂隙發育最大高度為81 m,豎向裂隙波及承壓含水層,工作面發生突水事故。
為了更直觀地看出工作面回采120 m時導水裂隙帶的發育程度,對工作面回采120 m時進行了模擬分析,模擬結果見圖4.

圖4 回采至120 m時導水裂隙帶發育程度圖
由圖4可知,經過有限元計算分析開采120 m后,主關鍵層下部基巖和直接頂也隨之整體切斷垮落,垮落區主應力方向發生偏轉,形成拱狀。垮落區的豎向位移極大,即已觸碰到采空區的底板。主關鍵層上方的基巖體內離層裂隙發育顯著,且豎向裂隙發育至承壓含水層底板,導致發生突水事故。
井田內各煤層分布大小不一的采空區,礦井未來5年計劃開采15#煤層。井田內15#煤層為緩傾角,頂板主要為石灰巖。依據相關公式計算出15#煤層導水裂隙帶最大高度:

(1)

(2)
式中:
M—累計采厚,m;
H導—導水裂隙帶高度,m;
n—煤分層層數。
15#煤層厚度為2.41~4.09 m,平均3.06 m,經計算后得出15#煤層導水裂隙帶高度為58.16~70.67 m,平均62.97 m,而15#煤層距離9#煤層為27.84~46.15 m,開采15#煤層后,冒裂帶高度能達到9#煤層。
經過模擬可知,工作面回采會導致上覆采空區導水裂隙帶高度不斷增大,最終使15#煤層與9#煤層貫通,并形成突水事故。針對采空區積水防治,通常有兩種方案,探放水和頂板注漿,前者能夠較好地對采空區內積水進行疏排,而后者通常治理效果不如前者。因此,該礦通過對現場地質的勘測以及經驗,決定采用探放水手段,對9#煤層采空區積水進行探放,設備選用ZYJ-770/180型架柱式液壓回轉鉆機,額定壓力12 MPa,額定轉矩770 N·m,額定轉速180 r/min,鉆桿150根、鉆頭d65 mm,以終孔位置設計為15101工作面上覆9#煤層最低處為基本原則。
該次施工共設計1組鉆場,鉆孔個數3個,分別為空1-1鉆孔、空1-2鉆孔、空1-3鉆孔,各個鉆孔施工開孔位置選取為15#煤層15101回風順槽與切眼交叉位置,終孔位置選取為9#煤層以上2 m. 該組鉆場分為3個方向,其方向分別為與15101回風順槽平行,指向停采線方向;與15101回風順槽夾角為30°,指向工作面內;與15101回風順槽垂直,指向15101運輸順槽,鉆孔平面布置圖見圖5. 其中,空1-1鉆孔,起點標高637.55 m,終孔標高687.76 m,平距38.64 m,方位角S0.9°E,平均傾角52°,深度63.36 m,開孔孔徑108 mm,終孔孔徑75 mm;空1-2鉆孔,起點標高637.55 m,終孔標高687.02 m,平距35.59 m,方位角S30.9°E,平均傾角54°,深度60.76 m,開孔孔徑108 mm,終孔孔徑75 mm;空1-3鉆孔,起點標高637.55 m,終孔標高687.80 m,平距36.05 m,方位角N89.1°E,平均傾角55°,深度62.12 m,開孔孔徑108 mm,終孔孔徑75 mm.

圖5 鉆孔平面布置圖
3個鉆孔均對9#煤層小窯積水進行探放,鉆孔達到設計終孔層位后,對鉆孔深度進行測量,并根據孔內煤巖性預測鉆孔偏斜情況,即將揭露采空區積水之前要在孔口安裝防噴反壓裝置,鉆進過程中,一旦發現“見軟”、“見空”、“見水”和“變層”,要立即停鉆。該礦經過為期120天的探放水,放水量共計83 040 m3,回采過程中巷道涌水量正常,為692.43 m3/d,使工作面得以安全回采。
該礦為了確定工作面回采過程中受到上覆采空區積水的影響程度,采用UDEC數值模擬軟件對工作面回采過程進行模擬,得出:
1) 在工作面回采至120 m時,直接頂的垮落即第二次周期來壓的顯現,造成了15#煤層導水裂隙帶的增大,進一步導致豎向裂隙波及承壓含水層發生突水事故。
2) 經過計算得出,15#煤層導水裂隙帶的高度為58.16~70.67 m,平均62.97 m,開采15#煤層后,冒裂帶高度能達到9#煤層,并可能造成工作面突水。
3) 采用探放水技術對上覆采空區進行了探放,探放水總量達83 040 m3,工作面回采過程中涌水量表現正常為692.43 m3/d,為工作面的安全回采提供了保障。