李 晨 徐 強(qiáng) 胡學(xué)偉
(聯(lián)合泰澤環(huán)境科技發(fā)展有限公司 天津 300042)
隨著金屬表面處理技術(shù)的飛速發(fā)展,除油、防銹等前處理工序?qū)τ诮饘偻繉印⒎雷o(hù)工作的開(kāi)展越來(lái)越起著至關(guān)重要的作用,隨之也帶來(lái)了廢水如何實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放的難題。金屬表面前處理工序使用的脫脂劑、皮膜劑會(huì)造成水洗過(guò)程中產(chǎn)生的水洗廢水CODCr、石油類(lèi)等污染因子含量較高,無(wú)法滿足受納污水處理廠收水要求。為減少污染物排放量,實(shí)現(xiàn)廢水達(dá)標(biāo)排放,可采取建設(shè)水處理設(shè)施的措施。
該項(xiàng)目擬在現(xiàn)有廠房2層閑置區(qū)域內(nèi)建設(shè)1套污水處理設(shè)備,用于處理靜電噴涂前處理水洗廢水(不含脫脂、皮膜廢液),設(shè)計(jì)出水水質(zhì)滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB12/356-2018)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值,經(jīng)市政管網(wǎng)排放至污水處理廠。項(xiàng)目新增污水處理設(shè)備間歇處理生產(chǎn)廢水,處理工藝為“混凝沉淀+活性炭過(guò)濾”。該項(xiàng)目處理的廢水量較小(前處理水洗廢水設(shè)計(jì)最大處理量為3m3/d)且不為連續(xù)出水,水處理方式采用間歇式處理,設(shè)計(jì)最大日處理廢水量為3m3,年處理污水量450m3。
(1)污水治理設(shè)施可行性分析
①技術(shù)可行性分析
為保證廢水處理設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,結(jié)合設(shè)計(jì)規(guī)模、廢水水質(zhì)特性,最終確定該項(xiàng)目擬采用的廢水處理工藝為“混凝沉淀+活性炭過(guò)濾”,設(shè)計(jì)日處理水量3m3。
1)混凝沉淀
廢水經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)罐均質(zhì)均量調(diào)節(jié)后,進(jìn)行混凝沉淀。廢水中膠體(1~100nm)和細(xì)微懸浮物(100~10000nm)能在水中長(zhǎng)期保持穩(wěn)定的懸浮狀態(tài),靜止而不沉,使廢水產(chǎn)生渾濁現(xiàn)象。混凝沉淀即向廢水中投加混凝、絮凝藥劑,使其中的膠體和細(xì)微懸浮物脫穩(wěn),并聚集為數(shù)百微米以至數(shù)毫米的礬花,進(jìn)而可通過(guò)重力沉降或其他分離手段予以去除的廢水處理技術(shù)。
2)活性炭過(guò)濾
活性炭過(guò)濾環(huán)節(jié)能夠利用活性炭的吸附選擇性去除廢水中剩余的雜質(zhì)、懸浮物及部分污染物。此外,活性炭過(guò)濾對(duì)水量及有機(jī)負(fù)荷的變動(dòng)有較強(qiáng)的適應(yīng)性能,可得到穩(wěn)定的處理效果。能夠進(jìn)一步保障出水水質(zhì)滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB12/356-2018)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。
根據(jù)生產(chǎn)廢水的出水標(biāo)準(zhǔn)及處理要求,參考現(xiàn)有工程廢水水質(zhì)特性,評(píng)價(jià)選擇以石油類(lèi)、CODCr以及總磷指標(biāo)作為工藝可行性論證重點(diǎn)的考慮因素。
1)石油類(lèi)達(dá)標(biāo)排放分析
廢水首先經(jīng)投加聚合氯化鋁以消除粒子之間靜電排斥作用,使之達(dá)到脫穩(wěn)目的。該項(xiàng)目噴涂前處理清洗廢水中,粒徑在100~1000nm的微小油珠易被表面活性劑和疏水固體包圍而形成乳化油,穩(wěn)定地懸浮于水中,這種狀態(tài)的油不能用靜置法從廢水中分離出來(lái),需采用絮凝法去除。該項(xiàng)目擬采用的聚丙烯酰胺是有機(jī)高分子絮凝劑,較無(wú)機(jī)絮凝劑具有用量少、使用范圍廣、凈化效果好等優(yōu)點(diǎn)[1]。當(dāng)絮凝劑加入到廢水中后,高分子吸附在若干油珠上,從而形成架橋作用,再通過(guò)靜電吸附作用,使之形成絮團(tuán)[2]。最終通過(guò)重力沉降作用使石油類(lèi)污染因子得到去除。
