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銅綠山礦新型膠結(jié)充填材料工業(yè)化試驗研究

2019-03-21 10:10:06周科禮霍曉鋒茍永剛熊國雄史秀志尹東升
采礦技術(shù) 2019年1期

周科禮,霍曉鋒,茍永剛,熊國雄,史秀志,徐 喜,尹東升

(1.大冶有色銅綠山礦, 湖北 大冶市 435100;2.中南大學(xué) 資源與安全工程學(xué)院, 湖南 長沙 410083)

0 引 言

水泥尾砂膠結(jié)充填技術(shù)作為空區(qū)處理的有效措施,能夠緩解采場應(yīng)力集中現(xiàn)象,為礦山安全生產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)[1],然而,隨著地下礦山采礦強(qiáng)度不斷提高,井下采場回采時間相應(yīng)縮短,導(dǎo)致水泥膠結(jié)充填技術(shù)與高強(qiáng)度生產(chǎn)之間的矛盾越來越突出,主要表現(xiàn)在水泥尾砂膠結(jié)充填技術(shù)中充填體強(qiáng)度達(dá)不到生產(chǎn)技術(shù)要求、充填生產(chǎn)過程中跑漿嚴(yán)重、充填體保養(yǎng)時間長、滿足不了生產(chǎn)進(jìn)度要求等問題[2-3],此外,選礦技術(shù)的提高導(dǎo)致尾砂粒徑變細(xì),水泥膠結(jié)充填體的質(zhì)量更加難以得到保證[3]。因此,需探索新型的充填技術(shù)以滿足生產(chǎn)需求。水泥尾砂膠結(jié)充填技術(shù)存在的最主要問題是充填體強(qiáng)度低、凝固時間久,難以滿足生產(chǎn)需要,而膠凝材料是改善這些問題的重要因素[4-6],因此有必要尋找性能更優(yōu)的新型膠凝材料,并對其進(jìn)行工業(yè)化試驗研究。

本文對銅綠山礦現(xiàn)有充填工藝進(jìn)行調(diào)查分析,研究了新型尾砂膠結(jié)材料的基本性質(zhì),開展了新型尾砂膠結(jié)材料不同強(qiáng)度的試驗研究,評估了新型尾砂膠結(jié)材料技術(shù)經(jīng)濟(jì)性,取得了階段性研究成果,目前,我國大多數(shù)金屬礦山開采強(qiáng)度均有逐漸增加的趨勢,該技術(shù)對于解決充填技術(shù)與現(xiàn)實需求之間的矛盾具有很大的應(yīng)用空間和價值[6]。

1 充填系統(tǒng)現(xiàn)狀及存在問題

為滿足礦山井下空區(qū)充填需要,銅綠山礦在露天堆礦場旁邊建有充填站1座,充填站建有2套充填系統(tǒng),1套為膏體充填系統(tǒng),1套為膠結(jié)充填系統(tǒng)。膏體充填系統(tǒng)因為成本太高等原因現(xiàn)已拆除。膠結(jié)充填系統(tǒng)配有800 m3尾砂倉和200 t水泥倉各2座,攪拌桶2座。為滿足銅綠山礦Ⅺ號礦體擴(kuò)產(chǎn)需求,在膏體充填系統(tǒng)原址,新建尾砂倉2座。尾砂由選廠經(jīng)渣漿泵輸送至尾砂倉,水泥則由公司金岳水泥廠和黃石成美建材有限公司提供,充填系統(tǒng)工藝流程見圖1。

圖1 銅綠山礦充填系統(tǒng)工藝流程

目前銅綠山水泥尾砂膠結(jié)充填系統(tǒng)主要存在以下幾方面問題:

(1) 井下充填體強(qiáng)度低;

(2) 充填循環(huán)作業(yè)時間較長;

(3) 充填堵管事故較多;

(4) 選廠尾砂不能滿足井下充填的需要;

(5) 充填生產(chǎn)過程中跑漿嚴(yán)重;

