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(1.成都市樹(shù)德中學(xué),四川成都,610031;2.四川省化學(xué)工業(yè)研究設(shè)計(jì)院,四川成都,610041)
近年來(lái)國(guó)家對(duì)環(huán)保提出了更高的要求,高耗能、高污染化工企業(yè)面臨被淘汰的命運(yùn),在這樣的前提下,企業(yè)的創(chuàng)新就變得尤為重要。1氫-1,2,4三氮唑是一種重要化工中間體,它廣泛用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料以及橡膠助劑的生產(chǎn)。廢甲酸法制1氫-1,2,4三氮唑在一定程度上解決了企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢甲酸溶液回收處理問(wèn)題,同時(shí)又能產(chǎn)出化工行業(yè)普遍需要的原料,實(shí)現(xiàn)資源的重新利用。
本實(shí)驗(yàn)將化工企業(yè)產(chǎn)生的廢甲酸溶液經(jīng)含量分析后與定量的氨氣反應(yīng)生成甲酸銨溶液;后直接將水合肼滴入甲酸銨溶液,經(jīng)脫水、脫氨環(huán)化后得到粗產(chǎn)品;再經(jīng)提純后得到合格的1氫-1,2,4三氮唑產(chǎn)品。
甲酸和氨氣成鹽并與水合肼反應(yīng)制備1氫-1,2,4三氮唑的合成路線(xiàn):

儀器:加熱套(1000mL,300W,北京中興偉業(yè)儀器有限公司);攪拌器(120W,90r/min-1300r/min,北京中興偉業(yè)儀器有限公司);真空水泵(180W,最大抽氣量20L/min,北京中興偉業(yè)儀器有限公司)。
試劑 :廢甲酸(副產(chǎn)品,含量:60%-80%,華英化工有限責(zé)任公司);液氨(含量≥96%,成都市普郎特通用機(jī)械設(shè)備有限公司);水合肼(含量:80%,重慶紫光化工股份有限公司)。
從工廠(chǎng)取得的廢甲酸溶液經(jīng)含量分析后,折純甲酸約0.1mol加入250mL圓底燒瓶中。從常溫開(kāi)始通入氨氣,通氣管插入液面下在攪拌同時(shí)通入氨氣。該反應(yīng)為成鹽反應(yīng),放出大量熱量使物料溫度上升。為避免產(chǎn)物分解,反應(yīng)體系溫度最高不宜超過(guò)135℃,最好保持在100℃—120℃進(jìn)行,必要時(shí)可采取外部加熱或降溫的方式控制容器內(nèi)物料溫度。反應(yīng)尾氣中有部分未反應(yīng)的氨氣,需加裝尾氣吸收裝置用水吸收。通入氨氣到溶液pH值=8時(shí)停止通氨。當(dāng)廢甲酸溶液含量≤60%時(shí),通入部分氨氣,將溶液pH值調(diào)節(jié)到6.5,進(jìn)行減壓蒸餾。測(cè)定瓶?jī)?nèi)物料含量≥70%后再升溫通入氨氣至pH值=8。
在上步反應(yīng)瓶中,經(jīng)升溫后向液面下緩慢加入80%水合肼溶液,水合肼與甲酸摩爾比為1∶2.05。在環(huán)化反應(yīng)中,以控制反應(yīng)溫度來(lái)抑制副產(chǎn)物二甲酰肼和4-氨基-1,2,4的三氮唑的生成。環(huán)化反應(yīng)溫度控制在150℃—180℃之間,最佳反應(yīng)溫度為165±5℃。環(huán)化溫度過(guò)低易生成二甲酰肼和4-氨基-1,2,4的三氮唑;過(guò)高則甲酸銨易分解。
水合肼從甲酸銨溶液的液面下緩慢滴入,滴加時(shí)間3h-5h,滴加完畢后需保溫3h-5h方可進(jìn)行脫水、脫氣或者提純操作。
如果是企業(yè)內(nèi)部自用1氫-1,2,4三氮唑且對(duì)產(chǎn)品含量沒(méi)有特別的要求,上步保溫結(jié)束后將體系溫度升到220℃進(jìn)行脫氣后即可放料,產(chǎn)品含量約75%-90%;如需要高含量產(chǎn)品,在保溫結(jié)束后,加入一定量的水(總重量的40%-60%),再加入適量的活性炭,升溫至沸騰,然后降溫過(guò)濾,活性炭濾餅燒掉,濾液再經(jīng)濃縮后重結(jié)晶,重結(jié)晶液經(jīng)真空抽濾后得到的濾餅為高含量的產(chǎn)品,濾液可作為重結(jié)晶母液反復(fù)套用。
分別取濃度為70%、75%、80%、85%的廢甲酸溶液進(jìn)行反應(yīng)。每批投入的甲酸摩爾量相同,再攪拌條件下通入氨氣。通氨結(jié)束后,升溫至160℃開(kāi)始滴加相同量的80%水合肼59g。滴加完后保溫3h,然后升溫至210℃,除去水及過(guò)量的甲酸銨,分別得到76g、75g、73g、68g 1氫-1,2,4三氮唑,收率分別為90.09%、90.61%、91.08%、93.30%。

表1 甲酸濃度變化的影響
取含量為75%的廢甲酸溶液128g通氨生成甲酸銨,pH值分別為7.0;7.5;8.0;8.5,升溫脫水,升溫至160℃,滴加含量80%水合肼59g。滴加完后保溫3h,然后升溫至210℃,除去水及過(guò)量的甲酸銨,得到相應(yīng)數(shù)量的1氫-1,2,4三氮唑,見(jiàn)表2。

表2 pH值對(duì)產(chǎn)率的影響
將8批次粗品1氫-1,2,4三氮唑分別進(jìn)行提純,濾液進(jìn)行套用,數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

表3 提純母液套用對(duì)產(chǎn)品回收的影響
綜合上述實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),可以確定:低品質(zhì)、低濃度的廢甲酸溶液均可以通過(guò)氨化后再經(jīng)滴加水合肼環(huán)化后制得1氫-1,2,4三氮唑,以水合肼計(jì),收率≥85%;提純母液可套用8次,廢水量極大減少;粗品經(jīng)過(guò)脫色、提純后,可以得到合格的工業(yè)原料,1氫-1,2,4三氮唑含量≥98%。本實(shí)驗(yàn)中采用的方法完全可以用于工廠(chǎng)內(nèi)廢甲酸溶液的回收重復(fù)利用。