為進(jìn)一步去除廢水中石油類(lèi)污染因子,混凝沉淀后采用活性炭吸附工藝。活性炭的主要成分除炭以外還含少量的氧、氫、硫等元素以及水分、灰分;其具有巨大的比表面積(通常比表面積高達(dá)500~1500m2/g)[3]和特別發(fā)達(dá)的微孔,吸附性能和化學(xué)穩(wěn)定性良好,可以耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿,能經(jīng)受水浸、高溫、高壓作用,不易破碎。活性炭吸附水中溶質(zhì)分子是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,吸附原理分為物理吸附、化學(xué)吸附和交換吸附3種,是離子吸引力、范德華力、化學(xué)雜和力等幾種力綜合作用的結(jié)果。基于以上特性,活性炭吸附是去除水中有機(jī)污染物最成熟有效的方法之一[4],也是污水深度處理工藝采用的重要處理單元之一,能夠去除常規(guī)污水二級(jí)處理出水以及混凝、沉淀、過(guò)濾所不能去除的難降解、溶解性有機(jī)物和雜質(zhì)。
在采取上述處理工藝條件下,工藝整體石油類(lèi)去除率達(dá)70%,保證處理出水石油類(lèi)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
2)CODCr達(dá)標(biāo)排放分析
根據(jù)該項(xiàng)目廢水水質(zhì)特性,污染因子CODCr主要表征了廢水中石油類(lèi)污染物。廢水經(jīng)混凝加藥后,能夠去除大部分CODCr,去除效率60%;對(duì)于難降解CODCr,處理工藝采用活性炭吸附工藝,去除效率25%。該工藝通過(guò)使用混凝沉淀與活性炭吸附相結(jié)合的方式,能夠保障廢水中CODCr得到很好的去除效果。
在采取該處理工藝條件下,工藝整體CODCr去除率達(dá)70%,保證處理出水CODCr穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
3)總磷達(dá)標(biāo)排放分析
混凝沉淀過(guò)程中首先投加聚合氯化鋁使膠體顆粒脫穩(wěn),再投加絮凝劑聚丙烯酰胺,達(dá)到混凝目的。混凝過(guò)程中,帶正電的鋁離子與水中磷酸根發(fā)生凝聚作用,形成絮體,最終通過(guò)重力沉降作用使磷得到去除。為進(jìn)一步保障出水水質(zhì),使用活性炭對(duì)廢水中污染物進(jìn)行吸附去除。使用混凝沉淀與活性炭吸附相結(jié)合的方式保障出水水質(zhì),并實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
在采取上述處理工藝條件下,工藝整體總磷去除率達(dá)85%,保證處理出水總磷穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
此外,該項(xiàng)目擬采用的“混凝沉淀+活性炭過(guò)濾”污水處理工藝對(duì)BOD5、SS、氨氮、總氮以及陰離子表面活性劑等污染因子均有一定的去除作用,確保尾水達(dá)標(biāo)排放。
②經(jīng)濟(jì)可行性分析
該項(xiàng)目新增1套“混凝沉淀+活性炭過(guò)濾”污水處理設(shè)施,用于處理脫脂皮膜清洗廢水,總投資40萬(wàn)元;運(yùn)行費(fèi)用主要為電費(fèi)和藥(混凝劑、絮凝劑)費(fèi),年運(yùn)行費(fèi)用約1.2萬(wàn)元。相比于委外處置(處置費(fèi)用約54萬(wàn)元/年),該項(xiàng)目的實(shí)施可大大減少脫脂皮膜清洗廢水的處置費(fèi)用。綜上,該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上是合理可行的。
綜上所述,該項(xiàng)目擬建的1套“混凝沉淀+活性炭過(guò)濾”污水處理設(shè)施在技術(shù)上的成熟的,經(jīng)濟(jì)上是合理的。
(1)廢水達(dá)標(biāo)情況分析
該項(xiàng)目新增污水處理設(shè)施用于處理靜電噴涂前處理水洗廢水,該污水處理設(shè)施各處理單元對(duì)廢水中主要污染物的設(shè)計(jì)去除效率及設(shè)計(jì)出水水質(zhì)匯總于表 1。最終出水經(jīng)市政管網(wǎng)排放至污水廠。根據(jù)表 1可知,該項(xiàng)目出水水質(zhì)可滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB12/356-2018)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值要求,滿足排放要求。