(6) 預(yù)留保安礦柱回采,礦石損失增大;

(7) 充填成本壓力大,導(dǎo)致水泥實際單耗低于設(shè)計單耗。

其中,最主要的問題是充填體強(qiáng)度低,滿足不了生產(chǎn)需要,充填成本壓力大,實際水泥用量少于設(shè)計要求,導(dǎo)致二步驟安全回采礦柱采場難度加大[7]。為了保證二步驟回采的安全性,只有在采場兩側(cè)各留設(shè)2 m厚的護(hù)壁礦柱,大幅增大礦石損失率,造成有限資源的浪費,礦山采礦成本升高,影響礦山經(jīng)濟(jì)效益,而造成充填體強(qiáng)度低的主要原因是膠凝材料質(zhì)量及材料的用量[6]。

因此,充填體強(qiáng)度成為影響銅綠山礦采礦生產(chǎn)的重要因素,而膠凝材料又是影響充填質(zhì)量的重要因素。

2 新型充填膠凝材料及試驗方案

2.1 新型充填膠凝材料

本次試驗采用鄂州華重充填工程材料有限公司的新型膠凝材料,其采用冶煉爐渣,摻加復(fù)合激發(fā)劑、石膏等,經(jīng)過再磨細(xì)、均勻混合而成,其中冶煉礦渣占比能夠達(dá)到80%。該材料中的復(fù)合激發(fā)劑可以將水淬礦渣化合物的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為較強(qiáng)的膠凝能力,較水泥有更好的流動性、可泵性、早強(qiáng)性,且用量少、充填成本低[5,8]。

該材料外觀上呈灰白細(xì)粉末狀,其比重為2.8 g/cm3,表觀密度為1160 kg/m3,主要化學(xué)成分有SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3,無毒、無害,環(huán)境友好[3],如圖2所示。

圖2 新型尾砂固結(jié)劑

2.2 試驗方案

本次試驗選用鄂州華重充填膠結(jié)材料進(jìn)行現(xiàn)場工業(yè)充填試驗,原則為在銅綠山礦正常生產(chǎn)條件下,以相同的充填成本分別對新型充填膠固料和水泥進(jìn)行全膠結(jié)充填現(xiàn)場試驗,在采場充填體試樣到期后測定其強(qiáng)度,最后對兩者的各期試樣強(qiáng)度進(jìn)行對比分析。

(1) 現(xiàn)場充填試驗配比。充填試驗料漿濃度設(shè)定為68%。水泥價格為270元/t,下料量為10 t/h,新型膠凝材料價格為450元/t[9],以相同成本進(jìn)行推算,得新型膠結(jié)充填材料下料量為6 t/h。

(2) 現(xiàn)場準(zhǔn)備。充填前,對采場進(jìn)行堵口,現(xiàn)場用掘進(jìn)廢渣砌筑擋墻,用塑料雨布堵滲漏,防止跑漿,接入充填管道。充填試驗為全膠結(jié)充填,高度設(shè)計為2.5 m,試驗前測量采場形狀,標(biāo)識充填高度線。

(3) 儀器儀表的標(biāo)定。銅綠山礦充填系統(tǒng)配有計量儀表,用于計量顯示生產(chǎn)過程中的充填參數(shù)[10]。系統(tǒng)配有尾砂流量計、水量流量計、水泥沖量流量計各2個。本次試驗前,銅綠山礦更換了尾砂流量計。礦山對有關(guān)儀表進(jìn)行了標(biāo)定,其計量誤差均在合理范圍,且對純尾砂漿進(jìn)行了抽檢。結(jié)果表明,誤差較小。

(4) 測試方案及內(nèi)容。本次試驗測試重點是2種充填材料的漿液濃度(68%)和砂漿充填體強(qiáng)度(3, 7, 28 d)。為確保試驗結(jié)果可靠,在試驗過程中每15 min記錄充填材料的瞬時示值,每30 min測定料漿的濃度。充填結(jié)束后,在井下采場取樣檢測充填體強(qiáng)度,首先通過隨機(jī)取樣的方法在采場充填體中布置6個3.0 m×1.0 m×0.5 m的試樣,在井下將其解體、保養(yǎng),分別在3, 7, 28 d時取回試樣至測試所,并再次分解為70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm的小樣品以方便壓力機(jī)測試。

(5) 試驗設(shè)備。本次試驗配備了壓力機(jī)、試模、切割機(jī)、磨石機(jī)、濃度壺、養(yǎng)護(hù)箱等設(shè)備。強(qiáng)度測試設(shè)備采用100 kN壓力機(jī),該機(jī)由黃石市技術(shù)監(jiān)督局計量測試所檢定。試樣加工采用切割機(jī)、磨石機(jī),現(xiàn)場取樣采用便攜式切割機(jī)等工具,料漿濃度采用濃度壺測定。

3 現(xiàn)場試驗研究

3.1 水泥全尾砂膠結(jié)充填工業(yè)試驗及結(jié)果

普通水泥膠結(jié)充填試驗料漿濃度設(shè)定為68%,全尾砂膠結(jié)水泥下料量設(shè)計為10 t/h,充填過程通過計量儀表對充填料進(jìn)行實時記錄,水泥下料的平均值為9.8 t/h,波動范圍為9.1~10.3 t/h,充填料漿濃度平均值為63.7%,其波動范圍為60.9%~65.1%。本次測試中各期(3, 7, 28 d)的樣本為50個,充填結(jié)束后在井下定期取樣,對各期樣本進(jìn)行壓力機(jī)測試得到各個樣本的抗壓強(qiáng)度,并將其繪制為折線圖,如圖3所示。

通過表1可以看出,充填工藝工作較不穩(wěn)定,充填過程中充填下料不均衡,反映在水泥下料沖量板數(shù)據(jù)波動較大,料漿的濃度值變化較大。

由圖3中的水泥全膠結(jié)充填體強(qiáng)度折線以及表1可以看出,同期充填體強(qiáng)度值差異較大,波動范圍較大,其3, 7, 28 d抗壓強(qiáng)度波動值達(dá)一倍以上。考慮到井下充填體接近實際情況,滿足生產(chǎn)實際需要,井下取樣數(shù)量多,代表性好,因此選定井下充填體的強(qiáng)度作為本次試驗比較的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

圖3 水泥全膠結(jié)充填體抗壓強(qiáng)度

類別料漿濃度/%均值波動值抗壓強(qiáng)度/MPa3 d均值波動值7 d均值波動值28 d均值波動值水泥63.760.9~65.10.280.15~0.390.370.23~0.610.950.47~1.61

3.2 新型充填材料充填工業(yè)試驗及結(jié)果

本次試驗充填尾砂材料采用華重新型尾砂膠固料,料漿濃度設(shè)定為68%,全膠結(jié)新型尾砂膠結(jié)劑設(shè)計下料量為6 t/h,充填過程通過計量儀表對充填料進(jìn)行實時記錄,華重新型充填材料下料的平均值為8.2 t/h,其波動范圍為6.9~9.2 t/h,充填料漿濃度平均值為65.2%,其波動范圍為55.7%~70.9%。本次測試中各期(3, 7, 28 d)的樣本為50個,充填結(jié)束后在井下定期取樣,對各期樣本進(jìn)行壓力機(jī)測試得到各個樣本的抗壓強(qiáng)度,并將其繪制為折線圖,如圖4所示。

對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析,如表2所示。

通過表2可以看出,料漿濃度為65.2%,小于設(shè)計濃度68%,波動值為55.7%~70.9%。

由圖4中的華重尾砂膠固料充填體強(qiáng)度折線以及表2可以看出,充填體強(qiáng)度值較高,但差異也較大。新型材料全膠結(jié)充填式樣的3, 7, 28 d抗壓強(qiáng)度都在1 MPa以上,且早期強(qiáng)度高,3 d強(qiáng)度就達(dá)1 MPa,7 d強(qiáng)度則與3 d強(qiáng)度相差較小,表明充填體在3 d時已凝固,28 d抗壓強(qiáng)度達(dá)2 MPa,其最高強(qiáng)度幾乎接近4 MPa。