表1 該項(xiàng)目污水處理設(shè)施各處理單元對(duì)廢水污染物的設(shè)計(jì)去除效率
該項(xiàng)目新增污水處理設(shè)備為地上設(shè)備,且放置于廠房2層,地面均進(jìn)行硬化處理,其滲漏對(duì)地下水環(huán)境造成的污染極小。為進(jìn)一步降低前處理浸泡槽和污水處理設(shè)備滲漏對(duì)地下水造成的污染,提出如下地下水污染防治措施。
a.源頭控制措施
該項(xiàng)目主要的潛在污染源包括運(yùn)輸生產(chǎn)廢水管道和污水處理設(shè)備。該項(xiàng)目管線均露明敷設(shè),為防止一般性滲漏或事故工況產(chǎn)生的污染物污染地下水,企業(yè)應(yīng)對(duì)管道和污水處理設(shè)備加強(qiáng)巡檢,發(fā)現(xiàn)滲漏點(diǎn)及時(shí)維修,防止和降低廢水的跑、冒、滴、漏,將廢水泄漏的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故降低到最低程度,從源頭減少污染風(fēng)險(xiǎn)。
b.防控措施
為進(jìn)一步加強(qiáng)防控,減緩一旦發(fā)生泄漏對(duì)地下水和土壤造成污染,建議對(duì)前處理浸泡槽和污水處理設(shè)備所在區(qū)域采取加設(shè)圍堰等防滲措施。
此外,還應(yīng)制定相應(yīng)的監(jiān)督和維護(hù)辦法,并指派專(zhuān)人定期對(duì)設(shè)備及管道進(jìn)行檢查,一旦發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)維護(hù),編寫(xiě)檢查及維護(hù)日志。
該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期污水處理設(shè)施可能出現(xiàn)的突發(fā)性和非突發(fā)性的事故對(duì)環(huán)境將產(chǎn)生嚴(yán)重影響。根據(jù)該項(xiàng)目工程特點(diǎn),事故主要表現(xiàn)為:①由于停電導(dǎo)致污水未經(jīng)處理直接排入管網(wǎng);②由于設(shè)備故障或管理不善導(dǎo)致廢水未達(dá)到設(shè)計(jì)處理效率;③由于進(jìn)水水量突然增大,導(dǎo)致非正常排放等原因,造成出水水質(zhì)不能達(dá)標(biāo)。
該項(xiàng)目用電依托廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有供電系統(tǒng),設(shè)計(jì)時(shí)考慮了事故情況,備有自動(dòng)測(cè)控及報(bào)警系統(tǒng),并配有過(guò)流、過(guò)壓及缺相保護(hù)系統(tǒng),提高了設(shè)備的可靠性,減少了系統(tǒng)故障率;該項(xiàng)目主要設(shè)備均為一用一備,自動(dòng)切換,一臺(tái)發(fā)生故障時(shí)自動(dòng)切換到另一臺(tái),保障污水處理穩(wěn)定運(yùn)行。此外,該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了進(jìn)水水量,設(shè)計(jì)最大日處理量3m3,而在正常情況下每天廢水產(chǎn)生量約1.5m3(正常情況下,前處理清洗槽內(nèi)存水量是固定的,每天僅更換1次,廢水產(chǎn)生量約1.5m3),其設(shè)計(jì)處理能力完全可以滿足該項(xiàng)目需求,能夠保障正常運(yùn)行。
為進(jìn)一步保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,保障出水達(dá)標(biāo)排放,提出以下防范措施:
①加強(qiáng)對(duì)污水處理設(shè)備進(jìn)、出口水質(zhì)的監(jiān)測(cè),確保出水達(dá)標(biāo)排放;
②建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,加強(qiáng)日常設(shè)備巡檢與維護(hù)。
本文為脫脂皮膜廢水處理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作提供一個(gè)簡(jiǎn)單思路,其廢水處理工藝應(yīng)根據(jù)實(shí)際水質(zhì)情況確定。脫脂劑、皮膜劑的成分含量不盡相同,使用不同的脫脂劑、皮膜劑進(jìn)行表面處理加工,其脫脂皮膜廢水污染因子及產(chǎn)生量會(huì)有所不用,水處理工藝的選取應(yīng)結(jié)合工程實(shí)際情況,以確保廢水達(dá)標(biāo)排放。