圖4 華重尾砂膠固料充填體抗壓強(qiáng)度

類別料漿濃度/%均值波動值抗壓強(qiáng)度/MPa3 d均值波動值7 d均值波動值28 d均值波動值華重膠固料65.255.7~70.91.020.54~1.651.120.68~1.861.950.99~3.53

4 充填試驗結(jié)果分析及現(xiàn)場評價

本次工業(yè)充填試驗共分別測試了普通充填材料和華重新型尾砂膠固料。為了更詳細(xì)分析新型尾砂膠固料充填效果,本研究將水泥充填測試數(shù)據(jù)與華重新型尾砂膠固料數(shù)據(jù)放在一起進(jìn)行比較。井下充填最終產(chǎn)品是井下充填體,且反映充填體質(zhì)量最重要的指標(biāo)是充填體的抗壓強(qiáng)度,本次試驗研究數(shù)據(jù)均取自井下現(xiàn)場充填體試樣,且數(shù)量多,能夠客觀地反映出充填體的質(zhì)量狀況。

從圖5、表3可以看出,華重尾砂膠固料充填體強(qiáng)度明顯比水泥充填體抗壓強(qiáng)度高,同齡期充填體強(qiáng)度至少高出100%以上;前者早期抗壓強(qiáng)度(3, 7 d)是后者同齡期充填體強(qiáng)度的3~4倍,同齡期充填體強(qiáng)度至少高出200%以上。在目前試驗配比的條件下,應(yīng)用華重新型尾砂膠結(jié)充填材料充填礦柱,其充填體28 d抗壓強(qiáng)度大于1 MPa,能夠滿足銅綠山礦井下采場充填技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

圖5 全膠結(jié)充填體井下抗壓強(qiáng)度值

名稱料漿濃度/%抗壓強(qiáng)度/MPa3 d7 d28 d普通水泥63.70.280.370.95華重膠固料65.21.021.121.95

本次華重材料全膠結(jié)充填工業(yè)試驗設(shè)計配比料漿濃度為68%,灰砂比為1∶10,實際充填料漿濃度平均值為65.2%,充填材料下料量平均值為8.2 t/h。按照銅綠山礦充填能力50 m3/h進(jìn)行推算,得出實際充填灰砂比為1∶9.2,濃度低于設(shè)計要求,灰砂比高于設(shè)計要求。如果充填體抗壓強(qiáng)度以1 MPa為考核目標(biāo),應(yīng)用新型膠結(jié)材料時,需將充填料漿濃度提高至66%~70%,相應(yīng)地能夠減少充填灰砂比至1∶12~1∶15,進(jìn)而減少充填膠凝材料用量,降低充填成本。

5 結(jié) 論

通過對普通水泥充填料和新型尾砂膠固料的全膠結(jié)充填工業(yè)試驗研究,得出以下結(jié)論:

(1) 在相同成本條件下,華重新型尾砂膠固料膠結(jié)充填體相比原有水泥膠結(jié)充填體在強(qiáng)度、性能等方面均有較大優(yōu)勢。在采用華重新型尾砂膠固料充填井下采場的工業(yè)試驗中,28 d充填體試樣強(qiáng)度普遍大于1 MPa,相比水泥膠結(jié)充填體強(qiáng)度提高至少40%,能夠滿足銅綠山礦井下采場充填技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

(2) 采用華重新型膠結(jié)充填材料時,充填體具有早強(qiáng)性能,凝固時間縮短,由7 d降至3 d,充填體早期強(qiáng)度明顯比現(xiàn)用水泥好。

(3) 采用華重新型膠結(jié)充填材料進(jìn)行全膠結(jié)充填時,合理料漿濃度為66%~70%,充填灰砂比為1∶12~1∶15,減少了充填膠凝材料用量,降低了充填成本。

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